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氧氣濃度分析技術(shù)在有色冶煉煙氣處理系統(tǒng)中的應(yīng)用

2022-06-08 14:17方項(xiàng)林蘇江峰呂鑫寬
有色冶金節(jié)能 2022年2期
關(guān)鍵詞:電除塵器煙灰煙塵

方項(xiàng)林 蘇江峰 呂鑫寬 申 健

(國(guó)投金城冶金有限責(zé)任公司, 河南 靈寶 472500)

0 前言

某公司采用目前先進(jìn)的“富氧底吹造锍捕金自熱熔煉技術(shù)”,將含硫銅精礦和金精礦配比后入爐冶煉。該工藝不僅可以回收傳統(tǒng)黃金冶煉中的金、銀、銅、硫,還可以有效回收鋅、鎳、硒、鉍、鉑、砷、鉛、銻、鈀等10余種有價(jià)元素,而且金、銀、銅的回收率達(dá)到98%以上,是處理復(fù)雜難處理金精礦的最佳選擇。該公司在工藝上技術(shù)領(lǐng)先,自動(dòng)化程度高,但因其火法冶煉工藝不可避免地會(huì)產(chǎn)生含有二氧化硫及三氧化硫的煙氣,煙氣中的氧氣濃度對(duì)三氧化硫的形成又存在影響,氧氣濃度越高,煙氣中的二氧化硫轉(zhuǎn)變?yōu)槿趸虻牧吭蕉?,同時(shí),三氧化硫含量又影響著煙氣中酸性氣體的露點(diǎn)溫度。三氧化硫含量越高,煙氣中酸性氣體的露點(diǎn)溫度越高,越容易產(chǎn)生稀酸;白煙塵中的酸性成分較高時(shí),煙灰發(fā)綠發(fā)粘,易粘接在電場(chǎng)內(nèi)部,加大陰陽(yáng)極清灰難度,導(dǎo)致電場(chǎng)二次電壓送電情況變差。根據(jù)此種情況,公司通過(guò)在熔煉鍋爐出口及熔煉電除塵器出口增加氧氣濃度在線分析設(shè)備,不僅改善白煙塵的含硫量,提高收塵效率,同時(shí)也有效穩(wěn)定后續(xù)收砷工序運(yùn)行,提高收砷器運(yùn)轉(zhuǎn)率。

1 氧氣濃度在線分析系統(tǒng)

1.1 主要構(gòu)成

氧氣濃度在線分析系統(tǒng)主要由取樣器、反吹柜、伴熱管和儀表柜四大部分組成。取樣器連接煙氣管道,完成煙氣取樣;反吹柜是為防止取樣器堵塞而增加的輔助反吹裝置,并配置壓縮空氣儲(chǔ)氣罐;伴熱管主要起到取樣氣體的伴熱作用,防止煙氣急冷影響檢測(cè)結(jié)果;儀表柜主要完成煙氣分析工作。

氧氣濃度在線分析系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意如圖1所示,詳細(xì)構(gòu)成如圖2所示。

圖1 氧氣濃度在線分析系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖

圖2 氧氣濃度在線分析系統(tǒng)詳細(xì)構(gòu)成

1.2 工作原理

氧氣濃度在線分析儀是比較先進(jìn)的一種儀器,它將離心機(jī)內(nèi)的樣氣抽出實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)氧氣濃度。氧氣濃度在線分析儀的氧氣含量檢測(cè)系統(tǒng)為定制型產(chǎn)品,可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工況訂制預(yù)處理系統(tǒng),從而有效避免各種有機(jī)溶劑腐蝕,大大延長(zhǎng)氧氣分析儀表的壽命。分析系統(tǒng)自帶開(kāi)關(guān)量輸出與信號(hào)輸出,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)充氮,也可根據(jù)生產(chǎn)需要將數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳至DCS、GDS,全方位保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

1.3 安裝注意事項(xiàng)

氧氣濃度分析裝置安裝時(shí)需注意:1)反吹裝置必須安裝在取樣點(diǎn)附近;2)反吹掃柜外側(cè)的防水接頭必須用電工膠布密封;3)反吹掃柜內(nèi)的溫度必須低于50 ℃,如有需要,安裝遮陽(yáng)棚;4)襯F4法蘭、G1/2球閥、三通接頭等有螺紋連接部分都必須使用生料帶密封,緊法蘭時(shí)應(yīng)對(duì)角緊,保證氣密性良好,取樣器電源電纜必須固定牢固。

1.4 維護(hù)注意事項(xiàng)

氧氣濃度分析裝置使用期間的維護(hù)需特別注意:1)系統(tǒng)有自動(dòng)反吹掃功能,要求用戶現(xiàn)場(chǎng)必須24小時(shí)提供0.6~0.8 MPa反吹掃氣源(現(xiàn)場(chǎng)儀表氣或N2),若發(fā)現(xiàn)氣源供給出現(xiàn)異常,請(qǐng)及時(shí)檢修并恢復(fù)供氣;2)半導(dǎo)體伴熱帶由伴熱管進(jìn)行溫度控制及固態(tài)繼電器控制伴熱;3)每次點(diǎn)檢維護(hù)時(shí)應(yīng)拆下清洗(腔體材質(zhì)為玻璃,拆卸安裝時(shí)注意安全);4)觀察濾芯表面顏色,如出現(xiàn)大面積變色(如發(fā)黑或發(fā)黃等),請(qǐng)及時(shí)更換。

2 氧氣濃度在線分析的應(yīng)用

2.1 氧氣濃度在線分析對(duì)熔煉電除塵器白煙塵含硫量的影響

當(dāng)有色冶煉熔煉電除塵器進(jìn)口氧氣濃度含量較低時(shí),在較高負(fù)壓作用下,底吹爐下料口部分原料未充分燃燒,隨煙氣進(jìn)入熔煉余熱鍋爐的上升煙道[1],進(jìn)入鍋爐本體,再進(jìn)入熔煉電除塵器設(shè)備內(nèi)。這種煙灰含硫量高,顏色發(fā)黑,易掛壁,在設(shè)備內(nèi)堆積堵塞,且含有大量可燃物質(zhì),在電場(chǎng)高溫環(huán)境下遇到空氣極易發(fā)生二次燃燒,導(dǎo)致電場(chǎng)溫度升高,損壞電場(chǎng)設(shè)備。

2017年,某公司新建的熔煉系統(tǒng)開(kāi)始投料試生產(chǎn),所有運(yùn)行工藝指標(biāo)處于摸索階段,起初未關(guān)注熔煉氧氣濃度對(duì)白煙塵顏色的影響,在運(yùn)行期間遇到下列問(wèn)題:

1)白煙塵含硫量高,顏色發(fā)黑,煙塵結(jié)塊,大量煙塵后移,導(dǎo)致硫流失。

2)白煙塵出現(xiàn)二次燃燒。黑色煙灰在負(fù)壓作用下進(jìn)入熔煉電除塵器工段,被電場(chǎng)收集沉積在灰斗中,因殘硫量較高,灰斗中的黑色煙灰發(fā)生二次燃燒,形成結(jié)焦,堵塞灰斗,導(dǎo)致熔煉底吹爐被迫停車檢修清理;同時(shí)陽(yáng)極板、陰極框在高溫環(huán)境下變形,影響設(shè)備安全運(yùn)行;灰斗清理也增加了工人工作強(qiáng)度。

3)部分附屬輸灰設(shè)備無(wú)法正常使用。電場(chǎng)收集的煙塵經(jīng)過(guò)熱埋刮板機(jī)集中輸送至氣力輸送倉(cāng)式泵,加壓后輸送至打包站進(jìn)行集中打包。由于電除塵器收集下來(lái)的白煙塵含硫量高,在設(shè)備倉(cāng)式泵倉(cāng)體內(nèi)發(fā)生自燃,形成結(jié)塊堵塞倉(cāng)式泵,造成該設(shè)備無(wú)法正常使用。

4)在倉(cāng)式泵無(wú)法使用的情況下,只能采取人工噸袋接包。此過(guò)程增加大量勞動(dòng)量,同時(shí)也存在交叉作業(yè),有一定的安全隱患。打包下來(lái)的煙灰,由于溫度高,塑料編織袋易被燒毀??諝膺M(jìn)入后,部分已打包好的煙灰時(shí)隔3d還會(huì)出現(xiàn)自燃現(xiàn)象。

為了解決上述問(wèn)題,在熔煉電除塵器出口安裝氧氣濃度在線分析檢測(cè)儀,根據(jù)電除塵器出口氧氣濃度含量,及時(shí)調(diào)整補(bǔ)負(fù)壓及補(bǔ)風(fēng),將氧氣濃度由1%提高至5%。氧氣濃度提高后,白煙塵含硫量逐步從12%降低至7%,電除塵器收集的煙灰呈灰白色干散狀,未出現(xiàn)二次燃燒現(xiàn)象,電除塵器的收塵效率明顯提高,倉(cāng)式泵內(nèi)未出現(xiàn)結(jié)焦,正常運(yùn)行。

2.2 氧氣濃度在線分析對(duì)熔煉電除塵器排灰及電場(chǎng)運(yùn)行的影響

某公司火法熔煉系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),煙氣經(jīng)過(guò)底吹爐→熔煉余熱鍋爐→熔煉電除塵器→收砷器→硫酸工段。因工藝條件的變化,底吹爐的產(chǎn)物成分不同,導(dǎo)致熔煉電除塵器收集的煙灰性質(zhì)也不同。熔煉電除塵器收集的煙灰正常情況下為白色或灰白色,但在底吹爐開(kāi)爐階段,熔煉電除塵器收集的煙灰為藍(lán)綠色,并且發(fā)粘,易結(jié)塊,造成溢流螺旋、熱埋刮板機(jī)、倉(cāng)式泵等設(shè)備堵塞,增加工人勞動(dòng)量。

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)情況,發(fā)現(xiàn)電除塵器出現(xiàn)煙灰發(fā)綠發(fā)粘的情況后,再運(yùn)行一段時(shí)間,電除塵器的電場(chǎng)電壓會(huì)逐漸降低,由70 kV左右降低至30 kV。于是對(duì)進(jìn)入電除塵器煙氣中的氧氣濃度進(jìn)行監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)當(dāng)電除塵器出口的氧氣濃度升高至8%以上時(shí),電除塵器產(chǎn)出的煙灰就開(kāi)始出現(xiàn)發(fā)綠現(xiàn)象。電塵灰發(fā)綠的原因是煙氣中的三氧化硫含量較高,三氧化硫遇水后生成硫酸,硫酸再與氧化銅反應(yīng)生成硫酸銅,呈藍(lán)綠色。煙灰發(fā)綠發(fā)粘時(shí),易粘附在陰、陽(yáng)極上,不易脫落,降低清灰效率,導(dǎo)致電場(chǎng)電壓下降。

根據(jù)此情況,逐步調(diào)整電除塵器出口氧氣濃度,當(dāng)將電除塵器出口氧氣濃度控制在5%~8%時(shí),電除塵器產(chǎn)灰逐漸恢復(fù)至白色干散狀。運(yùn)行一段時(shí)間后,電除塵器的二次電壓由煙灰發(fā)綠時(shí)的30 kV左右升高至70 kV,電除塵器收塵效率恢復(fù)正常。

2.3 氧氣濃度在線分析對(duì)收砷器的影響

當(dāng)煙氣中氧氣濃度過(guò)高時(shí),主要造成的影響是導(dǎo)致煙氣中的三氧化硫含量升高。煙氣中三氧化硫含量升高,導(dǎo)致煙氣中酸性氣體的露點(diǎn)溫度升高[2],更易在系統(tǒng)漏風(fēng)處產(chǎn)生稀酸析出,造成收砷器及管道腐蝕,縮短設(shè)備使用壽命,同時(shí)影響系統(tǒng)產(chǎn)灰情況,提高生產(chǎn)成本,嚴(yán)重時(shí),導(dǎo)致收砷系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。

通過(guò)分析電除塵器出口氧氣濃度對(duì)收砷器設(shè)備運(yùn)行的影響,在收砷布袋除塵器運(yùn)行期間,將電除塵器出口氧氣濃度控制在5%~8%,收砷布袋除塵器的運(yùn)行周期以及工藝指標(biāo)會(huì)控制得比較好。

2020年2月,某公司熔煉電除塵器出口氧氣濃度在線分析儀檢測(cè)到氧氣濃度由5%升高至8%以上,熔煉白煙塵色發(fā)綠,隨后電除塵器出口氧氣濃度持續(xù)升高,收砷器產(chǎn)灰發(fā)綠,收砷器產(chǎn)品品質(zhì)不達(dá)標(biāo),且收砷器阻力上漲1 000 Pa,系統(tǒng)被迫停機(jī)。

收砷器阻力升高的原因主要如下:

1)熔煉電除塵器出口氧氣濃度升高,造成收砷系統(tǒng)產(chǎn)灰性質(zhì)變化,形成玻璃砷堵塞收砷器,導(dǎo)致收砷器阻力升高。

2)鍋爐漏風(fēng)較大,電場(chǎng)進(jìn)口氧氣濃度過(guò)高,導(dǎo)致電除塵器收塵效率下降,白煙塵進(jìn)入收砷系統(tǒng),造成收砷器阻力上升。

3)收砷器自身清灰不及時(shí),引起收砷器堵塞,造成系統(tǒng)堵塞。

為解決上述問(wèn)題,在收砷系統(tǒng)運(yùn)行期間,將熔煉電除塵器出口氧氣濃度控制在8%以下,若出現(xiàn)異常情況造成氧氣濃度升高,及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,保證收砷系統(tǒng)運(yùn)行;通過(guò)及時(shí)調(diào)整熔煉爐氧料比和熔煉爐爐口二次風(fēng)補(bǔ)入量,調(diào)節(jié)電除塵器出口氧氣濃度及煙灰顏色,熔煉系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。

2.4 氧氣濃度在線分析對(duì)廢酸的影響

某公司10萬(wàn)t銅冶煉系統(tǒng)投運(yùn)初期,電除塵器出口氧含量控制在8%以上,每天制酸系統(tǒng)產(chǎn)生600 m3濃度6%的廢硫酸。通過(guò)工藝改進(jìn),將電除塵器出口氧氣濃度降低至5%以下,該系統(tǒng)每天產(chǎn)出500 m3濃度3%的廢酸,廢酸產(chǎn)量減少100 m3/d。

應(yīng)用在線氧氣濃度分析技術(shù)后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益如下:

1)每月減少?gòu)U酸處理3 000 m3,按廢酸處理費(fèi)用100元/t計(jì)算,廢酸處理費(fèi)用節(jié)約30萬(wàn)元/月。

2)因廢酸酸濃度降低,污水處理系統(tǒng)石灰消耗量減少50%,每月減少石灰消耗200 t,節(jié)約費(fèi)用約10萬(wàn)元/月。

3 結(jié)束語(yǔ)

通過(guò)介紹氧氣濃度檢測(cè)分析儀的應(yīng)用,分析氧氣濃度對(duì)各工序的工藝、設(shè)備的影響及廢酸產(chǎn)生的影響,可知在有色冶煉行業(yè)中,氧氣濃度的在線分析檢測(cè)對(duì)生產(chǎn)調(diào)整起著至關(guān)重要的作用,適宜的氧氣濃度有利于煙氣除塵及制酸系統(tǒng)的運(yùn)行、電除塵器收塵效率的提高,以及收砷器的穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)可有效降低有色冶煉過(guò)程中三氧化硫及廢酸的產(chǎn)生,對(duì)整個(gè)有色冶煉行業(yè)的節(jié)能減排起到積極作用。

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