海南核電有限公司 安 洋 鄭 彬
某核電廠兩臺(tái)機(jī)組高壓給水加熱系統(tǒng)(AHP)陽電導(dǎo)長期穩(wěn)定在期望值左右(<0.20μs/cm),但是蒸汽發(fā)生器(SG)水質(zhì)的陽電導(dǎo)率卻呈較低的趨勢。陽電導(dǎo)率反映的是二回路的陰離子含量,二回路給水中的微量雜質(zhì)和腐蝕產(chǎn)物除少量隨蒸汽一起進(jìn)入汽輪機(jī)外,絕大部分留在蒸汽發(fā)生器內(nèi),是影響蒸汽發(fā)生器等二回路系統(tǒng)設(shè)備的腐蝕、結(jié)垢速率的重要因素。因此需查找二回路陽電導(dǎo)率長期在期望值左右波動(dòng)的原因及制定解決辦法。
由陽電導(dǎo)率的測量方法可知,被測水樣經(jīng)過陽離子交換柱后,陽離子被去除,水中的氫氧根離子被置換出的氫離子中和,水樣中僅留下陰離子。二回路系統(tǒng)中能夠影響陽電導(dǎo)率的因素主要是無機(jī)陰離子和有機(jī)酸根離子含量。在保證測量準(zhǔn)確性的前提下,通過人工分析和多塊在線儀表的平行測量,對(duì)能夠影響二回路陽電導(dǎo)率的內(nèi)部因素和外部因素進(jìn)行了排查。
內(nèi)部因素包括:二回路設(shè)備檢修時(shí)引入的雜質(zhì)在投運(yùn)后逐漸釋放進(jìn)入二回路,或凝汽器存在微量泄漏;二回路補(bǔ)水或二回路非金屬材料長期緩慢釋放陰離子或有機(jī)酸根離子;凝結(jié)水精處理系統(tǒng)(ATE)或蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)(APG)混床樹脂碎片漏入二回路受熱降解。外部因素包括:化學(xué)試劑加藥系統(tǒng)(SIR)的藥劑品質(zhì)不純引入雜質(zhì)離子;取樣架上陽樹脂柱對(duì)陽離子的去除效果不佳;二回路水中離子含量的影響。
1.1.1 二回路設(shè)備檢修時(shí)引入的雜質(zhì)或凝汽器微量泄漏
此部分雜質(zhì)對(duì)二回路陽電導(dǎo)率的影響表現(xiàn)為在檢修后隨著機(jī)組的運(yùn)行逐漸從系統(tǒng)里釋放出來。投入ATE,該部分雜質(zhì)被系統(tǒng)凈化去除,陽電導(dǎo)率逐步下降;待ATE 退出后陽電導(dǎo)率不會(huì)再升高。對(duì)ATE 投運(yùn)和退出前后陽電導(dǎo)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較(表1)。
表1 ATE 除鹽床投運(yùn)試驗(yàn)時(shí)在線表數(shù)據(jù)
表明投運(yùn)ATE 后,二回路各系統(tǒng)陽電導(dǎo)率均有一定程度的下降,ATE 退出運(yùn)行后陽電導(dǎo)率出現(xiàn)反彈,并維持在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的水平。出現(xiàn)該現(xiàn)象的主要原因,是由于系統(tǒng)運(yùn)行過程中補(bǔ)水引入的微量雜質(zhì)、或設(shè)備腐蝕產(chǎn)生的微量離子引起的陽電導(dǎo)率略有升高,但最終達(dá)到平衡狀態(tài),陽電導(dǎo)率保持穩(wěn)定。如果是檢修引入的雜質(zhì)、只能引起陽電導(dǎo)率短暫升高,在ATE 投入后可將雜質(zhì)除去并在ATE 退出后不再影響電導(dǎo)率的變化。因此,檢修引入的雜質(zhì)并不是造成二回路陽電導(dǎo)率長期偏高的主要原因。
若凝汽器存在微量泄漏,二回路陽電導(dǎo)應(yīng)該呈現(xiàn)持續(xù)上漲的趨勢,然而陽電導(dǎo)在沒有ATE 投運(yùn)情況下能夠保持穩(wěn)定,沒有持續(xù)上漲跡象,且蒸汽發(fā)生器排污水和凝汽器檢漏裝置鈉表和陽電導(dǎo)表也保持穩(wěn)定,因此排除凝汽器緩慢泄漏的可能性。
1.1.2 二回路補(bǔ)水或二回路化學(xué)材料長期緩慢釋放陰離子、有機(jī)酸根離子
ATE 退出、APG 正常運(yùn)行時(shí),分析二回路各系統(tǒng)水質(zhì)的陰離子含量(F-、Cl-、SO42-),同時(shí)記錄陽電導(dǎo)率數(shù)值,做出趨勢圖。由趨勢圖可知,二回路陰離子本身含量處于很低的水平,對(duì)陽電導(dǎo)率的貢獻(xiàn)不大。且陰離子含量相對(duì)穩(wěn)定,與二回路陽電導(dǎo)率的變化沒有相關(guān)性。二回路水中有機(jī)酸根離子含量及TOC 數(shù)據(jù)見表2。
圖1 1號(hào)機(jī)組氟離子趨勢
圖2 1號(hào)機(jī)組氯離子趨勢
表2 有機(jī)酸根離子含量及TOC 數(shù)據(jù)
結(jié)果表明二回路水與除鹽水系統(tǒng)和蒸汽發(fā)生器排污水的總有機(jī)碳及有機(jī)酸根離子含量差別并不大,證明除鹽水進(jìn)入二回路后有機(jī)酸根含量及TOC 并沒有明顯的增長,且蒸發(fā)器排污水的陽電導(dǎo)率在遠(yuǎn)低于二回路水陽電導(dǎo)率的情況下,有機(jī)酸根含量卻高于二回路水中的含量。同時(shí),比對(duì)同類型機(jī)組,在有機(jī)酸根含量低于參考電站的情況下,陽電導(dǎo)率卻略高,可知有機(jī)酸根離子不是引起陽電導(dǎo)率高的主要原因。
1.1.3 ATE 或APG 混床樹脂碎片漏入二回路受熱分解
收集ATE 退出運(yùn)行時(shí)二回路陽電導(dǎo)率數(shù)據(jù),見趨勢圖5。由趨勢圖可知,ATE 退出運(yùn)行時(shí)期二回路陽電導(dǎo)保持平穩(wěn),無上漲跡象;根據(jù)大修期間的檢查結(jié)果,未發(fā)現(xiàn)樹脂進(jìn)入二回路系統(tǒng),同時(shí)根據(jù)圖3二回路硫酸根分析結(jié)果可知,硫酸根含量處于較低水平,因此排除存在碎樹脂漏入二回路并受熱降解的可能性。
圖3 1號(hào)機(jī)組硫酸根離子趨勢
圖4 1號(hào)機(jī)組二回路各系統(tǒng)陽電導(dǎo)率趨勢
圖5 1號(hào)機(jī)組ATE 退出運(yùn)行后二回路各系統(tǒng)陽電導(dǎo)率趨勢
1.2.1 SIR 加藥系統(tǒng)的藥劑品質(zhì)不純引入雜質(zhì)離子
對(duì)二回路主要添加藥品氨和聯(lián)氨進(jìn)行了分析檢測,檢測結(jié)果見表3~4:
表3 氨水及聯(lián)胺藥品分析結(jié)果
表4 氨水溶液及聯(lián)胺溶液分析結(jié)果
以上數(shù)據(jù)以及第三方檢測報(bào)告均顯示產(chǎn)品品質(zhì)合格,按公式C雜=(C藥V藥)/(V二回路T)可計(jì)算引入雜質(zhì)離子的含量。式中,C雜為藥品引入系統(tǒng)的雜質(zhì)離子濃度;C藥為藥品中離子濃度含量;V藥為加入二回路系統(tǒng)藥品的體積;V二回路為二回路的水裝量;T 為加藥時(shí)長。以雜質(zhì)含量最多的聯(lián)氨溶液為例,每小時(shí)引入系統(tǒng)的氟離子約為0.04μg/L,對(duì)陽電導(dǎo)率幾乎沒有影響,因此SIR 加藥系統(tǒng)的藥劑并不是引起二回路陽離子偏高的主要原因。
1.2.2 陽樹脂柱對(duì)陽離子的去除效果不佳
新、舊樹脂比對(duì)。對(duì)目前使用的某品牌新樹脂和經(jīng)過多次再生的舊樹脂進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)更換新樹脂后陽電導(dǎo)率會(huì)出現(xiàn)升高的現(xiàn)象,而后隨著使用時(shí)間變長而降低。說明新樹脂中含有一定的雜質(zhì),而目前新樹脂靜態(tài)預(yù)處理工藝無法有效去除樹脂中的雜質(zhì)離子,會(huì)造成使用初期陽電導(dǎo)率偏高(圖6)。
圖6 二回路各系統(tǒng)更換新樹脂后陽電導(dǎo)率趨勢
不同品牌樹脂比對(duì)。選擇2AHP、2VVP、2號(hào)機(jī)組3號(hào)低加疏水、2號(hào)機(jī)凝汽器檢漏C2列4個(gè)點(diǎn)位,進(jìn)行二回路陽電導(dǎo)與不同品牌樹脂的關(guān)系比對(duì)試驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如圖7。由圖可知,樹脂品牌更換后,各點(diǎn)二回路陽電導(dǎo)率均有一定程度的下降,約比換樹脂之前下降0.02μs/cm 左右。以高加陽電導(dǎo)為例,使用原品牌樹脂時(shí)陽電導(dǎo)率讀數(shù)在期望值(<0.20μs/cm)左右波動(dòng),更換樹脂后能穩(wěn)定在期望值以內(nèi)。
圖7 二回路各系統(tǒng)更換樹脂柱陽電導(dǎo)率趨勢
不同樹脂再生工藝比對(duì)。同類型機(jī)組取樣架上樹脂柱中的陽樹脂均采用自動(dòng)裝置再生,樹脂再生度較高,一般可連續(xù)使用20天左右才會(huì)失效。而該電站采用浸泡、人工攪拌方式再生,樹脂再生度低,一般使用3~4天左右即會(huì)失效。根據(jù)研究數(shù)據(jù)表明,采用自動(dòng)再生裝置進(jìn)行動(dòng)態(tài)再生,樹脂的再生度可達(dá)98%左右;而采用靜態(tài)再生工藝,在相同濃度再生液浸泡4h 以上樹脂再生度最高只可達(dá)到65%。通過靜態(tài)再生和自動(dòng)再生裝置再生樹脂效果比對(duì)試驗(yàn)。
由圖8可知,采用自動(dòng)裝置再生的樹脂后,陽電導(dǎo)率迅速下降,下降幅度達(dá)到0.04μs/cm 左右,且使用達(dá)到16天樹脂才完全失效,樹脂再生效果明顯優(yōu)于使用靜態(tài)再生工藝。因此,目前采用的陽樹脂再生方式是導(dǎo)致出水水質(zhì)指標(biāo)偏高的重要因素。
圖8 AHP 使用自動(dòng)再生裝置再生樹脂后陽電導(dǎo)率趨勢
綜上可知,由于該電站目前樹脂再生及預(yù)處理工藝無法較為徹底的去除樹脂中的雜質(zhì),再生度不高,影響樹脂凈化效果,導(dǎo)致陽電導(dǎo)率偏高。
根據(jù)目前收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,得出以下結(jié)論:
二回路設(shè)備檢修時(shí)引入的雜質(zhì)、化學(xué)材料長期緩慢釋放無機(jī)陰離子或有機(jī)酸根離子、ATE 或APG 混床樹脂碎片漏入二回路釋放、SIR 加藥系統(tǒng)的藥劑品質(zhì)不純引入雜質(zhì)離子,均不是引起二回路陽電導(dǎo)率長期偏高的主要因素。
樹脂中的雜質(zhì)含量及樹脂再生工藝對(duì)陽電導(dǎo)率的測量具有直接關(guān)系。在相同水樣及分析環(huán)境下,雜質(zhì)較少且再生度更高的樹脂能夠測得更低的陽電導(dǎo)。調(diào)研同類型機(jī)組,在相同工藝及工況條件下,二回路陽電導(dǎo)率維持在0.18μs/cm 左右,略低于我廠的陽電導(dǎo)率(我廠陽電導(dǎo)率在0.20μs/cm 左右波動(dòng))。因此取樣架上樹脂中的雜質(zhì)和較差的再生工藝是造成我廠二回路陽電導(dǎo)率略高于同類型機(jī)組的主要原因;由于二回路取樣系統(tǒng)不能做到完全的密封,因此水中溶解微量CO2形成的離子對(duì)陽電導(dǎo)的測量產(chǎn)生了一定的影響,在對(duì)水樣進(jìn)行脫碳處理后能在一定程度上降低樣水的陽電導(dǎo)率。
通過本課題研究,發(fā)現(xiàn)取樣架樹脂中的雜質(zhì)含量較高及再生度不足是導(dǎo)致二回路陽電導(dǎo)測量長期偏高的原因,不能真實(shí)反映二回路實(shí)際陽電導(dǎo)率。建議改進(jìn)樹脂再生及新樹脂預(yù)處理方式,以增加陽電導(dǎo)率測量的準(zhǔn)確性,可通過使用自動(dòng)樹脂再生裝置提高樹脂再生度。