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某傳動(dòng)箱試驗(yàn)臺(tái)軸承跑圈故障分析及處理

2022-10-13 10:03張?jiān)俜?/span>賈新旺商顯耀
中國修船 2022年4期
關(guān)鍵詞:軸承座試驗(yàn)臺(tái)轉(zhuǎn)矩

季 杰,張?jiān)俜澹Z新旺,商顯耀

(中國船舶重工集團(tuán)公司第703所 無錫分部,江蘇 無錫 214151)

滾動(dòng)軸承在工業(yè)生產(chǎn)制造中扮演著至關(guān)重要的角色,同時(shí)也是最易損壞的部件之一。研究表明,旋轉(zhuǎn)機(jī)械中由于軸承問題導(dǎo)致的故障占總故障的70%,齒輪箱中軸承的故障率為19%,僅次于齒輪[1]。一旦軸承損壞輕則影響生產(chǎn)進(jìn)度,重則導(dǎo)致其他零部件損壞,帶來巨大經(jīng)濟(jì)損失,因此對軸承問題的預(yù)防和及時(shí)處理是十分重要的。導(dǎo)致軸承故障的原因主要有:配合公差選取不當(dāng)、加工和安裝精度不當(dāng)、潤滑不當(dāng)、轉(zhuǎn)子不平衡、軸承質(zhì)量不良等[2]。戚遠(yuǎn)大研究認(rèn)為,高速主軸性能的好壞與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)密切相關(guān),但在很大程度上取決于裝配方法的合理性與規(guī)范性,并介紹了安裝過程中軸承清洗、潤滑脂填充、軸和軸承及軸承座加工精度檢查、軸承安裝與定位、軸承安裝精度檢查和注意方法等[3]。軸承運(yùn)行時(shí)有異響、振動(dòng)超標(biāo)和溫度過高等可作為判斷軸承故障的依據(jù)[4]。

本文以某傳動(dòng)箱試驗(yàn)臺(tái)發(fā)生軸承跑圈故障為例,通過分析軸承跑圈故障原因,并提出多種處理方案,旨在為相似設(shè)計(jì)及故障分析處理提供借鑒。

1 試驗(yàn)臺(tái)簡介

傳動(dòng)箱試驗(yàn)臺(tái)結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示,傳動(dòng)箱輸入軸轉(zhuǎn)速最高約8 000 r/min,經(jīng)過傳動(dòng)箱內(nèi)齒輪傳動(dòng),左、右側(cè)最高輸出轉(zhuǎn)速分別為4 000 r/min和2 000 r/min。各軸承座與輸出軸均通過膜片聯(lián)軸器連接,軸承座內(nèi)裝有2個(gè)深溝球軸承,軸承型號(hào)為6207,軸承內(nèi)徑D35,外徑D72,脂潤滑時(shí)極限轉(zhuǎn)速為8 500 r/min,油潤滑時(shí)極限轉(zhuǎn)速為11 000 r/min。輸入軸布置1個(gè)轉(zhuǎn)矩傳感器,傳動(dòng)箱四周布置4個(gè)振動(dòng)傳感器。

圖1 傳動(dòng)箱試驗(yàn)臺(tái)結(jié)構(gòu)示意圖

2 故障現(xiàn)象及分析

2.1 故障現(xiàn)象及判斷

試驗(yàn)臺(tái)在 5#工況點(diǎn)運(yùn)行時(shí),試驗(yàn)人員巡檢發(fā)現(xiàn)右側(cè)軸承座溫度明顯異常,隨即暫停后續(xù)試驗(yàn),將前期運(yùn)行數(shù)據(jù)等分為3個(gè)階段進(jìn)行分析研判,圖2~圖4分別為3個(gè)階段在1#~5#工況運(yùn)行時(shí)的轉(zhuǎn)矩、振動(dòng)、右側(cè)軸承座溫度對比圖。由圖2~圖4可知,隨試驗(yàn)進(jìn)行,轉(zhuǎn)矩、振動(dòng)、軸承座溫度均有不同程度的增加。其中第三階段的轉(zhuǎn)矩、振動(dòng)值以及軸承座溫度均較第一階段明顯提升,尤其是5#工況點(diǎn)處,轉(zhuǎn)矩增加了約25%,軸承座溫度增加約50%。經(jīng)對3個(gè)參數(shù)增幅分析,初步判斷右側(cè)輸出軸系或安裝座有異常。

圖2 轉(zhuǎn)矩對比圖

圖3 振動(dòng)對比圖

圖4 右側(cè)軸承座溫度對比圖

2.2 對中驗(yàn)證

為了排除軸系對中問題引起的異常,在右側(cè)軸承座上安裝百分表進(jìn)行軸系復(fù)測。經(jīng)測量,軸向偏差滿足不大于0.05 mm的要求;徑向偏差為0.06 mm,略大于要求值0.05 mm。對中安裝示意圖如圖5所示,按工藝規(guī)范,重新對軸系進(jìn)行對中。軸系故障修復(fù)前后對中值見表1。

圖5 對中安裝示意圖

表1 軸系故障修復(fù)前后對中值

圖6為重新對中后不同工況點(diǎn)振動(dòng)、轉(zhuǎn)矩變化圖,對比圖6和圖3可知,重新對中后,各工況點(diǎn)轉(zhuǎn)矩與異常時(shí)基本一致,而振動(dòng)變化較為明顯。3#工況振動(dòng)值由3.0 mm/s降低到2.5 mm/s,但5#工況振動(dòng)值由3.0 mm/s增加到7.5 mm/s,且軸承座溫升較快,有異響。經(jīng)聽棒判斷,異響從右側(cè)軸承座內(nèi)發(fā)出,因此初步排除軸系對中是引起本異?,F(xiàn)象的原因。

圖6 重新對中后不同工況點(diǎn)振動(dòng)、轉(zhuǎn)矩變化圖

2.3 軸承座拆解

根據(jù)上述軸系對中試驗(yàn)驗(yàn)證及試驗(yàn)過程中異響位置判斷,試驗(yàn)人員對右側(cè)軸承座進(jìn)行拆解,以進(jìn)一步確定異?,F(xiàn)象原因,軸承座拆解圖如圖7所示。經(jīng)拆解發(fā)現(xiàn)以下情況。

圖7 軸承座拆解圖

1)脫開聯(lián)軸器螺栓后,手動(dòng)推動(dòng)半聯(lián)軸節(jié)發(fā)現(xiàn)存在軸向竄動(dòng)現(xiàn)象。

2)拆開軸承座端蓋,發(fā)現(xiàn)軸承滾珠保持架斷裂,軸承損壞。經(jīng)查,設(shè)計(jì)時(shí)軸承與軸承座之間采用過渡配合,測量樣本軸承外圈尺寸公差為D72(-0.030,0),軸承座內(nèi)徑尺寸公差為D72(-0.012,0.018),軸與座形成的配合尺寸為(-0.012, 0.048),即最大存在0.048 mm的游隙。經(jīng)對已損軸承與軸承座測量,測得軸承外徑為71.90 mm,軸承座內(nèi)徑為72.04 mm,兩者之間游隙為0.14 mm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)時(shí)的最大游隙。

3)目視軸、軸承色澤略黑,可能發(fā)生燒軸現(xiàn)象,且在長時(shí)間的運(yùn)行以及高溫的作用下,潤滑脂變質(zhì),由黃色變?yōu)楹谏?/p>

4)軸與軸承內(nèi)圈緊配合,未發(fā)現(xiàn)跑圈問題。

5)軸承外圈和軸承座內(nèi)壁存在磨痕。

綜上所述,軸承跑外圈是導(dǎo)致試驗(yàn)振動(dòng)超標(biāo)、溫度高、軸承損壞故障的原因。

3 故障處理方法

3.1 方法一:常規(guī)修復(fù)技術(shù)

軸承跑外圈加劇了軸承座內(nèi)壁的磨損,僅更換新軸承,軸承與軸承座之間仍存在較大間隙,無法應(yīng)對長周期、高強(qiáng)度的試驗(yàn)需求。因此,采用更換金屬蓋軸承、打樣沖、增加隔套、粘螺紋膠黏接劑等多種方式相結(jié)合的修復(fù)方法。

1)考慮到軸承滾珠保持架斷裂故障原因是由于軸承高速旋轉(zhuǎn)時(shí),在離心力的作用下,填充的潤滑脂可能被甩出軸承,導(dǎo)致軸承滾道和滾珠之間油膜厚度不足,無法達(dá)到潤滑效果。修復(fù)方法為更換金屬蓋軸承,金屬蓋軸承雙側(cè)有密封蓋,其具有易于密封、使用周期長、維護(hù)簡單等優(yōu)勢。

2)軸承座內(nèi)壁磨損,導(dǎo)致軸承座內(nèi)壁與軸承之間的游隙增加,為避免新軸承在軸承座內(nèi)發(fā)生跑圈故障,通過在軸承外圈均勻打樣沖眼,用突起的部分補(bǔ)償游隙的增加。并在軸承外圈均勻涂抹螺紋膠黏結(jié)劑,凝固后填充軸承與軸承座之間的間隙。

3)原設(shè)計(jì)時(shí)采用軸肩和端蓋腳軸向固定軸承,但因前期試驗(yàn)運(yùn)行發(fā)生竄動(dòng)磨損,現(xiàn)軸向固定可能存在間隙,因此在軸承與端蓋間增加隔套,以消除間隙。為消除軸向竄動(dòng),在原設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,在軸承與端蓋之間增加外隔套,軸承座隔套裝配示意圖如圖8所示。

圖8 軸承座隔套裝配示意圖

修復(fù)后轉(zhuǎn)矩、振動(dòng)曲線圖如圖9所示,圖9反映了上述修復(fù)技術(shù)組合應(yīng)用后的各試驗(yàn)參數(shù)情況。與圖6對比后可知,修復(fù)后轉(zhuǎn)矩變化較小,而振動(dòng)存在不同程度的增加,尤其是2#工況振動(dòng)則由原來的2.5 mm/s增加到7.0 mm/s。當(dāng)試驗(yàn)臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)至1 500 s時(shí),右側(cè)軸承座最高溫度(Tmax)為70 ℃,超出軸承使用環(huán)境要求,可能是軸承外圈與洋沖眼加劇摩擦,因此判斷仍然存在跑圈故障。

圖9 修復(fù)后轉(zhuǎn)矩、振動(dòng)曲線圖

3.2 方法二:調(diào)整配合公差

軸承座內(nèi)壁磨損,游隙增大,常規(guī)修復(fù)技術(shù)已無法從根本上解決高轉(zhuǎn)速軸承跑圈故障。為此重新設(shè)計(jì)軸承座,調(diào)整配合公差為過渡配合或小過盈配合。改進(jìn)方案是,采用金屬蓋軸承,并調(diào)整軸承座內(nèi)徑公差為D72(-0.021,0.009),軸承與軸承座的配合尺寸為(-0.021,0.039),即最大過盈0.021 mm,最大游隙0.039 mm。在裝配前分別對軸承座、軸承加工精度檢查,測得軸承外徑為71.98 mm,軸承座內(nèi)徑為72.00 mm,游隙為0.02 mm,滿足設(shè)計(jì)要求。

圖10和圖11分別為調(diào)整前后轉(zhuǎn)矩、振動(dòng)對比圖。由圖10、圖11可以看出,在各個(gè)工況下轉(zhuǎn)矩均大幅降低,振動(dòng)值最高出現(xiàn)在0.4 N工況,約3.5 mm/s。各工況點(diǎn)運(yùn)行時(shí),軸承座溫度最高為40 ℃,滿足軸承使用要求。因此認(rèn)為,合適的公差配合和加工、安裝精度是預(yù)防軸承跑圈故障的關(guān)鍵。

圖10 調(diào)整前后轉(zhuǎn)矩對比圖

圖11 調(diào)整前后振動(dòng)對比圖

3.3 舉一反三:調(diào)整輸入軸軸承座

為避免轉(zhuǎn)速更高的輸入軸發(fā)生相同的故障,試驗(yàn)人員對輸入軸承座進(jìn)行拆解,發(fā)現(xiàn)尚未發(fā)生軸承跑圈現(xiàn)象。

為適應(yīng)長周期、高強(qiáng)度的試驗(yàn)要求,對該部位從公差配合精度、機(jī)械結(jié)構(gòu)、潤滑方式方面進(jìn)行舉一反三。

1)參照右側(cè)軸承座,選用合適的公差配合精度。

2)潤滑方式由原脂潤滑改為油潤滑,油潤滑的方式除了能夠及時(shí)在滾子和滾珠之間形成保護(hù)油膜,還能帶走熱量和磨損顆粒,延長試驗(yàn)臺(tái)的使用壽命。

3)為適應(yīng)潤滑方式改變,相應(yīng)改進(jìn)機(jī)械結(jié)構(gòu),輸入軸油潤滑結(jié)構(gòu)示意圖如圖12所示。輸入軸軸承座內(nèi)僅裝有一個(gè)深溝球軸承,軸向固定一側(cè)采用軸承座凸肩,另一側(cè)采用彈性擋圈。在軸承上方和下方分別均勻開進(jìn)油口和出油口各4個(gè),潤滑油從進(jìn)油口噴向軸承滾子和滾道,覆蓋表面形成一層油膜,然后在重力的作用下從出油口排入滑油箱。為防止?jié)櫥蛷妮S和端蓋之間的間隙泄漏,采用皮碗式密封,兩側(cè)端蓋內(nèi)設(shè)有皮碗密封圈。

圖12 輸入軸油潤滑結(jié)構(gòu)示意圖

4 結(jié)束語

某傳動(dòng)箱試驗(yàn)臺(tái)運(yùn)行過程中出現(xiàn)振動(dòng)超標(biāo)、溫度高、轉(zhuǎn)矩大等現(xiàn)象,經(jīng)數(shù)據(jù)分析,試驗(yàn)驗(yàn)證排除軸系對中問題,初判定為軸承跑圈。后經(jīng)多種常規(guī)修復(fù)技術(shù)組合應(yīng)用、驗(yàn)證,未能根本解決問題。為此從設(shè)計(jì)源頭進(jìn)行改進(jìn),選取合適的配合精度,嚴(yán)格控制加工和安裝精度,并對高速軸系舉一反三,改進(jìn)潤滑方式和機(jī)械結(jié)構(gòu),經(jīng)應(yīng)用、驗(yàn)證,改進(jìn)后的試驗(yàn)臺(tái)位已累計(jì)運(yùn)行約1 000 h,未再發(fā)生相似故障。進(jìn)一步說明配合精度、潤滑方式、機(jī)械結(jié)構(gòu)對預(yù)防高速軸軸承跑圈的重要性,同時(shí)為相似故障排除提供借鑒參考。

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