邱小華
(中海石油(中國(guó))有限公司天津分公司,天津 300452)
大斜度井在海上油田開發(fā)中得到了越來越多的應(yīng)用,大斜度井根據(jù)開發(fā)需求,往往需下入分層管柱進(jìn)行分層開發(fā),并通過開關(guān)管柱上的配產(chǎn)器(生產(chǎn)滑套)進(jìn)行分層調(diào)配及分層酸化。目前國(guó)內(nèi)分層生產(chǎn)管柱分層控制方法主要有機(jī)械開關(guān)滑套、井下智能開關(guān)和電纜永置生產(chǎn)控制三大類[1]。無線智能分采管柱主要受電池壽命影響[2],目前海上油田應(yīng)用不多,而電纜控制式分采管柱在海上油田還處于探索階段,應(yīng)用成功率不高。
大斜度井在進(jìn)行完修井作業(yè)及生產(chǎn)期間,均會(huì)產(chǎn)生一定的儲(chǔ)層堵塞傷害。渤海油田目前使用的解堵技術(shù)主要有物理解堵和化學(xué)解堵兩大類[3-4],物理解堵技術(shù)主要包括超聲波解堵、自生熱解堵、電脈沖解堵等,化學(xué)解堵以酸化解堵為主。目前渤海油田解堵主要采用不動(dòng)管柱酸化解堵工藝,現(xiàn)有的分層酸化工藝能夠滿足常規(guī)定向井的需要,大斜度井不動(dòng)管柱往往只能進(jìn)行全井籠統(tǒng)酸化。單獨(dú)進(jìn)行動(dòng)管柱酸化則作業(yè)周期長(zhǎng),施工費(fèi)用高[5]。
為有效解決大斜度井生產(chǎn)期間的儲(chǔ)層堵塞問題,渤海某油田通過將解堵增產(chǎn)工藝與修井作業(yè)結(jié)合:起出井內(nèi)生產(chǎn)管柱后,下入定點(diǎn)解堵管柱,對(duì)生產(chǎn)期間堵塞層位進(jìn)行定點(diǎn)解堵。針對(duì)該油田,優(yōu)化解堵配方,進(jìn)行有機(jī)清洗加螯合解堵的工藝進(jìn)行解堵,可有效清洗近井地帶有機(jī)堵塞,同時(shí)溶解鈣鎂垢等堵塞物,增加油井產(chǎn)能。
針對(duì)海上油田作業(yè)成本較高的特點(diǎn),將修井作業(yè)與解堵工藝相結(jié)合,以降低作業(yè)成本。修井起出原井生產(chǎn)管柱后,下入管柱完成通井、沖洗、驗(yàn)密封筒以及逐層解堵。在通井、沖砂、驗(yàn)封作業(yè)期間,對(duì)防砂管柱各封隔器密封位置及鉆具誤差進(jìn)行校核,以保證解堵作業(yè)時(shí)層間分隔的準(zhǔn)確。
目前國(guó)內(nèi)陸上油田針對(duì)油水井分層酸化管柱研究較多,設(shè)計(jì)的酸化解堵工藝管柱能夠滿足30-45MPa的施工壓力[6-7]。渤海某油田酸化解堵多使用酸化船進(jìn)行施工,解堵作業(yè)施工壓力在18MPa以內(nèi),酸化解堵管柱設(shè)計(jì)較陸上油田進(jìn)行了優(yōu)化。該油田常規(guī)φ177.8mm套管井內(nèi)防砂管柱內(nèi)徑為98.55mm[8],分層解堵時(shí)下入φ98mm隔離與定位密封來實(shí)現(xiàn)層間分隔,在目前酸化工藝下,管柱能夠?qū)崿F(xiàn)層間分隔。隔離密封與定位密封工具如圖1、圖2所示,其技術(shù)參數(shù)如表1、表2所示。
圖1 定位密封實(shí)物圖
圖2 隔離密封實(shí)物圖
表1 定位密封技術(shù)參數(shù)
表2 隔離密封技術(shù)參數(shù)
解堵作業(yè)時(shí)根據(jù)防砂管柱進(jìn)行解堵管柱的精細(xì)配管,如圖3所示。防砂管柱分為5層,在進(jìn)行第2層解堵時(shí),利用隔離密封實(shí)現(xiàn)層間分隔,通過帶孔管擠注解堵劑。第2層解堵結(jié)束后,依次通過密封實(shí)現(xiàn)層間分隔,進(jìn)行后續(xù)的解堵作業(yè)。
圖3 大斜度井解堵管柱示意圖
渤海某油田通過對(duì)生產(chǎn)動(dòng)態(tài)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)該油田油井儲(chǔ)層污染原因主要有以下幾個(gè)方面:(1)粘土礦物膨脹運(yùn)移;(2)細(xì)粉砂運(yùn)移出砂;(3)有機(jī)堵塞;(4)鉆完井液漏失造成儲(chǔ)層傷害。
粘土礦物的膨脹運(yùn)移是油井污染的一個(gè)重要因素,常規(guī)酸液體系盡管能夠解除這種污染,但由于常規(guī)含氟類解堵液往往與粘土礦物直接發(fā)生溶蝕反應(yīng),破壞了粘土礦物的晶體結(jié)構(gòu),導(dǎo)致溶蝕率過高,因此使得返排液中粘土固相含量也較高,原油、水、粘土礦物三相在儲(chǔ)層中也更容易發(fā)生乳化,這些乳化的返排液進(jìn)入流程后非常難處理,甚至可能對(duì)平臺(tái)到終端的生產(chǎn)流程都造成嚴(yán)重影響[9-11]。
針對(duì)該問題,技術(shù)人員通過研究,優(yōu)選的解堵工藝為“有機(jī)清洗+螯合解堵”的解堵工藝[12]。螯合反應(yīng)不破壞粘土礦物晶格,只是把晶格中高價(jià)金屬離子“置換”出來,螯合解堵劑和粘土礦物中金屬離子發(fā)生廣義的“陽離子交換”,使水化膨脹的粘土礦物體積縮減,進(jìn)而恢復(fù)液相有效滲透率,也避免了過度溶蝕造成的返排液乳化問題。該解堵體系特點(diǎn)如表3所示。
表3 “有機(jī)清洗+螯合解堵”體系特點(diǎn)
1.2.1 有機(jī)清洗劑
有機(jī)清洗劑主要組成為有機(jī)溶劑+表面活性劑+添加劑,主要用于清洗高含蠟、瀝青等有機(jī)物質(zhì)引起的油管、井筒、海管、地層堵塞等,其理化性能參數(shù)如表4所示。
表4 有機(jī)清洗劑理化性能參數(shù)
1.2.2 螯合解堵劑
螯合解堵劑由預(yù)處理劑與主處理機(jī)組成,螯合解堵預(yù)處理劑主要成分為螯合劑+聚乙二醇+表面活性劑,主要用于解除無機(jī)固相復(fù)合堵塞,其理化性能參數(shù)如表5所示。
表5 螯合解堵預(yù)處理劑理化性能參數(shù)
螯合解堵主處理機(jī)主要成分為螯合劑+聚乙二醇+低碳醇醚+表面活性劑,主要用于解除無機(jī)固相復(fù)合堵塞,其理化性質(zhì)如表6所示。
表6 螯合解堵主處理劑理化性能參數(shù)
渤海某油田X17ST02井完井方式為φ177.8mm尾管射孔+φ114.3mm優(yōu)質(zhì)篩管壓裂充填防砂,防砂層數(shù)為6層,防砂管柱最小內(nèi)徑為φ98.55mm。經(jīng)過多年生產(chǎn),產(chǎn)液與產(chǎn)油量均下降,綜合判斷該井在生產(chǎn)過程中儲(chǔ)層近井地帶及篩管段存在重?zé)N沉積污染,粘土顆粒類固相微粒運(yùn)移堵塞油流通道,從而導(dǎo)致產(chǎn)液能力下降。經(jīng)過潛力分析,決定在該井修井檢泵期間對(duì)第三、四、六層進(jìn)行分層解堵,解堵方案為有機(jī)清洗+螯合解堵。
本井解堵zone6#/zone4#/zone3#射孔層段垂厚分別為14m/9m/14m,清洗液半徑設(shè)計(jì)為0.83m/0.77m/0.67m,前置液半徑設(shè)計(jì)為0.67m,處理液半徑設(shè)計(jì)為1.10m/1.19m/1.23m,因此zone6#/zone4#/zone3#設(shè)計(jì)段塞用量為,清洗液9m3/5 m3/6m3,前置液6m3/4m3/6m3,處理液16 m3/12 m3/20m3。施工用量如表7所示。
表7 X17ST02井解堵劑用量表
起出井內(nèi)生產(chǎn)管柱后下入通井沖洗管柱進(jìn)行通井沖洗,并對(duì)密封筒密封情況進(jìn)行驗(yàn)封。通井沖洗管柱組合:φ73mmEU倒角斜口引鞋+φ73mmEU油管+變扣+φ98.55mm隔離密封+變扣+φ73mmEU油管+變扣+φ98.55mm定位密封總成+φ73mm油管+變扣+φ88.9mmEU油管+變扣+φ88.9mm鉆桿+變扣+φ127mm鉆桿。驗(yàn)封期間,各封隔器位置及鉆具誤差進(jìn)行校核,以保證解堵時(shí)配管的準(zhǔn)確性。
隨后下入解堵管柱,進(jìn)行解堵作業(yè)。解堵過程管柱配管如圖4所示。
圖4 X17ST02井解堵配管示意圖
該井解堵作業(yè)流程如下:
1) 下解堵管柱至zone6#,zone6第一段塞解堵作業(yè);
2) 下解堵管柱至zone4#,zone4第一段塞解堵作業(yè);
3) 下解堵管柱至zone3#,zone3第一段塞解堵作業(yè);
4) 關(guān)井反應(yīng)24小時(shí),zone3第二段塞解堵作業(yè);
5) 起解堵管柱至zone4#,zone4第二段塞解堵作業(yè);
6) 起解堵管柱至zone6#,zone6第二段塞解堵作業(yè);
7) 起出解堵管柱。
X17ST02井經(jīng)過解堵作業(yè)后,產(chǎn)液量、產(chǎn)油量均有不同程序的提高,統(tǒng)計(jì)了該井解堵前后3個(gè)月產(chǎn)液、產(chǎn)油情況(如圖5所示),從該圖看出,經(jīng)過分層解堵施工之后,該井產(chǎn)液量與產(chǎn)油量有明顯的上升,儲(chǔ)層堵塞污染問題得到了較好的解決。
圖5 X17ST02井解堵前后產(chǎn)液、產(chǎn)油、產(chǎn)水量對(duì)比圖
(1)通過將動(dòng)管柱修井作業(yè)與解堵工藝措施相結(jié)合,在修井作業(yè)期間,針對(duì)儲(chǔ)層進(jìn)行定向解堵,可有效解除大斜度井儲(chǔ)層污染堵塞問題;同時(shí)能夠降大幅低單井作業(yè)費(fèi)用,有效降本增效。
(2)定點(diǎn)解堵管柱,能一趟管柱完成通井沖洗、驗(yàn)密封筒以及逐層解堵,節(jié)約三趟鉆的時(shí)間,大大提高作業(yè)時(shí)效,降低作業(yè)成本。
(3)“有機(jī)清洗+螯合解堵”的解堵工藝可有效清除近井地帶膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等有機(jī)傷害,同時(shí)對(duì)粘土礦物溶蝕率低,減少返排液中固相含量,具有顯著的提液增油效果。