錢彥彬,游恩杰,樊 剛,王 曦
(1.中國石油化工股份有限公司荊門分公司,湖北荊門 448000;2.思肯環(huán)境科技(天津)有限公司,天津 300202)
南方某石化煉油一部1#蒸餾裝置高溫油泵密封,采用輔助系統(tǒng)PLAN54 集中供油。目前渣油、蠟油和重油因機(jī)械密封泄漏,串入沖洗油回油管路攜帶至油站,進(jìn)入潤滑油系統(tǒng),造成潤滑油顆粒污染物增加、殘?zhí)吭黾樱驼镜母綦x油(SH46#合成型長壽命極壓潤滑油)面臨嚴(yán)重污染。從而導(dǎo)致高溫油泵機(jī)械密封冷卻效果不佳、密封結(jié)焦,密封泄漏故障頻發(fā)。SH46#潤滑油是合成油,如果進(jìn)行多次置換,費(fèi)用高,費(fèi)油排放造成環(huán)保壓力大。同時(shí)每次置換不能全部更換,導(dǎo)致集中供油系統(tǒng)始終存在殘?zhí)康任廴締栴}。由于生產(chǎn)裝置連續(xù)生產(chǎn)不能停機(jī),不具備更換機(jī)械密封的條件。
針對混油導(dǎo)致的設(shè)備生產(chǎn)故障,需要找到經(jīng)濟(jì)合適的最優(yōu)解決方案。經(jīng)過多次調(diào)研以及專家討論,首先對潤滑油污染現(xiàn)狀進(jìn)行檢測分析。SH46#合成油樣品送CMA 實(shí)驗(yàn)室檢測,取樣日期:2021 年4 月14 日,編號:2104047,出廠日期:2018 年12月6 日,檢測數(shù)據(jù)見表1。
表1 高溫油泵集中油站初次檢測數(shù)據(jù)
根據(jù)集中油站實(shí)際情況,結(jié)合理化指標(biāo)和污染指標(biāo),對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行了具體分析:
(1)從檢測數(shù)據(jù)分析,黏度正常,酸值和銅片腐蝕基本合格。證明目前雖然介質(zhì)重油和潤滑油部分混合,但沒有發(fā)生明顯相溶和化學(xué)反應(yīng)。油站系統(tǒng)暫時(shí)不會受到腐蝕,但需隨時(shí)關(guān)注黏度和酸值的變化。
(2)殘?zhí)恐笜?biāo)嚴(yán)重超標(biāo)。殘?zhí)康氖窃谔囟l件下礦物油樣品蒸發(fā)后剩下的殘余物。指油品在規(guī)定的實(shí)驗(yàn)條件下受熱蒸發(fā)、裂解和燃燒形成的焦黑色殘留物。殘?zhí)渴潜砻鳚櫥椭心z狀物質(zhì)和其他污染物的間接指標(biāo)。SH46#潤滑油屬于合成油,耐高溫,一般殘?zhí)恐岛苄 5壳皻執(zhí)恳迅哌_(dá)0.67%,證明油系統(tǒng)由于高溫重油的混入,不僅重油中的殘?zhí)扛撸姨岣吡藵櫥驼镜挠蜏?,加速了部分氧化和熱分解。從清潔度指?biāo)上看,有大塊顆粒的殘?zhí)看嬖谟拖到y(tǒng)中,但受管路濾芯精度和材質(zhì)限制,已不能有效攔截。
(3)清潔度嚴(yán)重超標(biāo),5~15 μm 顆粒數(shù)8 428 580 是合格數(shù)量64 000 的131 倍,15~25 μm 顆粒數(shù)1 665 233 是合格數(shù)量11 400 的146 倍,25~50 μm 的顆粒數(shù)38 853 是合格數(shù)202 519 倍。證明殘?zhí)亢推渌蹓m,顆粒物質(zhì)含量多,需要及時(shí)凈化過濾處理。
(4)水分處理:針對SH46#合成油混進(jìn)重油的情況,分析水分主要是重油中含的水分高溫蒸發(fā)帶來的。需要采取合理的脫水技術(shù)進(jìn)行處理。
渣油、蠟油和重油竄入隔離油站,早期污染嚴(yán)重。目前管路濾芯難以清除,已造成了嚴(yán)重的混油現(xiàn)象。隔離油受到污染,對油泵軸承等有磨損現(xiàn)象。
油泥、殘?zhí)砍练e在軸承表面,加劇磨損、溫度升高,都會導(dǎo)致泵站的非計(jì)劃停機(jī)。石化關(guān)健機(jī)組的非計(jì)劃停車會引起上下游煉油產(chǎn)品損失和排放,至少導(dǎo)致上百萬元的生產(chǎn)損失。國家環(huán)保措施越來越嚴(yán),對煉化裝置的排放要求日益嚴(yán)格。
混油以及高溫自身氧化和熱分解,開始逐步產(chǎn)生亞微米級的油泥、膠質(zhì)、殘?zhí)康入y以用在線管路濾芯解決。油泥和殘?zhí)渴菨櫥途徛趸慕到猱a(chǎn)物,遇到高溫會加速形成更多的殘?zhí)坑湍?。高溫對隔離油產(chǎn)生了嚴(yán)重氧化作用。隨著長周期的運(yùn)行,一般潤滑油的抗氧化劑逐步減少、降解,也加速了潤滑油的氧化。油泥屬于亞微米級軟性顆粒物,一般的顆粒物檢測設(shè)備無法檢測,屬于不穩(wěn)定的高分子聚合有機(jī)物,機(jī)械過濾濾芯難以去除。
2.1.1 氧化和高溫?zé)岱纸?/p>
醛類和酮類等初級氧化產(chǎn)物,通過進(jìn)一步的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)生成高分子聚合物。聚合物不斷發(fā)展,超過油液承載能力,逐漸從油液中“脫離”,沉積在潤滑油系統(tǒng)表面。形成油泥殘?zhí)康脑缙谝话銥檐涃|(zhì)的棕色膠狀外觀,但隨著時(shí)間推移和熱循環(huán),顏色變黑,逐漸變硬,緊密粘著在金屬表面。渣油、蠟油和重油混入導(dǎo)致潤滑油高溫,溫度的冷熱變化加速殘?zhí)坑湍嗄z質(zhì)物的形成。
2.1.2 添加劑的耗解
合成油的基礎(chǔ)油本身與添加劑的相溶性不穩(wěn)定,容易在高溫?zé)岱纸鉅顟B(tài)下大量添加劑析出懸浮沉積。
2.1.3 潤滑油中含有空氣
集中潤滑系統(tǒng)進(jìn)入空氣是不可避免的,管路、法蘭、油箱等部位進(jìn)入空氣是隨時(shí)存在的,會在軸瓦的摩擦部位,管路的紊流區(qū)域,形成擠爆,也就是微燃燒效應(yīng)。溫度瞬時(shí)從1100 ℃上升到3000 ℃以上,形成局部燃燒,產(chǎn)生大量膠質(zhì)物,進(jìn)一步磨損油泵和機(jī)械密封摩擦副。
潤滑油運(yùn)行中如果形成了油泥殘?zhí)浚鸩匠练e在潤滑油系統(tǒng)的各個(gè)部位,如附著在油泵軸承、調(diào)速系統(tǒng)元件及沉積在過濾器、機(jī)械密封摩擦副等。①加劇了油泵軸承磨損;②引起電液轉(zhuǎn)換器、錯(cuò)油門等控制部件閥芯卡澀下降,運(yùn)行準(zhǔn)確度下降。造成調(diào)速系統(tǒng)失控;③附著堅(jiān)硬顆粒,造成設(shè)備磨損;④造成機(jī)械密封的動(dòng)靜環(huán)表面結(jié)焦,加劇磨損和泄漏的風(fēng)險(xiǎn)。
針對此次潤滑油站出現(xiàn)的污染情況,進(jìn)行了專業(yè)調(diào)研,并對復(fù)雜的混油現(xiàn)狀進(jìn)行了取樣分析。根據(jù)檢測報(bào)告和結(jié)果,最終進(jìn)行三級在線過濾凈化設(shè)計(jì),分別為預(yù)過濾、干樹脂吸附、收集過濾凈化系統(tǒng)。同時(shí)預(yù)過濾罐濾芯兼?zhèn)湮瓦^濾的能力。
同時(shí)泵前濾后設(shè)置了先進(jìn)的取樣裝置。便于跟蹤油凈化的效果??紤]到油箱體積只有3 m3,以及油箱的壓力波動(dòng)。設(shè)置15 L/min 的設(shè)計(jì)流速,壓力最大0.6 MPa 和低功率1.1 kW。
(1)油泵流量設(shè)計(jì)15 L/min,是根據(jù)油箱體積大小,油箱存儲油的大小設(shè)計(jì)的泵流量。同時(shí)和樹脂濾芯工作原理的吸附流量相匹配。
干性離子交換樹脂濾芯的使用主要就是能吸附部分殘?zhí)俊⒂湍嘁约叭芙鈶B(tài)的油泥。由于油站使用的是SH46#合成油,存在合成基礎(chǔ)油和添加劑之間的飽和性不穩(wěn)定問題。而樹脂的吸附交換作用,對潤滑油的添加劑損耗有一定影響。前期運(yùn)行需要油液檢測進(jìn)行監(jiān)控。
對于潤滑油的溶解物和懸浮物的綜合處理。可能導(dǎo)致溶解潤滑油的添加劑被一起吸附。潤滑油的添加劑,如抗氧化劑、清凈分散劑、抗泡沫劑、極壓添加劑等都是SH46#潤滑油核心添加劑,直接影響潤滑油的使用壽命和效果。但這些添加劑都是微小顆粒物溶解于潤滑油中,有被離子交換樹脂濾芯有吸附的風(fēng)險(xiǎn),使用時(shí)需要做添加劑方面的針對性檢測。對于機(jī)組潤滑油運(yùn)行狀態(tài)正常后的凈化,可以關(guān)掉干性離子交換樹脂一段時(shí)間,不能長期在線投用。
通過以上監(jiān)控措施,減少干性樹脂對合成油添加劑的影響,盡最大可能延長潤滑油的使用周期。
(2)設(shè)計(jì)的在線凈化裝置功率低,不會對油箱螺桿泵抽油進(jìn)行擾動(dòng)。整機(jī)采取不修鋼加工制造,防止目前在用潤滑油腐蝕。由于SH46#合成油混進(jìn)重油帶來水分升高,考慮到在線凈化裝置脫水的安全性,以及油箱存油只有1.5 m3的原因,不能使用大功率的真空脫水凈油機(jī)對油泵的壓力形成擾動(dòng)。使用吸水濾芯吸水,可使水分逐步下降。
(3)由于大量的殘?zhí)恳约盎烊氲南炗蛯儆诜菢O性物質(zhì),靜電吸附和平衡電荷集聚技術(shù)雖然對亞微米級顆粒物有作用,但不易帶上電荷,同時(shí)購置成本和維護(hù)費(fèi)用也比較高不建議使用。
經(jīng)過前期的調(diào)研和檢測分析,決定采用在線清洗凈化技術(shù)。經(jīng)過充論證,根據(jù)油站油箱體積、壓力等實(shí)際數(shù)據(jù),需要保證生產(chǎn)裝置穩(wěn)定運(yùn)行。使用在線凈化裝置進(jìn)行在線殘?zhí)亢陀湍囝w粒的處理。
先進(jìn)行40 μm 金屬濾網(wǎng)攔截,保證大顆粒不磨損齒輪泵。通過泵和電機(jī),進(jìn)入到預(yù)過濾罐,放置一個(gè)5 μm 濾芯過濾。從預(yù)過濾罐出來,進(jìn)入中間再生干樹脂罐,進(jìn)行油泥殘?zhí)刻幚?。最后收集罐? μm 濾芯進(jìn)行末端收集過濾。根據(jù)使用情況和壓力變化,可以配置精度更高的濾芯。泵前和收集罐后設(shè)計(jì)2 個(gè)取樣閥,可以方便采集取樣。泵前取樣代表了油箱潤滑油的狀態(tài),收集罐后取樣代表了凈油機(jī)過濾效果,以方便分析集中油站凈化的效果。
主要內(nèi)容:①去除潤滑油固體顆粒物等以保證潤滑系統(tǒng)正常運(yùn)行;②移動(dòng)式設(shè)計(jì)可以在10 m 內(nèi)的地方使用;③設(shè)計(jì)加裝再生罐,可以除去殘?zhí)?,油泥,膠質(zhì)物;④外接透明鋼絲軟管能適應(yīng)各種場合使用要求;⑤濾芯過濾器上設(shè)有壓差發(fā)訊器,當(dāng)濾芯的工作壓力差過大時(shí),壓差發(fā)訊器會自動(dòng)報(bào)警提示操作人員更換濾芯,并油泵停止工作,避免油泵電機(jī)超負(fù)荷運(yùn)行;⑥底部裝有堅(jiān)固的車輪,可以移動(dòng)使用;⑦過油的管路、濾罐等都采用不銹鋼設(shè)計(jì)。
主要內(nèi)容:①先根據(jù)潤滑油站運(yùn)行情況,進(jìn)行預(yù)過濾和收集過濾。如果有報(bào)警,及時(shí)更換濾芯;②運(yùn)行7 d 后,先取樣監(jiān)測,根據(jù)檢測結(jié)果,再放置干樹脂濾芯,進(jìn)行除油泥除殘?zhí)刻幚?;③后期每運(yùn)行半個(gè)月,進(jìn)行前后取樣分析檢測,郵寄到第三方CMA油液檢測公司;④觀察合成油添加劑的變化。
表2 高溫油泵集中油站驗(yàn)收指標(biāo)
經(jīng)過現(xiàn)場的安裝和使用,在線凈化裝置安全平穩(wěn),檢測數(shù)據(jù)改善明顯。
對比4 月15 日(凈化前)、7 月8 日(凈化中)和7 月26 日(凈化中)取樣指標(biāo),酸值和殘?zhí)慷嫉玫搅嗣黠@的下降,顆粒污染度等級從NAS12 級快速下降到NAS7 級(表3),高溫油泵潤滑油輔助油站的污染得到了明顯的解決。
表3 高溫油泵集中油站在線清洗凈化實(shí)施效果
7 月7 日與14 日兩次進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部檢測,14 日濾后較7日濾前,酸值、殘?zhí)抠|(zhì)量分?jǐn)?shù)分別下降84.8%和45.5%,具體數(shù)據(jù)見表4。
表4 高溫油泵集中油站石化內(nèi)部檢測實(shí)施效果
經(jīng)過一個(gè)月連續(xù)在線凈化清洗技術(shù)裝置投運(yùn)和檢測,設(shè)計(jì)和研發(fā)的產(chǎn)品已經(jīng)完全滿足了現(xiàn)場的運(yùn)行條件,也沒有對SH46#潤滑油添加劑有影響。保證了PLAN54 集中供油站安全平穩(wěn)運(yùn)行,達(dá)到了預(yù)期的效果。對石化煉油廠蒸餾裝置的集中供油混油污染問題,提供了有價(jià)值的參考和借鑒。