李 軍,付小坤,2,付 鵬,付天明,陳啟龍,郭 斌,谷 旭
1中石化西北油田分公司 2西南石油大學(xué) 3中石化中原石油工程有限公司
塔河油田主要為碳酸鹽巖縫洞型油藏,油藏埋藏深,隨著油田逐漸開(kāi)發(fā),地層能量逐漸下降,機(jī)采井井?dāng)?shù)不斷增加,泵掛逐漸加深,桿式泵因下深最大可達(dá)4 000 m而被廣泛應(yīng)用,已在塔河油田應(yīng)用500余井次。但隨著深抽、注水、注氣工作的大規(guī)模開(kāi)展,井況愈加惡劣,導(dǎo)致常規(guī)桿式泵問(wèn)題逐漸凸顯[1-10],每年因桿式泵卡泵、凡爾漏失、解封困難及泵座損傷造成的修井達(dá)60井次,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)時(shí)效,增加了采油成本。為此,在原有常規(guī)桿式泵的基礎(chǔ)上,研制了一種易解封防漏防卡深抽桿式泵,該工藝解決了桿式泵易卡泵、凡爾易漏失、解封困難、泵座損傷漏失等問(wèn)題,滿足現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)需求,延長(zhǎng)了油井的生產(chǎn)周期。
該深抽桿式泵主要由泵筒總成、柱塞總成、球閥總成、泵座總成構(gòu)成,具體結(jié)構(gòu)示意圖見(jiàn)圖1。
1.閥桿異徑接頭;2.閥桿導(dǎo)向套;3.泵座;4.支撐密封總成;5.閥桿;6.解封接頭;7.上部加長(zhǎng)短接;8.出油閥;9.長(zhǎng)泵筒;10.短柱塞;11.出油閥;12.下部加長(zhǎng)短接;13、14.固定閥。
(1)泵體。由泵筒總成和柱塞總成組成。泵筒總成由閥桿導(dǎo)向套、頂部密封支撐總成、彈性鎖爪、解封接頭、上下加長(zhǎng)短接及雙進(jìn)油閥通過(guò)螺紋依次連接組成;柱塞總成由閥桿接頭、閥桿、上游動(dòng)閥罩、上下出油閥以及柱塞通過(guò)螺紋依次連接組成。
(2)泵座總成。由上接頭、支撐座封環(huán)、下接頭通過(guò)螺紋依次連接組成,具體結(jié)構(gòu)示意圖見(jiàn)圖2。
圖2 泵座總成結(jié)構(gòu)圖
(3)泵筒與泵座之間通過(guò)頂部鎖緊支撐總成上的彈性鎖爪與上部泵座卡緊鎖死,使泵體在正常工作時(shí)不與外工作筒脫開(kāi)。
(1)桿式泵的鎖爪坐封面倒角由60°改為45°,改變解封時(shí)鎖爪的受力狀態(tài),減小了在起泵時(shí)脫卸力,使桿式泵解封更容易,有利于防止支撐座封環(huán)在起泵作業(yè)時(shí)被拉裂,降低因桿式泵不能解封和泵座座封環(huán)裂導(dǎo)致的檢泵作業(yè),鎖爪坐封倒角改進(jìn)示意圖如圖3所示。
1.閥桿導(dǎo)向套;2.過(guò)液通道;3.支撐密封環(huán);4.鎖爪;5.機(jī)鎖芯軸;6.機(jī)鎖接頭;7.支撐皮碗;8.皮碗座圈;9.皮碗壓帽;10.解封接頭;11.短接;12.上接頭;13.支撐座封環(huán);14.下接頭;15.閥桿;16.上游動(dòng)閥罩。
(2)泵座鋼圈由24 mm加高至34 mm,間隙配合改為過(guò)盈配合,即座封環(huán)外徑由9 mm擴(kuò)大至9.5 mm,泵座材質(zhì)由45#鋼改進(jìn)為P110材質(zhì),抗拉強(qiáng)度由30 t上升到90 t;降低零件硬度(硬度降低7 HRC),減少因硬度過(guò)高導(dǎo)致的斷裂;提高強(qiáng)度,降低坐封、解封時(shí)鋼圈破損風(fēng)險(xiǎn),有效減少泵座鋼圈漏失導(dǎo)致的檢泵井次。
(3)將桿式泵的單固定閥改為雙固定閥,起到雙保險(xiǎn)作用,并將不銹鋼材質(zhì)的閥球、閥座全部改為碳化鈦合金球、碳化鎢合金座,表面硬度由200 HV提高至1 620 HV,提高閥球、閥座耐磨性和抗沖擊性能,降低固定閥漏失的風(fēng)險(xiǎn)。
(4)軟密封由后置型改為前置型,避免出現(xiàn)軟密封經(jīng)過(guò)泵座被剪切后掉落,因抽汲作用進(jìn)入泵筒,卡于閥座處,導(dǎo)致閥漏失的情況;在密封皮碗材料中添加玻璃纖維和碳粉,改善其抗剪切性能,提高坐封的可靠性。
(5)泵出液口由斜口改為直口[11-14],出液口處沉物空間由0.01 L擴(kuò)大為0.14 L,降低泵上部油管異物沉降進(jìn)入泵筒造成的卡泵風(fēng)險(xiǎn),見(jiàn)圖4。
1.出液口;2.上接頭;3.支撐密封環(huán);4.下接頭;5.閥桿導(dǎo)向套;6.皮碗壓帽;7.皮碗座圈;8.支撐皮碗;9.機(jī)鎖心軸;10.鎖爪;11.機(jī)鎖接頭。
(6)上游動(dòng)閥總成整體式閥罩改成通徑分體式閥罩,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度提高50%;游動(dòng)閥罩斜面角度由15°上升到45°,增大解封桿式泵時(shí)接觸面軸向分力,降低卡泵風(fēng)險(xiǎn),具體結(jié)構(gòu)如圖5所示。
1.閥桿導(dǎo)向套;2.過(guò)液通道;3.支撐密封環(huán);4.鎖爪;5.機(jī)鎖芯軸;6.機(jī)鎖接頭;7.支撐皮碗;8.皮碗座圈;9.皮碗壓帽;10.解封接頭;11.短接;12.上接頭;13.支撐座封環(huán);14.下接頭;15.閥桿;16.上游動(dòng)閥罩。
(7)改進(jìn)解封接頭材質(zhì),采用不銹鋼材質(zhì),硬度23~28 HRC,使解封接頭和游動(dòng)閥罩二者硬度接近,避免低硬度材質(zhì)發(fā)生形變。
先將上接箍、支承管和鎖緊密封支承接頭連接在油管下,隨油管下入到油井中預(yù)定深度,然后將泵筒和柱塞總成連接在抽油桿柱下端下入到油管內(nèi),泵體隨抽油桿下到泵座處時(shí),支撐鎖爪受壓形變收縮,在泵座鋼圈處形成鎖緊力,軟密封膠筒發(fā)生塑性形變,形成二次密封,硬密封靠金屬密封錐面形成密封,泵體座封在油管上的支承位置后,調(diào)整好各項(xiàng)作業(yè)參數(shù),即可正常起抽生產(chǎn)。
與常規(guī)桿式泵工作原理相同,上沖程時(shí),抽油桿帶動(dòng)柱塞向上運(yùn)動(dòng),固定閥閥球在沉沒(méi)壓力的作用下打開(kāi),井筒內(nèi)液體由固定閥進(jìn)入泵筒內(nèi),游動(dòng)閥的閥球在柱塞上部液柱的作用下關(guān)閉,將液體排出泵筒,通過(guò)油管進(jìn)入井口管道。下沖程時(shí),柱塞隨抽油桿向下運(yùn)動(dòng),泵腔內(nèi)液體受壓、壓力逐漸升高,游動(dòng)閥被頂開(kāi),固定閥關(guān)閉,由固定閥進(jìn)泵筒內(nèi)的液體通過(guò)游動(dòng)閥進(jìn)入柱塞上部空間。當(dāng)泵體出現(xiàn)故障時(shí),只需要將泵體提出進(jìn)行更換,大大降低作業(yè)成本。
截至2021年4月,易解封防漏防卡深抽桿式泵已在塔河油田應(yīng)用68井次,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果較好,最大下深4 013 m,平均泵掛3 642 m,平均生產(chǎn)時(shí)間693 d,最長(zhǎng)達(dá)1 346 d,無(wú)因桿式泵故障導(dǎo)致檢泵,提高了油井生產(chǎn)時(shí)效,大大節(jié)約了采油成本。
TK1井2016年5月自噴轉(zhuǎn)機(jī)抽生產(chǎn),完井下入普通?44 mm桿式泵,泵掛2 714 m,日平均產(chǎn)液量39.1 t,產(chǎn)油量25.3 t,含水率35.3%;2017年6月因卡泵進(jìn)行上修作業(yè),檢泵起出桿式泵,泵筒內(nèi)有較多腐蝕物,導(dǎo)致柱塞卡死在泵筒里。2018年7月修井下入?38 mm易解封防漏防卡桿式泵,泵掛3 915 m,目前日平均產(chǎn)液量27.3 t,日均產(chǎn)油量12.07 t,含水率55.8%,該井周期注水注氣8次,重復(fù)解封、坐封8次,解封、坐封均正常,生產(chǎn)期間未發(fā)生過(guò)卡泵等異常,示功圖如圖6,平均泵效73.5%,高于塔河油田平均泵效,已累計(jì)增油1.32×104t,達(dá)到了防漏防卡等工藝目的。
圖6 修井后正常生產(chǎn)示功圖
(1)易解封防漏防卡桿式泵解決了普通桿式泵易卡泵、解封困難、閥漏失及泵座鋼圈易損壞等難題,提高了桿式泵的服役時(shí)間,滿足現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)需求。
(2)易解封防漏防卡桿式泵采用頂部座封結(jié)構(gòu),承載能力強(qiáng),滿足塔河油田的深抽需求。
(3)易解封防漏防卡桿式泵結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)操作方便,應(yīng)用效果明顯,具有很高的推廣價(jià)值。