呂國東,許 昕,尹 健,李廣周,程昌業(yè)
(1.國家電投集團山西鋁業(yè)有限公司,山西 忻州 034100;2.煙臺龍源電力技術(shù)股份有限公司,山東 煙臺 264006)
循環(huán)流化床(Circulating Fluidized Bed,CFB)鍋爐使用獨特的流態(tài)化燃燒方式,與其他類型燃煤鍋爐比較,其具有燃燒效率高、燃料適應(yīng)性廣、燃燒污染物生成量低、負(fù)荷調(diào)節(jié)性好的優(yōu)點[1],逐漸成為國內(nèi)自備電廠的發(fā)電、供汽、供熱主力爐型。旋風(fēng)分離器是CFB 鍋爐維持物料循環(huán)流態(tài)化燃燒的主要設(shè)備之一,主要由分離器進(jìn)口煙道、分離器筒體、中心筒、返料器和返料斜腿等部分構(gòu)成。旋風(fēng)分離器將鍋爐爐膛出口高溫?zé)煔庵袛y帶的大量高溫未燃盡顆粒借助離心力進(jìn)行氣固分離,分離的固體物料經(jīng)返料器返送至爐膛密相區(qū),重新參與爐內(nèi)的流態(tài)化燃燒。在煤質(zhì)限定的情況下,旋風(fēng)分離器的分離效率決定了CFB 鍋爐灰循環(huán)倍率的高低,不僅影響燃煤燃盡性、爐內(nèi)傳熱系數(shù)、NOx原始生成量,而且會對鍋爐排煙溫度及帶負(fù)荷能力產(chǎn)生十分重要的影響[2]。同時,中心筒作為分離器關(guān)鍵部件之一,其插入深度及中心筒內(nèi)徑等都對分離器效率有重要影響。
目前,針對旋風(fēng)分離器結(jié)構(gòu)的優(yōu)化研究主要通過數(shù)值仿真研究[3],對CFB 鍋爐旋風(fēng)分離器出現(xiàn)的因分離器效率不合理引起的鍋爐排煙溫度異常、帶負(fù)荷能力不足、NOx排放濃度偏高等實際問題的優(yōu)化實踐改造研究較少,且研究因素不夠全面。本文以山西某240 t/h 循環(huán)流化床鍋爐為研究對象,針對鍋爐實際入爐煤質(zhì)成分及粒度偏離設(shè)計值較大等原因,造成的實際運行過程中存在的分離器筒體耐火材料磨損、分離器分離效率異常、排煙溫度偏高、NOx生成量高、帶負(fù)荷能力不足等問題,對旋風(fēng)分離器結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化改造。同時,為了研究改造后旋風(fēng)分離器的分離效率對CFB 鍋爐性能的影響,開展了鍋爐燃燒調(diào)整試驗。
設(shè)計煤種為當(dāng)?shù)氐蜔嶂等济?,入爐煤質(zhì)成分分析如表1所示,可見晉北煤揮發(fā)分高,屬于易著火煤種,易造成爐膛下部密相區(qū)燃燒強度大、鍋爐床溫高、帶負(fù)荷能力不足等問題。入爐煤設(shè)計粒度范圍:粒度0 mm~13 mm。粒度分布占比:0 mm~5 mm 占20%,5 mm~7 mm 占30%,7 mm~8 mm 占30%,8 mm~13 mm 占20%。
表1 煤質(zhì)分析Tab.1 Properties of coal samples
研究對象為山西某自備電廠配置的濟南鍋爐集團生產(chǎn)的YG-240/9.8-M5 型高溫高壓、單汽包橫置式、單爐膛、自然循環(huán)、全鋼架π 型布置循環(huán)流化床鍋爐。鍋爐主要性能參數(shù)見表2。鍋爐配置有2 臺絕熱式旋風(fēng)分離器,采用切向進(jìn)氣方式,設(shè)計旋風(fēng)分離器分離效率≥99.5%,分離器立腿采用水冷套結(jié)構(gòu),可減少耐火材料用量、縮短鍋爐啟動時間。
表2 鍋爐性能參數(shù)Tab.2 Boiler performance parameters
旋風(fēng)分離器結(jié)構(gòu)優(yōu)化前,鍋爐運行中存在以下主要問題:旋風(fēng)分離器分離效率低,直觀表現(xiàn)在鍋爐100%負(fù)荷時,旋風(fēng)分離器出口飛灰中位粒徑為46.21 μm;NOx初始排放濃度(質(zhì)量濃度)高達(dá)350 mg/Nm3~400 mg/Nm3,SNCR 脫硝系統(tǒng)尿素消耗量高;密相區(qū)平均床溫950 ℃~997 ℃,分離器入口煙溫低于850 ℃;爐膛差壓低于400 Pa。與同類型循環(huán)流化床鍋爐相比,鍋爐運行床壓較低,床溫偏高,NOx初始排放濃度較高,飛灰粒徑大,旋風(fēng)分離器阻力偏低,這與旋風(fēng)分離器運行狀態(tài)密切相關(guān)[4]。其中分離器效率低下導(dǎo)致中心筒出口飛灰粒徑較大,造成分離器返料量降低,引起鍋爐飛灰含碳量升高、鍋爐效率降低;另外,由于鍋爐床溫升高,爐膛密相區(qū)燃料型NOx生成量增加,SNCR 脫硝系統(tǒng)尿素耗量偏高。
鍋爐爐膛出口的煙氣經(jīng)過旋風(fēng)分離器入口導(dǎo)流加速后切向進(jìn)入分離器筒體段,煙氣中的灰粒在離心力的作用下,沿著徑向向外撞向筒體壁,在進(jìn)口動量和重力作用下,沿筒壁向下流動,經(jīng)分離器椎體及立腿進(jìn)入返料器送回爐膛再次參與燃燒。研究表明,影響旋風(fēng)分離器分離效率的因素主要有:分離器結(jié)構(gòu)參數(shù)和運行參數(shù)[5]。其中,運行參數(shù)主要包括:入口風(fēng)速、入口含塵濃度、顆粒物物性等,分離器結(jié)構(gòu)參數(shù)主要包括:中心筒偏置、切向進(jìn)口形狀尺寸、中心筒筒徑、中心筒插深、分離器入口高寬比、分離器筒體直徑、內(nèi)壁耐火材料粗糙度等。因此,綜合分析鍋爐旋風(fēng)分離器結(jié)構(gòu)及運行參數(shù)與鍋爐運行存在的問題的相互影響關(guān)系,分別制定并實施了以下旋風(fēng)分離器結(jié)構(gòu)優(yōu)化改造方案,以期優(yōu)化鍋爐的運行性能參數(shù)。
文獻(xiàn)[5-6]研究表明,旋風(fēng)分離器的分離效率隨著切向進(jìn)口風(fēng)速的提高,顆粒受到離心力增大,分離效率有望提高,但當(dāng)入口風(fēng)速超過某一臨界值后,兩相流湍流強度增加,已分離捕集的顆粒發(fā)生二次夾帶,表現(xiàn)為隨著入口風(fēng)速增加旋風(fēng)分離器的分離效率降低。同時,姜江[7]等發(fā)現(xiàn)中心筒偏置以及中心筒徑的減小可以適當(dāng)提高旋風(fēng)分離器的分離效率。Xiang[8]等提出縮小中心筒直徑能減少二次夾帶,提高分離器效率。因此,采用對5#鍋爐旋風(fēng)分離器入口結(jié)構(gòu)優(yōu)化、喉口風(fēng)速調(diào)整、中心筒結(jié)構(gòu)及尺寸優(yōu)化的方式,分析分離器提效后運行特性對鍋爐性能的影響。結(jié)合鍋爐性能參數(shù)變化情況,先后實施了如下結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化方案。
(1)第一次實施方案:如圖1 和圖2 所示,旋風(fēng)分離器入口水平煙道喉口尺寸由鍋爐原設(shè)計1 550 mm 優(yōu)化調(diào)整為1 350 mm,保證入口收縮弧線平滑過渡;分離器喉口風(fēng)速由改造前的24.26 m/s提高至28.25 m/s。同時,分離器的中心筒筒徑由Φ2 100 mm 優(yōu)化調(diào)整為Φ1 872 mm,并對中心筒加長及偏置設(shè)計優(yōu)化。
圖1 第一次結(jié)構(gòu)優(yōu)化(分離器入口)Fig.1 First structural optimization(separator inlet)
圖2 第一次結(jié)構(gòu)優(yōu)化(中心筒)Fig.2 First structural optimization(central cylinder)
(2)第二次實施方案:為進(jìn)一步提高旋風(fēng)分離器的分離效率,分離器入口水平煙道喉口尺寸,如圖3 所示,由1 350 mm 優(yōu)化調(diào)整為1 250 mm,改造局部入口收縮弧線平滑過渡,提高分離器喉口風(fēng)速至30.21 m/s。
圖3 第二次結(jié)構(gòu)優(yōu)化Fig.3 Second structural optimization
(3)第三次實施方案:由于前兩次改造期間均未對甲乙側(cè)旋風(fēng)分離器筒體、錐部、頂部澆注料(耐火材料)進(jìn)行更換大修,且旋風(fēng)分離器入口流速增加后耐火材料磨損嚴(yán)重,因此,設(shè)計將分離器筒體、錐部、頂部耐火材料全部更換,分離器入口水平煙道喉口尺寸保持第二次改造時的1 250 mm,喉口風(fēng)速30.21 m/s。同時,考慮到原省煤器管子減薄、外表面積垢嚴(yán)重的情況,改造過程中同步更換省煤器管子。
(4)第四次實施方案:為降低鍋爐排煙溫度、提高鍋爐帶負(fù)荷能力,將分離器入口水平煙道喉口尺寸,由圖3 所示的1 250 mm 擴大至1 420 mm,保證入口收縮弧線平滑過渡,分離器喉口風(fēng)速降低至26.60 m/s。同時,恢復(fù)中心筒長度尺寸至鍋爐原設(shè)計值,將中心筒偏置段500 mm 割除。
鍋爐設(shè)計及實際煤質(zhì)ST 溫度大于1 350 ℃(國標(biāo)制灰方法測定),實際灰熔點遠(yuǎn)低于此值,考慮到灰粒表層溫度高于床溫100 ℃~200 ℃[9],運行須嚴(yán)格控制鍋爐床溫在1 150 ℃以下,受床溫限制,改造前鍋爐帶負(fù)荷能力在200 t/h 以下。如圖4 所示,前三次改造方案實施后相比較于改造前,不同負(fù)荷下鍋爐床溫變化,隨著分離器入口流速的提高,同負(fù)荷時鍋爐平均床溫分別降低約20 ℃、30 ℃、60 ℃,局部高溫區(qū)的減少,有利于抑制NOx的生成,而第四次改造方案降低分離器入口流速后,相比于第三次改造鍋爐床溫升高50 ℃~60 ℃。分析認(rèn)為床溫的降低,是由于旋風(fēng)分離器入口流速提高、分離效率提高、爐外灰循環(huán)倍率提高及返回爐膛的冷灰冷卻床溫效果提高。第四次改造分離器及中心筒恢復(fù)至鍋爐原設(shè)計值后,床溫升高,但是仍然低于改造前,表明耐火材料的更換在一定程度上提高了旋風(fēng)分離器的分離效率。
圖4 鍋爐平均床溫變化Fig.4 Variation of average bed temperature
改造前鍋爐實際運行時,高床溫限制了其帶負(fù)荷能力,最大負(fù)荷僅為200 t/h,蒸發(fā)出力不足。經(jīng)過前兩次對分離器結(jié)構(gòu)優(yōu)化改造,分離效率提高,返回爐膛的循環(huán)灰增加,鍋爐平均床溫降低,且爐膛差壓相較于改造前,最大增加約700 Pa,表明爐膛稀相區(qū)灰濃度增加,爐內(nèi)受熱面的換熱系數(shù)增大[2],因此鍋爐帶負(fù)荷能力從200 t/h 提高至240 t/h。但是在第三次改造方案實施后,鍋爐負(fù)荷180 t/h 時,空預(yù)器出口排煙溫度高達(dá)170 ℃,過高的排煙溫度不利于尾部布袋除塵器及脫硫裝置的安全穩(wěn)定運行,鍋爐帶負(fù)荷能力再次受到制約。
如表3 所示為尾部受熱面煙溫變化統(tǒng)計情況,在同負(fù)荷時與改造前相比,第三次改造方案實施后,尾部沿著煙氣流向布置的高溫過熱器、低溫過熱器、空預(yù)器的吸熱能力降低,其煙溫降分別降低79.8 ℃、75.2 ℃和14.2 ℃,省煤器煙溫降有所提高,其煙溫降增加45.3 ℃。分析認(rèn)為旋風(fēng)分離器筒體澆注料更換后,筒體粗糙度降低,光潔度提升,有利于分離效率的提高,粒度更小的細(xì)灰進(jìn)入尾部煙道,導(dǎo)致尾部煙道受熱面管排粘灰嚴(yán)重(停爐后檢查情況如圖5 所示),尤其是高、低溫過熱器吸熱能力下降明顯,最終導(dǎo)致排煙溫度升高,主汽溫度偏低。另外,省煤器吸熱能力下降不明顯,分析認(rèn)為由于改造時將省煤器更換為新?lián)Q熱管,管子表面光潔度優(yōu)于改造前,因此表現(xiàn)為吸熱能力優(yōu)于改造前。第四次改造后,尾部受熱面積灰減輕而吸熱增強,鍋爐滿負(fù)荷排煙溫度在166 ℃以下。
表3 尾部受熱面煙溫變化統(tǒng)計Tab.3 Variation of temperature drop on tail heating surface
圖5 高溫過熱器積灰(左)、低溫過熱器積灰(右)狀況Fig.5 Ash deposition on high(left)and low(right)temperature superheater
如圖6 所示NOx初始排放和SNCR 脫硝后NOx排放情況。前三次改造后,180 t/h 負(fù)荷時鍋爐NOx初始排放濃度呈下降趨勢,NOx初始排放濃度(質(zhì)量濃度)從350 mg/Nm3降低至150 mg/Nm3,改造后同負(fù)荷下鍋爐NOx初始排放降幅約48%。分析認(rèn)為,分離結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,旋風(fēng)分離捕集并送回爐膛的冷灰量增加,鍋爐中高負(fù)荷時密相區(qū)燃燒溫度水平大幅降低是導(dǎo)致燃料型NOx生成量大幅度減少的主因[10-11]。同時考慮到,改造后鍋爐采用低氧量運行方式,密相區(qū)空氣分級效果增強,爐膛還原性氣氛增強,也一定程度上抑制了燃料型NOx的生成,因此,第四次優(yōu)化方案實施后,雖然分離效率降低,床溫升高,但是NOx初始排放相比于改造前也降低約15%。同時,鍋爐配置有SNCR 脫硝系統(tǒng),脫硝還原劑采用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為40%的尿素溶液,稀釋到10%后通過脫硝噴槍噴入旋風(fēng)分離器煙氣中,鍋爐基本能實現(xiàn)NOx的排放濃度(質(zhì)量濃度)低于50 mg/Nm3指標(biāo)要求。
圖6 NOx初始排放及SNCR 脫硝后NOx排放Fig.6 Initial NOx emission and NOx emission after SNCR
文獻(xiàn)[6]指出通過提高旋風(fēng)分離器入口流速及優(yōu)化中心筒徑能提高旋風(fēng)分離器效率、提高灰循環(huán)倍率及改善鍋爐運行性能參數(shù)。目前,對已投運旋風(fēng)分離器分離效率直接測定的常見方法有壓力測量法及碳平衡測量法,且須在熱態(tài)進(jìn)行[2],但是兩種方法分別受壓力測點準(zhǔn)確性及分離器進(jìn)口灰難以收集等條件限制,因此難以直接測定。本文通過對飛灰及返料灰粒度分析,間接分析歷次改造后旋風(fēng)分離器的分離效率變化。采用Beckman LS 激光粒度分析儀得到顆粒算數(shù)加權(quán)平均粒徑及累積體積50%時的中位粒徑D50(如表4 所示),鍋爐旋風(fēng)分離器前三次提效改造后,飛灰中位粒徑D50從46.21 μm 逐漸降低到22.73 μm,表明從旋風(fēng)分離器逃逸的大顆粒飛灰份額降低;返料灰中位粒徑D50從178.46 μm 降低到132.30 μm,表明分離器捕集的灰中的細(xì)顆粒份額增多。旋風(fēng)分離器飛灰及返料灰粒度的降低共同表明改造后旋風(fēng)分離器對小顆?;业牟都芰μ岣?,間接反映出旋風(fēng)分離器分離效率提高。第三次改造時未對旋風(fēng)分離器結(jié)構(gòu)尺寸進(jìn)行調(diào)整,分離效率仍然有較為明顯的提高,分析認(rèn)為旋風(fēng)分離器筒體粗糙度降低,光潔度提升,耐火材料破損處的局部渦流減少,減少了分離灰的二次夾帶,有利于提高分離器效率。
表4 改造前后返料灰及飛灰粒度統(tǒng)計分析Tab.4 Particle size statistics of return ash and fly ash
雖然在前兩次改造中旋風(fēng)分離器效率不斷提高,但是第二次改造后分離器入口流速嚴(yán)重偏高,造成旋風(fēng)分離器內(nèi)耐火材料磨損速率增加,半年后耐火材料破損嚴(yán)重如圖7 所示。通常磨損速率與速度的3 次方成正比[12],尤其當(dāng)高濃度含灰氣流以更高的流速直接撞擊分離器靶區(qū),加劇了分離器靶區(qū)的磨損。這也就促成了第三次改造,也即分離器耐火材料更換改造的實施。
圖7 分離器耐火材料磨損情況Fig.7 Wear of separator refractory
本文在240 t/h 循環(huán)流化床鍋爐上進(jìn)行了旋風(fēng)分離器結(jié)構(gòu)優(yōu)化工程實踐,實踐表明:通過旋風(fēng)分離器入口耐火材料弧線尺寸優(yōu)化及筒體內(nèi)部耐火材料修復(fù),喉口風(fēng)速從24.26 m/s 可提高至30.21 m/s;分離效率提高,飛灰中位粒徑D50降到22.73 μm,返料灰中位粒徑D50降到132.30 μm;分離效率提高可使鍋爐NOx初始排放濃度(質(zhì)量濃度)從350 mg/Nm3降至150 mg/Nm3以下,結(jié)合SNCR 脫硝技術(shù)NOx排放濃度(質(zhì)量濃度)降到50 mg/Nm3以下;同負(fù)荷平均床溫降幅約110 ℃;爐內(nèi)灰濃度提高后鍋爐帶負(fù)荷能力從200 t/h 恢復(fù)至240 t/h。但是過高的分離器入口流速會造成尾部受熱面積灰嚴(yán)重,排煙溫度超過170 ℃限制,鍋爐帶負(fù)荷能力在180 t/h 以下,旋風(fēng)分離器耐火材料磨損加劇等問題。