李偉華
新 鋼10號 高 爐2009年11月10日 開 爐,于2021年11月15日停爐。生產(chǎn)總年限達12年,高爐每立方米容積鐵水產(chǎn)量達到11806t,在國內(nèi)屬于較長壽高爐。本次大修開爐僅三天就實現(xiàn)產(chǎn)量6500t以上,爐況順行各技術(shù)經(jīng)濟指標達標。此次開爐的快速達標達產(chǎn)為新鋼以后的高爐開爐提供了技術(shù)儲備。
煉鐵廠10號高爐設(shè)計爐容為2500m3,至今有近12年的爐齡,高爐已進入爐役后期。本次大修主要對爐缸儲鐵區(qū)碳磚進行保護性扒除后進行利舊澆注、爐腰、爐身整體噴涂造襯、爐缸部分冷卻壁更換,各段冷卻壁修補、爐喉鋼磚修復(fù)、四個上升管膨脹節(jié)更換、三個熱風(fēng)出口挖補修復(fù),熱風(fēng)爐混風(fēng)室盲端膨脹節(jié)更換、爐缸修復(fù)部分的熱電偶及補償導(dǎo)線更換等。
高爐從11月15日16:25逐漸降低高爐料面操作,此次選用停爐前改進的霧自動水系統(tǒng)配套設(shè)施的方法控制爐頂溫度下降,整個過程爐況波動不大,改常壓前頂壓出現(xiàn)過小突起現(xiàn)象,立即采用減風(fēng)對策,控制風(fēng)溫850℃~900℃,爐頂溫度調(diào)節(jié)在350℃上下。16日,7:29料面安全降到規(guī)定的風(fēng)口位置,使用了約15h,消耗水總量7295t。
本體大修的主要內(nèi)容:
(1)高爐殘鐵解決,此次首先用氧氣管將爐蓋切割成殘片,爐缸冷卻壁從外界拆卸、伸出、運送。再鋪平挖機進到爐膛內(nèi)的安全通道,將挖機進到爐底,選中殘鐵邊沿較薄的位置,用挖機挖出來殘鐵選中位置的側(cè)邊和底邊的碳磚和生產(chǎn)時留下的渣鐵。第二,在渣鐵不嚴實的地方組裝電動式錘頭,電動式錘頭的頂端與殘鐵觸碰。實際操作電動式錘頭上下,直至殘鐵裂開和破裂。最終,破裂的殘鐵和殘片,用起重設(shè)備提到,運往爐外。總共用時20多天,耗時較長,不利后續(xù)工程的進行。
(2)本次停爐更換部分冷卻壁,計劃對6段錯臺及更換的冷卻壁接縫噴涂后,噴涂料過渡平緩,更換部位接縫無裸露。冷卻壁接縫用碳化硅搗打料填塞充實,計劃用量6t勾縫,噴涂料使用量263t。綜合考慮工期緊、噴涂料量較少,優(yōu)化了烘爐方案。
高爐烘爐的目的是快速的驅(qū)趕砌體內(nèi)的水分。避免水分突然大量蒸發(fā),破壞耐火砌體避免砌體因熱應(yīng)力集中或晶格轉(zhuǎn)變造成損壞使熱風(fēng)爐逐漸地蓄積足夠的熱量,保證高爐烘爐和開爐所需的風(fēng)溫。本次10號高爐烘爐前各風(fēng)口按要求安裝好烘爐導(dǎo)管及鐵口煤氣導(dǎo)出管,各系統(tǒng)調(diào)試正常。于2022年1月9日3:00開始送風(fēng)烘爐,烘爐風(fēng)量控制2000m3/min~2250m3/min,為高爐工作容積的88%~90%(10號高爐容積2500m3),爐頂3個放散閥1開2關(guān)輪換作業(yè),烘爐共計102h,嚴格按烘爐曲線進行升溫及保溫操作,溫度偏差控制±20℃以內(nèi)。烘爐過程中每4h測一次爐頂廢氣水分,13號15:56烘爐取樣濕度5%,考慮爐缸水分蒸發(fā)影響,于14日9:00結(jié)束烘爐。實際烘烤總時長150h。烘爐完畢按烘爐曲線降至規(guī)定溫度后休風(fēng)。
高爐打壓試漏安排在高爐烘爐結(jié)束前的涼爐期間進行,按降溫曲線風(fēng)溫降至冷風(fēng)溫度時進行。以高爐風(fēng)壓表計,分步上升150kPa—200kPa—250kPa,最高為250kPa。打壓試漏期間檢查部位:①高爐本體及系統(tǒng)內(nèi)的所有焊縫,重點是施工熱風(fēng)圍管焊縫、直管法蘭、風(fēng)口各套間的結(jié)合部、冷卻設(shè)備法蘭、各進出口管封板焊縫、人孔法蘭、上升管、下降管、探尺傳動裝置法蘭;②熱風(fēng)爐本體焊縫、熱風(fēng)直管焊縫及法蘭密封、熱風(fēng)閥、冷風(fēng)閥、助燃空氣閥、燃燒閥、煙道閥、廢氣閥等閥門的嚴密性,焊縫檢查重點是施工孔焊縫;③重力除塵、煤氣清洗系統(tǒng)、各閥門、法蘭的嚴密性,重點是施工孔焊縫。
提高冷卻壁冷軟水進水溫度可以有效減少高爐烘爐期間帶走的熱量,讓冷卻壁的冷面溫度對爐殼間的澆注料快速固結(jié),烘爐期間主要采取了只啟用一臺泵的冷卻水的方式,通過循環(huán)泵加熱系統(tǒng)的水溫,試壓水量是正常水量的1/2以下等,迅速使水溫提高到40℃以上。
開爐前對開爐料的計算以及裝料方式對開爐工作具有深遠影響,直接關(guān)系到開爐進程及后續(xù)主要控制參數(shù)的選擇。本次10號高爐開爐按4段式開爐,死鐵層、爐缸、爐腹、爐腰、爐身下部2m裝凈焦;爐身下部2m以上裝2m過渡料;負荷2.5t/t正常料裝到料線3m處;負荷3.5t/t正常料裝到料線2m處。
第一段凈焦組成:干熄焦20t/批,實裝共48批;第二段過渡段組成:干熄焦20t/批,燒結(jié)礦5t/批,螢石3t/批,共7批;第三段2.5t/t負荷料:焦炭18t/批,燒結(jié)礦32.85t/批,球團10.35t/批,云浮塊1.8t/批,螢石3t/批,共19批,鐵水[Si]取2.5%,堿度0.94倍;第四段3.5t/t負荷料:焦炭13t/批,燒結(jié)礦35.1t/批,球團9t/批,云浮塊0.9t/批,螢石3t/批,共1批,鐵水[Si]取1.8%,堿度1.05倍。此次開爐預(yù)計爐渣成分為CaO:20.05%,SiO2:37.1%,Al2O3:24.43%,MgO:3.91%,CaF2:14.51%。
15日16:10開始爐前3個鐵口相繼預(yù)埋氧槍完成并點燃氧槍加熱爐缸。開爐后48h風(fēng)口全開風(fēng)量達到80%,后續(xù)恢復(fù)爐況達到預(yù)期目標,初期拔槍作業(yè),熔渣流動性良好。
此次開爐采用不堵風(fēng)口操作,30個風(fēng)口全部使用直徑120mm的風(fēng)口小套,總進風(fēng)面積為0.3391m2,點火送風(fēng)風(fēng)量2500m3/min,后續(xù)過程持續(xù)加風(fēng):加風(fēng)時不宜過快,保證鐵料按時進入爐缸;軟熔帶在形成階段時不宜加風(fēng),可提高風(fēng)溫充分加熱礦石。風(fēng)量要跟實際、風(fēng)速鼓風(fēng)動能相匹配好,開爐前期焦炭負荷輕、礦批小的特點,鼓風(fēng)動能和風(fēng)速均要低于理論值,才可以維持合適的煤氣流分布。開爐后風(fēng)量1h內(nèi)就完成了引煤氣操作,爐況恢復(fù)進程較快,1月15日18:42開始高壓操作,19:18風(fēng)量3530m3/min,19:48關(guān)閉爐頂放散改高壓操作(30kPa),16日3:29拔氧槍。高爐于8:00開始噴煤,迎接重負荷料,整體爐況較平穩(wěn),并于9:39開始富氧3000m3/h。
開爐前期選擇合理料線,其目的是避免軟熔帶形成過程中出現(xiàn)壓高導(dǎo)致懸料等異?,F(xiàn)象。開始加料時料線為15.2m,預(yù)算整體效果理想。期間隨著持續(xù)焦炭燃燒,高爐煤氣向上運動進行傳質(zhì)傳熱過程,爐內(nèi)溫度場逐步穩(wěn)定,高爐中下部礦石經(jīng)過加熱、軟化形成軟熔帶。在料層礦石逐步下降到開始軟熔前,已經(jīng)形成的軟熔帶早已形成穩(wěn)定的煤氣通道,焦炭焦窗作用也起到關(guān)鍵效果。之后可通過改變礦批大小來控制軟熔帶形成的厚度、形狀,使軟熔帶形成的過程煤氣通道不受阻礙。此外,開爐前期控制料線的好處是前期爐頂頂溫較低,爐頂不需要打水,對均勻上部煤氣流沒有干擾。
此次10號高爐開爐料制為CCCC↓OO↓;正常料線為2.0m;裝料α控制:起步凈焦按同位角16°開始,后續(xù)根據(jù)料線深度,裝負荷料開始每兩米擴2°逐步統(tǒng)擴角度至28°;料線15.2m以上按測料面要求控制α角。送風(fēng)后,根據(jù)測料面情況修訂裝料制度。
此次開爐之初為保障爐況順行,10號高爐采取“焦包礦”的裝料制度,增加中心與邊緣兩股氣流,控制穩(wěn)定的壓差水平來恢復(fù)高爐參數(shù)。隨著風(fēng)量恢復(fù),冶煉進程加快,高爐料線提高、礦批及焦炭負荷等逐步增加,裝料制度也同步調(diào)整,分步將礦、焦平臺外移,維持礦角差6°,焦角差8°,使上部布料更為均勻合理,煤氣利用率提高至46%~47%,焦炭負荷進一步增加,1月16日基本恢復(fù)至休風(fēng)前正常參數(shù)水平,1月18日礦批擴至72t/批,焦炭負荷4.7t/t左右,料線設(shè)定1.3m,維持穩(wěn)定。
10號高爐于1月16日10:16打開2號鐵口出第一爐鐵,爐渣成分為CaO:35.94%,SiO2:30.73%,MgO:6.76,Al2O3:21.68%,前期按噸焦耗風(fēng)3400m3計算(富氧量及噴煤量較少不考慮),累計風(fēng)量達322萬m3,約消耗焦炭950t時。
10號高爐此次開爐于1月18日即完成鑄造鐵轉(zhuǎn)煉鋼鐵冶煉,距開爐時間不足兩天,且實現(xiàn)了降硅不虧熱,確保了爐缸熱量儲備及爐體加熱,同時也能改善爐渣及鐵水流動性,使爐前出鐵更為順暢,爐況穩(wěn)定性得到加強,有利于高爐快速達產(chǎn)達標。
全爐焦比3.07t/t(含爐缸填充焦炭),開爐料堿度0.90。
(1)死鐵層到爐身下部3m裝凈焦:凈焦組成:干熄焦20t/批(爐內(nèi)體積27.7m3/批),共57批。
(2)爐身下部3至以上的2至裝過渡段。過渡段組成:干熄焦20t/批,燒結(jié)礦5t/批(爐內(nèi)體積2.53m3),螢石3t/批(爐內(nèi)體積1.62m3),共7批。
(3)爐身下沿以上5m~3m料線裝2.5負荷料:焦炭18t/批(爐內(nèi)體積24.97m3/批),燒結(jié)礦22.5t/批(爐內(nèi)體積11.38m3/批),球團22.5t/批(爐內(nèi)體積8.8m3/批),螢石3t/批(爐內(nèi)體積1.62m3),共17批。鐵水[Si]取2.5,堿度0.90。
(4)料線3.0m到料線2.0m裝3.5負荷料(52m3):焦炭13t/批(爐內(nèi)體積18m3/批),燒結(jié)礦23.6t/批(爐內(nèi)體積11.9m3/批),球團21.4t/批(爐內(nèi)體積8.4m3/批),螢石3t/批(爐內(nèi)體積1.62m3)。共1批。鐵水[Si]取1.8,堿度0.9。
10號高爐自1月15日18:00復(fù)風(fēng)開爐,到1月18日高爐日產(chǎn)超過6500t,操作參數(shù)、指標達到休風(fēng)前正常水平,高爐開爐僅第三天就實現(xiàn)了達產(chǎn)達標。
開爐前期,送風(fēng)后壓量關(guān)系穩(wěn)定,爐頂溫度>100℃,爐頂煤氣做爆發(fā)試驗,合格后引煤氣;如不合格,每小時做一次,直至煤氣合格為止。引煤氣后初期控制壓差不超過120KPa。盡早引煤氣好處在于減少煤氣放散,引煤氣后高爐方便提頂壓,常壓轉(zhuǎn)高壓操作對爐內(nèi)煤氣流的分布更合理,全壓差下降,可以促進加風(fēng)作用。
對開爐第一次出鐵時間的選擇對開爐順利進程非常重要。高爐出鐵時間是根據(jù)爐缸容鐵量、爐缸內(nèi)渣鐵液面的位置精準計算得出的結(jié)果。延長第一次出鐵的開口時間,不僅可以保障爐內(nèi)的鐵量和熱量充足。還可以避免出鐵過程中先見渣后見鐵現(xiàn)象,從而減輕爐前工清理爐渣的工作量。充足的渣鐵熱晗保證渣鐵具有良好的流動性能,使撇渣器、渣鐵溝不容易黏貼,爐前勞動強度大大減少。
開爐期風(fēng)量可適當往計算上線走,特別是引煤氣,采取高壓操作后,要積極加大風(fēng)量,大風(fēng)量可以充分而且均勻地活躍爐缸,提高開爐前期爐缸的熱量儲備。此次開爐起始送風(fēng)風(fēng)量為2500m3/min,風(fēng)壓120kPa,風(fēng)溫900℃,在引好煤氣后高爐穩(wěn)定,繼續(xù)加風(fēng),16日5:00風(fēng)量加到4100m3/min,實際風(fēng)速維持在230m/s左右,爐況恢復(fù)進程。16日8:00風(fēng)量加至4400m3/min,爐內(nèi)表現(xiàn)不適應(yīng),邊緣局部氣流過盛,出現(xiàn)連續(xù)管道行程,風(fēng)量退守至3500m3/min,采取大角度壓制邊緣的料制,同時配合輕負荷過渡。16日12:00爐況穩(wěn)定性改善,風(fēng)量恢復(fù)至4100m3/min。16日16:30入爐風(fēng)量達到4500m3/min,實現(xiàn)了全風(fēng)作業(yè)。全風(fēng)作業(yè)能保證合理的風(fēng)速和鼓風(fēng)動能,使初始煤氣流在徑向分布均勻,有利于軟熔帶形狀的穩(wěn)定,保證爐缸中心區(qū)域的吹透。
參照新鋼9號高爐開爐經(jīng)驗數(shù)據(jù),10號高爐首次出鐵時間選擇在24h,也是通過累計風(fēng)量計算得到。是通過計算鐵量超過鐵口中心線后100t時的累計風(fēng)量得到的,根據(jù)噸鐵耗風(fēng)經(jīng)驗數(shù)據(jù),以及爐內(nèi)生成鐵量應(yīng)為總生產(chǎn)鐵量減去死鐵層計算儲鐵量,達到要求后高爐準備出鐵。
計算第1次出鐵100t時的累計耗風(fēng)量為352.86萬m3,因爐前準備工作的情況,實際第一次出鐵時的累計風(fēng)量達365.12萬m3。
快速降硅是高爐實現(xiàn)快速達產(chǎn)的一項關(guān)鍵措施,但是在降硅過程同時,應(yīng)保持低硅不低熱的方針,時刻保持渣鐵有良好的流動性。本次10號高爐開爐前精心準備,模擬計算了10號高爐點火后的風(fēng)量、負荷恢復(fù)進程數(shù)據(jù)。本次降硅情況整體可控,未出現(xiàn)爐涼事故。開爐負荷料焦比為660kg/t,爐料結(jié)構(gòu)為:燒結(jié)礦+自產(chǎn)球團礦+云浮塊;15日送風(fēng)6批料后,礦批加至35t,焦比減至600kg/t;16批料后,礦批加至37t,焦比減至580kg/t。16日10:16出第1爐鐵,[Si]3.38%;第1爐鐵后,爐料結(jié)構(gòu)調(diào)整,核料堿度校正焦比降硅操作。
開爐后爐況逐步地穩(wěn)定順行。針對當前的氣流不是很穩(wěn),從20批開始調(diào)整裝制C24(4)22(4)改為C24(3)22(2)20(2)18(2)O22(3)20(3),料線3.6m調(diào)裝制C8765(2222)O87(33),16號從1批開始調(diào)整裝制C876543(222222)O87654(22222);裝料制度優(yōu)化可使爐內(nèi)煤氣分布合理,改善礦石與煤氣接觸條件,減少煤氣對爐料下降的阻力,避免高爐憋風(fēng),懸料。提高煤氣利用率和礦石的間接還原度,可降低焦比,促進高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行。
1月15日18:42高爐接完煤氣后,結(jié)合風(fēng)溫、煤量盡量把理論燃燒溫度控制在2250℃~2300℃。16日8:00高爐開始噴煤,起始噴煤量25t/h,煤比達到80kg/t,9:39開始富氧3000m3/h,煤比達到100kg時富氧率增加至5000m3/h,隨著煤比增加逐步提高富氧量到10000m3/h。
利用10號高爐大修機會對班室工長進行培訓(xùn),提高高爐工長對爐況走勢判斷的綜合能力,對現(xiàn)場原燃料、外圍設(shè)備變化,做到調(diào)劑到位,在操作上是早動、少動,力求減少人為因素對爐況造成波動的幅度。在班組間開展勞動競賽同時,要求工長操作要統(tǒng)一思想,要體現(xiàn)出服務(wù)高爐的精神,4個班工長操作要統(tǒng)一標準,實現(xiàn)高爐的規(guī)范化、標準化、數(shù)字化操作。
高爐煉鐵應(yīng)當認真貫徹精料方針,這是高爐煉鐵的基礎(chǔ)。對高爐入爐的焦炭、燒結(jié)礦、塊礦應(yīng)加強管理。為確保高爐開爐有足夠的熱晗、良好的透氣性和透液性,確保爐缸工作均勻、活躍,保障高爐順行,故開爐前配料中保證100%干焦的用焦結(jié)構(gòu)。
入爐粉末直接影響到料柱透氣性,影響到高爐風(fēng)量及開爐進程,還會影響到爐況的穩(wěn)定順行。高爐采取降低入爐粉末量措施有:檢查和維護原燃料篩分設(shè)備,清理篩網(wǎng)要及時,保證篩分效果。調(diào)整給料機的開度,控制篩分速率,延長停給料機篩分時間。焦炭的篩分90kg/s~120kg/s,燒結(jié)礦篩分控制在100kg/s~150kg/s以內(nèi)。同時,因聚氨酯條縫篩板不堵孔、滲水性強、篩孔錐角大、篩分效率高等特點,利用大修機會對塊礦篩板更換成聚氨酯條縫篩板,故能夠有效保證了篩分效果,減少粉末入爐。
10號高爐開爐能快速達產(chǎn)達標,在操作上為以后的開爐積累了寶貴的經(jīng)驗。
(1)開爐前做了充分的準備和開爐方案的論證工作,實現(xiàn)了開爐期間各系統(tǒng)運行平衡,為開爐進程發(fā)展提供了保障。
(2)鐵口預(yù)埋氧槍,提前預(yù)熱局部爐缸,保證了安全高效開爐。
(3)處理好爐況與送風(fēng)制度、裝料制度、熱制度及造渣制度的關(guān)系,找準平衡點,確保爐況在開爐期間沒有大的波動。
(4)快速降硅,且保證降硅不虧熱,協(xié)調(diào)好焦炭負荷與爐溫、噴煤的關(guān)系,實現(xiàn)爐缸熱量儲備充足,確保爐內(nèi)渣鐵流動性良好。最終實現(xiàn)了高爐安全開爐,快速達產(chǎn)達標的目的。