国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

QDB-07耐硫變換催化劑的工業(yè)側(cè)線試驗(yàn)及應(yīng)用

2022-06-30 09:51朱興奎楊獻(xiàn)杰縱秋云
肥料與健康 2022年2期
關(guān)鍵詞:床層副產(chǎn)物催化劑

高 輝, 王 爽, 朱興奎, 楊獻(xiàn)杰, 縱秋云

(1.青島聯(lián)信催化材料有限公司 山東青島 266300;2.云南水富云天化有限公司 云南水富 657800)

Co-Mo系耐硫變換催化劑活性溫區(qū)寬,不存在硫中毒,具有優(yōu)異的變換活性、選擇性,已被廣泛應(yīng)用[1-2]。隨著煤氣化新技術(shù)不斷被引進(jìn)和開(kāi)發(fā),原料煤種也不斷被拓寬和應(yīng)用,由此產(chǎn)生的原料氣組分也有很大的變化,特別是CO和H2S等組分含量增加時(shí),經(jīng)變換后將會(huì)生成新的硫化物副產(chǎn)物如甲硫醇等,一些采用高硫煤為生產(chǎn)原料的工業(yè)裝置,能在變換裝置出口變換氣中檢測(cè)到微量的甲硫醇等物質(zhì)。這些硫化物的生成給后續(xù)低溫甲醇洗脫硫造成了一定困難,致使系統(tǒng)總硫含量超標(biāo),影響下游工段催化劑的正常使用。

云南水富云天化有限公司(以下簡(jiǎn)稱水富云天化公司)260 kt/a甲醇項(xiàng)目采用Shell粉煤加壓氣化工藝制取原料氣,變換裝置選用青島聯(lián)信催化材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱青島聯(lián)信公司)提供的低水氣比耐硫變換工藝和QDB系列耐硫變換催化劑。裝置自2012年6月投運(yùn)以來(lái),在低水氣比工藝條件下,變換裝置反應(yīng)條件溫和,操作平穩(wěn),能明顯節(jié)省蒸汽用量,經(jīng)濟(jì)效益顯著。但由于原料煤硫含量較高,原料氣中CO及硫化物的含量較高,變換裝置出口變換氣中可檢測(cè)到一定量的硫醇類有機(jī)硫化合物,給裝置的正常運(yùn)行帶來(lái)較大的影響。針對(duì)變換裝置出口變換氣中有機(jī)硫含量升高的問(wèn)題,青島聯(lián)信公司在原QDB系列催化劑的基礎(chǔ)上,研制出一種適合高硫工況的QDB-07耐硫變換催化劑,較原催化劑能夠更有效地抑制甲硫醇類有機(jī)硫的生成。2016年4月,青島聯(lián)信公司與水富云天化公司聯(lián)合進(jìn)行了QDB-07耐硫變換催化劑的工業(yè)側(cè)線試驗(yàn),結(jié)果表明QDB-07耐硫變換催化劑總硫醇生成量比原催化劑降低了75%以上。鑒于側(cè)線試驗(yàn)取得了較好的試驗(yàn)結(jié)果,結(jié)合催化劑使用周期,水富云天化公司決定將第二變換爐催化劑整爐更換為QDB-07耐硫變換催化劑,2021年4月投入運(yùn)行后,有機(jī)硫轉(zhuǎn)化效果較好。

1 裝置情況

1.1 變換裝置工藝流程

變換裝置工藝流程見(jiàn)圖1。

來(lái)自氣化裝置的原料氣流量為96 185 m3/h(標(biāo)態(tài)),壓力為3.7 MPa(表壓),溫度為158~171 ℃,干氣中的設(shè)計(jì)組分及體積分?jǐn)?shù):φ(CO)70.47%、φ(CO2)10.37%、φ(H2)16.91%、φ(H2S+COS)0.5%~1.0%。60%的原料氣進(jìn)入第一變換爐進(jìn)行變換反應(yīng),反應(yīng)后出口變換氣溫度為370~400 ℃,與入口原料氣在進(jìn)料換熱器換熱,使原料氣在第一變換爐入口溫度達(dá)到200~250 ℃。換熱后的變換氣與15%未反應(yīng)原料氣混合,然后與中壓蒸汽混合,再經(jīng)噴水增濕降溫至210~220 ℃進(jìn)入第二變換爐進(jìn)行變換反應(yīng)。出第二變換爐的變換氣與余下的25%未反應(yīng)原料氣混合后,經(jīng)噴水增濕降溫至210~220 ℃進(jìn)入第三變換爐進(jìn)行變換反應(yīng)。出第三變換爐的變換氣經(jīng)冷卻分離冷凝液后送低溫甲醇洗裝置。在第一變換爐出口設(shè)置副線,用于調(diào)整變換裝置出口變換氣中CO指標(biāo),使其滿足后工段要求。

1.2 硫醇問(wèn)題

由于氣化裝置采用的原料煤中硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在2%左右,產(chǎn)出的粗煤氣中CO體積分?jǐn)?shù)≥60%、COS體積分?jǐn)?shù)約0.1%、H2S體積分?jǐn)?shù)約0.5%,第三變換爐出口變換氣中硫醇類副產(chǎn)物的質(zhì)量濃度達(dá)90~110 mg/m3。

國(guó)外較早開(kāi)始使用鉬系催化劑高硫合成氣法生產(chǎn)甲硫醇,變換反應(yīng)使用的耐硫變換催化劑的活性組分為鈷、鉬,與合成甲硫醇催化劑的活性組分類同,因此在適當(dāng)?shù)墓に嚄l件下生成甲硫醇是必然的[2-4],但給后續(xù)低溫甲醇洗裝置脫硫帶來(lái)困難。水富云天化公司低溫甲醇洗裝置出口凈化氣總硫體積分?jǐn)?shù)設(shè)計(jì)指標(biāo)為<0.1×10-6,實(shí)際運(yùn)行時(shí)總硫體積分?jǐn)?shù)超過(guò)0.3×10-6,造成甲醇合成催化劑的使用壽命縮短,給整個(gè)裝置的正常運(yùn)行造成較大的影響。

2 工業(yè)側(cè)線試驗(yàn)

2.1 側(cè)線試驗(yàn)流程

從水富云天化公司第三變換爐進(jìn)口取樣點(diǎn)引出變換氣作為試驗(yàn)裝置的原料氣,首先由氣液分離器分離液態(tài)水,經(jīng)伴熱管線、預(yù)熱器將氣體溫度預(yù)熱至200~250 ℃,然后進(jìn)入反應(yīng)爐進(jìn)行反應(yīng),尾氣分別經(jīng)冷凝器冷卻、氣液分離器分離冷凝液后,由減壓器減壓至常壓后送火炬。氣體流量由玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)指示、皂膜流量計(jì)校正。側(cè)線試驗(yàn)流程示意見(jiàn)圖2,圖2中虛線部分為伴熱管線。

2.2 側(cè)線試驗(yàn)結(jié)果與討論

采用側(cè)線試驗(yàn)裝置分別對(duì)QDB-07耐硫變換催化劑和工業(yè)裝置第三變換爐在用的催化劑進(jìn)行了同條件考察。裝置穩(wěn)定運(yùn)行后,每隔4 h取樣分析1次。有機(jī)硫采用美國(guó)Bruker GC公司生產(chǎn)的布魯克450-GC型氣相色譜儀進(jìn)行分析,測(cè)定結(jié)果見(jiàn)表1。

由表1可知:與在用催化劑相比,QDB-07耐硫變換催化劑在不同溫度下甲硫醇副產(chǎn)物均減少了80%以上,乙硫醇副產(chǎn)物均減少了60%以上,總硫醇副產(chǎn)物減少75%以上;隨著溫度的升高,兩種催化劑的硫醇副產(chǎn)物含量均逐漸降低。

表1 工業(yè)側(cè)線試驗(yàn)結(jié)果

3 工業(yè)應(yīng)用

3.1 催化劑的裝填

催化劑的裝填是十分重要的步驟[5]。采用分層裝填,每層裝填高度約1 m后整平。裝填后的催化劑床層必須平整、均勻,嚴(yán)防疏密不均形成溝流,影響催化劑的使用。QDB-07耐硫變換催化劑具有較高的強(qiáng)度,因此在裝填前無(wú)需對(duì)其進(jìn)行過(guò)篩處理。為便于對(duì)催化劑床層的溫升情況進(jìn)行觀察,在進(jìn)行催化劑裝填時(shí),精確測(cè)量催化劑的裝填高度和床層熱電偶所在的位置。水富云天化公司第二變換爐本次共裝填QDB-07耐硫變換催化劑32 m3。

3.2 催化劑的升溫硫化

催化劑的升溫硫化采用N2循環(huán)配H2加CS2的常規(guī)方法進(jìn)行。為了使催化劑中的氧化態(tài)鈷、鉬充分硫化,根據(jù)催化劑床層溫升情況,合理并及時(shí)向變換系統(tǒng)補(bǔ)充CS2和H2,使H2S在床層溫度達(dá)到300 ℃之前穿透床層。催化劑硫化時(shí)堅(jiān)持“提硫不提溫,提溫不提硫”的原則,避免了床層溫度暴漲,保證了催化劑床層升溫硫化平穩(wěn)進(jìn)行。2021年4月2日21:00第二變換爐開(kāi)始升溫,QDB-07耐硫變換催化劑升溫硫化總耗時(shí)43 h。

3.3 系統(tǒng)接氣及正常運(yùn)行

2021年4月7日氣化裝置運(yùn)行正常,11:40變換裝置開(kāi)始暖管,接氣前第一變換爐、第二變換爐、第三變換爐的催化劑床層溫度分別為252~253 ℃、225~236 ℃、206~213 ℃。第一變換爐采用單獨(dú)接氣的方式,12:35開(kāi)始導(dǎo)氣進(jìn)入第一變換爐,迅速加大氣量壓溫,逐步調(diào)整第一變換爐入口原料氣溫度和氣量,待第一變換爐導(dǎo)氣穩(wěn)定后開(kāi)始向第二和第三變換爐均壓導(dǎo)氣。13:41第二和第三變換爐均壓完成后全開(kāi)第三變換爐出口閥,完成第二和第三變換爐的導(dǎo)氣。

2021年4月8日08:00,水富云天化公司甲醇裝置已滿負(fù)荷運(yùn)行。截止至目前,第二變換爐QDB-07耐硫變換催化劑已滿負(fù)荷運(yùn)行超過(guò)4個(gè)月,催化劑運(yùn)行狀況良好,有機(jī)硫轉(zhuǎn)化情況達(dá)到了預(yù)期的效果。

3.4 工業(yè)運(yùn)行結(jié)果與討論

第二變換爐工藝條件:進(jìn)口CO體積分?jǐn)?shù)(干基)49.5%±5%,水氣比0.15~0.40,入口變換氣溫度200~250 ℃。

QDB-07耐硫變換催化劑的技術(shù)要求:熱點(diǎn)溫度≤420 ℃,出口CO體積分?jǐn)?shù)(干基,下同)≤30%,運(yùn)行壓差≤40 kPa。

自2021年4月8日變換裝置滿負(fù)荷運(yùn)行后,第二變換爐運(yùn)行情況比較穩(wěn)定,進(jìn)口CO體積分?jǐn)?shù)為45%左右,水氣比為0.2左右,入口變換氣溫度為190~210 ℃。水富云天化公司第二變換爐的運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。

表2 水富云天化公司第二變換爐的運(yùn)行數(shù)據(jù)

3.4.1 催化劑的變換活性

由表2可見(jiàn),第二變換爐QDB-07耐硫變換催化劑在入口變換氣溫度為189~195 ℃時(shí)可穩(wěn)定運(yùn)行,催化劑床層熱點(diǎn)溫度為371~373 ℃,出口變換氣中CO體積分?jǐn)?shù)為22%~25%,完全滿足出口變換氣中CO體積分?jǐn)?shù)≤30%的技術(shù)要求,說(shuō)明QDB-07耐硫變換催化劑具有很好的低溫活性,變換活性可滿足水富云天化公司變換裝置的要求。

3.4.2 對(duì)硫醇類副產(chǎn)物的抑制性能

(1)由表3可見(jiàn),第二變換爐整爐更換QDB-07耐硫變換催化劑后,水富云天化公司第二變換爐出口總硫醇質(zhì)量濃度由34~50 mg/m3降至11 mg/m3,下降了67%~78%。

表3 催化劑更換前后第二變換爐有機(jī)硫分析數(shù)據(jù)對(duì)比

(2)催化劑更換前,變換氣通過(guò)第二變換爐后,氣體中總硫醇含量是增加的;更換QDB-07耐硫變換催化劑后,第二變換爐出口變換氣體中硫醇副產(chǎn)物不僅沒(méi)有增加,反而有所轉(zhuǎn)化,總硫醇轉(zhuǎn)化率超過(guò)了60%,說(shuō)明QDB-07耐硫變換催化劑具有較好的抑制硫醇類副產(chǎn)物生成的作用。

4 結(jié)語(yǔ)

(1)QDB-07耐硫變換催化劑具有很好的低溫活性和變換活性,變換活性能滿足水富云天化公司第二變換爐催化劑的技術(shù)要求。

(2)QDB-07耐硫變換催化劑具有較好的抑制硫醇類副產(chǎn)物生成的功能,能滿足高硫含量原料氣對(duì)催化劑有機(jī)硫轉(zhuǎn)化性能的要求。

猜你喜歡
床層副產(chǎn)物催化劑
鈰基催化劑在揮發(fā)性有機(jī)物催化燃燒治理中的研究進(jìn)展
濃相液固流化床粗煤泥連續(xù)分選影響研究
基于PFC-CFD的雙環(huán)徑向反應(yīng)器流場(chǎng)特性數(shù)值模擬?
錳礦渣制備多孔整體式催化劑探究
桃果深加工及其副產(chǎn)物綜合利用研究進(jìn)展
微纖維- 活性炭雙床層對(duì)苯蒸汽吸附動(dòng)力學(xué)研究
如何在開(kāi)停產(chǎn)期間保護(hù)克勞斯催化劑
如何在開(kāi)停產(chǎn)期間保護(hù)克勞斯催化劑
九里山礦選煤廠跳汰分選超細(xì)顆粒原煤的探討與實(shí)踐
九里山礦選煤廠跳汰分選超細(xì)顆粒原煤的探討與實(shí)踐
保靖县| 瑞金市| 集安市| 高安市| 定远县| 靖宇县| 攀枝花市| 色达县| 泰安市| 南通市| 肇庆市| 万荣县| 阿勒泰市| 罗山县| 墨脱县| 隆尧县| 寻甸| 韩城市| 山丹县| 清涧县| 旬邑县| 神池县| 嵊州市| 青浦区| 霍林郭勒市| 青岛市| 额尔古纳市| 斗六市| 汝南县| 子洲县| 德化县| 红原县| 涞水县| 淮滨县| 云林县| 上饶县| 区。| 滁州市| 宝山区| 阳谷县| 荔波县|