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應對進水量臨界波動的SBR控制工藝改良

2022-10-03 05:17楊天博李冬亮
制造業(yè)自動化 2022年9期
關鍵詞:凱里液位水廠

郭 毅,楊天博*,李冬亮

(1.北控水務(中國)投資有限公司 數(shù)字化研究院,北京 100102)

(2.陜西北控水務有限公司 北京分公司技術部,北京 100102)

0 引言

隨著城鎮(zhèn)化建設的推動,城市面積擴張,城市居住人口增加,導致生活污水排放量大幅增長,很多建設年代較早的城鎮(zhèn)污水廠處理能力無法滿足現(xiàn)有處理需求,在白天用水高峰進水量超過污水廠設計處理能力,大量未處理污水直接超越排放,而夜間進水變少,污水廠處于低負荷運行狀態(tài),處理效率降低,造成資源、能源的浪費。

為了應對這一挑戰(zhàn),嘗試對采用SBR(序批式活性污泥法)處理工藝的污水處理廠的控制方法進行改進,以應對進水量在設計值附近臨界波動的情況,進一步提升污水廠的處理水量和運行效率。

1 介紹

凱里市位于貴州省黔東南苗侗自治州,凱里市第一污水處理廠(簡稱凱里一污)設計處理能力為5萬噸/日,但由于SBR池控制邏輯不夠完善,近年實際日均最大處理量僅有4.6萬噸/日。白天,凱里地區(qū)污水排放量超過凱里一污最大處理能力,大量未處理污水超越排放造成污染,夜晚24時至第二天6時的排水低谷期,進水量下降,約有5個小時時間進水量不足白天的60%,而SBR生化池仍按照白天的控制邏輯自動運行,造成能源的浪費。當?shù)丨h(huán)保部門因此承受很大壓力,但因資金問題一直未能進行擴容整改。

圖1 凱里一污進水量曲線

2020年北控水務集團啟動凱里地區(qū)智慧化建設,對水廠進行自動化改造,統(tǒng)一智慧化管理。以此為契機,針對進水量臨界波動較大的問題,對現(xiàn)有SBR池控制工藝進行實驗性改進。改良后的新控制程序可以有效提升水廠污水處理效率,減少未處理污水的排放,同時在低水量時間段節(jié)約能源。

2 技術方案及實驗過程

2.1 原控制工藝存在的不足

原控制程序中,單座SBR池按時序自動執(zhí)行各階段動作,即自動按時鐘順序自動控制閥門,回流泵,風機,潷水器,排泥泵的啟停及相關閥門開閉。運行周期為4小時或6小時,4池組每天運行6周期或4周期。為達到全自動運行的目的,時鐘邏輯設計為:

1)單池周期=T1(進水/攪拌/曝氣)+T2(沉淀)+T3(潷水/排泥)+T4(閑置);

2)單池周期=2 x T1(進水/攪拌/曝氣);

3)T1=延遲時間+攪拌時間+曝氣時間;

4)T4=單池周期-(T1+T2+T3)。

T1、T2、T3可根據(jù)生產(chǎn)需要調節(jié)設置,進入T1期間時開始進水,在T1范圍內進水時間可任意設置。

此前,凱里一污運行人員為保證出水水質同時盡可能的提升處理能力,進行了認真的摸索和計算,最終確定單池生產(chǎn)周期為240分鐘,T1為120分鐘,T1期間的進水時間為60分鐘。在此條件下,4個生化池可連續(xù)進水。大部分時間可以良好處理凱里地區(qū)污水。

但此控制邏輯仍有不足之處:

1)單池周期由T1決定(周期為2倍T1),如果延長攪拌/曝氣時間δt,整個周期會延長2δt;

2)若延長T1時間,由于T2、T3在生產(chǎn)中變化不會太大,就導致T4自動延長;

3)T4(閑置)無法提前結束,導致池組無法靈活銜接,造成生產(chǎn)能力的浪費,若T4過大還會進入?yún)捬鯛顟B(tài)。

而且原有控制邏輯無法有效應對凱里一污晝夜水量的變化,若希望在高水量期間獲得更大處理能力,同時在低水量期間減少曝氣等能耗,勢必需要操作人員頻繁操作修改參數(shù),池組無法全自動運行。

2.2 新的探索

針對凱里一污的情況,我們期望通過對SBR池組控制工藝進行改進以提升污水廠的運行效率和處理能力,實現(xiàn)全自動運行的情況下,提升日間處理水量,降低夜間曝氣電耗。

經(jīng)過分析我們認為該系統(tǒng)需要進行改進之處在于:

1)低水量負荷時,減少運行周期數(shù),增加單池處理水量。

低水量負荷時,一個周期內進水量較少,需要減少曝氣時間、降低風機運行頻率,否則會造成風機電能的浪費和過曝;若通過延長進水時間的方式提高單個周期進水水量,就需要在進水量由高變低、由低變高時反復修改進水時間、攪拌時間、曝氣時間幾個參數(shù),尤其是在進水量由低變高時,需要及時減小進水時間避免溢流。

2)高水量負荷時,增加運行周期數(shù),增加單池處理水量。

可以選擇通過加快進水速度使單個周期進水水量增加,但此前的SBR自控程序,若加快進水速度勢必要延長T1(更長的攪拌、曝氣時間),從而使整個周期變長(延長時間是T1延長的2倍),造成單位時間處理效率降低,處理水量無法進一步提升;而且由4個池子組成的池組,其進水時間必須大于1/4單池周期,否則會出現(xiàn)進水不連續(xù)的情況,這對于自流進水的污水處理廠是無法接受的。

3)自動曝氣:將原本的人工設定風機曝氣頻率,調整為DO自動控制風機頻率,以適應水量變化時風量需求的變化。

于是,我們對控制邏輯和方式進行了修改:

首先,我們對運行周期進行修改:

單池周期=T1(進水)+T2(停止進水后曝氣)+T3(沉淀)+T4(潷水),將閑置階段作為一個單獨的狀態(tài)排除到周期外。T1、T2、T3、T4都可以單獨設置。

其中T1階段全階段持續(xù)進水,同時先攪拌后曝氣,停止進水后進入T2階段繼續(xù)曝氣,因此總的曝氣時間是由進水曝氣和停止進水后的曝氣兩部分組成。

然后,將進水階段由時間控制,改為時間、液位雙參數(shù)控制。如果在設定進水時間T1結束之前生化池液位升高至設定液位(高液位),則停止進水進入曝氣階段T2(悶曝)。這樣就可以保證每個周期處理水量,解決低水量負荷期間曝氣浪費的問題,從而節(jié)約電能,也使得整個周期變得更加有彈性。為增加單周期處理水量,將SBR池工作液位區(qū)間調整加大為3.8m~6m。

同樣的將潷水階段也改為時間、液位雙參數(shù)控制以縮短單周期時間,并將潷水速度與SBR生化池后的中間提升池液位聯(lián)動以提升潷水速度。

為了使進水曝氣和停止進水后曝氣連續(xù)(避免風機頻繁啟停),從進水開始第n分鐘(目前設定為3分鐘)進行第一次計算,預估按照當前進水速度到達設定液位的時間,之后每3分鐘進行一次計算對到達設定液位的剩余時間進行修正。當計算所得剩余時間小于等于進水階段曝氣時間時,T1進度直接跳轉到進水曝氣時間點,啟動曝氣風機開始曝氣。

第三,增加進度修正功能,實現(xiàn)在全自動運行條件下生化池一個周期內進度按分鐘尺度任意調整。

最后,增加以DO為控制目標值的自動曝氣功能。

2.3 實驗過程

為驗證新控制邏輯的有效性,以及整體改良效果,設計了分階段的實驗步驟,以了解各因素的自變因變關系,驗證改良效果。

第一階段:

目標:解決低水量時曝氣浪費問題,節(jié)省風機電量

地點:凱里一污。

過程:在保持水廠日處理水量不變的情況下,投入新自控程序,實驗期間夜間水量負荷為80%左右,進水時長由60分鐘延長為75分鐘,低水量期間風機運行時間減少20%。

結論:新的控制程序可以有效減少低水量時間段風機運行時間,降低能耗。

第二階段:

目標:縮短運行周期,增加單位時間運行周期數(shù),提高水廠處理能力。

地點:凱里一污。

過程:在高水量時間段,加大進水閥門開度,提高自流進水量??刂瞥绦蚋鶕?jù)進水速度自動控制進水時間,同時人為設定總曝氣時間為75分鐘,沉淀時間為50分鐘,潷水時間為55分鐘,將運行周期壓縮至220分鐘。經(jīng)驗證,在高水量期間(約19小時)共運行個20.2個周期,較原程序提高個1.2個周期,按潷水區(qū)間4-6米計算,每周期每池處理水量2400噸,即每天可多處理污水2880噸。實驗時應注意避免進水閥門開度過大,使進水時間小于1/4個周期,導致不能連續(xù)進水。

運行穩(wěn)定后,將SBR池潷水液位修改為3.85米-6米,即增加0.15米潷水行程,使單周期處理水量增加0.15×1200(池面積)=180立方米(噸),即每日多處理污水180×20=3600噸。

結論:新的控制方法可以縮短SBR池處理周期,增加單位時間運行周期數(shù),從而提高處理水量,配合潷水器行程增加,可顯著提升處理能力、效率。

第三階段:

目標:自動曝氣。

過程:投入風機自動控制程序,根據(jù)溶氧設定值自動調節(jié)風機運行頻率。開始曝氣時風機按照最大頻率運行,DO達到1.6mg/L自動降低風機運行頻率,DO低于1.4mg/L自動調高風機運行頻率。經(jīng)驗證在自動曝氣模式下,溶氧值在一定區(qū)間波動,可以滿足生化段過程處理需要。

結論:新程序可以提高自動化程度減少人工干預,而且在曝氣階段風機20%時間運行在較低頻率,也節(jié)省了能耗。

2.4 實驗結論

經(jīng)試驗驗證可以看出,改良后的控制工藝使SBR單元在工藝、能耗、處理水量等方面得到多維度改善:

1)減少工藝調整次數(shù)

因每一周期處理水量、水位達到相同參數(shù),在無水質突變異常情況下,對工藝無需反復調整,4個池子同步鏡像管理,減少了因水量變化導致的工藝調整次數(shù)。

2)降低能耗

低水量負荷期,由于T1(進水時間)可自動延長,且池內液位達到指定值才進入曝氣階段,所以避免了“空池”、“半池”曝氣,且夜間運行周期數(shù)減少,減少了風機運行時間,降低了能耗。

3)增加處理水量

可根據(jù)進水量在合理范圍內自動縮短單池運行周期,增加單位時間運行周期數(shù),提高單池處理水量,一定程度提升水廠處理能力。

4)自動曝氣

根據(jù)DO值PLC自動調整風機運行頻率,減少人工干預,提高生產(chǎn)效率。

5)工藝調整靈活

由于增加了進度修正功能,可實現(xiàn)在全自動運行條件下生化池一個周期內進度按分鐘尺度任意調整。提高了對突發(fā)情況的應對能力。

3 經(jīng)濟效益

凱里一污改良后的SBR池經(jīng)濟效益主要體現(xiàn)在兩方面:

1)提升日處理水量

凱里一污設計處理水量5萬噸/日,此前實際日均最大處理水量4.6萬噸左右,采用新的控制方法后日處理水量有顯著提升,近年及今年處理水量數(shù)據(jù)如表1所示。

表1

保守估計SBR池改良后凱里一污日均處理水量可增加5000噸,按照最終處理水價1.23元/噸計算,則每月收益增加18萬元,每年收益增加200余萬元,相比改進SBR池程序和試驗投入的成本,總體效益非??捎^。

2)節(jié)省電能

隨著處理水量的提升和夜間風機運行時間的減少,處理單位水量的電耗明顯減少,噸水電耗由0.2162度下降至0.1788度,預計每年可節(jié)約40萬元。

4 價值及可推廣性分析

改進后的SBR控制工藝有以下特點:

1)對水量變化適應性強;

2)一定程度提升處理水量;

3)低水量時避免能效浪費;

4)只需要進行程序優(yōu)化,投入低。

結合凱里一污的特點,改進后的SBR控制工藝適用于三種情況:

(1)進水水量變化大;

(2)水廠未滿負荷運行;

(3)部分水量超負荷水廠。

在以上幾種情況下,改進后的SBR控制工藝可以很好的發(fā)揮作用,為水廠以及公司減少能效浪費,提升收益。

5 結語

改進后的SBR控制工藝可以有效應對污水廠進水量波動的情況,在進水量超過設計值的臨界情況下可以進一步提升處理能力,水量較低時可減少設備的運行時間,在提高生產(chǎn)效率同時實現(xiàn)節(jié)能降耗,具有一定的推廣價值。

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