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稀土冶煉廢水處理工程實例

2022-03-03 08:43孫遠帥
工業(yè)用水與廢水 2022年1期
關鍵詞:混凝沉淀池處理工藝

孫遠帥

(光大水務(濟南歷城)有限公司, 濟南 250108)

1 工程概況

某高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)因涉及稀土產(chǎn)業(yè), 故不僅有常規(guī)性污染(廢水中COD、 NH3-N 和廢氣中SO2、NOx), 更突出的是非常規(guī)性的污染, 包括重金屬污染、 低放射性污染、 含氟廢氣污染等。 氨氮廢水的處理歷來是廢水處理的重點和難點, 隨氨氮廢水的種類和含量的不同主要有物理化學法、 化學法、生物法等多種處理工藝[1-2]。

目前, 園區(qū)已入駐的企業(yè)有4 家, 主要從事稀土及伴生礦精深加工生產(chǎn), 園區(qū)企業(yè)以稀土精礦分解提取、 萃取分組、 分離為主。 產(chǎn)品主要為經(jīng)提純的稀土元素及伴生產(chǎn)物, 如氧化鈰、 鑭鈰合金、 釹鐵硼合金鑄片、 鐠釹合金等。 廢水主要產(chǎn)生于堿法分解、 萃取以及清洗階段。 冶煉工廠內廢水種類主要為含氟堿性廢水、 真空冷卻水、 皂化廢水、 碳沉廢水及生活污水。 各家企業(yè)配套建設稀土廢水預處理工程, 預處理后的廢水排入園區(qū)污水處理廠。 該污水處理廠采用預處理-UF-RO-消毒處理工藝,UF-RO 處理的濃水采用多級混凝沉淀-A2O-過濾-消毒處理工藝, 處理后出水水質要求達到GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》一級A 標準, 以滿足大規(guī)模稀土冶煉廢水的處理要求。

2 廢水的水質與水量

該污水處理廠廢水來源主要是4 家稀土生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)預處理后的廢水, 具有可生化性差, 重金屬種類多, 生物毒性大等特點。 園區(qū)企業(yè)排放廢水執(zhí)行GB 26451—2011《稀土工業(yè)污染物排放標準》表2標準, 總鉛執(zhí)行GB 26451—2011 表3 標準。 設計水量近期為3 000 m3/d, 遠期為6 000 m3/d, 總變化系數(shù)Kz=1.6, 其中生活污水占比為10%, 工業(yè)廢水和生活污水加權平均后確定污水處理廠設計進水水質, 出水執(zhí)行GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》一級A 標準, 設計進出水水質情況見表1。

表1 設計進出水水質Tab. 1 Design influent and effluent water quality

設計RO 產(chǎn)水率為75%, 設計濃縮液水量為設計規(guī)模的25%。 污水經(jīng)RO 處理后, 出水能達到GB 18918—2002 一級A 標準, 根據(jù)物料平衡, 則設計濃縮液水質見表2。

表2 設計濃縮液進出水水質Tab. 2 Design influent and effluent water quality of concentrated liquor

3 廢水處理工藝

3.1 廢水處理工藝選擇

根據(jù)本工程進水水質及排放標準要求, 本工程主要以有機物、 NH3-N、 TN 以及重金屬和氟化物為主要去除目標。 傳統(tǒng)的稀土高氨氮廢水處理方法主要有蒸發(fā)濃縮結晶、 吹脫、 汽提和磷酸銨鎂(MAP)沉淀等, 但這些方法具有能耗高、 處理成本高或易產(chǎn)生二次污染等局限性[3]。

一般情況下, 有機物、 NH3-N 以及TN 的去除最經(jīng)濟有效的方式為生化法; 重金屬和氟化物的去除最經(jīng)濟可行的方式為化學沉淀法, 也有部分高濃度廢水采用溶劑萃取、 離子交換、 膜分離以及生物吸附法。 膜處理工藝常用于自來水和廢水的深度處理[4-5], UF-RO 處理工藝已廣泛應用于鋼鐵廢水、化工廢水、 印染廢水和冷卻水的處理和回用, 取得了良好的效果[6-8]。 采用膜分離技術處理稀土冶煉廢水已有相關的研究報道, 它可以實現(xiàn)高鹽廢水的處理和回用[9-10]。 UF、 NF 和RO 等膜分離技 術是20 世紀中期發(fā)展起來的新型分離技術, 具有效率高、 能耗低、 無相變、 工藝簡單、 連續(xù)化操作和環(huán)境友好等特點[11]。

因本工程進水水質濃度較低, 又有高品質回用水需求, 故水處理方式考慮主要以化學沉淀法去除重金屬后, 經(jīng)膜分離法將廢水中污染物進行分離,產(chǎn)水用于高品質回用, 濃水經(jīng)化學法進一步去除重金屬污染物, 降低生物毒性后, 采用生化處理去除常規(guī)污染物。

經(jīng)分析本工程廢水采用預處理-混凝沉淀-UFRO-消毒的回用水處理工藝, UF-RO 處理的濃水采用多級混凝沉淀-A2O-過濾-消毒的處理工藝,具體流程如圖1 所示。

圖1 工藝流程Fig. 1 Process flow

來自稀土生產(chǎn)企業(yè)的廢水進入進水泵房, 經(jīng)潛污泵提升至細格柵, 除去細小漂浮物后, 在旋流沉砂池中去除泥沙, 沉積在沉砂池底部的泥沙經(jīng)吸砂機排入污泥儲存池內; 經(jīng)除砂后的廢水重力流入調節(jié)池, 均質調節(jié)后進入混凝沉淀池, 混凝沉淀池反應區(qū)主要通過投加氯化鈣、 PAC 以及PAM, 去除污水中的懸浮固體顆粒物、 氟化物以及絮凝裹帶走的部分重金屬, 上清液自流進入氣浮設備, 進一步去除污水中的懸浮物質和膠體。 產(chǎn)水進入中間水池經(jīng)提升泵入UF 單元進行回用水預處理, UF 產(chǎn)水進入RO 過濾單元, 經(jīng)RO 過濾單元處理的清水已達到回用水和排放要求, 直接排入消毒池內進行消毒處理。

UF 和RO 過濾單元的濃水經(jīng)濃水調節(jié)池后,進入多級混凝沉淀池內去除重金屬等物質。 一級酸調沉淀池投加鹽酸和硫酸亞鐵(備用), 主要利用酸性條件將金屬化合物中的金屬元素析出到廢水中,再通過硫酸亞鐵分解出的二價亞鐵離子還原部分重金屬價態(tài), 同時具備一定的混凝效果, 初步去除雜質和干擾因子; 二級pH 值調節(jié)主要通過投加氫氧化鈉和硫化鈉, 與一級沉淀池上清液中析出的大部分重金屬元素進行化學反應, 生成重金屬硫化物沉淀; 三級堿調主要通過投加氫氧化鈉和氫氧化鈣,深化二級處理效果并去除廢水中的氟化物, 使其達到排放標準; 四級精細化調節(jié)主要根據(jù)實際來水情況, 進一步深化對應污染物的去除效果。

多級混凝沉淀池產(chǎn)水進入A2O 生化池, 后端出水采用斜管沉淀池進行固液分離, 沉淀出水進入纖維轉盤濾池進一步處理后, 進入消毒池內消毒處理, 所有經(jīng)過消毒處理后的水進入回用水池, 部分用于廠區(qū)綠化和沖洗, 剩余出水經(jīng)巴歇爾流量槽計量后排入安寧河, 出水水質要達到GB 18918—2002 一級A 標準。 污泥濃縮池的污泥用污泥泵提升至板框壓濾機進行脫水; 脫水產(chǎn)生的濾液通過廠區(qū)排水管道自流入進水泵房進行二次處理。 預處理設施產(chǎn)生的柵渣等雜物外運衛(wèi)生填埋處置, 污泥壓濾成泥餅交由危廢處理中心處置。

3.2 設計工藝特點

(1) 采用預處理-混凝沉淀-UF-RO-消毒的回用水處理工藝, 既能確保出水污染物濃度穩(wěn)定達到排放標準, 又能滿足中水回用的水質要求。

(2) RO 濃縮液中所含的重金屬采用多級混凝沉淀法去除, 常規(guī)污染物采用A2O 活性污泥法降解, 確保濃縮液經(jīng)過處理并與RO 出水混合后, 各項污染物指標穩(wěn)定達到排放和回用標準。

4 主要構筑物及設計參數(shù)

(1) 旋流沉砂池。 尺寸為5.09 m × 3.98 m ×3.32 m, 共2 座, 有效水深2.75 m, 鋼筋混凝土結構。 空氣提砂機2 臺, 1 用1 備; 螺旋砂水分離器2 臺, 1 用1 備; 空壓機2 臺, 1 用1 備。

(2) 調節(jié)池。 尺寸為13.00 m×10.00 m×5.50 m, 有效水深5.00 m, 鋼筋混凝土結構, 近期停留時間為5.2 h, 遠期停留時間為2.6 h。 設潛水攪拌器4 臺; 潛水提升泵3 臺, 2 用1 備。

(3) 事故池。 尺寸為13.00 m×10.00 m×5.50 m, 有效水深5.00 m, 鋼筋混凝土結構。 設潛污泵2 臺, 1 用1 備。

(4) 混凝沉淀池。 混合池HRT 為4.8 min; 絮凝池HRT 為28 min; 斜管沉淀池表面負荷為4.8 m3/(m2·h)。 合建, 近期設1 座, 遠期增加1 座,尺寸為14.35 m × 5.70 m × 2.00 m, 鋼筋混凝土結構。 設混合攪拌器1 臺; 絮凝攪拌器1 臺; 刮泥機1 臺; 污泥循環(huán)或排放泵3 臺; 斜管采用0.4 mm乙丙共聚正六邊形新型蜂窩斜管, 內切圓直徑為80 mm, 長1 000 mm, 水平安裝傾角θ 為60°。

(5) 氣浮設備。 近期配置混凝氣浮機1 臺, 遠期增加1 臺。 單臺尺寸為15.00 m × 4.00 m × 4.45 m, 鋼制一體化結構。 單臺Q =180 m3/h, 溶氣水量為60 m3/h, 主機功率為7.5 kW, 刮泥機功率為0.55 kW, 空壓機功率為1.5 kW , 設備配套回流泵、 溶氣罐、 刮泥機、 配電柜、 空壓機等。

(6) UF 系統(tǒng)。 處理水量為140 ~180 m3/h, 產(chǎn)水率為90%, 最小產(chǎn)水率不小于70%。 設6 臺膜組器, 尺寸為15.00 m×4.00 m×4.45 m。 合計配膜總面積為2 000 m2, 膜通量為85 L/(m2·h); 產(chǎn)水泵2 臺; 反洗泵2 臺; 在線清洗系統(tǒng)1 套, 鋼制緩沖罐1 臺, 鋼制沖洗水箱2 臺。

(7) RO 系統(tǒng)。 1 套, 回收率為75%, 脫鹽率≥95%(3 a 內)。 采用兩段增加, 前后排比為13 ∶7 排列。 設計進水水溫為18 ℃, 產(chǎn)水量為112 m3/h,采用6040 模殼20 只(4×5 排列), 單殼6 膜, 合計120 只, 單只膜面積為37.2 m2, 合計配膜總面積為4 464 m2, 膜通量為25.08 L/(m2·h)。 設阻垢劑加藥裝置1 臺, 保安過濾器1 臺, 反滲透高壓泵1臺, 化學清洗裝置1 套, 反洗水泵1 臺。

(8) 多級混凝沉淀池。 最大設計規(guī)模為1 200 m3/d。

一級酸調節(jié)沉淀池(加稀鹽酸與硫酸亞鐵),pH 值為2.0 ~3.0, 反應區(qū)單格尺寸為2.0 m×2.0 m×5.8 m, 共2 格, HRT 為50 min, 沉淀區(qū)表面負荷為4.68 m3/(m2·h)。

二級pH 調節(jié)沉淀池(加氫氧化鈉與硫化鈉),pH 值為6.0 ~7.0, 反應區(qū)單格尺寸為2.0 m×2.0 m×5.8 m, 共2 格, HRT 為45 min, 沉淀區(qū)表面負荷為4.68 m3/(m2·h)。

三級pH 調節(jié)沉淀池(加氫氧化鈉與氫氧化鈣),pH 值為8.5 ~9.5, 反應區(qū)單格尺寸為2.0 m × 2.0 m × 5.8 m, 共2 格, HRT 為40 min, 沉淀區(qū)表面負荷為4.68 m3/(m2·h)。

四級pH 調節(jié)沉淀池(精細段, 水質差時投加氫氧化鈉), pH 值為10.0, 反應區(qū)單格尺寸為2.0 m×2.0 m×5.8 m, 共2 格, HRT 為40 min, 沉淀區(qū)表面負荷為4.68 m3/(m2·h)。

pH 調節(jié)池(加稀鹽酸), 使出水pH 值在6.5 ~8.0。 多級混凝沉淀池共設攪拌器8 臺。

(9) A2O 生化池。 1 座, 與多級混凝沉淀池合建, 生化部分尺寸為18.40 m × 8.75 m × 5.80 m +4.25 m×3.00 m×5.80 m, 總容積為902.33 m3, 其中厭氧池67.58 m3, 缺氧池278.25 m3, 好氧池556.5 m3。 總停留時間為18 h, 最大設計規(guī)模為1 200 m3/d, 產(chǎn)泥系數(shù)為0.82 kg[DS]/kg[BOD5], 泥齡為15 d, 污 泥 濃 度 為4 000 mg/L, 污 泥 回 流 比 為100%, 混合液內回流比為100%~300%, 好氧池末端溶解氧質量濃度為2.0 mg/L。 設潛水攪拌器4臺; 潛水推流器2 臺; 內回流泵4 臺, 2 用2 備;羅茨風機2 臺, 1 用1 備; 膜片式曝氣盤230 套,直徑為216 mm; 組合填料(醛化維綸)146 m3。

(10) 纖維轉盤濾池。 1 座, 尺寸為6.50 m ×4.55 m×3.50 m, 鋼筋混凝土結構。 濾速為8 ~15 m3/(m2·h), 單盤有效過濾面積為1 m2, 4 盤/池。水頭損失為0.05 ~0.30 m, 反洗速度為0.04 m/min。 設反洗水泵1 臺, 吸泥泵2 臺。

(11) 接觸消毒池。 尺寸為4.00 m × 7.00 m ×3.80 m, 鋼筋混凝土結構。 采用次氯酸鈉接觸消毒, 有效氯投加量為6 mg/L, 接觸時間為45 min。設次氯酸鈉計量泵2 臺, 1 用1 備。

5 運行效果及分析

經(jīng)過半年時間的調試, 各處理單元處于正常運行狀態(tài)。 出水污染物指標ρ(COD) ≤50 mg/L,ρ(NH3-N)≤5 mg/L, ρ(Cr)≤0.1 mg/L, 出水水質達到GB 18918—2002 一級A 標準。 各單元處理效果見表3。

表3 各處理單元的實際運行效果Tab. 3 Actual operation effect of different treatment unit

6 技術經(jīng)濟指標分析

該項目總投資為3 205.62 萬元, 規(guī)劃總用地7 086.70 m2。 運行費用包括藥劑費、 水電費、 人工費、 設備維護費等, 單位處理成本約為3.70 元/ m3。污水處理廠建成后, 每年減少約76.65 t 的COD、49.28 t 的NH3-N, 0.79 t 的總鉻等污染物排入環(huán)境水體, 對控制當?shù)厮h(huán)境的污染起到積極作用。

7 結語

實際運行結果表明, 采用預處理-UF-RO-消毒主體處理工藝, UF-RO 處理的濃水采用多級混凝沉淀-A2O-過濾-消毒處理工藝處理稀土冶煉廢水, 在綜合進水COD 的質量濃度為120 mg/L,NH3-N 的質量濃度為50 mg/L, 總鉻的質量濃度為0.8 mg/L 的情況下, 出水COD 的質量濃度為30 ~50 mg/L, NH3-N 的質量濃度為0.2 ~5.0 mg/L, 總鉻的質量濃度不超過0.1 mg/L, 達到GB 18918—2002 一級A 標準。

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