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鞍鋼鲅魚圈4038 m3高爐高比例使用中塊焦炭生產(chǎn)實踐

2022-02-23 07:14:02吳官印姜彥冰蔣益李偉偉何沖龔繼兵趙華張智勇
鞍鋼技術(shù) 2022年1期
關(guān)鍵詞:焦比爐缸焦炭

吳官印 ,姜彥冰 ,蔣益 ,李偉偉 ,何沖 ,龔繼兵 ,趙華 ,張智勇

(1.鞍鋼集團鋼鐵研究院,遼寧 鞍山 114009;2.鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司,遼寧 營口 115007)

鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司 (以下簡稱“鲅魚圈”)由于焦化產(chǎn)能供不應(yīng)求,且此時料場庫存有大量落地中塊焦炭,為緩解焦炭供應(yīng)緊張問題,探索高比例中塊焦炭生產(chǎn)的可行性,于2018年9月開始嘗試在2號高爐(4038 m3)生產(chǎn)中提高中塊焦比,最高中塊焦比達到110 kg/t。隨著中塊焦炭使用量的增加,高爐出現(xiàn)風(fēng)量萎縮、順行變差情況,尤其是高爐休風(fēng)后送風(fēng)恢復(fù)過程,出現(xiàn)爐缸活躍性差、煤氣流中心通道打不開、頻繁崩滑料現(xiàn)象。為了最大限度降低高比例使用中塊焦炭給2號高爐帶來的影響,提出了一系列工藝改進措施,并進行了生產(chǎn)實踐。

1 中塊焦炭性能分析

焦炭在高爐內(nèi)的反應(yīng)可視為符合未反應(yīng)核模型,即碳的氣化反應(yīng)依靠焦炭表面與煤氣接觸發(fā)生,因此焦炭的平均粒度與反應(yīng)速度必然有很大關(guān)系[1]。鲅魚圈2號高爐使用中塊焦炭粒度組成如表1所示。

表1 高爐使用中塊焦炭粒度組成Table 1 Particle Size Composition of Medium-sized Coke by BF

由表1可以看出,中塊焦炭的平均粒徑為35.8 mm,高爐使用的大塊焦炭平均粒徑為51.5 mm,大塊焦炭與中塊焦炭體積比為 (51.5/35.8)3≈3.0,即3.0粒中塊焦炭的質(zhì)量相當(dāng)于1粒大塊焦炭。相同質(zhì)量的兩種焦炭的表面積比為 3.0×(35.8)2/(51.5)2≈1.45,即同質(zhì)量的兩種焦炭,中塊焦炭的表面積是大塊焦炭表面積的1.45倍。表面積大意味著反應(yīng)時和氣體的接觸面積大,中塊焦炭的反應(yīng)速度和能力都將高于大塊焦炭。通過實驗室進行不同粒度焦炭的礦石還原試驗證實,粒度少量變化造成的焦炭氣化能力變化很大。小粒度焦炭與大粒度焦炭相比,在高爐上部失碳率較高,產(chǎn)生的粉末量也多[2]。

2 中塊焦炭使用現(xiàn)狀

2號高爐正常生產(chǎn)時的中塊焦比一般維持在40 kg/t左右,從2018年9月初開始增加使用中塊焦炭,具體使用情況如圖1所示。由圖1可以看出,到9月30日中塊焦比已經(jīng)增加至110 kg/t,并維持了近兩個月高中塊焦比生產(chǎn)。

圖1 2018年8~12月中塊焦比使用情況Fig.1 Service Conditions of Medium-sized Coke Ratio from August to December in 2018

在焦炭布料制度不變的情況下,中塊焦比增加必然會造成布入高爐中心的中塊焦炭量的增加,具體情況如表2所示。由表2可以看出,當(dāng)中塊焦比達到110 kg/t時,每天約消耗880 t中塊焦炭,布入中心的中塊焦炭量約為264 t,是原來的2.9倍,每天布入高爐中心的中塊焦炭量大大增加。

表2 不同中塊焦比每天布入高爐中心中塊焦量Table 2 Amount of Medium-sized Coke Distributed into Center of BF Every Day with Different Medium-sized Coke Ratios

由于2號高爐高比例使用中塊焦炭之后,焦炭平均入爐粒徑由以前的50 mm左右下降到47 mm,整體焦炭粒級下降;且中塊焦炭落地料場時間較長,經(jīng)過長時間風(fēng)吹日曬,粉末含量增加且水分含量高,導(dǎo)致焦炭質(zhì)量劣化,存在反應(yīng)能力強、平均粒度小、粒度衰減大的缺點。因此,高爐高比例使用中塊焦炭后,大量中塊焦炭從爐頂布入高爐中心,隨著高爐冶煉進程最終進入爐缸成為爐芯焦的一部分,必然會導(dǎo)致爐芯死料堆焦炭粒度減小,透氣透液能力下降,高爐順行變差。

3 高爐高比例使用回裝中塊焦炭的影響

3.1 高爐日常順行影響

高爐煉鐵原燃料質(zhì)量的變化,尤其是焦炭質(zhì)量的變化,對高爐生產(chǎn)的影響是巨大的[3]。隨著中塊焦比提高,2號高爐順行狀態(tài)出現(xiàn)明顯變化。2018年8~12月高爐風(fēng)量、透氣性、風(fēng)壓、壓差變化趨勢分別如圖2所示。

圖2 2018年8~12月高爐風(fēng)量、透氣性、風(fēng)壓和壓差變化趨勢圖Fig.2 Variation Trends of Air Volume,Permeability,Wind Pressure and Pressure Difference in Terms of BF from August to December in 2018

由圖2可以看出,隨著高爐中塊焦比增加,高爐風(fēng)量由8月下旬的6 300 m3/min左右銳減到12月初的6 000 m3/min左右,風(fēng)量逐漸萎縮;風(fēng)壓由390 kPa升高至400 kPa左右,且后期由于爐況穩(wěn)定性差,氣流存在竄氣現(xiàn)象,風(fēng)壓波動加大,穩(wěn)定性變差;透氣性指數(shù)由38降低到36左右;壓差由8月下旬的165 kPa左右升高到11月初的176 kPa,盡管高爐主動采取降低壓差操作,但由于氣流穩(wěn)定性差,壓差依然波動較大。后期高爐還出現(xiàn)利用率波動較大,爐溫不受控,操作上熱量上下浮動大,撤風(fēng)溫操作增多,風(fēng)口燒壞頻次增加等現(xiàn)象。

小塊焦在高爐下部大量粉化使下部透氣性和透液性顯著惡化,是高爐風(fēng)壓和壓差升高、整體透氣性下降的主要原因[4]。中塊焦粒度小,反應(yīng)能力強,布入中心的中塊焦炭在中心氣流的作用下,自身反應(yīng)速度非???,到達爐缸時粒度已經(jīng)減小到非常小的程度,相對大塊焦炭,中塊焦炭進入爐缸會使?fàn)t芯焦的平均粒度減小,惡化爐芯焦的透氣透液能力,弱化爐缸活躍程度,影響中心氣流穩(wěn)定性,從而出現(xiàn)高爐不接受風(fēng)量,順行變差的現(xiàn)象。

焦炭質(zhì)量劣化導(dǎo)致爐芯焦的透氣透液能力下降,直接影響到爐缸內(nèi)渣鐵排放工作;中塊焦比提高一段時間后,對鐵口的影響開始顯現(xiàn),出鐵時鐵口出現(xiàn)噴濺大、出鐵過程鐵口出現(xiàn)卡焦、出鐵時間變短現(xiàn)象。高爐高比例使用中塊焦炭后,全天出鐵次數(shù)由7~8次增加到9~10次,有效出鐵時間由22.5 h減少到了21.5 h,爐溫波動大,兩場出鐵偏差大。

3.2 對休送風(fēng)的影響

高爐高比例使用中塊焦炭后休送風(fēng)情況如表3所示。生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),高爐3次休風(fēng)恢復(fù)時都出現(xiàn)了一些共同現(xiàn)象,如休風(fēng)前順行狀態(tài)不佳,氣流發(fā)悶,燃耗低;送風(fēng)后透氣性指數(shù)逐步降低到30以下,中心氣流通道打不開,邊緣氣流波動,容易出現(xiàn)急返熱現(xiàn)象,下料差,頻繁崩滑料,休風(fēng)恢復(fù)嚴重超時等。從工業(yè)實踐角度來看,高比例使用中塊焦炭對休風(fēng)后送風(fēng)恢復(fù)的影響最為顯著。

表3 高爐高比例使用中塊焦炭后休送風(fēng)情況Table 3 Situation of Air Supply in BF with High Proportion Medium-sized Coke after Damping Down

由于高比例使用中塊焦炭后,進入高爐中心的中塊焦炭量增加,造成爐芯焦的粒度變小,爐缸活性變差。當(dāng)休風(fēng)時爐缸焦炭徹底坐下來后顆粒間空隙收縮,渣鐵液運動停滯,爐缸活躍性降至最低,高爐送風(fēng)前期,風(fēng)量少、動能低,氣流很難一下突破透氣透液性變差的爐芯焦,中心氣流打不開,透氣性持續(xù)降低,氣流被迫流向邊緣,造成壁體波動、水溫差上升。同時軟熔帶根部上移,下料失去支撐,崩滑料頻繁,整體上形成類似爐缸局部冶煉的效果,爐溫出現(xiàn)急返熱的現(xiàn)象。隨著中塊焦比的提高,風(fēng)口燒壞的現(xiàn)象也變得較為突出,高爐被迫短期內(nèi)連續(xù)休風(fēng)更換壞風(fēng)口。

4 改進措施及實踐效果

4.1 合理匹配上下部調(diào)劑,保障高爐穩(wěn)定順行

大量中塊焦炭入爐,導(dǎo)致高爐順行出現(xiàn)一系列不好的變化,本質(zhì)原因是爐缸活性降低,爐芯死料柱透氣、透液能力降低。因此,操作方面要以活躍爐缸為目的進行上下部調(diào)劑。上部調(diào)劑要建立“以風(fēng)為綱”的操作理念,以活躍爐缸為目的的操作思路,強調(diào)中心加焦占比,發(fā)展中心氣流,穩(wěn)定邊緣熱負荷;下部調(diào)劑采取縮小風(fēng)口面積,增加鼓風(fēng)動能,適當(dāng)降低煤比,減輕焦炭負荷等措施。

4.2 組織好爐前渣鐵排放

針對鐵口出現(xiàn)的問題,加強爐前出鐵組織,使用更抗噴濺的無水炮泥,合理調(diào)整打泥量,保證鐵口深度在3.3~3.6 m之間,適當(dāng)縮小鉆頭,保證有效出鐵時間不低于22.5 h,渣鐵排放及時,避免出現(xiàn)爐缸憋壓現(xiàn)象,為爐況盡早改善創(chuàng)造了條件。

4.3 采取小焦布料制度,避免中塊焦炭布入高爐中心

為了避免中塊焦炭布入中心,高爐采取了小焦布料制度(C大塊中心),即將原本應(yīng)該布入中心的中塊焦量用大塊焦炭代替,單獨使用中心加焦料制進行布料,在布料程序中使用單獨指針;同時將大塊焦炭和中塊焦炭分批入爐,中塊焦批使用非中心加焦料制布料,在布料程序中使用單獨指針,大塊焦炭單獨采用中心加焦的料制布料,在布料程序中使用單獨指針。為了維持爐頂料面的穩(wěn)定,根據(jù)大塊焦、中塊焦、小焦、礦石等礦批在爐頂形成的料面厚度,使用不同的料線控制翻料。高爐高比例使用中塊焦炭時期高爐布料制度如表4所示。

表4 高比例使用中塊焦炭時高爐布料制度Table 4 BF Burden Distribution System by Using High Proportion Medium-sized Coke in BF

4.4 改善休風(fēng)料結(jié)構(gòu),保障中心氣流通道

針對高比例使用中塊焦炭后,高爐休風(fēng)恢復(fù)困難、嚴重超時的問題,從改善爐缸活躍狀態(tài),即提高透氣透液能力上著手。短期休風(fēng)時,提高入爐焦比,降低休風(fēng)料焦炭負荷6%,休風(fēng)前3~4 h把兩罐焦炭布入中心,保證送風(fēng)后中心通道容易打開;控制休風(fēng)前熱量使用,根據(jù)爐況提前4 h減少或停止噴煤,保證休風(fēng)前0.3%~0.4%左右的爐溫水平。長期休風(fēng)時,只需要根據(jù)實際情況調(diào)整休風(fēng)料焦炭負荷和布入中心罐焦數(shù)量即可。

采取上述改進措施后,在高爐使用中塊焦比為90 kg/t的情況下,高爐順行依然維持較好狀態(tài),風(fēng)量穩(wěn)定在6 200 m3/min左右,透氣性指數(shù)穩(wěn)定在36左右,風(fēng)量風(fēng)壓逐漸平穩(wěn),鐵口狀態(tài)得到有效改善,全天出鐵有效時間平均達到22.5 h,高爐休風(fēng)后恢復(fù)過程也變得順利,中心氣流得到充分保障,未再出現(xiàn)恢復(fù)困難現(xiàn)象,高爐逐漸適應(yīng)了高比例使用中塊焦炭的生產(chǎn),生產(chǎn)穩(wěn)定順行。

5 結(jié)語

由于高比例使用中塊焦炭會導(dǎo)致焦炭實際入爐粒度下降,且中塊焦炭的比表面積大,反應(yīng)能力強,進入爐缸會惡化爐芯焦的透氣透液性,鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司2號高爐在嘗試高比例使用中塊焦炭生產(chǎn)初期,高爐日常順行、爐前出鐵和休送風(fēng)均受到了影響。通過采取合理匹配上下部調(diào)劑、組織好爐前渣鐵排放、小焦布料制度以及改善休風(fēng)料結(jié)構(gòu)等措施,在后期使用90 kg/t中塊焦比的情況下,高爐依然維持了較好的順行狀態(tài),休風(fēng)后送風(fēng)恢復(fù)也未出現(xiàn)超時現(xiàn)象,高爐逐漸適應(yīng)了高比例使用中塊焦炭的生產(chǎn),實現(xiàn)了穩(wěn)定順行。

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