李 虎,代向輝,張延旭,周 錚
(中海石油(中國)有限公司蓬勃作業(yè)公司,天津 300450)
酸化是注水井降壓增注的常用手段[1],隨著油田開發(fā)進(jìn)入中后期,單一的酸化解堵措施已難以解決所有的污染問題[2]。其主要原因是隨著注聚、修井、提高采收率等多種措施的應(yīng)用,外來流體中的化學(xué)劑與儲(chǔ)層礦物以及流體相互作用,對(duì)儲(chǔ)層產(chǎn)生嚴(yán)重污染,影響注水效果。這些污染來源主要有聚合物(HPAM 系列)、固相微粒、有機(jī)質(zhì)、腐蝕產(chǎn)物等,通常這些污染物不是以單一形式存在,而是多種物質(zhì)交聯(lián)在一起形成復(fù)雜的堵塞物[3],常規(guī)酸液體系難以有效溶解此類復(fù)雜堵塞物。對(duì)2020 年渤海某油田部分聚合物污染井酸化效果統(tǒng)計(jì)(見表1),在進(jìn)行調(diào)剖和換管柱期間堵漏后,酸化效果較歷次平均值相比均出現(xiàn)了不同程度的下降,這說明隨著生產(chǎn)的進(jìn)行單一酸化措施難以有效解除聚合物對(duì)注水井的傷害。分析認(rèn)為:聚合物阻止了酸液與無機(jī)垢接觸;酸液難以有效降解聚合物。針對(duì)該問題,本文開發(fā)出一種注水井弱氧化復(fù)合解堵技術(shù),可有效解除注水井的聚合物污染堵塞。
表1 2020 年渤海某油田受聚合物污染注水井酸化效果統(tǒng)計(jì)
針對(duì)受聚合物污染的注水井堵塞原因及機(jī)理,行業(yè)已開展了大量的研究[4],堵塞原因及堵塞機(jī)理主要有以下幾個(gè)方面:(1)聚合物吸附滯留?!熬W(wǎng)狀”大分子聚合物溶液極易在多孔介質(zhì)吸附滯留,堵塞近井地帶;(2)聚合物相對(duì)分子質(zhì)量與儲(chǔ)層孔喉尺寸不匹配;(3)地層微粒運(yùn)移;(4)細(xì)菌及其代謝產(chǎn)物的黏膠與金屬離子結(jié)合吸附堵塞地層;(5)無機(jī)物。地層的黏土、機(jī)械雜質(zhì)及無機(jī)鹽,同時(shí)與聚合物形成的膠團(tuán)協(xié)同吸附堵塞;(6)聚合物溶解性不好形成魚眼和軟膠團(tuán)。上述污染互相疊加,便會(huì)在注水井儲(chǔ)層形成較難解除的復(fù)合堵塞物,嚴(yán)重降低注水能力(見圖1)。
圖1 復(fù)合堵塞物
HPAM;弱氧化解堵劑PO-01;FeCl3;HCl;HBF4;HF;NH4F;酸液添加劑;40~80 目的石英砂;環(huán)氧樹脂;復(fù)合堵塞物(圖1,聚合物含量38%、油相32%、無機(jī)物30%);N80 鋼片;烏氏黏度計(jì);玻璃具塞瓶;BROOKFIELD DV-Ⅱ型黏度計(jì);巖心機(jī);水浴鍋。
氧化解堵劑可導(dǎo)致聚合物骨架斷裂[5],但氧化解堵劑安全性難以控制,本文采用弱氧化解堵劑與酸液的協(xié)同作用,對(duì)上述復(fù)雜堵塞物進(jìn)行處理。利用弱氧化體系使復(fù)合堵塞物中的聚合物氧化、降解分散,從而將復(fù)合堵塞物的無機(jī)成分暴露在酸液中,達(dá)到最佳溶解效果。
2.2.1 弱氧化解堵劑降解HPAM 性能評(píng)價(jià) 配制0.8%HPAM 水溶液放置24 h;在室溫條件下測(cè)試HPAM溶液初始黏度;然后稱取100 g HPAM 水溶液于具塞瓶?jī)?nèi),加入4 g PO-01,攪拌均勻;取3 個(gè)平行樣置于65 ℃恒溫水浴0.5 h、1 h、2 h;在室溫下快速測(cè)試降解后樣品黏度。降黏率η 按式(1)[6]計(jì)算:
式中:η-降黏率,%;μ0-HPAM 溶液原始黏度,mPa·s;μ-HPAM 溶液降黏后黏度,mPa·s。
2.2.2 弱氧化解堵劑溶復(fù)雜堵塞物性能評(píng)價(jià) HPAM復(fù)雜堵塞物制備:首先配制0.8% HPAM 水溶液放置24 h,然后將0.8% HPAM 與0.5% FeCl3水溶液混合攪拌均勻,靜置30 min,取出混合后的團(tuán)狀絮狀物即為1份HPAM 復(fù)雜堵塞物。
PO-01 降解HPAM 復(fù)雜堵塞物能力測(cè)試:取1 份HPAM 復(fù)雜堵塞物置于具塞瓶?jī)?nèi),然后加入50 mL 的4% PO-01,將具塞瓶置于65 ℃恒溫水浴,記錄模擬復(fù)雜堵塞物完全消失的時(shí)間。
PO-01 降解含聚復(fù)雜堵塞物能力測(cè)試:稱取5 g含聚復(fù)雜堵塞物置于具塞瓶(3 個(gè)平行樣進(jìn)行實(shí)驗(yàn)),再分別量取1% PO-01、4% PO-01、8% PO-01 水溶液20 mL 加入瓶中。將樣品瓶置于65 ℃恒溫水浴,觀察實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,記錄含聚復(fù)雜堵塞物完全消失的時(shí)間。
2.2.3 弱氧化解堵劑綜合性能評(píng)價(jià) 緩蝕性能評(píng)價(jià):采用掛片失重法在65 ℃水浴,測(cè)試N80 鋼片在4%PO-01 水溶液中腐蝕速率。
PO-01 與酸液配伍性評(píng)價(jià):將0.8% HPAM 與4%PO-01 水溶液按體積1:1 混合置于65 ℃恒溫水浴12 h;再將降解后溶液與12%HCl、8%HBF4、3%HF、6%NH4F按1:1 混合置于65 ℃恒溫水浴12 h;觀察實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象。
2.2.4 弱氧化解堵劑+酸液巖心驅(qū)替實(shí)驗(yàn) 模擬傷害巖心制備:將40~80 目的石英砂與含聚復(fù)雜堵塞物按質(zhì)量20:1 均勻混合;然后將混合后的石英砂加入環(huán)氧樹脂膠結(jié)劑;快速用巖心機(jī)壓制石英砂成型;將制備巖心自然風(fēng)干。用制備好的巖心進(jìn)行巖心驅(qū)替實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)內(nèi)容(見表2)。
表2 巖心驅(qū)替實(shí)驗(yàn)
PO-01 對(duì)0.8%HPAM 降解數(shù)據(jù)(見表3),4% PO-01 可使0.8% HPAM 黏度降低99.95%,這表明PO-01能有效降解HPAM。
表3 4% PO-01 對(duì)0.8%HPAM 溶液降黏結(jié)果(65 ℃)
PO-01 對(duì)HPAM 復(fù)雜堵塞物降解過程(見圖2),65 ℃下,4% PO-01 可將HPAM 復(fù)雜堵塞物在2 h 內(nèi)降解完全。PO-01 對(duì)含聚復(fù)雜堵塞物降解過程(見圖3),實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示PO-01 濃度越高對(duì)復(fù)雜堵塞物溶解能力越強(qiáng),溶解時(shí)間越長效果越好,4% PO-01、8%PO-01 最終在24 h 可將復(fù)雜堵塞物有效分散。HPAM堵塞物比含聚堵塞物更易降解,這說明儲(chǔ)層堵塞物的成分復(fù)雜,處理困難,因此有必要從垢的復(fù)雜組分進(jìn)行多方面解堵。
圖2 HPAM 復(fù)雜堵塞物降解過程
圖3 含聚復(fù)雜堵塞物降解過程
3.3.1 緩蝕性能 腐蝕速率實(shí)驗(yàn)結(jié)果(見表4),在腐蝕實(shí)驗(yàn)后N80 鋼片表面光滑平整,無點(diǎn)蝕、坑蝕,N80鋼片在4% PO-01 水溶液的腐蝕速率約為0 g/(m2·h)。這表明PO-01 施工時(shí)不會(huì)對(duì)管柱造成腐蝕。
表4 N80 鋼片在4% PO-01 溶液的腐蝕速率(65 ℃)
3.3.2 與酸液配伍性 PO-01 降解HPAM 后溶液與酸液配伍結(jié)果(見圖4),降解后的溶液與酸液混合后無分層和沉淀產(chǎn)生,PO-01 與常見酸液配伍性良好。
圖4 PO-01 降解HPAM 后溶液與酸液配伍性實(shí)驗(yàn)
巖心流動(dòng)實(shí)驗(yàn)結(jié)果(見表5 和圖5)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,5 組實(shí)驗(yàn)巖心最終滲透率都得到了一定改善,但改善倍比不同:(1)僅酸液解堵改善倍比為1.12,僅PO-01 溶液解堵改善倍比為1.16,兩者同時(shí)使用改善倍比為1.25、1.39。這表明多重解堵協(xié)同作用能更有效解除注水井聚合物堵塞;(2)3#巖心解堵倍比(1.18)優(yōu)于1#巖心(1.16),這表明靜置反應(yīng)有助于PO-01 分解堵塞物;(3)4#巖心解堵倍比(1.39)優(yōu)于5#巖心(1.25),這表明解堵過程先破壞聚合物堵塞優(yōu)于先考慮無機(jī)堵塞;(4)推薦注水井解堵注液順序?yàn)椤熬酆衔锝舛隆P(guān)井反應(yīng)→酸液”。
圖5 巖心驅(qū)替滲透率變化過程圖
表5 巖心滲透率改善倍比
采用弱氧化復(fù)合解堵技術(shù)在該油田進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,現(xiàn)已成功應(yīng)用6 井次,單井措施效果(見表6)。解堵效果良好,6 口注水井措施后視吸水指數(shù)有較大改善,措施后視吸水指數(shù)較措施前增加0.93~2.65 倍,平均增加1.58 倍,充分說明弱氧化復(fù)合解堵技術(shù)能有效解堵聚合物傷害井。
表6 弱氧化復(fù)合解堵效果統(tǒng)計(jì)
近年來D41 井歷次措施前后注水能力對(duì)比統(tǒng)計(jì)(見表7),可見該井多輪次常規(guī)酸化效果越來越差,2020 年10 月調(diào)剖后酸化無效。2020 年12 月采用弱氧化復(fù)合酸化解堵,措施后視吸水指數(shù)初增倍數(shù)2.65,解堵增注效果顯著。
表7 D41 井歷次措施前后注水能力對(duì)比
針對(duì)注水井調(diào)剖及換管柱作業(yè)所存在的聚合物污染問題,從堵塞機(jī)理分析,研發(fā)出一種弱氧化解堵劑PO-01,采用PO-01 與酸液對(duì)渤海某油田注水井進(jìn)行復(fù)合解堵。
室內(nèi)實(shí)驗(yàn)與現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用表明:
(1)渤海某油田注水井調(diào)剖、修井、提高采收率等多種措施的應(yīng)用,使儲(chǔ)層傷害因素日益復(fù)雜,單一酸化措施難以實(shí)現(xiàn)有效解堵;
(2)4% PO-01 溶液可使0.8% HPAM 黏度降低99.95%,PO-01 能有效降解HPAM;
(3)巖心流動(dòng)實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,多重解堵協(xié)同作用能有效解除注水井的傷害,推薦解堵順序?yàn)椤把趸到?關(guān)井反應(yīng)-酸化”;
(4)采用弱氧化復(fù)合解堵措施進(jìn)行了6 口注水井現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,措施后視吸水指數(shù)較措施前平均增加1.58倍,證明弱氧化復(fù)合解堵技術(shù)能有效解堵受聚合物傷害的注水井。