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提高某低品位磷礦擦洗作業(yè)產(chǎn)率的研究

2022-10-12 10:49劉潤哲施劍聲杜令攀
云南化工 2022年9期
關(guān)鍵詞:精礦產(chǎn)率工藝流程

方 舒,劉潤哲,趙 輝,郎 旭,施劍聲,胡 剛,杜令攀

(1.云南磷化集團(tuán)晉寧磷礦,云南 昆明 650600;2.云南磷化集團(tuán)以后想公司研發(fā)中心,云南 昆明 650600;3.國家林資源開發(fā)利用工程技術(shù)研究中心,云南 昆明 650600)

云南低品位膠磷礦具有貧、細(xì)、雜的特點(diǎn),由于低品位原礦的品質(zhì)較差,雜質(zhì)含量高,含泥量大,因此浮選成本較高[1-3]。云南某磷礦利用擦洗裝置對(duì)低品位原礦進(jìn)行擦洗脫泥后,生產(chǎn)的產(chǎn)品作為浮選原料礦,為提高低品位磷礦的精礦產(chǎn)率,開展了擦洗脫泥工藝優(yōu)化工業(yè)實(shí)驗(yàn)。在工藝改造前,擦洗脫泥后的低品位精礦產(chǎn)率為83.02%。通過脫水工序工藝流程改造,將旋流器底流引入脫水篩脫水,脫水篩篩下液再進(jìn)入過濾機(jī)過濾,解決了原工藝流程中篩下液直接排尾粉精礦損失較多的問題。改造后,低品位浮選礦產(chǎn)率達(dá)到93.48%,提高了低品位磷礦資源的利用率。

1 改造前的擦洗工藝

1.1 分級(jí)脫泥工序

低品位磷礦石經(jīng)擦洗后,粒徑小于 4 mm 的粉礦隨洗礦機(jī)溢流進(jìn)入礦漿砂泵池,然后抽入兩段旋流器開路流程進(jìn)行分級(jí)脫泥。一段 Ф350 mm 旋流器,回收 74 μm~4 mm 粒級(jí)的粉精礦產(chǎn)品;溢流進(jìn)入二段 Ф125 mm 旋流器后再次分級(jí)脫泥,回收19~74 μm 細(xì)粒級(jí)的精礦產(chǎn)品,二段旋流器溢流作為最終尾礦。

1.2 精礦脫水工序

一、二段旋流器分級(jí)后的粒徑≥19 μm 的底流產(chǎn)品,合并進(jìn)入脫水工序進(jìn)行精礦脫水作業(yè)。過濾機(jī)濾餅合并脫水篩篩餅成為精礦產(chǎn)品,過濾機(jī)濾液合并脫水篩篩下液進(jìn)入洗礦機(jī),作為洗礦機(jī)的洗礦補(bǔ)加水。具體工藝流程見圖1。

圖1 擦洗分級(jí)脫泥工藝流程圖

2 改造前擦洗工藝分析

2.1 分級(jí)脫泥工序產(chǎn)率損失

2.1.1 脫泥工序中的產(chǎn)率損失

從原礦堆場(chǎng)抽取生產(chǎn)用浮選原礦,做篩析和水析的實(shí)驗(yàn),分析出≥74 μm、≥38 μm、≥19 μm 及<19 μm 的各個(gè)粒級(jí)的產(chǎn)率,結(jié)果如表1。

表1 擦洗低品位磷礦的實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)率

1)通過分析,浮選原礦中粒徑≥19 μm 的產(chǎn)率為95.95%,原設(shè)計(jì)19~38 μm 的含量只能回收60%的量,校正后浮選精礦產(chǎn)率為92.47%+3.48%×60%=94.56%,即通過旋流器分級(jí)后,塊精礦與粉精礦產(chǎn)率和應(yīng)為94.56%。

2)生產(chǎn)過程中產(chǎn)率為94.74%,與實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)率94.56%相差不大,說明旋流器分級(jí)效果達(dá)到了設(shè)計(jì)效果。

2.1.2 旋流器分級(jí)效率分析

一段Φ350無等降旋流器主要回收 38 μm 細(xì)粒級(jí)的精礦產(chǎn)品,二段主要回收 19 μm 細(xì)粒級(jí)的產(chǎn)品,因此一段旋流器分析 74 μm 和 38 μm 的分級(jí)效率,二段旋流器分析 19 μm 的分級(jí)效率。如表2所示。

根據(jù)表2計(jì)算兩段旋流器的分級(jí)效率為:

表2 低品位原礦分級(jí)效率

1)一段旋流器 74 μm、38 μm、19 μm 的分級(jí)效率分別為:

E74 μm=79.41%,E38 μm=79.30%,E19 μm=72.63%

2)二段旋流器 74 μm、38 μm、19 μm 的分級(jí)效率分別為:

E74 μm=67.29%,E38 μm=71.03%,E19 μm=76.28%

現(xiàn)有一段旋流器 74 μm 的分級(jí)效率為79.41%,38 μm 的分級(jí)效率為79.41%和79.30%;二段旋流器 19 μm 的分級(jí)效率為76.28%,兩段旋流器的分級(jí)效率都較高。旋流器達(dá)到了有效分級(jí)脫泥的作用。

2.2 精礦脫水工序產(chǎn)率損失

抽取擦洗裝置 72 h 的流程樣,擦洗作業(yè)生產(chǎn)指標(biāo)見表3。

表3 擦洗作業(yè)生產(chǎn)指標(biāo)

根據(jù)表3:

1)過濾機(jī)和脫水篩作業(yè)后,總精礦產(chǎn)率為:

45.63%+(20%+17.39%)=83.02%

2)旋流器沉砂進(jìn)入精礦脫水工序后,濾餅、篩餅合并產(chǎn)率為37.39%。與分級(jí)脫泥后沉砂產(chǎn)率49.12%相比,降低了11.73%。其中:過濾機(jī)濾液產(chǎn)率為0.7%,說明過濾機(jī)脫水后產(chǎn)率損失不多;脫水篩篩下液產(chǎn)率為11.03%,篩下液產(chǎn)率較高,是精礦脫水工序產(chǎn)率損失的主要原因。因此,精礦脫水工序中,產(chǎn)率損失的主要設(shè)備為脫水篩。

3)篩下液返漿進(jìn)入洗礦機(jī)再次循環(huán),由于洗礦機(jī)經(jīng)常漫漿,這部分精礦部分不僅難以有效回收,還加大了工藝流程的負(fù)荷。

2.3 脫水篩工作原理

精礦漿進(jìn)入脫水篩,利用2個(gè) 6 kW 的高頻電機(jī)帶動(dòng)整個(gè)脫水篩進(jìn)行高頻率前后振動(dòng).在均衡的高頻率振動(dòng)作用下,礦漿中底層接觸篩面的細(xì)粒級(jí)精礦,透過篩板沉降并進(jìn)入篩下液;上層較細(xì)粒級(jí)精礦隨著高頻振動(dòng)隨礦漿液逐漸進(jìn)入篩下液。最終留在篩餅中的粉精礦將很少。較粗粒級(jí)礦粒和較細(xì)粒級(jí)礦粒,在前后振動(dòng)、擠壓的作用下,脫水篩前端礦層逐漸堆實(shí),水份逐漸脫除,最后成為壓實(shí)的粉精礦。

2.4 脫水篩進(jìn)漿、篩餅、篩下液的粒度情況

現(xiàn)用的脫水篩篩隙為 0.3 mm,進(jìn)入脫水篩的粉精礦粒度為 19 μm 以上。由于篩隙過大,大部分大于 19 μm 小于 0.3 mm 的粉精礦進(jìn)入篩下液無法回收。

取樣分析脫水篩進(jìn)漿、篩餅和篩下液,并分析各個(gè)粒度的分布情況如表4所示。

表4 脫水篩進(jìn)漿、篩餅及篩下液粒級(jí)分布表

對(duì)比分析脫水篩進(jìn)漿、篩餅和篩下液的粒度分布:

1)≥74 μm 的粒級(jí)粉精礦在進(jìn)漿、篩餅、篩下液中的分布情況:進(jìn)漿粉精礦的產(chǎn)率為71.68%,篩餅粉精礦的產(chǎn)率為80.11%,篩下液粉精礦的產(chǎn)率70.83%,它們間的差距較小,說明脫水篩在作業(yè)過程中,≥74μm的粉精礦不能有效回收。

2)38~74 μm 的粒級(jí)粉精礦分布情況:進(jìn)漿粉精的礦產(chǎn)率為20.76%,與篩下液的17.93%較接近,而篩餅中只有8.09%。說明脫水篩在作業(yè)過程中,38~74 μm 的粉精礦不能有效回收。

3)<38 μm 粒級(jí)粉精礦分布情況:進(jìn)漿產(chǎn)率為7.56%,篩餅和篩下物產(chǎn)率為11.80%和11.24%。這說明脫水篩在作業(yè)過程中,<38 μm 的粉精礦不能有效回收。

綜上,各個(gè)粒級(jí)粉精礦在脫水篩篩下液中分布與篩餅、進(jìn)漿一致,脫水篩在作業(yè)過程中沒有回收各個(gè)粒級(jí)粉精的作用。

3 精礦脫水工藝流程改造及應(yīng)用效果

根據(jù)調(diào)查結(jié)果,原工藝存在以下問題:

1)脫水篩在作業(yè)過程中存在缺陷;

2)脫水篩篩下液引入洗礦機(jī),工藝流程過長(zhǎng),增加循環(huán)流程的負(fù)荷,經(jīng)過的工藝點(diǎn)較多,得不到有效回收。

3.1 改造方法

改變脫水工藝流程:由經(jīng)過洗礦、分級(jí)、脫水的大循環(huán),改為進(jìn)入過濾機(jī)的小循環(huán)。先將旋流器底流引入脫水篩脫水,再將脫水篩篩下液引入過濾機(jī)脫水,確保精礦脫水工序的最后一個(gè)環(huán)節(jié)為過濾機(jī),以減少粉精礦產(chǎn)率損失。

3.2 改造條件

脫水篩篩下液引入過濾機(jī)進(jìn)漿的條件為:脫水篩篩下液粒度條件和過濾機(jī)進(jìn)漿相近,過濾機(jī)進(jìn)漿濃度大于50%。

根據(jù)表5,脫水篩篩下液中粒度分布與脫水篩進(jìn)漿粒度分布相近,而脫水篩進(jìn)漿和過濾機(jī)進(jìn)漿均為一、二段旋流器合并底流礦漿,因脫水篩篩下液與過濾機(jī)進(jìn)漿粒度分布一致。

根據(jù)表5數(shù)據(jù),脫水篩平均濃度達(dá)到57.52%,達(dá)到過濾機(jī)進(jìn)漿濃度≥50%的條件。

表5 脫水篩進(jìn)漿、篩餅、篩下液的礦漿濃度

綜上,脫水篩篩下液可引入過濾機(jī)進(jìn)漿。

3.3 脫水設(shè)備的改造

脫水篩篩下液引入過濾機(jī)進(jìn)漿后,為保證過濾機(jī)過濾效率不降低,先對(duì)過濾機(jī)脫水設(shè)備進(jìn)行改造。在過濾機(jī)的真空泵上加裝一臺(tái) 75 kW 的變頻器,通過變頻器提高真空泵轉(zhuǎn)速,提高過濾機(jī)吸水速率,以提高過濾機(jī)小時(shí)處理量及過濾效率。

根據(jù)2BE系列水環(huán)真空泵及壓縮機(jī)的基本參數(shù),2BE1303-0水環(huán)真空泵,110 kW 功率電機(jī)的最大抽氣速率范圍41.7~66.7 m3/min,設(shè)置真空泵頻率 55 Hz,過濾機(jī)運(yùn)行頻率 31 Hz,最大抽氣速率 58 m3/min。在變頻器增加真空泵轉(zhuǎn)速后,對(duì)過濾機(jī)的小時(shí)處理量進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果如表6所示。

表6 真空泵提高轉(zhuǎn)速前后處理量的對(duì)比

調(diào)整工藝參數(shù)后進(jìn)行生產(chǎn),過濾機(jī)的處理量由 38.04 t/h 提高到 42.08 t/h,提高了10.62%,達(dá)到進(jìn)入脫水篩的處理量降低的目的。

3.4 脫水工藝流程的改造

原分級(jí)脫泥工藝流程不變,改變脫水工序的生產(chǎn)工藝流程:將一、二段旋流器的合并底流產(chǎn)品,先引入脫水篩進(jìn)行一次精礦脫水,脫水篩篩下液再引入過濾機(jī)進(jìn)行二次脫水。將脫水篩篩餅和過濾機(jī)脫水后的濾餅作為最終精礦產(chǎn)品。

改造內(nèi)容:在脫水篩下方,增加一個(gè)篩下液的礦漿儲(chǔ)槽,用泵將篩下液抽入過濾機(jī)進(jìn)漿,具體工藝流程見圖2。

圖2 改造后的工藝流程圖

3.5 改造效果

工藝流程改造后,在同等條件下進(jìn)行試驗(yàn),流程改造后的總產(chǎn)率為93.48%,與原產(chǎn)率83.02%相比,提高了10.46%。試驗(yàn)結(jié)果如表7。

表7 精礦脫水工序改造前后產(chǎn)率損失情況對(duì)比表

4 結(jié)論

1)通過脫水工序流程改造,將原脫水篩篩下精礦產(chǎn)品引入過濾機(jī),過濾機(jī)濾液中粉精礦產(chǎn)率只有1.1%,可以有效回收脫水篩篩下液中的粉精礦。

2)改造后,脫水篩的返漿進(jìn)入洗礦機(jī)的量減少,洗礦機(jī)漫漿次數(shù)減少,擦洗裝置水單耗由原來的 0.3 m3/t 原礦降低到 0.264 m3/t 原礦,降低水消耗 0.035 m3/t 原礦。

3)工藝改造后,脫水篩篩下液中的粉精礦,經(jīng)由原來分級(jí)脫泥和精礦脫水工序的流程大循環(huán),改為經(jīng)過脫水工序的小循環(huán)后,低品位精礦產(chǎn)率提高了10.47%的產(chǎn)率,按照年處理量160萬噸,可多生產(chǎn)精礦16.75萬噸。減少了尾礦排放,有效利用低品位磷礦資源,延長(zhǎng)了礦山服務(wù)年限。

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