張曉
(中國石油撫順石化公司,遼寧撫順 113004)
裂解爐是乙烯裝置的主反應(yīng)器,裂解爐輻射段爐管是裂解爐的“心臟”,是將原料反應(yīng)生成目的產(chǎn)物的最核心部位。輻射段爐管工作條件十分苛刻,輻射段爐膛作為提供反應(yīng)熱的場所,其內(nèi)部溫度高達1 200~1 400℃,裂解反應(yīng)在輻射段爐管內(nèi)進行,該反應(yīng)是高溫強吸熱、體積膨脹、易結(jié)焦的過程。因此,爐管既是特殊形式的“換熱器”,又是重要的“反應(yīng)器”。某石化80×104t/a乙烯裝置裂解爐原輻射段爐管形式為普通光管,材質(zhì)為下行管25Gr-35Ni,上行管35Gr-45Ni,清焦周期為55~60天/次。自裝置開工以來,已連續(xù)運行9年,部分爐管出現(xiàn)嚴重的滲碳、蠕變、減薄、彎曲變形等現(xiàn)象。因此,為提高裂解爐的安全性和運行效率,2021年采用新型強化傳熱爐管對裂解爐進行了爐管更換改造,改造后運行效果和經(jīng)濟性明顯。
在常規(guī)離心鑄造光管內(nèi)部增加強化傳熱元件,元件材料與母管相同,采用專有的靜態(tài)鑄造制造工藝在爐管內(nèi)部離散布置頭大尾小的水滴狀元件,具有體積小、阻力降小、與爐管內(nèi)壁完全融合、不會對爐管產(chǎn)生附加應(yīng)力的優(yōu)點,保持了離心鑄造管的耐高溫、耐蠕變性、抗氧化性及可靠的抗熱震性能,強化傳熱元件內(nèi)部結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 強化傳熱元件內(nèi)部結(jié)構(gòu)
該流線型的強化傳熱元件可有效改變流體流動方式,破壞爐管內(nèi)壁滯留層厚度,有效降低爐管管壁溫度,增加傳熱面積和全程改善管內(nèi)流體流動而強化傳熱。
1)改善流體流動狀態(tài):強化傳熱元件對流體起到擾動作用,提高流體的雷諾數(shù),增加湍流效果,破壞流體在管內(nèi)壁的滯留層。
2)改善傳熱效果:加大管內(nèi)壁對介質(zhì)的傳熱系數(shù),使介質(zhì)在管內(nèi)截面上沿半徑方向的溫度分布更均勻。傳熱效果的提升,管壁熱通量提高,相應(yīng)提升原料處理量可以達到5%~10%。
3)降低管壁溫度:流體擾動降低滯留層的厚度,加大管內(nèi)壁的傳熱系數(shù),明顯降低管壁溫度。加入部位爐管管壁金屬溫度可低于光管處的金屬壁溫10~15 ℃。
4)延長清焦周期:管內(nèi)壁滯留層厚度降低以及管壁溫度的降低,可有效降低管壁焦炭的生成速度,抑制結(jié)焦速率,與光管相比,延長清焦周期30%以上;同時延長爐管使用壽命。
5)水滴狀流線型設(shè)計降低流體阻力降:采用頭大尾小的水滴狀流線型設(shè)計,頭大可有效增加流體的湍動,尾小避免在尾部產(chǎn)生漩渦死區(qū),防止局部過熱;水滴狀能最大限度減少阻力降的增加。
6)穩(wěn)定性良好:強化傳熱元件的化學(xué)成份、金相結(jié)構(gòu)、力學(xué)性能和抗?jié)B碳性均與母材相同。由于特殊的制作工藝,保證強化傳熱元件與母管接觸面優(yōu)良的抗熱沖擊性,保證元件不會因為頻繁開停車和物料沖刷而脫落。
裂解爐原設(shè)計有7臺液態(tài)原料裂解爐,均采用美國S&W公司專有的超高選擇性USC-176U型爐,為雙輻射段共用一個對流段形式,爐管在爐膛內(nèi)單排U型2程排列,結(jié)構(gòu)為連接件→文丘里→下行管→S彎→U彎→變徑→上行管。
基于原爐型,最大限度保證不改變工藝條件和爐型結(jié)構(gòu),滿足最小化改造條件,新爐管進行了重新局部設(shè)計,同樣采用單排U型2程排列,結(jié)構(gòu)為連接件→文丘里→下行管→S彎→U彎→S彎→變徑→上行管(附強化傳熱元件)。布局結(jié)構(gòu)見圖2。新爐管增加了第二S型彎管,文丘里喉徑縮小0.5 mm,上行管管徑增加3 mm。
圖2 新爐管布局結(jié)構(gòu)
在爐管長期受熱過程中,受高溫及重力影響,必然會發(fā)生熱力形變,增加第二道S彎可最大程度保證爐管在垂直方向發(fā)生自由伸縮,防止發(fā)生U彎管段中心偏離,有效釋放應(yīng)力變形,延長爐管使用壽命。
文丘里作為分配、調(diào)節(jié)流量的主要元件,縮小喉徑后每根爐管流量分配更加均勻,同時使得文丘里前后的絕壓比[1]減小,對裂解爐適當提高加工負荷起到關(guān)鍵作用,也能提高裂解爐對原料的適應(yīng)性,滿足不同裂解原料生產(chǎn)工況的要求。文丘里前后絕壓比減小有效延長了裂解爐清焦周期。
考慮到上行管內(nèi)增加了雨滴狀元件(約5.5 mm凸起),使有效管徑截面積減小,物流通量降低,物流阻力增大,表觀停留時間延長。結(jié)合文丘里后壓力與爐出口壓力(COP)設(shè)計值進行等通量計算,管徑必須擴大。因此上行管管徑增加。
為驗證新爐管更換后效果,保持原進料模式及分配方式不變進行72 h數(shù)據(jù)標定。根據(jù)設(shè)計工況要求,原料進料量滿負荷為315 t/h。按2.5 H+3 L+0.5 LPG+1氣態(tài)+1備用的模式操作,各爐加工負荷及原料種類見表1。在表1運行模式下,整理各裂解爐72 h的關(guān)鍵運行數(shù)據(jù)見表2。
表1 原料種類及負荷分配
在相同運行模式下,查找原爐管各裂解爐關(guān)鍵運行數(shù)據(jù),見表3。
由表2和表3數(shù)據(jù)可看出,更換新爐管后各爐橫跨壓力均出現(xiàn)不同程度上漲,重油上漲約0.01 MPa,輕油上漲約0.02 MPa。由此可見新爐管文丘里喉徑減小后文丘里前壓力增加,各組爐管流量分配更加均勻,爐管流化效果更加明顯;受新爐管強化傳熱作用,各爐在同樣的裂解深度條件下燃料氣消耗均出現(xiàn)相應(yīng)減少(重油減少約0.6 t/h,輕油減少約0.8 t/h),爐管更換前后總?cè)剂蠚庀慕档图s4.3 t/h;隨著燃料氣耗量減少總煙氣量降低,直接表現(xiàn)為各爐拱頂溫度大幅降低;煙氣量減少,對流段預(yù)熱模塊熱負荷降低,各爐SS產(chǎn)量均出現(xiàn)下降情況,更換爐管前后總SS發(fā)汽量減少約19.7 t/h,平均每臺爐減少2.81 t/h;同樣,隨著對流段熱負荷降低各裂解爐排煙溫度降低,對提高裂解爐熱效率起到積極作用。
表2 各裂解爐運行數(shù)據(jù)
表3 原爐管各裂解爐運行數(shù)據(jù)
統(tǒng)計標定期間裝置產(chǎn)品收率情況,與同模式下原爐管運行期間產(chǎn)品收率進行對比,驗證新爐管使用的經(jīng)濟性,數(shù)據(jù)見表4。可以看出,同樣工況下更換新爐管對提高目的產(chǎn)品收率有較大貢獻,其中乙烯收率增加0.35%,丙烯收率增加0.23%,碳四收率增加0.17%,而副產(chǎn)品收率均有所降低。
表4 數(shù)據(jù)整理
根據(jù)裂解爐設(shè)計燒焦條件及新爐管理論預(yù)期值(燒焦周期預(yù)期90天/次)對重油爐和輕油爐的新爐管進行隨機抽選(標定爐管)并進行了一個燒焦周期的數(shù)據(jù)跟蹤,分別收集文丘里處絕壓比、特定爐管表面溫度(TMT)、廢熱鍋爐(SLE)出口溫度三個燒焦必要參數(shù)變化,驗證新爐管的理論預(yù)期合理性。
3.3.1 絕壓比
由爐管文丘里前后絕壓比計算[2]見式(1):
其中,ΔP為文丘里處絕壓比;P大為標準大氣壓,kPa;P1表為文丘里后表壓,kPa;P2表為文丘里前表壓,kPa;每10天跟蹤記錄一次,見圖3。
圖3 絕壓比變化情況
通過圖3數(shù)據(jù)可以看出,重油爐運至第90天時文丘里處絕壓比達到0.853,接近設(shè)計燒焦條件(絕壓比≤0.9),認為重油爐運行達到末期;輕油爐在第90天時文丘里處絕壓比為0.795,尚有可操作空間。
3.3.2 廢熱鍋爐(SLE)出口溫度
根據(jù)裂解爐線性套管廢熱鍋爐設(shè)計形式,重油爐為2根爐管共用1個SLE形式,輕油爐為1根爐管共用1個SLE形式,收集上述標定爐管對應(yīng)SLE出口溫度數(shù)據(jù)變化情況,變化趨勢見圖4。
圖4 SLE出口溫度變化情況
通過圖4數(shù)據(jù)顯示,在裂解爐運行至第90天時,重油爐廢熱鍋爐出口溫度為478 ℃,輕油爐廢熱鍋爐出口溫度為416 ℃,均低于裂解爐設(shè)計燒焦條件(重油爐:≤675 ℃;輕油爐:≤450 ℃)。
3.3.3 爐管表面溫度的檢測(TMT)
保持裂解爐相對穩(wěn)定的裂解條件和裂解溫度,對標定爐管進行上行管表面測溫,測溫情況見圖5。
通過圖5數(shù)據(jù)可以看出,前50天溫度變化不明顯,后期標定爐管的TMT值出現(xiàn)明顯漲幅,表明爐管內(nèi)壁成焦量增大,焦層厚度增加,熱阻隨之增加,強化元件破壞滯留層的效果變差,且輕油爐管TMT值漲幅略高于重油爐管TMT值。但在第90天時二者溫度均未達到裂解爐設(shè)計燒焦條件(爐管表面溫度TMT≤1 125 ℃)。
圖5 爐管表面測溫情況
綜上,在90天的數(shù)據(jù)收集中發(fā)現(xiàn),只有重油爐文丘里處絕壓比值接近燒焦條件,其它參數(shù)均未達到燒焦要求,表明輕油爐還有一定的運行空間。
裂解爐運行至第90天(第1個運行周期)時工藝上進行了燒焦操作,燒焦工藝條件按工藝數(shù)據(jù)表控制,燒焦結(jié)束標志以裂解爐出口紅外在線分析數(shù)據(jù)(CO2+CO≤2 000 ppm)為準。燒焦期間耗能統(tǒng)計數(shù)據(jù)與原爐管數(shù)據(jù)對比見表5。
由表5數(shù)據(jù)可知,新爐管更換后,燒焦時長減少2.2 h;蒸汽、工業(yè)風量均出現(xiàn)大幅降低;重油爐燃料氣量單次燒焦節(jié)省4.92 t,輕油爐燃料氣量單次燒焦節(jié)省4.74 t;超高壓蒸汽自產(chǎn)量受燃料氣耗量降低影響,兩種爐型均出現(xiàn)不同程度下降情況,鍋爐給水消耗量相應(yīng)降低。
表5 燒焦數(shù)據(jù)對比
更換新爐管后所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益主要體現(xiàn)在燒焦次數(shù)減少和單次燒焦費用降低兩個方面。單臺爐燒焦需要消耗費用[3]為:(燃料氣量×單價+工業(yè)風量×單價+稀釋蒸汽量×單價+脫鹽水量×單價-超高壓蒸汽量×單價)×燒焦時間。原爐管單次燒焦費用約為47.9萬元,新爐管單次燒焦費用約為45.2萬元。根據(jù)原爐管運行周期為60天,新爐管運行周期為90天計算,7臺裂解爐每年可節(jié)省燒焦14次,共計節(jié)省費用746.2萬元/年。
新型強化傳熱爐管通過增加強化傳熱元件改善了爐管內(nèi)物流的流動狀態(tài),有效降低爐管表面溫度,傳熱效果增強,節(jié)省了燃料氣消耗,在一定的裂解溫度下,裂解爐拱頂溫度降低,煙氣量減少,起到了減排的效果。新爐管的使用提高了主要產(chǎn)品的收率,對增加裝置的加工能力和經(jīng)濟性起到積極作用。通過標定,裂解爐運行周期較普通爐管大幅延長,燒焦次數(shù)的減少不僅提高了裝置的運行穩(wěn)定性,還降低了裝置的運行成本,經(jīng)濟效益可觀。隨著裝置的長周期運行,新爐管的使用可以顯現(xiàn)出裂解爐操作的靈活性和可優(yōu)化性。