劉仁科,李永清
(中安聯(lián)合煤化有限責(zé)任公司,安徽 淮南 232000)
某大型煤化工企業(yè)新建以煤炭為原料,經(jīng)氣化、凈化、合成甲醇后由甲醇催化轉(zhuǎn)化為乙烯、丙烯,再經(jīng)過(guò)聚合最終成為聚烯烴產(chǎn)品的項(xiàng)目,2019 年投料試車(chē)打通全流程,2020 年轉(zhuǎn)入商業(yè)化運(yùn)營(yíng),其中循環(huán)水裝置為其配套公用工程裝置之一,也是化工企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中非常重要的環(huán)節(jié),循環(huán)水系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行與否直接影響到后續(xù)工藝生產(chǎn)裝置的安全、環(huán)保、穩(wěn)定運(yùn)行。
該公司循環(huán)水共由三個(gè)循環(huán)水場(chǎng)組成:第一循環(huán)水場(chǎng)主要為S-MTO、LLDPE、聚丙烯、甲醇合成、硫回收、壓力罐區(qū)、酸堿罐區(qū)、甲醇罐區(qū)及污水處理廠提供循環(huán)冷卻水;第二循環(huán)水場(chǎng)主要為氣化裝置、凈化裝置等提供循環(huán)冷卻水;第三循環(huán)水場(chǎng)分兩個(gè)系列,熱電循環(huán)水系統(tǒng)為熱電裝置提供循環(huán)冷卻水,空分循環(huán)水系統(tǒng)為空分、空壓站、冷凍站等提供循環(huán)冷卻水,工藝流程見(jiàn)圖1、圖2、圖3。
圖1 第一循環(huán)水場(chǎng)工藝流程
圖2 第二循環(huán)水場(chǎng)工藝流程
圖3 第三循環(huán)水場(chǎng)工藝流程
(1)冷卻塔單元
來(lái)自界區(qū)外的溫度小于42℃、壓力大于0.25 MPa的熱水經(jīng)上塔管線進(jìn)入冷卻塔中。在塔頂,循環(huán)熱水通過(guò)分配管線和噴嘴分配后進(jìn)入塔內(nèi),然后在塔內(nèi)被填料進(jìn)一步切割分散,并與由安裝在塔頂?shù)娘L(fēng)機(jī)從塔的底部抽吸進(jìn)入塔內(nèi)的冷空氣逆流直接接觸而進(jìn)行熱交換。在接觸和熱交換過(guò)程中有一部分熱水蒸發(fā)進(jìn)入到空氣中,循環(huán)熱水由此被冷卻至32℃之下。根據(jù)溫度高低開(kāi)停風(fēng)機(jī),并調(diào)節(jié)進(jìn)入冷卻塔的水量分配。
(2)加藥單元
緩蝕阻垢劑和分散劑由計(jì)量泵從藥劑罐中抽起,送入吸水池中,加藥量的大小根據(jù)自動(dòng)加藥系統(tǒng)控制或分析報(bào)表中的分析藥劑濃度來(lái)控制,確保藥劑控制濃度在規(guī)定范圍內(nèi)。
將非氧化性殺菌劑通過(guò)加藥泵(水射器)加入吸水池中,使殺菌劑濃度在循環(huán)冷卻水中達(dá)到100~120 mg/L,起到殺菌滅藻的作用,達(dá)到控制水中細(xì)菌總數(shù)的目的。
固體氯酸鈉經(jīng)化鹽設(shè)備配制成水溶液(濃度33%)和鹽酸(濃度31%),在計(jì)量調(diào)節(jié)系統(tǒng)、自控系統(tǒng)的作用下被定量輸送到反應(yīng)罐內(nèi),在一定溫度下經(jīng)過(guò)負(fù)壓曝氣反應(yīng)生成二氧化氯和氯氣的氣液混合物,經(jīng)吸收系統(tǒng)吸收制成一定濃度的二氧化氯混合消毒液,投加到循環(huán)水系統(tǒng)中。
(3)旁濾單元
為控制循環(huán)水的濁度,循環(huán)水量的3%~5%的回水被送至旁濾池。循環(huán)水在旁濾池中經(jīng)過(guò)濾料層的過(guò)濾,其濁度降到5 mg/L以下。隨著過(guò)濾的進(jìn)行,水通過(guò)濾料層的阻力將逐漸上升,使過(guò)濾室的進(jìn)出口壓差逐漸上升,當(dāng)升至一定值時(shí),或過(guò)濾時(shí)間到設(shè)定值時(shí),旁濾池將自動(dòng)進(jìn)行再生或反洗操作,對(duì)濾層進(jìn)行清洗,使其阻力降低。
(4)塔下水池、吸水池和循環(huán)水泵單元
在每組冷卻塔池下,分別設(shè)有一根排污管線,用于塔池排污。在回水總管上安裝排污閥,用于正常排污,以控制循環(huán)水的濃縮倍數(shù)在4~6倍。為彌補(bǔ)由蒸發(fā)和排污帶來(lái)的水量損失,設(shè)有補(bǔ)充水管線向吸水池補(bǔ)充生產(chǎn)補(bǔ)充水和回用水,一循補(bǔ)充水65%為生產(chǎn)補(bǔ)充水,35%為RUD2 回用水;二循補(bǔ)充水50%為生產(chǎn)補(bǔ)充水,50%為RUD1回用水;三循環(huán)熱電補(bǔ)充水全為生產(chǎn)補(bǔ)充水,空分補(bǔ)充水55%為生產(chǎn)補(bǔ)充水,45%為RUD2 回用水。補(bǔ)水量的大小由液位電動(dòng)自動(dòng)調(diào)節(jié)閥自動(dòng)控制。
冷卻后的循環(huán)水進(jìn)入到塔底的吸水池中,正常情況下由循環(huán)水泵加壓至0.55 MPa(三循熱電系列0.45 MPa)以上,送往界區(qū)外的換熱裝置作冷卻工藝介質(zhì)使用。
(5)清凈水池單元
循環(huán)水、排污水、旁濾反洗水排入清凈水池,經(jīng)立式提升泵后進(jìn)入清凈廢水處理系統(tǒng)。
該公司循環(huán)水系統(tǒng)是敞開(kāi)式,微生物、藻類主要通過(guò)補(bǔ)充水、周?chē)諝?、生產(chǎn)過(guò)程中物料的泄漏進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng)。循環(huán)水由于不斷蒸發(fā)、排污和飛濺損失,必須連續(xù)不斷地加入補(bǔ)充水,補(bǔ)充水為生產(chǎn)水和回用水,生產(chǎn)水和回用水水體中的微生物、藻類較多。循環(huán)水在涼水塔靠大氣對(duì)流冷卻,大氣中夾帶的泥砂和灰塵等雜物會(huì)隨氣流進(jìn)入循環(huán)水中,大氣中的微生物、藻類大部分附著在這些雜物上而隨之進(jìn)入系統(tǒng)。此外,泄漏的物料也會(huì)把大量的微生物、藻類帶入循環(huán)水系統(tǒng)中[1]。
循環(huán)水系統(tǒng)通過(guò)管道、換熱器、冷卻塔填料及配水管道系統(tǒng)所提供的大量表面積,給大量微生物、藻類的生長(zhǎng)提供了良好的棲息地,有效地促進(jìn)了微生物、藻類的生長(zhǎng),微生物、藻類會(huì)在循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中形成生物粘泥,對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)管道、設(shè)備產(chǎn)生腐蝕,影響冷卻塔的效率,降低熱交換設(shè)備的熱傳導(dǎo)率,堵塞換熱器管束,另外對(duì)水處理藥劑也會(huì)產(chǎn)生影響。微生物、藻類滋長(zhǎng)給循環(huán)水系統(tǒng)帶來(lái)極大危害,所以控制微生物、藻類對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)十分重要[2]。
(1)降低換熱器上循環(huán)水的冷卻效果。
(2)換熱器中循環(huán)冷卻水的通道被堵塞,循環(huán)冷卻水通道的有效面積減少,從而降低冷卻效果。
(3)影響循環(huán)冷卻水在冷卻塔填料上的分布,降低冷卻塔的冷卻效果。
(4)降低阻垢劑和緩蝕劑的阻垢與緩蝕作用,造成設(shè)備管道的腐蝕,影響系統(tǒng)的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行[3]。
煤化工循環(huán)水系統(tǒng)特殊的生態(tài)環(huán)境恰恰滿足了微生物、藻類生長(zhǎng)繁殖需要的各種條件,導(dǎo)致了循環(huán)水系統(tǒng)中的微生物、藻類迅速生長(zhǎng)繁殖。
煤化工循環(huán)水系統(tǒng)溫度大多在30℃~42℃,pH 值在7.0~9.0 之間,為循環(huán)水系統(tǒng)中微生物、藻類的繁殖提供了有利條件。
煤化工所用循環(huán)水系統(tǒng)為敞開(kāi)式,循環(huán)水在冷卻塔里的噴淋與曝氣過(guò)程為微生物、藻類的生長(zhǎng)提供了大量的溶解氧,為微生物、藻類的繁殖創(chuàng)造了最佳條件。
當(dāng)循環(huán)水中細(xì)菌數(shù)低于105個(gè)/mL 時(shí),水中粘泥故障發(fā)生率較低,細(xì)菌數(shù)大于105個(gè)/mL時(shí),水中粘泥故障率大大增加。
粘泥的形成與循環(huán)冷卻水中濁度的高低密切相關(guān),煤化工循環(huán)水系統(tǒng)要求濁度大于25 mg/L,超過(guò)25 mg/L時(shí),很容易形成粘泥,導(dǎo)致緩蝕阻垢劑很難在設(shè)備表面和管道內(nèi)部形成保護(hù)膜。
循環(huán)水系統(tǒng)在夏季時(shí)常常出現(xiàn)菌類大量繁殖的情況,滋生大量生物粘泥,涼水塔壁、填料表面均附著有青苔、綠藻和一系列絮狀、條狀物。循環(huán)水的濁度、化學(xué)需氧量及設(shè)備腐蝕速率升高,導(dǎo)致這些問(wèn)題的根本原因是微生物、藻類的大量繁殖。目前針對(duì)夏季循環(huán)水系統(tǒng)出現(xiàn)的問(wèn)題,通過(guò)對(duì)殺菌劑的優(yōu)選和殺菌方案的優(yōu)化,對(duì)殺菌劑投加點(diǎn)的改變和增加,對(duì)二氧化氯發(fā)生器中氯酸鈉濃度的改變,鹽酸、氯酸鈉藥劑配比的優(yōu)化,增加粘泥量測(cè)定設(shè)備,對(duì)粘泥量進(jìn)行測(cè)定等技術(shù),最終通過(guò)優(yōu)化改造,形成一套適合該公司補(bǔ)充水水質(zhì)特點(diǎn)的微生物、藻類控制方案[4]。
通過(guò)與提供循環(huán)水處理藥劑廠家工程師交流,根據(jù)循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)充水的特點(diǎn),為循環(huán)水系統(tǒng)特別制定了幾種殺菌劑配方,見(jiàn)表1。
表1 殺菌劑主劑成分及性能
為了在適合微生物、藻類生長(zhǎng)的循環(huán)水系統(tǒng)中能有效地控制微生物、藻類活動(dòng),結(jié)合技術(shù)經(jīng)濟(jì)性考慮和循環(huán)水系統(tǒng)實(shí)際的運(yùn)行情況,為了避免系統(tǒng)中微生物、藻類可能產(chǎn)生的抗藥性,使系統(tǒng)中細(xì)菌始終處于理想狀態(tài),我們?cè)谠O(shè)計(jì)氧化性殺菌劑采用二氧化氯連續(xù)投加的基礎(chǔ)上,采用沖擊性交替投加SS411ECH和SS531ECH 兩種非氧化性殺菌劑的方法,同時(shí)每季度投加SS311ECH 對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行殺菌剝離,將沉積在管道及設(shè)備內(nèi)壁的粘泥進(jìn)行剝離,剝離24 h 后,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行快速換水,使循環(huán)水系統(tǒng)濁度降到最低[5],見(jiàn)表2。
表2 最佳殺菌方案
循環(huán)水原加藥管線安裝在距吸水池邊沿0.5 m 處,經(jīng)過(guò)摸索探討,結(jié)合GB 50050-2017工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范的規(guī)定“氧化型殺生劑宜投加在冷卻塔集水池出口的對(duì)面和遠(yuǎn)端的池壁內(nèi)并多點(diǎn)布置,藥劑宜投加在冷卻塔水池出口或吸水池中,且宜深入正常運(yùn)行水位下0.4 m處”,通過(guò)改造將藥品投加點(diǎn)選擇在吸水池接近格柵處,深入吸水池正常水位下0.4 m 處,此處水流速大,能加快藥液的擴(kuò)散,縮短吸水池內(nèi)藥液濃度均衡時(shí)間。
循環(huán)水加藥管線藥液在吸水池投加共有2個(gè)分支,每個(gè)分支上均無(wú)閥門(mén)控制,受壓力的影響,會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)藥液分支投加點(diǎn)的投加量大,末梢藥液投加量少或沒(méi)有。為此我們對(duì)每根加藥管線加裝控制調(diào)節(jié)閥門(mén),以達(dá)到藥液投加平衡,且可根據(jù)需要在一定范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié),以滿足不同位置藥劑的投加需要。
循環(huán)水有南、北兩座涼水塔池,北側(cè)涼水塔池向陽(yáng),日照充足,微生物、藻類繁殖比南側(cè)快,南、北兩側(cè)只有南側(cè)吸水池一路有加藥管線,藥液只能加到南側(cè)吸水池,通過(guò)聯(lián)通管擴(kuò)散到北側(cè)吸水池,導(dǎo)致北側(cè)吸水池出現(xiàn)藥液濃度低和殺菌效果差的問(wèn)題,為此在北側(cè)吸水池增加一路加藥管線,使南、北吸水池內(nèi)同時(shí)進(jìn)行藥劑投加,以使南、北吸水池內(nèi)藥劑濃度均勻,減少藥劑投加量,提高水處理效果。
(1)改變氯酸鈉配置濃度,優(yōu)化鹽酸和氯酸鈉進(jìn)反應(yīng)釜比例
二氧化氯發(fā)生器運(yùn)行初期,按設(shè)計(jì)的氯酸鈉和鹽酸配比,將氯酸鈉固體與水按1∶2 比例配置,鹽酸和氯酸鈉按1∶1 比例進(jìn)入二氧化氯發(fā)生器。但是運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)管線內(nèi)氯酸鈉結(jié)晶,致使氯酸鈉管線堵塞,影響二氧化氯發(fā)生器的運(yùn)行,為此我們經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn)后,確定將氯酸鈉固體配置成33%的濃度,鹽酸和氯酸鈉按1∶1.4 的比例進(jìn)入二氧化氯發(fā)生器,從而杜絕了氯酸鈉管線結(jié)晶堵塞。
(2)增加二氧化氯發(fā)生器反洗流程
原設(shè)計(jì)二氧化氯發(fā)生器無(wú)法進(jìn)行反洗,因?yàn)榉聪磿r(shí)反應(yīng)釜內(nèi)的二氧化氯氣體會(huì)通過(guò)室內(nèi)的曝氣管溢出,使二氧化氯進(jìn)入室內(nèi),造成危險(xiǎn)。對(duì)此我們進(jìn)行了如下改造:在原曝氣管上增加三通和閥門(mén),另增加一路曝氣管至吸水池,從而增加二氧化氯發(fā)生器反洗流程。反洗時(shí)切換曝氣管線流程,使反應(yīng)釜內(nèi)的二氧化氯氣體經(jīng)曝氣管排至吸水池內(nèi)。改造后,定期對(duì)二氧化氯發(fā)生器進(jìn)行反沖洗,杜絕了反應(yīng)釜內(nèi)沉淀物堵塞管道。改造后二氧化氯發(fā)生器運(yùn)行穩(wěn)定。
一年運(yùn)行下來(lái),整個(gè)循環(huán)水系統(tǒng)異樣菌總數(shù)、化學(xué)耗氧量等指標(biāo)均能控制在較低水平。涼水塔塔壁較為干凈,沒(méi)有藻類生長(zhǎng)。循環(huán)水系統(tǒng)水質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)控制非常好,腐蝕速率和粘附速率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于控制指標(biāo),有效地控制了系統(tǒng)中微生物、藻類的繁殖,收到了較好的效果。具體分析數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
表3 分析數(shù)據(jù)及控制指標(biāo)
(1)從表3各項(xiàng)水質(zhì)分析數(shù)據(jù)平均值看出,循環(huán)水系統(tǒng)各項(xiàng)指標(biāo)控制較低,系統(tǒng)運(yùn)行情況較好,確保了循環(huán)水系統(tǒng)安全穩(wěn)定長(zhǎng)周期運(yùn)行。間斷交替投加兩種非氧化性殺菌劑,定期投加殺菌剝離劑的方案是中安聯(lián)合循環(huán)水系統(tǒng)當(dāng)前最有效的微生物、藻類控制方法。
(2)循環(huán)水運(yùn)行過(guò)程中時(shí)常有介質(zhì)泄漏現(xiàn)象,需要及時(shí)查漏,采取應(yīng)急措施,同時(shí)及時(shí)處理泄漏的換熱器。
(3)回用水1 和回用水2 的水質(zhì)不穩(wěn)定,需要污水裝置加強(qiáng)運(yùn)行,保證回用水水質(zhì)合格。