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河鋼邯寶焦化廠煤氣凈化系統(tǒng)工藝優(yōu)化

2023-08-08 13:15邵美怡
山西化工 2023年7期
關(guān)鍵詞:洗油焦?fàn)t制冷機(jī)

邵美怡

(河北司法警官職業(yè)學(xué)院,河北 邯鄲 056000)

1 研究背景

邯寶焦化廠建有4×42 孔7.0 m 焦?fàn)t4 座,配套煤氣凈化系統(tǒng)自2008 年投產(chǎn)以來(lái),因設(shè)備老化和工藝條件不斷變化,出現(xiàn)原有工藝設(shè)備不能完全滿足生產(chǎn)需要的情況,具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

1)循環(huán)水系統(tǒng)溫度因制冷機(jī)冷量衰減,夏季水溫偏高,無(wú)法滿足化產(chǎn)系統(tǒng)工藝要求,嚴(yán)重影響化產(chǎn)品收率和煤氣正常輸送[1]。

2)鼓冷系統(tǒng),因機(jī)后管道長(zhǎng)期沉積焦油,造成機(jī)后壓力大,煤氣外送困難。

3)粗苯系統(tǒng)洗苯塔后煤氣夾帶嚴(yán)重,洗油消耗偏大,煤氣夾帶多,造成脫硫系統(tǒng)生產(chǎn)困難,酸氣管道堵塞嚴(yán)重。

4)煤氣凈化系統(tǒng),自2008 年投產(chǎn)以來(lái),陸續(xù)出現(xiàn)了設(shè)備和管道腐蝕,嚴(yán)重影響焦?fàn)t生產(chǎn)及煤氣系統(tǒng)輸送。

5)冷鼓工序,送往4 座焦?fàn)t的循環(huán)氨水管道頻繁泄漏,影響焦?fàn)t循環(huán)氨水供應(yīng),造成焦?fàn)t冒煙加劇,影響焦?fàn)t連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。

2 解決方案和實(shí)施效果

2.1 升級(jí)改造為技術(shù)先進(jìn)的氨水制冷機(jī)

焦化廠煤氣凈化系統(tǒng)冷卻水系統(tǒng)采用系統(tǒng)流量7 000~8 000 m3/h 的循環(huán)水和流量1600 m3/h 的低溫水,冷卻塔6 臺(tái)。其中夏季為確保煤氣正常輸送和各項(xiàng)工藝指標(biāo)滿足生產(chǎn)需要,采用蒸汽吸收式制冷機(jī)組對(duì)低溫水進(jìn)行制冷,共設(shè)制冷機(jī)5 臺(tái),原設(shè)計(jì)低溫水進(jìn)出口溫度為23 ℃和16 ℃,自2008 年開(kāi)工以來(lái),在線運(yùn)行的蒸汽吸收式機(jī)組的冷量衰減已達(dá)50%以上,雖經(jīng)維護(hù)和保養(yǎng),但已不能滿足實(shí)際生產(chǎn)需要,溫差一度僅為4 ℃左右,給夏季生產(chǎn)帶來(lái)巨大影響。經(jīng)多方考察和論證,2019 年焦化廠對(duì)原制冷機(jī)組進(jìn)行了更新,采用了技術(shù)先進(jìn)的氨水溫水性制冷機(jī)組(見(jiàn)圖1)。

圖1 制冷機(jī)升級(jí)改造運(yùn)行簡(jiǎn)圖

新機(jī)組同舊機(jī)組相比有以下優(yōu)點(diǎn):

1)運(yùn)行穩(wěn)定,驅(qū)動(dòng)熱源采用溫度和流量恒定的循環(huán)氨水替代了蒸汽,節(jié)省了大量的蒸汽消耗且機(jī)組熱效率較高,穩(wěn)定性更好。

2)投資少,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,施工難度小,可靠性高。此項(xiàng)目采用能源共享、利益分成形式,公司零投資,設(shè)備、管線及控制系統(tǒng)全部由乙方提供,根據(jù)制冷量結(jié)算。

3)目前國(guó)內(nèi)投入運(yùn)行的同類企業(yè)較少,此項(xiàng)技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,具有非常好的發(fā)展前景。

在原有的供焦?fàn)t一二系統(tǒng)循環(huán)氨水泵出口分別配接DN300 氨水管路,引入4 臺(tái)制冷機(jī),5 號(hào)為蒸汽型備用機(jī),在不影響集氣管氨水噴灑壓力和流量情況下(實(shí)際測(cè)量,滿足要求)溫度為75 ℃的熱氨水通過(guò)制冷機(jī),溫度降低到65 ℃左右,而制冷機(jī)則把進(jìn)口溫度為23 ℃的低溫水降至16 ℃。經(jīng)2019 年運(yùn)行,效果明顯,氨水機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)了無(wú)人值守,中控操作。節(jié)約了大量蒸汽,全年平均制冷水溫度低于18 ℃,焦?fàn)t集氣管溫度下降約3 ℃,極大改善了煤氣凈化系統(tǒng)的工藝操作條件,有效提高了化產(chǎn)品產(chǎn)量和收率。

2.2 不停機(jī)清除焦油技術(shù)改造

因初冷器冷卻效果不良,造成機(jī)后煤氣夾帶焦油機(jī)后管道堵塞嚴(yán)重,煤氣輸送困難,經(jīng)測(cè)量,管道堵塞約300 m,焦油厚度約占管道直徑的1/3,此問(wèn)題同時(shí)造成后續(xù)硫銨、粗苯、脫硫的生產(chǎn)受到不同程度的影響。因不能停機(jī)處理,且系統(tǒng)為密閉連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),管道長(zhǎng)度達(dá)200 m,問(wèn)題無(wú)法解決,經(jīng)認(rèn)真研究,采用煤氣管道外圍臨時(shí)增加蒸汽夾套,煤氣管道帶壓打孔加裝兩層閥門的辦法人工放出焦油,解決了生產(chǎn)難題。主要思路如圖2:

1)機(jī)后煤氣管道積累的焦油流動(dòng)性差,必須采用臨時(shí)升溫的辦法,才能放出。

2)加裝放焦油閥,人工放出焦油,但有煤氣泄漏的危險(xiǎn),考慮加裝2 套閥門,小開(kāi)度白天放油,并且加裝固定式煤氣報(bào)警器,杜絕安全隱患。

3)每隔5 m 帶壓開(kāi)一個(gè)口,安裝放油閥門。

經(jīng)實(shí)踐證明,本方案可行,共放出焦油500 余t,機(jī)后至硫銨段煤氣管道阻力由3 000 Pa 降為500 Pa,有效解決了管道堵塞難題。按當(dāng)時(shí)焦油3 000 元/t 計(jì)算,回收焦油費(fèi)用約150 萬(wàn)元;風(fēng)機(jī)電流由68 A 降為64 A,年節(jié)約電費(fèi)18.22 萬(wàn)元。

2.3 粗苯富油加熱器新技術(shù)

粗苯是重要的化工原料,是焦化企業(yè)的主要產(chǎn)品。在建廠初期,焦化廠使用的是管式爐加熱富油,管式爐是傳統(tǒng)焦化廠最常選用的富油加熱設(shè)備。但管式爐在實(shí)際生產(chǎn)中存在易發(fā)生安全事故、洗油變質(zhì)速度快、能耗高等缺點(diǎn)。車間于2018 年對(duì)粗苯工段的富油加熱系統(tǒng)進(jìn)行深入論證和研究,決定停用管式爐,采用以蒸汽為熱源的富油加熱器作為富油加熱設(shè)備,能有效地解決管式爐在粗苯生產(chǎn)中的弊端,降低了煤氣和洗油的消耗量,將粗苯生產(chǎn)的安全水平和節(jié)能水平提升到一個(gè)新的高度。

洗苯塔工作原理為貧油與煤氣逆向接觸貧油吸收煤氣中的苯成為富油,煤氣進(jìn)入下一工段。但在此過(guò)程中,煤氣中會(huì)夾帶洗油出洗苯塔,則會(huì)在洗苯塔后加裝捕霧器將煤氣中的洗油捕下來(lái)。隨著車間設(shè)備運(yùn)行年份增加,洗苯后捕霧器的捕霧能力逐漸下降,導(dǎo)致煤氣夾帶洗油增加,洗油消耗增大,同時(shí)加速了脫硫液的變質(zhì),間接地增加了氫氧化鉀的消耗,加大了脫硫廢液處理的負(fù)荷。針對(duì)此問(wèn)題,通過(guò)與相關(guān)人員溝通和討論,在洗苯塔后增加一臺(tái)新型填料式捕霧器,高效捕獲煤氣中夾帶的洗油并回收利用,降低粗苯工段洗油的消耗,同時(shí)也為后續(xù)的脫硫工段提供更高質(zhì)量的煤氣,減緩脫硫液的變質(zhì)速度。

富油加熱器采用干熄焦副產(chǎn)的中壓蒸汽作為熱源取代管式爐加熱富油,此外通過(guò)減壓裝置將中壓蒸汽變?yōu)檫^(guò)熱蒸汽,作為脫苯塔用的蒸汽進(jìn)入再生器再進(jìn)入脫苯塔。入單元的干熄焦副產(chǎn)中壓蒸汽指標(biāo)為3.35~4.0 MPa,400~440 ℃,進(jìn)入脫苯塔之前的洗油需要從145 ℃加熱至180 ℃,富油循環(huán)量為170 m3/h,密度為1 050 kg/m3。需要的熱量可通過(guò)式(1)來(lái)計(jì)算:

式中:Q 為傳遞的熱量,kJ/h;W 為物料流量,kg/h;Cp為比熱容,kJ/(kg·℃);Δt 為溫度差,℃。

通過(guò)公式(1)可計(jì)算出Q=14 994 MJ/h。

富油換熱所需面積按照傳熱公式(2)計(jì)算:

式中:ΔQ 為傳遞的熱量,kJ/h;K 為傳熱系數(shù),W/(m2·℃);Δtm為平均溫差,℃。

由公式(2)可以算出換熱器的面積為A=300 m3。

故根據(jù)計(jì)算出的換熱面積在脫苯塔之前加兩組換熱面積為300 m3富油加熱器,開(kāi)一備一,熱源為干熄焦的副產(chǎn)中壓蒸汽,管程的工作介質(zhì)為富油,主體材料為S30408,殼程的工作介質(zhì)為中壓蒸汽,主體材料為Q345R。其工藝流程如圖3:

圖3 工藝流程

富油加熱器改造完成投入使用后,由于富油加熱器的換熱溫度低且換熱面積均勻,故循環(huán)洗油的質(zhì)量和消耗量有很好的改善,循環(huán)洗油變質(zhì)速率降低,再生器的殘?jiān)旁恳草^改造之前有所減少,洗油消耗由之前的噸苯消耗60 kg 洗油降為現(xiàn)在的平均消耗約56 kg。按每天生產(chǎn)61 t 苯計(jì)算,一年可節(jié)約洗油89 t 左右,按全年洗油平均價(jià)3 000 元/t 計(jì)算,一年可節(jié)省洗油費(fèi)用26.7 萬(wàn)元。管式爐的煤氣消耗為1 800 m3/h,煤氣按全年平均0.5 元/m3計(jì)算,管式爐每小時(shí)消耗2 400 元煤氣;富油加熱器每小時(shí)消耗8 t蒸汽,蒸汽價(jià)格為100 元/t,則富油加熱器每小時(shí)消耗800 元蒸汽,故每小時(shí)可節(jié)省100 元,全年可節(jié)約88 萬(wàn)元。

2.4 洗苯塔后捕霧器改造

洗苯塔后加裝的捕霧器為新型填料式捕霧器,捕霧器的設(shè)計(jì)壓力為0.03 MPa,實(shí)際洗苯塔后煤氣壓力為0.015 MPa 左右,設(shè)計(jì)溫度為40 ℃。煤氣從洗苯塔出來(lái)后從捕霧器側(cè)面進(jìn)入,頂部排出,進(jìn)入脫硫工段,捕霧器將煤氣中的洗油大量捕獲,由排液管排入油液下槽。

經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行得出捕霧器每天可回收洗油0.5 t 左右,即可節(jié)約洗油費(fèi)用1 500 元,全年可直接節(jié)約費(fèi)用約55 萬(wàn)元。工藝流程圖如圖4:

圖4 洗苯塔工藝流程圖

3 創(chuàng)新性和推廣性

本項(xiàng)目實(shí)施對(duì)于國(guó)內(nèi)同類型企業(yè)解決類似問(wèn)題提供了先例,具有良好的推廣性和實(shí)用性。其中的制冷機(jī)改造已在山東光大、攀鋼焦化廠等企業(yè)應(yīng)用。

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