黃鐘揚(yáng),梁余威,胡 旺,羅 揚(yáng)
(1.廣西埃索凱新材料科技有限公司,廣西 欽州 535021;2.廣西埃索凱循環(huán)科技有限公司,廣西 欽州 535021)
石灰-石膏濕法煙氣脫硫工藝已在工業(yè)中廣泛應(yīng)用,其對火力發(fā)電和垃圾焚燒尾氣的治理具有重要的意義。很多學(xué)者對石灰-石膏濕法脫硫工藝都做了深入研究,也討論了影響石膏含水率的原因,普遍認(rèn)為影響因素有漿液pH、密度、氧化風(fēng)量、粉塵量、設(shè)備運(yùn)行狀況等[1-2]。
廣西埃索凱新材料科技有限公司和廣西埃索凱循環(huán)科技有限公司均采用石灰-石膏濕法脫硫工藝處理鍋爐含硫尾氣及轉(zhuǎn)窯含硫尾氣,石膏產(chǎn)量3000t·a-1,石膏濾液可循環(huán)再利用。脫硫石膏漿液經(jīng)真空抽濾后,濾液重新用于配制石灰漿,以節(jié)約水資源,減少廢水排放。在長時間的連續(xù)生產(chǎn)后,石膏常會出現(xiàn)脫水困難的情況。抽濾后的石膏呈稀泥狀,表面細(xì)膩發(fā)黏,石膏含水量高,影響存放。參考相關(guān)的研究結(jié)果,對pH、密度、氧化風(fēng)量等影響因素進(jìn)行了調(diào)整,更換了前工序的除塵器布袋,排除了真空設(shè)備問題,仍未能解決石膏呈稀泥狀態(tài)的問題。本文對此問題進(jìn)行分析,并提出了處理辦法。
正常情況下的石膏呈菱形狀,針狀晶則難以脫水[3]。2022 年6~7 月,對2 家公司脫硫裝置的生產(chǎn)情況進(jìn)行跟蹤,結(jié)果如下:pH=5~7,漿液密度1.10~1.20g·cm-3,Cl-濃 度 為1000~8000 mg·L-1,石膏中SO32-含量<5g·kg-1,氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行正常,裝置正常運(yùn)行,但生產(chǎn)出來的石膏卻呈現(xiàn)出不同的狀態(tài)。新材料公司的石膏干爽,容易過濾,循環(huán)公司的石膏呈稀泥狀態(tài),很難過濾。這樣的結(jié)果可能是漿液中的其他物質(zhì)導(dǎo)致的。對2 家公司的石膏及重復(fù)使用的濾液進(jìn)行分析,結(jié)果如下:石膏中的Fe為800×10-6~1000×10-6,Al 為200×10-6~1000×10-6,Mg 為200×10-6~1000×10-6,數(shù)值相差不大。Fe、Al、Mg 會增大漿液的黏度,不利于過濾[4]。濾液的分析結(jié)果中,K、Na 存在一定的差異。新材料公司的K+Na 為200×10-6;循環(huán)公司的K+Na 為2000×10-6。更明顯的區(qū)別是SO4
2-和NH4+,新材料公司的SO42-為5g·L-1,NH4+為1.5g·L-1;循環(huán)公司的SO42-為105g·L-1,NH4+為30g·L-1。通過成分對比,筆者認(rèn)為,導(dǎo)致石膏脫水困難的因素有含鹽量、NH4+、SO42-、pH。
含鹽量高會引起濾液密度升高,脫硫崗位測定漿液密度時會出現(xiàn)偏差,實(shí)際的漿液密度偏大,會出現(xiàn)密度未達(dá)標(biāo)、固含量不足而被排出的情況。其中循環(huán)公司的濾液密度為1.10g·cm-3,排出石膏漿液的密度為1.15g·cm-3,新材料公司的濾液密度為1.00g·cm-3,排出石膏漿液的密度為1.15g·cm-3。
K+、Na+、NH4+等溶解性大的離子進(jìn)入脫硫系統(tǒng)后,會結(jié)合更多的SO42-,導(dǎo)致濾液中存在大量的SO42-。濾液再次用于配制石灰漿時,溶液中的SO42-會與Ca2+生成硫酸鈣晶體。脫硫工藝使用生石灰作為原料,此時的堿度大,硫酸鈣晶體的生長在堿性環(huán)境下受到抑制,晶須易斷裂而形成細(xì)小顆粒,當(dāng)細(xì)小顆粒積累到一定的量,就會出現(xiàn)石膏脫水困難的情況。王澤紅等人[5]認(rèn)為,隨著pH 值升高,硫酸鈣晶須的直徑減小。李冬梅等人[6]認(rèn)為,pH 過高或過低,都會造成石膏品質(zhì)下降。
因除塵系統(tǒng)效果差,可溶性陽離子被煙氣中的粉塵帶至脫硫系統(tǒng),濾液長期重復(fù)使用,會造成可溶性陽離子富集。NH4+的來源一是轉(zhuǎn)窯中的含氨物料,以及高溫下逃逸出的氨氣,二是鍋爐燒煤后脫硝產(chǎn)生的氨氣。脫硫工藝采用生石灰作為原料,可為制漿提供堿性環(huán)境,但也影響了硫酸鈣晶體的形貌。濾液反復(fù)循環(huán)使用,K+、Na+、NH4+不斷進(jìn)入脫硫系統(tǒng),使得硫酸根不斷增加,進(jìn)而在制漿過程中形成更多的硫酸鈣。堿性環(huán)境下硫酸鈣晶體發(fā)生斷裂,經(jīng)水力旋流器初步分離后,細(xì)小顆粒逐漸積累,進(jìn)而導(dǎo)致帶式真空過濾脫水的效果變差。
試劑:產(chǎn)線石膏、氫氧化鈉、硫酸銨、生石灰、99.99%二氧化硫。
設(shè)備:pH 計、FD-HQ02 二氧化硫氣體稀釋機(jī)、空壓機(jī)、LS-909 激光粒度儀。
1)驗(yàn)證硫酸銨對石膏粒徑的影響。用硫酸銨溶液制備石灰漿,向石灰漿中通入二氧化硫,模擬石膏生產(chǎn),分析硫酸根的存在對粒徑的影響。2)驗(yàn)證pH 對硫酸鈣晶體粒徑的影響。在相同的溫度、攪拌頻率、時間下,考察不同的pH 對石膏粒徑的影響。
3.2.1 模擬生產(chǎn)的結(jié)果
制備20g·L-1的硫酸銨溶液500mL,向硫酸銨溶液中加入25g 生石灰作為二氧化硫的吸收漿液,另外再配制1 份等量、不含硫酸銨的生石灰漿液。通過二氧化硫稀釋機(jī),分別向2 杯漿液中通入二氧化硫體積分?jǐn)?shù)為1%的二氧化硫空氣混合氣,反應(yīng)180min 后,分析漿液粒徑。反應(yīng)裝置見圖1,晶體形貌見圖2,表1 為檢測結(jié)果。
表1 模擬生產(chǎn)的粒徑對比Table 1 simulated production particle size comparison
圖1 二氧化硫吸收裝置Fig. 1 sulfur dioxide absorption device
圖2 晶體形貌Fig. 2 crystal morphology
從圖2 可知,模擬生產(chǎn)得到的硫酸鈣晶體,粒徑有明顯的差別。用400 倍顯微鏡觀察空白漿液制得的硫酸鈣,晶體粗壯,用含20 g·L-1硫酸銨的石灰漿液制得的石膏,晶體多呈簇狀晶和針狀晶,說明在脫硫石灰漿液中添加硫酸銨,確實(shí)會對石膏制備過程及硫酸鈣晶體的形成產(chǎn)生影響。簇狀晶、針狀晶比較脆弱,在堿性條件下會發(fā)生晶體斷裂而形成細(xì)小顆粒。在生產(chǎn)過程中,細(xì)小顆粒逐漸積累而堵塞晶體間的縫隙,導(dǎo)致濾液難以通過。
3.2.2 pH 對石膏晶體粒徑的影響
分別取2 家公司生產(chǎn)的石膏,對比石膏晶體的粒徑,晶體形貌見圖3。由圖3 可知,2 家公司生產(chǎn)的石膏存在很大的區(qū)別。新材料公司的石膏晶體粗壯,循環(huán)公司的石膏晶體細(xì)小,且存在大量的細(xì)小顆粒。
圖3 2 家公司的石膏晶體對比Fig. 3 Comparison of gypsum crystals between two companies
用純水制備6 杯含有新材料公司的石膏、濃度為100g·L-1的試樣,用5%氫氧化鈉溶液調(diào)節(jié)pH分別為2、4、6、8、10、12,進(jìn)行pH 的影響實(shí)驗(yàn)。室溫下300r·min-1攪拌12h 后,測定晶體粒徑,結(jié)果見圖4,粒徑結(jié)果對比見表2。
表2 pH 對石膏粒徑的影響Table 2 effect of pH on gypsum particle size
圖4 微觀晶體圖Fig. 4 effect of pH on gypsum particle size
粒徑數(shù)據(jù)及微觀晶體圖說明,在不同pH 值下,經(jīng)過12h 處理的晶體,其粒徑發(fā)生了改變,pH=12,處理12h,晶體明顯變小,說明在堿性環(huán)境下硫酸鈣晶體的粒徑會變小,晶體遭到破壞,形成了大量細(xì)小顆粒。
通過實(shí)驗(yàn),考察了用含有一定量硫酸銨的溶液制備的石灰漿液進(jìn)行尾氣脫硫,對石膏晶體的影響,以及pH 值對硫酸鈣晶體的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,吸收漿液中含硫酸銨,會導(dǎo)致形成的硫酸鈣晶體變小,原因是堿性環(huán)境下晶體的形成被抑制,針狀晶在高pH 環(huán)境下易發(fā)生斷裂。pH=10 時處理12h,有較多的小顆粒(D50=38.39μm)出現(xiàn);pH=12 時,12h處理后,出現(xiàn)了大量的小顆粒(D50=25.54μm),相比pH=6 的石膏晶體(D50=45.49μm),顆粒明顯變小。得到結(jié)論:用含有較多硫酸根的水制備石灰漿作為脫硫吸收漿液,易導(dǎo)致石膏晶體顆粒較小而難以脫水的情況,即硫酸鈣會受到堿性較高的石灰漿的影響。
從上述分析結(jié)果可知,導(dǎo)致2 套裝置生產(chǎn)的石膏脫水效果有較大區(qū)別的根本原因,是大量的可溶性陽離子進(jìn)入了脫硫系統(tǒng),使得濾液中的硫酸根含量增加。當(dāng)脫硫工藝采用生石灰作為吸收劑時,石膏濾液循環(huán)制漿時應(yīng)當(dāng)避免系統(tǒng)內(nèi)帶入過多的可溶性鹽。
此外,還應(yīng)關(guān)注以下一些情況:1)高溫環(huán)境下除塵布袋易損壞,要定期檢查、更換;2)控制合適的脫硝反應(yīng)溫度,以避免過多的氨逃逸[7];3)要對濾液進(jìn)行監(jiān)測,控制SO42-的含量小于5g·L-1,含量過高時要進(jìn)行濾液再生處理,以除去過多的SO42-,避免石膏晶體在堿性條件下形成小顆粒;4)保持脫硫塔內(nèi)漿液的pH=5~7。