田志偉
摘 要 針對BGL氣化爐連接短節(jié)排液調(diào)節(jié)閥LV3100-01在實際運行中遇到的問題,分析閥內(nèi)件的損傷原因并提出維修方案,解決了閥門在阻塞流工況下的閃蒸和氣蝕問題,延長了閥門使用壽命。
關(guān)鍵詞 閥內(nèi)件 阻塞流 閃蒸 氣蝕 改造
中圖分類號 TP214? ?文獻標(biāo)識碼 B? ?文章編號 1000-3932(2023)04-0587-05
BGL氣化爐采用英國ADVANTICA碎煤加壓熔渣氣化技術(shù),為年產(chǎn)50萬噸合成氨裝置提供合成氣。在BGL碎煤加壓熔渣氣化技術(shù)工藝流程中,氣化爐短節(jié)液位控制尤為重要,如果液位控制不當(dāng),會導(dǎo)致使連接短節(jié)液位升高后激冷水通過排渣口進入氣化爐,進而觸發(fā)氣化聯(lián)鎖停車。調(diào)節(jié)閥LV3100-01的作用是調(diào)節(jié)短節(jié)液位,但是在實際使用過程中,該閥門頻繁出現(xiàn)無法調(diào)節(jié)、內(nèi)漏等現(xiàn)象。為此,筆者針對短節(jié)液位調(diào)節(jié)閥存在的問題,分析其損壞原因并提出解決措施,以保障BGL氣化爐的長周期穩(wěn)定運行。
1 工藝流程
制氣裝置以塊煤為原料,采用3臺(二開一備)直徑3.6 m的BGL氣化爐,在4.0 MPa壓力下實現(xiàn)氣化。從輸煤皮帶來的塊煤經(jīng)過煤倉存儲,通過流煤槽到煤鎖中,在煤鎖中進行加壓到與氣化爐壓力相等,然后輸送到氣化爐中,通過干燥層、干餾層、氣化層、燃燒層與氣化爐下部噴入的氣化劑(中壓過熱蒸汽+氧氣)進行復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)從而產(chǎn)出粗煤氣。氣化爐出來的粗煤氣依次經(jīng)過洗滌冷卻器B1206、廢熱鍋爐W1201兩級除塵后,經(jīng)粗煤氣氣液分離器F1207送往變換裝置;廢熱鍋爐W1201底部集液槽內(nèi)的煤氣水送往煤氣水分離裝置;經(jīng)過煤氣水分離裝置處理后的煤氣水回到洗滌冷卻器B1206循環(huán)利用。制氣裝置單臺爐工藝流程簡圖如圖1所示。
2 存在的問題
自裝置投運以來,短節(jié)液位調(diào)節(jié)閥多次出現(xiàn)無法調(diào)節(jié)、內(nèi)漏等現(xiàn)象,經(jīng)儀表人員多次解體檢查,發(fā)現(xiàn)閥芯與閥座被閃蒸、氣蝕(圖2),閥門失去調(diào)節(jié)作用。每次檢修都必須更換新的閥內(nèi)件,一套內(nèi)件使用周期大約3~4個月,由于該閥門每次故障時閥門前后的截止閥不一定能將調(diào)節(jié)閥隔離,導(dǎo)致檢修被動,不能隔離時只能暫時調(diào)節(jié)閥芯方向或采用手動閥控制,嚴(yán)重時只能被迫停爐檢修,對工藝生產(chǎn)影響巨大。
3 損傷原因分析
從調(diào)節(jié)閥LV3100-01的工藝參數(shù)(表1)可以看出,該閥門在高壓差、高流速工況下,流體在流出縮流區(qū)域后,流體壓力仍然低于流體溫度對應(yīng)下的飽和蒸汽壓力,故汽化現(xiàn)象依然存在,流體形成氣液兩相流,該過程稱為閃蒸。閃蒸的發(fā)生會形成兩相流,使得液體流量不再隨閥前后壓差的增加而增加,出現(xiàn)阻塞流,且由于介質(zhì)中含有固體顆粒,導(dǎo)致閥內(nèi)件被沖刷,且縮流區(qū)域流速最大處沖刷最為嚴(yán)重。
該閥門為單座調(diào)節(jié)閥角閥,介質(zhì)側(cè)進底出,閥體采用流線型等通流道設(shè)計,閥體內(nèi)沒有任何死區(qū),保證了固體顆粒不會在閥體內(nèi)沉積。閥芯與閥桿采用一體化設(shè)計,粗壯的閥桿具有較高的剛度,可防止閥桿變形彎曲。閥芯、閥座采用316SS與碳化鎢燒結(jié)設(shè)計,碳化鎢包裹閥芯、閥座的設(shè)計對介質(zhì)的沖刷氣蝕起到了很好的保護作用。閥座出口流道采用文丘里設(shè)計,有利于介質(zhì)的流通,減少對閥門的沖擊。從閥門的設(shè)計來看
閥門沒有降壓功能,其結(jié)構(gòu)如圖3所示。從圖2來看,閥芯的末端出現(xiàn)了嚴(yán)重的碳化鎢沖蝕,可見閥門在小開度下時對閥內(nèi)件沖刷較嚴(yán)重,閥門前后壓差較高,流速快,夾雜著顆粒物對碳化鎢產(chǎn)生沖刷較強。同時也可以看出,閥門在小開度下阻塞流會引起閃蒸和氣蝕,兩種作用的情況下使閥內(nèi)件短時間內(nèi)損壞。閥內(nèi)件材質(zhì)已經(jīng)采用碳化鎢,其硬度(HRC60)與抗沖刷能力已經(jīng)足夠高,所以需要通過降低閥門兩端的壓差來延長閥門使用壽命。
4 解決措施
4.1 控制壓力降
由上述分析可知,降低壓差,減小流速,消除阻塞流是解決閥內(nèi)件故障的關(guān)鍵所在。經(jīng)研究,降低壓差、減小流速的最佳方案是增加閥門的降壓等級。由于在閥體內(nèi)增加閥籠的方法在角閥閥體上難以實現(xiàn),所以考慮在閥門前后增加限流孔板的方式。在閥前增加孔板,能夠有效降低進入閥體的流速,閥后增加孔板可有效降低閥芯與閥座的壓差,同時在相同負荷下可有效提高閥門開度,減小閥芯與閥座之間的流速。經(jīng)過計算與試驗,具體解決方案為:在閥門入口處增加兩塊14 mm的限流孔板,在閥門出口處增加一塊17 mm的限流孔板(圖4),從而減小壓差,降低流速,防止阻塞流的產(chǎn)生,達到減小沖刷、氣蝕,減少閥門故障率,延長使用壽命的目的。
4.2 改變閥內(nèi)件材質(zhì)
閥門閥芯材料為316+噴涂碳化鎢,但在實際應(yīng)用過程中,渣水成份中含有渣顆粒且硬度較高,閥內(nèi)件材質(zhì)抗沖擊、沖刷力不足,運行較長時間后碳化鎢噴涂層會被破壞,基材易被高壓差渣水沖蝕,導(dǎo)致閥門內(nèi)漏。
通過分析,將原分體式閥座改為一體式閥座(圖5),閥座閥芯材質(zhì)改為整體碳化鎢燒結(jié),不僅增加了硬度且抗沖刷能力增強。
5 結(jié)束語
BGL氣化裝置連接短節(jié)液位控制調(diào)節(jié)閥LV3100-01完成改造與維修后,交付工藝使用,閥門投用至今未出現(xiàn)因閥內(nèi)件沖蝕而失效的故障,閥門運行情況良好,滿足工藝工況要求。該閥門較未改造、修復(fù)前相比,極大地延長了閥門的使用周期,減少了日常維護工作量,降低了維修成本,可使單臺維修成本每年降低1.2萬元。實踐證明,閥門內(nèi)件的形式、材質(zhì)的優(yōu)化、降壓孔板壓力降的設(shè)計是合理的、成功的,可為日后類似閥門改造提供寶貴經(jīng)驗。
(收稿日期:2022-12-04,修回日期:2023-05-29)