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超大直徑盾構(gòu)破碎機液壓系統(tǒng)瞬變流分析與改善

2022-09-21 11:15詹晨菲李太運羅恒星丁銀亭
機床與液壓 2022年4期
關(guān)鍵詞:水錘蓄能器油缸

詹晨菲,李太運,羅恒星,丁銀亭

(中鐵工程裝備集團有限公司,河南鄭州 450016)

0 前言

當前,世界社會經(jīng)濟飛速發(fā)展,大都市內(nèi)部、城市群、地區(qū)中心城市之間逐漸互相聯(lián)通,大盾構(gòu)建設(shè)需求量劇增。超大直徑泥水盾構(gòu)施工在自動化作業(yè)、環(huán)境保護、地表沉降控制、施工效率和安全性等方面具有獨特優(yōu)勢,是當前世界上越江跨海隧道建設(shè)中主要的施工裝備,也是“中國制造2025”綱要中重點支持的高端智能裝備。

破碎機(圖1)作為大直徑泥水盾構(gòu)的關(guān)鍵部件,其性能的好壞直接決定大直徑盾構(gòu)機的掘進效率。泥水盾構(gòu)破碎機的主要功能是將進入氣墊艙內(nèi)、無法經(jīng)格柵直接排出的大粒徑巖石進行及時破碎,經(jīng)排漿系統(tǒng)排出洞外;破碎機在氣墊倉底部攪拌,防止底部積渣導致堵倉。動作過程如圖2所示。

圖1 盾構(gòu)破碎機示意

圖2 破碎機動作過程示意

液壓系統(tǒng)管道內(nèi)介質(zhì)流速的突變,會帶來巨大的瞬態(tài)壓力變化,從而導致管道內(nèi)壓力大幅度降低或提高,形成“水錘”效應,在超大流量系統(tǒng)中損害尤其嚴重。瞬變流不僅影響系統(tǒng)正常工作,降低系統(tǒng)性能,壓力脈動還會誘發(fā)管路劇烈振動,降低管路和液壓部件的壽命;嚴重時會導致管壁破裂、管路失效、液壓油泄漏,甚至引起嚴重的故障。

權(quán)凌霄、桑勇、李艷華等對管路流固耦合振動進行了研究。周知進、徐鑒等人對流體管路的動力學特性進行了研究。張開順等對盾構(gòu)液壓系統(tǒng)的沖擊進行了研究。相關(guān)的研究已較多,但是明顯具有針對性和局限性,對于超大流量管路的研究還很少。因此研究破碎機液壓系統(tǒng)瞬變流的形成原因及預防措施,對于現(xiàn)有超大直徑泥水盾構(gòu)破碎機液壓系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性非常重要,同時對于超大型工程裝備液壓系統(tǒng)的設(shè)計具有重要的指導意義。

本文作者對汕頭海灣隧道15.03 m大直徑泥水盾構(gòu)項目設(shè)計和使用過程中破碎機液壓系統(tǒng)大流量瞬變流的產(chǎn)生和危害進行分析,優(yōu)化系統(tǒng)的設(shè)計,對大流量瞬變流的安全隱患進行提前預防。

1 大直徑盾構(gòu)破碎機液壓系統(tǒng)分析

圖3為大直徑盾構(gòu)破碎機的液壓控制原理,泵源采用力士樂A4VSO250LR2G高壓工業(yè)泵,工作壓力可以達到35 MPa,在使用時采用兩級壓力控制,可以實現(xiàn)無負載時低壓運行,當系統(tǒng)檢測到有負載時,可以自動切換至高壓模式實現(xiàn)破碎機的高壓破碎功能??紤]到大直徑盾構(gòu)破碎機油缸尺寸較大,要實現(xiàn)油缸的快速運動功能,液壓系統(tǒng)的流量需求較大,因此選用二通插裝閥控制破碎機油缸往復運動。

圖3 破碎機液壓控制原理

2 故障現(xiàn)象及分析

2.1 故障現(xiàn)象

在某項目使用過程中破碎機回油管路多次出現(xiàn)吸扁、裂紋甚至損壞,主要出現(xiàn)在盾體主回油管路上。

在破碎機油缸動作過程中,破碎機控制閥塊回油管路出現(xiàn)被吸扁的現(xiàn)象,如圖4所示,并且在破碎機頻繁的動作下,管路反復吸扁后內(nèi)膠層出現(xiàn)疲勞破損。

圖4 管路吸扁現(xiàn)象

2.2 故障分析

經(jīng)測量,破碎機回油管路最大峰值壓力為13.5×10Pa,因此管路損傷不是壓力過高造成的。

考慮到破碎機油缸尺寸較大,油缸動作速度較快,回油總流量最高能達到1 500 L/min。因此破碎機油缸伸出或回收到停止點時,油缸突然停止,管道內(nèi)介質(zhì)流速的突然變化,帶來巨大的瞬態(tài)壓力變化,從而導致管道內(nèi)壓力大幅度降低,震蕩由停止點開始在管道內(nèi)傳遞,形成“負水錘”效應。管路吸扁是由于管路內(nèi)的壓力下降至負壓,由于管壁對外接力的支撐作用較弱,管路在外界大氣壓作用下被壓扁。

大直徑破碎機由于動作頻率較高,在掘進的過程中破碎機油缸的快速往復運動在管路內(nèi)造成局部負壓,在反復正負壓力的交變下,破碎機回油管路發(fā)生破裂,如圖5所示。

圖5 破碎機管路破碎

2.3 實驗研究

用液壓萬用表,在工廠測試破碎機回油管路的瞬變流情況,如圖6、圖7所示。

圖6 正壓傳感器的測量數(shù)據(jù)

圖7 負壓傳感器的測量數(shù)據(jù)

從圖6可看出:破碎機回油的最大壓力波峰為10.5×10Pa,小腔回油壓力約1.5×10Pa,大腔回油壓力約為7×10Pa。

從圖7可以得到:最大的波峰壓力為-0.83×10Pa,油缸伸出停止瞬間負壓為-0.41×10Pa,油缸回收停止瞬間負壓力為-0.83×10Pa。負壓出現(xiàn)在破碎機油缸回收完停止的瞬間或伸出完停止的瞬間,驗證了故障分析中得到的“負水錘”效應。

3 液壓管路瞬變流的預防措施

通過分析瞬變流水錘的原因,可以從改變管路負壓承壓能力、減小負水錘波谷幅值、提高波谷數(shù)值等方面,來改善管路的吸扁現(xiàn)象;從改變管路強度、減小負水錘波谷幅值、減小管路交替震蕩的響應壓力幅值等方面來改善管路的破損。綜合考慮后制定了以下3個措施。

3.1 更換回油軟管材質(zhì)

液壓軟管更換為四層鋼絲編織的高壓液壓軟管,承壓能力更強。

雖然更換承壓能力更強的軟管后,管路承受負壓的能力增強,吸扁現(xiàn)象有所改善,但是瞬時負壓和動量變化給系統(tǒng)帶來的危害仍然存在。

3.2 增加回油單向閥

增加回油單向閥,如圖8所示,從而減小負壓峰值數(shù)值,降低管路內(nèi)外壓差對管路的作用力。

圖8 增加單向閥

現(xiàn)場增加0.35×10Pa單向閥后,采用液壓萬用表對管路的正壓力和負壓力進行測試。圖9正壓力傳感器總回油壓力測試數(shù)據(jù),圖10為負壓力傳感器的測試數(shù)據(jù)。

圖9 加單向閥后總回油壓力(正壓力傳感器)

圖10 加單向閥后總回油壓力(負壓力傳感器)

從圖9可以得到:破碎機回油的最大壓力波峰為13.5×10Pa,小腔回油壓力約2×10Pa,大腔回油壓力約為5×10Pa。

從圖10可以得到:破碎機油缸伸出到停止位的負壓為-0.1×10Pa,油缸回收到停止位的負壓力為-0.57×10Pa。負壓最大波峰從-0.83×10Pa降為-0.57×10Pa。

對比圖6、圖7可以得出:加裝單向閥消除了約0.26×10Pa的負壓峰值幅值,可以在一定程度上緩解管路吸扁的現(xiàn)象。瞬變流造成的最大正向壓力沖擊峰值也增大了3×10Pa,而且壓力變化引起的壓力最大幅值差值并沒有減小,反而有所增大。

3.3 在回油管路增加蓄能器平衡“負水錘”效應

在回油管路增加蓄能器用于消除“負水錘”效應。安裝蓄能器主要起到吸收瞬變流壓力沖擊、消除回油管路壓力波峰幅值的作用。

根據(jù)現(xiàn)場情況,多為1.5~2 m的管路在“水錘”效應的作用下被吸扁。根據(jù)仿真和實驗結(jié)果,計算出需要加裝的蓄能器在0.5 s內(nèi)有效供油量約為9.07 L,因此選用35 L的蓄能器,充氮壓力為0.5×10Pa,可提供最大的供油量為18 L。

增加蓄能器后,現(xiàn)場采用液壓萬用表對管路的瞬變流響應情況進行測試。測試結(jié)果如圖11、圖12所示。

圖11 加蓄能器后總回油壓力(正壓力傳感器)

圖12 加蓄能器后總回油壓力(負壓力傳感器)

從圖11可以得到:破碎機回油的最大壓力波峰為9×10Pa,小腔回油壓力約2×10Pa,大腔回油壓力約為4×10Pa。

從圖12可以得到:破碎機負壓最大波峰為-0.3×10Pa,油缸伸出到停止位瞬間最大壓為0.2×10Pa,油缸回收到停止位瞬間產(chǎn)生負壓力為-0.3×10Pa,持續(xù)時間0.3 s,其他基本都為0以上的正壓力。負壓最大波峰從-0.83×10Pa降為-0.3×10Pa。

對比圖6、圖7可以得出:加裝蓄能器消除了約0.53×10Pa的負壓峰值幅值,可以大部分緩解管路吸扁的現(xiàn)象。瞬變流造成的最大正向壓力沖擊峰值也減小了1.5×10Pa。而且壓力變化引起的最大幅值差值也從11.33×10Pa減小到9.3×10Pa,減小了約2×10Pa。

通過上述分析,采取以上所列第3種辦法,經(jīng)過現(xiàn)場測試,觀察回油軟管沒有再出現(xiàn)被吸扁的現(xiàn)象,問題得到有效解決。

4 結(jié)論

(1)大尺寸執(zhí)行機構(gòu)快速動作,例如油缸伸出或回收時,由于瞬時流量較大,執(zhí)行機構(gòu)突然動作或停止時,管道內(nèi)介質(zhì)流速的突然變化,會帶來巨大的瞬態(tài)壓力變化,從而導致管道內(nèi)壓力大幅度降低或提高,震蕩由停止點開始在管道內(nèi)傳遞,形成“水錘”效應。

(2)針對執(zhí)行機構(gòu)突然停止的“負水錘”效應,在回油管路加裝單向閥,可以減小負壓峰值幅值,在一定程度上緩解管路負壓。但是瞬變流造成的最大正向壓力沖擊峰值也隨之增大,而且壓力最大幅值差值并沒有減小。

(3)針對執(zhí)行機構(gòu)突然停止的“負水錘”效應,在回油管路加裝蓄能器,可以減小管路中負壓峰值幅值,能有效緩解管路被吸扁的現(xiàn)象。瞬變流造成的最大正向壓力沖擊峰值也隨之減小,而且壓力變化引起的最大幅值差值也有一定程度減小。在對控制要求不高的場合,增加蓄能器是3種方法中最有效解決管路瞬變流帶來影響的辦法。

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