甘新星,董仲林,馬吉龍,杜曉雨
(1.中石化重慶頁巖氣有限公司,重慶 408400;2.中國石油大慶油田有限責任公司采氣分公司,黑龍江 大慶 163455;3.中石化石油工程技術(shù)研究院有限公司,北京 102206)
重慶南川頁巖氣田東勝構(gòu)造帶位于平橋構(gòu)造與南川鼻狀構(gòu)造帶之間,呈北東走向,由東勝背斜和東勝南斜坡構(gòu)成。其中:東勝南斜坡頁巖大面積連續(xù)分布,且頁巖氣保存條件較好;氣藏地層壓力系數(shù)介于1.05~1.30,地層能量較弱,屬于常壓頁巖氣藏,單井生產(chǎn)具有產(chǎn)氣量中等、產(chǎn)液量中等、遞減相對較慢的特征[1]。 該區(qū)已實施氣井的水平段長度在一定范圍內(nèi),無阻流量及單井最終可采儲量(EUR)與水平段長度呈正相關(guān)關(guān)系[2-3]。
為了有效動用地質(zhì)儲量,提高頁巖氣單井產(chǎn)量,實現(xiàn)常壓頁巖氣效益開發(fā),提出了在該區(qū)開展超長水平段水平井先導試驗[4-6]。SY9-3HF 井是該區(qū)實施的水平段長度超4 000 m 的首口水平井,采用“導管+二開制”井身結(jié)構(gòu),二開采用?215.9 mm 鉆頭施工,完鉆井深6 945 m,?139.7 mm 套管下深6 940 m,水平段長度4 035 m,生產(chǎn)套管高效下入面臨極大的技術(shù)挑戰(zhàn)。筆者以SY9-3HF 井為例,開展套管下入方式優(yōu)選、漂浮下套管工藝設(shè)計及井眼清潔措施優(yōu)化, 探索形成了超長水平段水平井套管高效下入技術(shù)。
SY9-3HF 井的主要鉆探目的是進一步落實五峰組—龍馬溪組頁巖氣單井產(chǎn)能,實現(xiàn)商業(yè)突破[7-9]。 生產(chǎn)套管順利下至設(shè)計位置,保障固井施工順利完成,是該井完井建產(chǎn)的第1 步。套管下入存在以下技術(shù)難點:
1)井眼軌跡復雜。該井實際鉆進過程中,二開鉆遇海相地層, 縱向上薄互層多, 鉆頭在井底受沖擊作用強;鉆遇龍馬溪組時,受地層傾角影響,復合鉆進時自然方位降低(2°~3°)/100 m,需多次滑動定向扭方位;為充分保證優(yōu)質(zhì)儲層鉆遇率,井眼軌跡縱向波動大,狗腿度最大為7.63°/30 m[10]。 井眼軌跡復雜,套管下入過程中會與井壁多點接觸,產(chǎn)生明顯側(cè)向力,從而造成較大摩阻,限制了套管高效下入。
2)水垂比大。 SY9-3HF 井水平段長度4 035 m,最大垂深2 950 m,水垂比達1.37(見圖1)。 套管在下入過程中,尤其在水平段延伸過程中,套管自重驅(qū)動力不足,且套管與井壁接觸面積逐漸增大,摩阻增加,影響了套管高效下入[11-12]。
圖1 SY9-3HF 井井眼軌跡垂直投影示意Fig.1 Schematic diagram of well track vertical projection of Well SY9-3HF
3)井眼清潔難度大。 水平段長,環(huán)空壓耗高,排量受限,巖屑在水平段運移慢,易在下井壁沉積形成巖屑床,造成復雜情況,影響套管下入。
超長水平段水平井套管下入難度大, 因此需進行特殊下套管工藝適應(yīng)性評價, 并與常規(guī)下套管工藝進行對比評價,以確定現(xiàn)場套管下入方式。目前水平井特殊下套管工藝主要有旋轉(zhuǎn)下套管和漂浮下套管, 其中旋轉(zhuǎn)下套管工藝因旋轉(zhuǎn)難度較大且有扭損套管風險,在超長水平段水平井中不具備使用條件[13-14]。 本文重點開展漂浮下套管工藝與常規(guī)下套管工藝在SY9-3HF井?139.7 mm 套管下入施工中的對比優(yōu)選。
為了提高模擬分析結(jié)果對現(xiàn)場施工的指導意義,需準確預測下套管作業(yè)過程中井筒的摩阻系數(shù)。 摩阻系數(shù)由多因素共同決定,如地層性質(zhì)、重疊段、裸眼段及井眼曲折度等,單純通過機理分析非常困難,需通過反演方法進行確定, 通常采用下套管前最后一趟通井過程中上提下放數(shù)據(jù)進行反演計算[15-16]。 基于粒子群優(yōu)化算法(PSO)和禁忌搜索算法(TS),建立了一種精確高效反演模型。 設(shè)計與套管串剛度相當?shù)耐ň@具組合,使其既滿足現(xiàn)場通井需求,又可為套管下入設(shè)計提供充足現(xiàn)場數(shù)據(jù)。
視重疊段和裸眼段的摩阻系數(shù)反演為一個多變量優(yōu)化問題, 把不同井段的摩阻系數(shù)作為需要優(yōu)化的變量。 摩阻系數(shù)ω 用向量表示:
式中:ωi為第i井段摩阻系數(shù),i=1,2,3,…,n。
實鉆過程中記錄的大鉤載荷F用向量表示:
式中:Fj為實鉆過程中記錄的對應(yīng)下入深度Dj的大鉤載荷,j=1,2,3,…,m。
根據(jù)三維軟桿模型,運用式(1)的摩阻系數(shù)及其他相關(guān)參數(shù),如鉆壓、管柱參數(shù)等,可得到不同Dj的大鉤載荷計算值Fcalj。 大鉤載荷計算值Fcal用向量表示:
將大鉤載荷計算值的平均絕對誤差δ 作為優(yōu)化問題的目標函數(shù):
使式(5)達到最小值的ωi,即為最優(yōu)的某井段摩阻系數(shù)。在下套管前最后一趟通井過程中,分別記錄多點上提下放大鉤載荷數(shù)據(jù),經(jīng)模擬反演計算,井筒重疊段平均ω 為0.10,裸眼段平均ω 為0.27。
對SY9-3HF 井?139.7 mm 套管進行常規(guī)下入模擬計算,結(jié)果見圖2。 由圖2 可知,套管安全下入裸眼段極限ω 為0.21。 當裸眼段ω>0.21 時,套管下入存在屈曲風險;當ω≤0.21 時,套管下入無屈曲風險,套管能夠順利下至井底。而在實際井況中,裸眼段ω 為0.27,當套管下至井深4 480 m 處,套管串2 500 m 處發(fā)生正弦屈曲; 若不考慮套管屈曲導致井壁作用于套管的附加側(cè)向力,則當套管下至設(shè)計位置,套管串1 250~2 850 m 處存在屈曲。因附加側(cè)向力無法精確計算,若附加側(cè)向力突增嚴重,則套管將發(fā)生自鎖,導致套管無法順利下至設(shè)計位置。
圖2 SY9-3HF 井生產(chǎn)套管常規(guī)下入分析Fig.2 Analysis of routine production casing running in Well SY9-3HF
對SY9-3HF 井?139.7 mm 套管進行漂浮下入模擬計算,結(jié)果見圖3(漂浮段長4 000 m)。 由圖3 可知,套管安全下入裸眼段極限ω 為0.31。當裸眼段ω>0.31時,套管下入存在屈曲風險;當ω≤0.31 時,套管下入無屈曲風險, 套管能夠順利下至井底。 而在實際井況中,裸眼段ω 為0.27,套管可順利下至設(shè)計位置,模擬計算套管到位時大鉤載荷為625.1 kN, 滿足現(xiàn)場施工要求。 因此,設(shè)計SY9-3HF 井采用漂浮下套管工藝完成生產(chǎn)套管下入作業(yè)。
圖3 SY9-3HF 井生產(chǎn)套管漂浮下入分析Fig.3 Analysis of floating production casing running in Well SY9-3HF
為了充分發(fā)揮漂浮下套管工藝優(yōu)勢,最大程度降低套管下入過程中摩阻的影響, 需合理設(shè)計套管漂浮段長。利用模擬軟件進行漂浮段長敏感性分析,以便為漂浮接箍安裝位置提供理論依據(jù),模擬結(jié)果見表1(ω=0.27)。
表1 SY9-3HF 井生產(chǎn)套管漂浮段長敏感性Table 1 Sensitivity analysis of floating section length of production casing in Well SY9-3HF
由表1 可知:漂浮段長小于3 500 m 時,裸眼段極限ω 小于0.27,則實際井況條件下套管施工存在安全風險;漂浮段長為3 500 m 時,實際井況滿足套管安全下入極限條件;漂浮段長大于4 000 m 且小于4 100 m時, 實際井況中裸眼段摩阻系數(shù)及套管到位大鉤載荷數(shù)據(jù)均滿足現(xiàn)場安全施工要求; 漂浮段長為4 100 m時,套管到位時大鉤載荷達到最大值628.1 kN;漂浮段長超過4 100 m 時,套管到位時大鉤載荷呈減小趨勢。因此,SY9-3HF 井生產(chǎn)套管下入理論最優(yōu)漂浮段長為4 100 m。 實際作業(yè)過程中,根據(jù)套管串設(shè)計,優(yōu)選漂浮段長為4 000~4 100 m。
設(shè)計套管串組合為:高承壓旋轉(zhuǎn)引鞋+1#短套管(1 m)+1 根套管+1#漂浮接箍+1 根套管+2#漂浮接箍+2#短套管(1 m)+3#漂浮接箍+3#短套管(5 m)+碰壓座+3根套管+1#趾端滑套+1 根套管+2#趾端滑套+1 根套管+3#趾端滑套+套管串+1#漂浮接箍+套管串+2#漂浮接箍+套管串+聯(lián)頂節(jié)。
1#漂浮接箍安放于井深2 889.31 m(垂深2 651 m),漂浮段長4 034.7 m。 1#漂浮接箍以上套管逐根灌滿鉆井液。 若未設(shè)計2#漂浮接箍,則套管下至設(shè)計位置時,1#漂浮接箍承受鉆井液柱壓力為39.01 MPa,接近漂浮接箍破盤壓力(40~42 MPa),下套管末期存在提前破盤風險。因此,設(shè)計2#漂浮接箍安放于井深1 397.79 m(垂深1 395 m),1#漂浮接箍承受鉆井液柱壓力為18.48 MPa,2#漂浮接箍承受鉆井液柱壓力為20.53 MPa,均滿足安全下入要求。
扶正器類型及安放設(shè)計見表2。 重點對2 900~6 940 m 水平段不同類型扶正器安放方案進行對比(見圖4), 最終確定水平段按照每10 m 安放1 只滾珠扶正器實施, 扶正器跨度中點居中度達到67%以上,扶正器處居中度大于76%,滿足固井施工要求。 水平段設(shè)計滾珠扶正器,可將水平段滑動摩阻變?yōu)闈L動摩阻,有助于套管下入。
表2 SY9-3HF 井生產(chǎn)套管扶正器類型及安放設(shè)計Table 2 Centralizer selection and placement design of production casing in Well SY9-3HF
圖4 SY9-3HF 井生產(chǎn)套管居中度分析結(jié)果Fig.4 Centering analysis results of production casing in Well SY9-3HF
1)油基鉆井液性能優(yōu)化。為了滿足超長水平段水平井鉆井攜巖、鉆井及下套管降摩減阻技術(shù)的要求,優(yōu)選乳化劑、提切劑等,設(shè)計了低黏高切油基鉆井液體系。該體系破乳電壓不小于500 V, 動塑比不小于0.02 Pa/(mPa·s),高溫高壓濾失量不大于4 mL,濾餅薄而韌,具有良好的高溫乳化穩(wěn)定性、 攜巖能力及封堵降濾失能力,能夠有效保障長水平段水平井壁的穩(wěn)定性[17-18]。
2)通井及井眼準備措施。使用雙扶通井,對狗腿度較大的點進行多次劃眼處理,洗凈巖屑和井底沉砂,確保井眼干凈。 水平段針對井深2 460,3 900,4 900,5 900 m 進行分段循環(huán)清潔井眼處理;下鉆至井底,以10 L/s排量開泵頂通,待鉆井液返出正常,以排量33 L/s 充分循環(huán)2 周以上,至振動篩無巖屑。
SY9-3HF 井?139.7 mm 套管歷時82 h 順利下至設(shè)計位置6 940.32 m,全程無遇阻。 隨后漂浮接箍破盤作業(yè), 井口注鉆井液加壓20 MPa,2#漂浮接箍破盤成功, 計算2#漂浮接箍破盤壓力為40.53 MPa; 繼續(xù)加壓,泵壓增加不明顯,現(xiàn)場確認2#漂浮接箍破盤瞬間,鉆井液柱壓力附加激動壓力使1#漂浮接箍實現(xiàn)破盤。后續(xù)灌漿排氣、循環(huán)鉆井液、固井均順利完成。
圖5 為SY9-3HF 井?139.7 mm 套管下入過程中大鉤載荷(不含頂驅(qū)質(zhì)量)實測與模擬結(jié)果對比。 由圖5 可知: 套管重疊段實測與模擬大鉤載荷數(shù)據(jù)基本一致;裸眼段實測與模擬大鉤載荷數(shù)據(jù)趨勢一致,最大絕對誤差為52.3 kN,相對誤差為10.84%;套管下至設(shè)計位置時,實測大鉤載荷為610.9 kN,模擬計算大鉤載荷為626.5 kN,絕對誤差為15.6 kN,相對誤差為2.55%,均在工程允許范圍內(nèi)。
圖5 SY9-3HF 井下套管作業(yè)大鉤載荷實測與模擬結(jié)果對比Fig.5 Comparison between measured and simulated hook load of casing running in Well SY9-3HF
1)基于SY9-3HF 井等剛度鉆具組合實鉆數(shù)據(jù)開展的套管下入模擬計算,與實測關(guān)鍵參數(shù)吻合度高,保障了下套管作業(yè)高效實施和固井質(zhì)量, 為該井順利完井、高效生產(chǎn)奠定了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。
2)合理設(shè)計通井鉆具組合、細化通井作業(yè)流程、優(yōu)化鉆井液性能等措施, 能夠有效提高通井及井筒清潔效果,為套管高效下入創(chuàng)造良好條件。
3)以套管下入風險預測、漂浮下套管為核心的套管高效下入技術(shù)在SY9-3HF 井成功應(yīng)用,證明該技術(shù)能夠有效解決頁巖氣乃至非常規(guī)資源超長水平段水平井套管安全下入技術(shù)難題,具有廣泛推廣意義。