楊有智,鄒麗萍,鄧紅飛,曹恩源,李國棟,鄒 沖
湖北大江環(huán)保科技股份有限公司 湖北黃石 435005
湖北大江環(huán)??萍脊煞萦邢薰巨D(zhuǎn)爐渣選礦車間自建廠以來,磨浮工藝采用的是階段磨礦階段選別流程,經(jīng)過多年數(shù)次改造優(yōu)化,選礦指標較過去單獨的磨浮工藝有了根本改善。自 2016 年公司對標行業(yè)標準以來,為了將尾礦含銅指標降低至0.20%,處理量由 39 t/h 下降至 25 t/h,藥劑成本也不斷攀升。2017—2018 年,為優(yōu)化指標、提高處理量、降低成本,公司持續(xù)引進了高效射流浮選機及立式球磨機等先進設(shè)備。2019 年,處理量已提升至 38 t/h,但還存在兩段磨礦分級的產(chǎn)品細度不合理、藥劑制度隨意性大的問題,導(dǎo)致成本消耗高,指標波動大。為提高轉(zhuǎn)爐渣選礦指標,回收其中的有價金屬銅,在不增加投資的條件下,開展現(xiàn)有流程的階段磨礦階段選別試驗再研究,探索最合適的選礦技術(shù)參數(shù)。
高效的磨礦有利于銅礦物間的單體解離,對提高選礦指標有著關(guān)鍵的作用[1-4]。此外,藥劑用量也是影響有價礦物回收的重要因素,可根據(jù)原礦含銅品位的高低、礦石的可浮性及氧化程度進行調(diào)整,定量優(yōu)選的藥劑制度可實現(xiàn)有用礦物的早收多收[5-8]。本文中的轉(zhuǎn)爐渣分選磨礦作業(yè)分為預(yù)磨快速浮選銅和快浮尾礦再磨再選兩個階段。
對轉(zhuǎn)爐渣進行了多元素檢測及銅物料物相分析,結(jié)果分別如表 1、2 所列。轉(zhuǎn)爐渣的 X 射線衍射譜如圖 1 所示。
圖1 轉(zhuǎn)爐渣的 X 射線衍射譜Fig.1 X-ray diffraction spectra of converter slag
表1 轉(zhuǎn)爐渣的化學(xué)多元素分析結(jié)果Tab.1 Analysis results of chemical elements of converter slag %
表2 銅物料的物相分析結(jié)果Tab.2 Phase analysis results of copper mineral %
轉(zhuǎn)爐渣主要通過冰銅吹煉而產(chǎn)出,是經(jīng)緩冷冷卻后的人造礦物,其外觀呈黑色,質(zhì)地堅硬,結(jié)構(gòu)致密,性脆。經(jīng)檢測,爐渣密度為 4.22 g/cm3。由表1、2 可知,轉(zhuǎn)爐渣中銅含量為 4.290%,主要以常規(guī)單質(zhì)銅的形式存在,分布率為 73.05%。
對轉(zhuǎn)爐渣中的銅物料進行了嵌布粒度分析,結(jié)果如表 3 所列。
表3 銅物料嵌布粒度分析結(jié)果Tab.3 Analysis results of disseminated grain size of copper mineral
由表 3 可知:轉(zhuǎn)爐渣中的銅物料主要分布在0.042~ 0.580 mm 之間,嵌布粒度以中細為主。
2.1.1 磨礦細度試驗
磨礦細度直接關(guān)系到目的礦物的解離度。本組試驗考察了磨礦細度對快速浮選銅指標的影響。試驗條件:L-35 用量為 50 g/t,2 號油用量為 40 g/t。試驗結(jié)果如圖 2 所示。
圖2 一段磨礦細度試驗結(jié)果Fig.2 Test results of grinding fineness in first stage
由圖 2 可知:隨著礦物粒度越來越細,精礦中銅品位呈下降趨勢,銅回收率先升后降,尾礦中銅品位則先降后升;在 -0.074 mm 含量為 70% 時,各項指標最佳。因而確定一段磨礦細度為 -0.074 mm 含量為70%。
2.1.2 捕收劑種類試驗
本試驗考察了 4 種捕收劑——丁基黃藥、Z-200、L-35 和丁銨黑藥對浮選銅指標的影響,試驗結(jié)果如圖 3 所示。
圖3 一段捕收劑種類試驗結(jié)果Fig.3 Test results of collector type in first stage
由圖 3 可知:在浮選銅精礦品位和回收率方面,捕收劑 L-35的效果最優(yōu)。因而確定一段快速浮銅的捕收劑為 L-35。
2.1.3 L-35 用量試驗
捕收劑的用量直接關(guān)系到目的礦物回收時的品質(zhì)。本組試驗考察了 L-35的用量對快速浮銅選礦指標的影響,試驗結(jié)果如圖 4 所示。
由圖 4 可知:隨著捕收劑 L-35 用量的加大,精礦中的銅品位呈先提高后降低的趨勢;在用量為 90 g/t 時,效果最佳。因而確定捕收劑 L-35 最佳用量為90 g/t。
圖4 一段 L-35 用量試驗結(jié)果Fig.4 Test results of L-35 dosage in first stage
2.1.4 起泡劑 2 號油用量試驗
起泡劑 2 號油的用量對浮選效果起到至關(guān)重要的作用。本組試驗考察了 2 號油用量對浮選指標的影響,試驗結(jié)果如圖 5 所示。
圖5 一段 2 號油用量試驗結(jié)果Fig.5 Test results of No.2 oil dosage in first stage
由圖 5 可知:隨著 2 號油用量的加大,精礦中的銅品位緩增后降;銅回收率先升后降,變化幅度較大;尾礦品位先降后升;在 2 號油用量為 65 g/t 時,各項指標最佳。故確定一段起泡劑 2 號油用量為 65 g/t。
2.2.1 磨礦細度試驗
在確定了快速浮銅最佳的磨礦細度及藥劑制度的條件下,對其尾礦進行再磨后浮選銅,不僅可以回收尾礦中的主要礦物,而且降低了尾礦指標。本試驗?zāi)M一段快速浮選銅的條件,考察了快浮銅尾礦再磨細度 (-0.045 mm的占有率) 對浮選指標的影響,試驗結(jié)果如圖 6 所示。
由圖 6 可知:尾礦再磨粒度加細,精礦中的銅回收率呈先提高后趨于穩(wěn)定的態(tài)勢,尾礦品位先下降后趨于緩;在 -0.045 mm 占 90% 時,各項指標最佳。因此綜合考慮,確定快浮銅尾礦再磨細度為 -0.045 mm 占 90%。
圖6 二段磨礦細度試驗結(jié)果Fig.6 Test results of grinding fineness in second stage
2.2.2 L-35 用量試驗
本次試驗主要考察了二段捕收劑 L-35的用量對浮選銅指標的影響,其結(jié)果如圖 7 所示。
圖7 二段 L-35 用量試驗結(jié)果Fig.7 Test results of L-35 dosage in second stage
由圖 7 可知:隨捕收劑 L-35 用量的加大,精礦中的銅回收率呈先提高后降低的態(tài)勢;在用量為 45 g/t 時,效果最佳。因而確定二段捕收劑 L-35的用量為 45 g/t。
2.2.3 2 號油用量試驗
在試驗條件一段細度 -0.074 mm 含量為 70%,二段細度 -0.045 mm 含量為 90%,捕收劑 L-35 用量為45 g/t的條件下,分析起泡劑 2 號油用量對二段浮選指標的影響,其結(jié)果如圖 8 所示。
由圖 8 可知:隨起泡劑 2 號油的用量增加,精礦中的銅品位呈先提高后降低趨勢,而尾礦的品位則先降后升;在用量為 20 g/t 時,各項指標最佳。故確定二段起泡劑 2 號油用量為 20 g/t。
圖8 二段 2 號油用量試驗結(jié)果Fig.8 Test results of No.2 oil dosage in second stage
試驗條件:一段快速浮選銅磨礦細度 -0.074 mm含量為 70%,二段磨礦細度 -0.045 mm 含量為 90%,藥劑用量及工藝流程如圖 9 所示。本試驗?zāi)M現(xiàn)場實際生產(chǎn),其結(jié)果如表 4 所列。
圖9 兩段開路試驗流程及藥劑制度Fig.9 Process flow and reagent system of two-stage open-circuit test
表4 兩段開路試驗結(jié)果Tab.4 Two-stage open-circuit test results %
由表 4 可知,試驗取得了尾礦銅品位為 0.12%、銅精礦銅總回收率為 87.48%的指標。
為了校準前期各種條件試驗的結(jié)果,同時也為了模擬實際生產(chǎn)流程 (見圖 10),進行了半工業(yè)流程的閉路模擬試驗,結(jié)果如表 5 所列。
表5 半工業(yè)流程試驗結(jié)果Tab.5 Test results of semi-industrial process flow %
圖10 閉路試驗流程Fig.10 Process flow of closed-circuit test
由表 5 可知,半工業(yè)流程模擬試驗獲得的選礦指標較好,總精礦中銅的回收率為 95.78%,尾礦中銅品位降低至 0.19%。
將上述各試驗結(jié)果運用生產(chǎn)現(xiàn)場,與未實施前的相關(guān)數(shù)據(jù)進行了對比,結(jié)果如表 6 所列。
表6 優(yōu)化試驗前后生產(chǎn)數(shù)據(jù)的對比Tab.6 Contrast of production data before and after test optimization
由表 6 可知,通過對現(xiàn)有流程的階段磨礦階段選別再試驗,優(yōu)化藥劑制度和磨礦細度后,藥劑成本與尾礦含銅指標取得很大改善,為選廠增加 100~ 150萬元/月的經(jīng)濟效益,且處理量增加至 2 000~ 3 000 t/月,為后續(xù)進一步降低尾礦含銅指標,提供了有利的依據(jù)。
對新型捕收劑 L-35 與黃銅礦純礦物的作用機理進行分析,其紅外光譜測試分析結(jié)果如圖 11 所示。
圖11 L-35 與黃銅礦作用的紅外光譜圖Fig.11 Infrared spectra after reaction of L-35 and chalcopyrite
根據(jù)測試圖紅外光譜帶所對應(yīng)組成分子的鍵或者基團的特征振動頻率原理,對 L-35的分子組成分析得出:L-35 主要成分為乙基一硫代與二乙基硫代氨基甲酸異丙酯,屬于有機長鏈結(jié)構(gòu),其主要官能團有 C-C、C-N、C=S、C-O 鍵。結(jié)合圖 11 可以看出,在 1 265、-1 100 cm-1處有伸縮振動,在 1 150、1 120、1 020、900 cm-1處出現(xiàn)特征吸收峰,說明LP-01 存在官能團 C-C、C-N、C=S、C-O 鍵。由于黃銅礦純礦物有限,筆者暫未做黃銅礦單獨的紅外光譜分析圖,但從 L-35 與黃銅礦純礦物作用的紅外光譜測試結(jié)果可知,L-35 吸附效果良好。
(1) 通過階段磨礦階段選別試驗,獲得最佳磨礦細度:一段快浮磨礦細度為 -0.074 mm 占 70%,二段細度為 -0.045 mm 占 90%。兩段磨礦的最佳藥劑制度:一段快浮銅捕收劑 L-35 用量為 90 g/t,起泡劑 2號油用量為 65 g/t;二段捕收劑 L-35 用量為 45 g/t,起泡劑 2 號油用量為 20 g/t。
(2) 模擬生產(chǎn)現(xiàn)場階段磨礦階段選別的選礦流程,在最佳細度和藥劑制度條件下,可獲得銅精礦銅品位為 32.94%、尾礦銅品位為 0.19%的指標。
(3) 從總體試驗來看,在階段磨礦階段選別中,如果單純地追求某一段選礦的指標和成本,必會顧此失彼,只有綜合考慮兩段磨浮的綜合成本和技術(shù),才能實現(xiàn)選礦廠效益的最大化。