皇甫迎波
摘 要 針對某連續(xù)式純氧氣化爐炭層高度手動測量數(shù)據(jù)滯后,嚴(yán)重影響氣化爐安全運行的情況,提出氣化爐炭層高度測量改造優(yōu)化方案。實際應(yīng)用表明:該方案實現(xiàn)了炭層高度的自動檢測,測量數(shù)據(jù)在DCS實時顯示,DCS依據(jù)炭層高度變化自動修正布料時間的功能,而且測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠,氣化爐運行穩(wěn)定,降低了操作人員的勞動強度。
關(guān)鍵詞 炭層高度測量 氣化爐 檢測器 DCS
中圖分類號 TH816;TQ056.1? ? 文獻標(biāo)識碼 B? ?文章編號 1000-3932(2023)04-0592-03
安陽化學(xué)工業(yè)集團有限公司九天精細化工年產(chǎn)6萬噸甲胺/二甲基甲酰胺(DMF)裝置配套建設(shè)有4臺直徑2 800 mm的純氧焦炭制備CO 氣體發(fā)生爐,主要由爐體、爐底、爐條機、灰箱及夾套鍋爐等部分構(gòu)成,采用固定床純氧連續(xù)氣化工藝,以純氧和二氧化碳作為氣化劑,與焦炭在氣化爐內(nèi)發(fā)生氧化還原反應(yīng),為DMF生產(chǎn)裝置提供CO原料氣。
炭層高度穩(wěn)定是氣化爐正常生產(chǎn)的重要控制指標(biāo)之一,原設(shè)計炭層高度的測量方法是操作人員到氣化爐頂,手動拉動探尺測量,并將檢測數(shù)據(jù)報送控制室操作人員。由于氣化爐數(shù)量多、現(xiàn)場工作環(huán)境差、操作人員數(shù)量不足等因素造成炭層高度測量數(shù)據(jù)反饋不及時,手動測量人工讀取數(shù)據(jù)誤差大,人工測量炭層高度的方法不能及時準(zhǔn)確地指導(dǎo)操作工對氣化爐進行精準(zhǔn)調(diào)控,時常造成炭層大幅波動,當(dāng)出現(xiàn)炭層升高時會引起爐膛掛疤結(jié)塊無法下灰;當(dāng)炭層降低時會造成炭層吹翻引起氧含量波動等異常情況,嚴(yán)重影響DMF裝置的安全穩(wěn)定生產(chǎn)。
1 工藝流程
將粒度為25~60 mm的合格焦炭由料倉定時經(jīng)給料插板閥加入到小布料器,小布料器將焦炭加入大布料器,由大布料器將焦炭加入到氣化爐。從空分裝置來合格的O2和CO2按一定比例混合后作為氣化劑從氣化爐底部進入,與焦炭進行氧化還原反應(yīng),氣化爐產(chǎn)生的粗煤氣經(jīng)旋風(fēng)除塵器除去大部分灰塵后匯入煤氣總管,并經(jīng)廢熱鍋爐回收熱量后,進入聯(lián)合洗氣塔進一步除塵降溫,從洗氣塔頂部出來的煤氣溫度約45 ℃,送往煤氣柜。其主要反應(yīng)如下:
C+O2=CO2+394.5 kJ/mol (1)
C+CO2=2CO-168.5 kJ/mol (2)
C+1/2O2=CO+112.9 kJ/mol (3)
反應(yīng)主要按式(1)、(2)進行,其中式(1)、(3)為放熱氧化反應(yīng);式(2)為還原反應(yīng),是吸熱還原反應(yīng)。CO2氣化劑還作為載熱體,用于調(diào)節(jié)控制燃燒層最高溫度在焦炭灰熔點以下,防止?fàn)t膛內(nèi)灰渣結(jié)塊。
2 對爐況的影響
炭層高度會直接影響氣化爐的運行情況。當(dāng)氣化爐的炭層升高時,氣化劑與焦炭接觸時間延長,有利于CO2還原為CO,同時高溫煤氣與低溫焦炭接觸時間延長,高溫煤氣的顯熱被充分回收,降低了焦炭消耗,有利于降低CO生產(chǎn)成本;缺點是氣化爐阻力升高,影響生產(chǎn)負荷,而且當(dāng)出現(xiàn)氣化爐掛疤結(jié)塊時,基本上沒有處理手段,很容易造成停爐打疤的情況。當(dāng)氣化爐的炭層降低時,氣化劑與焦炭的接觸時間短,CO2不能被充分還原為CO,同時高溫煤氣與低溫焦炭接觸時間短,高溫煤氣的顯熱不能被充分回收,會增加焦炭消耗;若炭層控制過低,易造成炭層吹翻出現(xiàn)風(fēng)洞進而引起煤氣中氧含量超標(biāo)的情況,火層下移時很容易燒壞爐底,甚至出現(xiàn)著火事故,嚴(yán)重危及生產(chǎn)安全。
因此,將炭層高度穩(wěn)定控制在一定范圍內(nèi),是穩(wěn)定氣化爐操作,降低消耗,確保裝置安全的重要控制指標(biāo)。
3 存在的問題
該年產(chǎn)6萬噸甲胺/DMF裝置建設(shè)時,氣化爐炭層高度測量方法為操作人員現(xiàn)場手動檢測,測量裝置利用動滑輪原理,在現(xiàn)場氣化爐大蓋開孔,測量裝置由探桿、重錘、支撐桿及拉繩等組成。支撐桿標(biāo)有刻度,操作工需到現(xiàn)場手動拉動探桿探測炭層高度,之后才能將測量數(shù)據(jù)反饋給控制室內(nèi)的主操,主操人員根據(jù)所反饋的炭層高度在DCS上調(diào)整大布料器的布料時間(布料插板閥動作時間)來調(diào)節(jié)碳層高度。日常生產(chǎn)中,因氣化爐數(shù)量多,操作人員手動測量不及時,人工測量誤差等原因造成炭層高度變化數(shù)據(jù)反饋不及時、不準(zhǔn)確,布料時間調(diào)整不及時,時常導(dǎo)致爐膛內(nèi)灰渣結(jié)焦、炭層吹翻或出現(xiàn)風(fēng)洞等影響生產(chǎn)的事故。
4 改造方案
針對存在的問題,結(jié)合生產(chǎn)工藝分析,制定以下改造方案:首先,對原手動測量裝置進行改造,增加由電磁閥控制的液壓油缸、霍爾檢測器、檢測盤、探桿等組成的炭層自動檢測裝置(圖1),由操作工現(xiàn)場手動測量優(yōu)化為主操在DCS監(jiān)控上進行自動測量,并且測量數(shù)據(jù)在DCS監(jiān)控畫面上實時顯示。再由DCS根據(jù)每次測得的炭層高度與工藝設(shè)定值進行比較,由DCS根據(jù)比較結(jié)果偏差情況自動修正布料時間,自動精準(zhǔn)調(diào)整大布料器插板閥的動作時間(即加焦炭量),實現(xiàn)布料時間的DCS精準(zhǔn)調(diào)整,炭層高度變化范圍控制在±50 mm以內(nèi)。
炭層高度自動測量裝置工作時,電磁閥得電,液壓油缸自下向上移動,在重錘重力的作用下探桿由上向下移動,進而鏈條帶動檢測盤轉(zhuǎn)動,直至重錘接觸到炭層后檢測盤停止轉(zhuǎn)動?;魻杺鞲衅鳈z測到檢測盤的輪齒進行計數(shù),通過檢測到的脈沖計數(shù)進而測得爐膛空層高度。
5 實施和調(diào)試
停車檢修期間,在工藝置換處理合格后,在氣化爐頂大蓋上開探測孔,其孔徑不小于76 mm,內(nèi)壁光滑,開孔要垂直。安裝時,首先保證自動測量裝置及探桿的垂直度,使探桿處在探測孔的中心位置,調(diào)整自動測量裝置,使探桿為垂直狀態(tài),把底部點焊在大蓋上;然后固定鋼絲繩,最后配置安裝油路管道及電磁閥。
接通油壓調(diào)試,探桿自由靈活地勻速下落,下落速度可以通過調(diào)整油路管道的針形閥控制,探桿下落速度適中。其中,探桿有效行程3 000 mm,檢測盤加工精度要求較高(齒距30 mm)。在初始狀態(tài)下(探桿升至最高位置時),測量出氣化爐爐頂以下探桿長度L和氣化爐膛總高度H,檢測盤轉(zhuǎn)動過程中檢測器的脈沖計數(shù)個數(shù)為N。
通過DCS控制自動測量裝置電磁閥得電,檢測器脈沖信號接入DCS計數(shù),系統(tǒng)按照炭層高度值= H -(L + 30 × N )進行數(shù)學(xué)運算,得出炭層高度測量值并在監(jiān)控畫面實時顯示。DCS根據(jù)測得的炭層高度,結(jié)合爐膛氣化層溫度等參數(shù),通過PID控制算法,根據(jù)比較結(jié)果偏差情況自動修正布料時間,通過自動精準(zhǔn)調(diào)控大布料器插板閥動作時間(即加焦炭時間),把炭層高度精準(zhǔn)控制在設(shè)定范圍內(nèi)。
DCS操作面板上炭層測量有自動和手動兩種測量模式,自動測量模式下需要設(shè)定炭層測量循環(huán)值,即多長時間炭層自動測量一次。手動模式下主操點擊“手動測量”后,觸發(fā)一次炭層測量動作,而自動模式只需主操點擊自動測量后,在氣化爐開車狀態(tài)下根據(jù)測量循環(huán)值和預(yù)設(shè)值自動觸發(fā)炭層高度測量系統(tǒng),無需操作人員干預(yù),自動周期性地測量。
6 結(jié)束語
根據(jù)氣化爐的工藝流程和設(shè)備結(jié)構(gòu)特點,設(shè)計了氣化爐炭層高度自動測量系統(tǒng),利用裝置大修的機會,對4臺氣化爐的炭層高度測量實施技術(shù)改造,技改投運后DMF裝置氣化生產(chǎn)真正實現(xiàn)了炭層高度的自動測量,并將炭層高度信號送到DCS實時顯示,炭層高度自動測量使數(shù)據(jù)更新準(zhǔn)確及時,實現(xiàn)了大布料器布料時間的自動修正,解決了因炭層高度控制不穩(wěn)定造成灰渣結(jié)塊、炭層吹翻、吹風(fēng)洞等問題,實現(xiàn)了氣化爐高負荷運行和產(chǎn)氣純度提高的目標(biāo),不僅達到了炭層高度自動測量、精度高以及炭層控制穩(wěn)定的目標(biāo),還大幅降低了操作人員的勞動強度,徹底解決了氣化爐穩(wěn)定操作的技術(shù)難題,整體投運效果較好,為實現(xiàn)DMF生產(chǎn)裝置穩(wěn)定運行創(chuàng)造了有利條件,解決了氣化爐安全生產(chǎn)技術(shù)難題。
(收稿日期:2022-12-15,修回日期:2023-02-28)