方 鳴 田 鵬 高建國 孔 超 薛月凱 李鵬舉 王書桓
(1.承德釩鈦新材料有限公司,2.唐山鋼鐵國際工程技術(shù)有限公司,3. 華北理工大學(xué))
某企業(yè)板坯鑄機(jī)拉速提高后,要求轉(zhuǎn)爐煉鋼及LF精煉環(huán)節(jié)同步提速。為了提高LF精煉爐的冶煉效率,對(duì)出鋼渣洗、脫氧合金化及LF冶煉工序底吹工藝等進(jìn)行了系統(tǒng)優(yōu)化,冶煉周期滿足了生產(chǎn)要求,但隨之帶來LF精煉終點(diǎn)鋼液S含量超標(biāo)爐數(shù)增多。
大量研究表明精煉渣成分及性能對(duì)LF爐冶煉脫S具有較大影響[1-4]。為進(jìn)一步提高LF精煉爐脫S能力,文章研究該企業(yè)所用精煉渣成分對(duì)LF冶煉脫硫的影響,通過理論模擬和實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)對(duì)精煉渣成分進(jìn)行了優(yōu)化,為該企業(yè) LF 爐精煉渣快速脫硫提供技術(shù)支撐。
該企業(yè)精煉渣為CaO-Al2O3-MgO -SiO2四元渣系,成分見表1。
表1 精煉渣成分 %
已有學(xué)者證實(shí)[5-6]LF精煉脫硫以傳質(zhì)為限制性環(huán)節(jié)。根據(jù)企業(yè)實(shí)際,設(shè)定渣中MgO含量為6%,并利用Factsage7.2軟件對(duì)CaO-SiO2-Al2O3三元相圖熔點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì),確定1 400 ℃的低熔點(diǎn)成分范圍為45%~55%的CaO、5%左右的SiO2和35%~45%的Al2O3。因此,該企業(yè)精煉渣組分可進(jìn)一步優(yōu)化。
實(shí)驗(yàn)采用圖1所示KJ-T1700高溫管式爐,主要研究精煉渣堿度、Al2O3、 CaF2等因素對(duì)鋼液脫硫影響。
圖1 KJ-T1700高溫管式爐
實(shí)驗(yàn)用渣采用精煉基礎(chǔ)渣配加一定量化學(xué)純?cè)噭┡渲贫?。所用鋼錠成分見表2。
實(shí)驗(yàn)步驟為:
(1)將盛有200 g金屬料的MgO坩堝放入內(nèi)置石墨坩堝的管式爐內(nèi)并通N2保護(hù),爐體以6 ℃/min升溫至1 600 ℃并恒溫。
(2)按金屬量5%加入精煉渣,每間隔5 min攪拌一次鋼液,加入精煉渣45 min后結(jié)束實(shí)驗(yàn)。試樣水冷至常溫,利用XRF測(cè)試鋼樣成分。
利用不同的精煉渣重復(fù)上述實(shí)驗(yàn)。
2.2.1 精煉渣堿度對(duì)脫硫的影響
所用精煉渣成分見表3。
表3 CaO含量為40%~60%時(shí)實(shí)驗(yàn)用精煉渣成分 %
實(shí)驗(yàn)后鋼樣成分見表4。
表4 CaO含量為40%~60%時(shí)實(shí)驗(yàn)后鋼樣成分 %
根據(jù)表4,鋼液脫硫率隨精煉渣堿度的提高先升高后降低,在堿度為6.2時(shí)脫磷率最高,達(dá)到70.83%。根據(jù)文獻(xiàn)[7],精煉渣熱力學(xué)脫硫率ηs與渣堿度R的關(guān)系為:
ηs=-123.09+130.53R-20.76R2
(1)
當(dāng)精煉渣堿度小于6.2時(shí),精煉渣的脫硫率隨著堿度的提高而提高,當(dāng)堿度大于6.2時(shí),精煉渣的脫硫率隨著堿度的提高逐步降低。
精煉渣脫硫主要反應(yīng)方程式:
(2)
硫容量:
(4)
式中:K為反應(yīng)平衡常數(shù);aO2-是渣中氧的活度;fS2-為渣中硫的活度系數(shù);W(S)slag為渣中硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù);PO2、PS2分別為O2(g)和S2(g)的平衡分壓。
硫容量是表征精煉渣脫硫特性的重要參數(shù)。精煉渣堿度的提高使渣中aO2-增大,提高了熔渣硫容量。但精煉渣堿度過高會(huì)導(dǎo)致2CaO·SiO2等高熔點(diǎn)相增加,且CaO含量的提高不利于CaO-Al2O3渣系發(fā)泡及精煉脫硫[8]。
精煉渣中自由態(tài)CaO直接參與脫硫反應(yīng),且實(shí)際工業(yè)生產(chǎn)具備較好動(dòng)力學(xué)條件,根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,建議精煉渣中CaO含量為50%~55%,并適度提高精煉渣中SiO2含量。
2.2.2 Al2O3含量對(duì)精煉渣脫S影響
實(shí)驗(yàn)精煉渣Al2O3含量為15%~45%,成分見表5。實(shí)驗(yàn)后鋼樣成分見表6。
表5 Al2O3含量為15%~45%時(shí)實(shí)驗(yàn)精煉渣成分 %
表6 Al2O3含量為15%~45%時(shí)實(shí)驗(yàn)后鋼樣成分 %
根據(jù)表6,隨精煉渣中Al2O3含量的提高鋼液脫硫率先升高后降低,當(dāng)精煉渣中Al2O3含量29.1%時(shí),對(duì)應(yīng)的鋼液脫硫率最大,達(dá)到72.08%。
CaO-Al2O3-SiO2渣系中,Al2O3與CaO等高熔點(diǎn)物質(zhì)結(jié)合形成低熔點(diǎn)化合物12CaO·7 Al2O3,降低精煉渣的熔點(diǎn)及黏度,改善精煉過程脫硫動(dòng)力學(xué)條件。 Al2O3含量的持續(xù)增加,會(huì)導(dǎo)致CaO活度降低,反而會(huì)抑制脫硫反應(yīng)進(jìn)行。根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,當(dāng)Al2O3含量為29.1%時(shí),Al2O3促進(jìn)精煉渣脫硫的作用更強(qiáng),此時(shí)CaO/Al2O3指數(shù)在1.5~2.2,符合實(shí)際生產(chǎn)要求。
2.2.3 CaF2含量對(duì)精煉渣脫S影響
實(shí)驗(yàn)用精煉渣CaF2含量為4%~16%,成分見表7。實(shí)驗(yàn)后,鋼樣成分見表8。
表7 CaF2含量為4%~16%時(shí)實(shí)驗(yàn)精煉渣成分 %
表8 CaF2含量為4%~16%時(shí)實(shí)驗(yàn)后鋼樣成分 %
由表8可知,隨著CaF2含量的提高鋼液脫硫率先升高后降低。CaO-SiO2-Al2O3-MgO-CaF2渣系中,CaF2可與SiO2、Al2O3等形成低熔點(diǎn)的共晶化合物,F(xiàn)-能夠部分代替O2-,縮小精煉渣中的絡(luò)陰離子尺寸,有效降低精煉渣的黏度[9]。但CaF2含量過高時(shí),CaO濃度降低,且CaF2對(duì)鋼包耐材侵蝕較大,因此,精煉渣中不宜加入過多CaF2。
根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,對(duì)該企業(yè)精煉渣成分進(jìn)行調(diào)整,精煉渣中CaO含量為50%~55%;Al2O3含量約為30%;考慮對(duì)爐襯的影響,CaF2含量為8%控制;SiO2含量為5%;MgO含量為6%。
在該企業(yè)150 tLF爐開展冶煉DD11品種的工業(yè)試驗(yàn)。轉(zhuǎn)爐出鋼1 min時(shí)加入鋁粒強(qiáng)脫氧,鋁粒加入量為1.5~2.5 kg/t,出鋼1.5 min加入小粒石灰,控制初期渣成分與上述渣系保持一致。渣洗后,冶煉結(jié)果見表9。
表9 工藝優(yōu)化前后渣洗數(shù)據(jù)
工藝優(yōu)化后,渣洗后鋼中氧含量平均值由27.5× 10-6降至23.5× 10-6,渣洗后形成的初期渣中FeO含量平均值由10.8%降至8.4%。
精煉期間,采用優(yōu)化后的渣系進(jìn)行冶煉,渣中FeO+MnO含量小于2.0%,冶煉數(shù)據(jù)見表10。
表10 工藝改進(jìn)前后LF一次脫硫率
采用優(yōu)化后的渣系進(jìn)行冶煉后,精煉脫硫率由68.87%提高至81.04%,優(yōu)化后的冶煉終點(diǎn)成分滿足鋼種要求;精煉周期縮短2.5 min,滿足了連鑄提速后的精煉時(shí)間要求;精煉周期縮短后,冶煉終點(diǎn)氮含量維持在37× 10-6,終點(diǎn)氧維持在(2~3)× 10-6,終點(diǎn)氧、氮含量與優(yōu)化前無明顯差距。
某企業(yè)連鑄提速后,對(duì)其精煉渣系進(jìn)行了調(diào)整,滿足了LF爐冶煉周期要求。得出結(jié)論:
(1)確定適合該企業(yè)的精煉渣系配比為:CaO含量為50%~55%、SiO2含量為5%、Al2O3含量為30%、CaF2含量為8%、MgO含量為6%。
(2)采用上述精煉渣系進(jìn)行冶煉,渣洗后精煉渣中FeO平均含量由10.8%降低至8.4%,精煉一次脫硫率由68.87%提高至81.04%,精煉周期縮短2.5 min。工藝優(yōu)化后,精煉鋼液成分合格。