陳小龍,廖廣府
(寶武集團 鄂鋼公司煉鋼廠,湖北 鄂州 436002)
隨著國家對鋼鐵行業(yè)進行雙控管理,低鐵鋼比是低碳冶金技術(shù)在長流程工藝的探索與實踐。轉(zhuǎn)爐氧槍是將低速高壓的氧氣通過噴頭轉(zhuǎn)換成高速低壓噴射進熔池,通過化學(xué)反應(yīng)完成脫C、P、S等任務(wù)[1-3]。隨著鐵鋼比的降低,氧槍對廢鋼的熔化,過程吹煉穩(wěn)定性,終點命中率和鋼鐵料消耗影響越來越大[2-4]。文章從氧槍噴頭參數(shù)的設(shè)計和冶金效果進行研究分析,優(yōu)化后的噴頭參數(shù),轉(zhuǎn)爐噴濺和鋼鐵料消耗改善明顯。
某廠130 t轉(zhuǎn)爐使用4孔氧槍,在鐵耗平均為863 kg/t(鐵耗=鐵水/合格坯產(chǎn)量·1 000)時,原氧槍噴頭(參數(shù)見表1)平均壽命為45次,氧槍燒槍、粘鋼較為頻繁,轉(zhuǎn)爐冶煉過程氧槍調(diào)整模式采用難度較大的變槍恒壓操作,終點命中率較低,鋼鐵料消耗高達1 068 kg/t,原氧槍嚴(yán)重制約了轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝技術(shù)指標(biāo)的進步和發(fā)展。
表1 原氧槍槍頭參數(shù)
馬赫數(shù)是氣流速度與當(dāng)?shù)販囟葪l件下的音速之比,馬赫數(shù)愈大,氣體表現(xiàn)出的可壓縮性就愈大。生產(chǎn)實踐證明,過高的設(shè)計氧壓,噴濺頻率增多,爐襯侵蝕嚴(yán)重;過低的設(shè)計氧壓,熔池內(nèi)化學(xué)反應(yīng)動力學(xué)條件變差[5]。綜合原材料和設(shè)備條件考慮,氧槍噴頭馬赫數(shù)(M)選擇為2.02。
查等熵流表[6],當(dāng)M=2.02時,P出/P0=0.123 9,由于爐膛壓力近似于大氣壓力,所以P出為0.102 MPa,則P0為0.82 MPa,在過程冶煉中避免過低的壓力吹煉,減少擴孔侵蝕,閥后壓力為0.85 MPa~0.92 MPa。
為減少噴濺,選擇五孔氧槍,根據(jù)吹煉周期13.5 min,噸鋼氧耗50 Nm3/t,出鋼量為148 t,計算出氧氣流量為32 888 Nm3/h,綜合考慮噴濺和化渣效果,選擇五孔氧槍,單孔氧槍流量6 577 Nm3/h。根據(jù)拉烏爾單個噴孔流量計算公式[5-6]:
(1)
A喉=πD喉2/4
(2)
式中:P0—滯止壓力,MPa;
Q—單孔氧氣流量,Nm3/h;
A喉—喉口截面積,m2;
T0—滯止溫度,k;
D喉—喉口直徑,m;
CD—管道修正系數(shù),一般為0.9~0.95。
計算得出氧槍噴頭喉口直徑:D喉=42.1 mm(考慮加工精度,喉口直徑取42 mm)。
根據(jù)M=2.02,查等熵流表可知,A出/A喉=1.716,A出=πD出2/4(其中,A出—出口截面積,D出—出口直徑),計算氧槍噴頭出口直徑D出=55.2mm(考慮加工精度,出口直徑取55 mm)。
理論的氣體膨脹角為4°~8°,考慮噴頭的穿透能力,取擴張角為3.5°,擴張段長度L=(55.2-42.1)/2×tg3.5°=107.1 mm,考慮加工精度,擴張段長度取107 mm。
合理的傾角a與噴孔的數(shù)目n有關(guān),且隨著噴孔數(shù)目的增加而增大,一般認(rèn)為,射流的綜合特性決定著冶煉的平穩(wěn)性,而射流的綜合特性又與孔傾角密切相關(guān),根據(jù)生產(chǎn)實踐,這里取噴孔夾角為13°。
為減輕噴孔出口氧射流互相摻混,減小氧射流作用熔池疊加沖擊,要求增大端底氧孔分布圓直徑與出口直徑之比,一般在2-4之間,因此D孔= 180 mm。
氧氣經(jīng)過氧槍噴頭形成氧氣射流,沖擊熔池,形成一定深度和面積的沖擊坑,氧氣射流與熔池的相互作用,引起了熔池運動。很多研究者[6-7]從理論上對氧氣射流的沖擊深度進行了大量研究,得出了許多類似的結(jié)果。單孔氧槍沖擊深度的經(jīng)驗公式。
L=3.4×P0×D喉/H0.5+0.038 1
(3)
式中:P0—滯止壓力,MPa;
D喉—喉口直徑,mm;
H—氧槍高度,mm。
文章采用某廠多孔氧槍沖擊深度計算公式。
L=Lh0exp(-0.78H/Lh0)
(4)
Lh0=63.0(K*Q/nD喉)2/3
(5)
式中:H—氧槍槍位,m;
n—孔數(shù),個;
K—常數(shù),取1.0;
Q—噴頭供氧流量,Nm3/h;
Lh0—在槍位H=0時,沖擊深度,mm;
L—穿透深度,mm。
新氧槍設(shè)計參數(shù)見表2,其沖擊百分比如表3所示。
表2 新氧槍槍頭參數(shù)
表3 五孔氧槍沖擊百分比(%)
根據(jù)新氧槍噴頭優(yōu)化參數(shù)計算的沖擊深度,調(diào)整吹煉模型,優(yōu)化前后吹煉模型示意圖如圖1所示。
圖1 吹煉模型示意圖
對優(yōu)化后氧槍的冶金效果進行分析總結(jié),5孔氧槍具有更大的沖擊面積,化渣效果較好,提高了轉(zhuǎn)爐脫磷率。同時較低的操作槍位,有利于降低渣中TFe,轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗下降明顯。
優(yōu)化后的氧槍轉(zhuǎn)爐脫磷率對比如表4所示,優(yōu)化后的氧槍,轉(zhuǎn)爐脫磷率達到83.6%,較優(yōu)化前提高4.3%,主要五孔氧槍沖擊面積較大,化渣效果明顯優(yōu)于四孔氧槍;其次鐵耗降低后,轉(zhuǎn)爐前期溫度低,有利于提高前期脫磷率,過程返磷較少。
表4 轉(zhuǎn)爐脫磷率對比
優(yōu)化后的氧槍對供氧時間影響較大,五孔氧槍較四孔氧槍供氧時間平均縮短1.3 min。首先,五孔氧槍供氧強度達到4.2 Nm3/(min·t),較四孔氧槍提高12.8%;五孔氧槍槍位較四孔槍位降低200 mm,具有更深的沖擊深度,熔池內(nèi)的各種化學(xué)反應(yīng)更充分,快速,氧槍利用率提高,供氧時間縮短;其次鐵耗降低100 kg/t,金屬碳含量減少12%,供氧時間降低,綜合優(yōu)化前后轉(zhuǎn)爐氧氣單耗節(jié)約3.7 m3/t。
優(yōu)化后氧槍吹煉更平穩(wěn),終點命中率更高,終渣TFe下降明顯,對鋼鐵料消耗影響顯著。對優(yōu)化前后轉(zhuǎn)爐終渣進行統(tǒng)計,如表5所示??梢钥闯觯瑑?yōu)化后的氧槍,轉(zhuǎn)爐終渣TFe降低1.85%,可以降低鋼鐵料消耗1.48 kg/t。優(yōu)化后的氧槍,吹煉過程C-O更為平穩(wěn),大幅減少噴濺,轉(zhuǎn)爐噴濺總渣量由22.1 kg/t降低到13.3 kg/t,可以降低鋼鐵料消耗3.69 kg/t,綜合優(yōu)化氧槍參數(shù)后,轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗下降5.17 kg/t,與生產(chǎn)實踐數(shù)據(jù)相近。
表5 氧槍優(yōu)化前后對終渣成分的影響(%)
對氧槍進行五孔優(yōu)化后,冶金效果明顯改善,降低鋼鐵料消耗5.17 kg/t,脫磷效率由原來的79.3%提高到目前的83.6%,供氧時間縮短1.3 min,氧氣單耗節(jié)約3.7m3/t,降低煉鋼工序附加成本約20元/t,煉鋼廠的直接經(jīng)濟效益顯著提高。