謝敏堯
(甕福紫金化工股份有限公司,福建 龍巖 364200)
用濕法磷酸加工提純得到的濕法凈化磷酸市場前景廣闊,廣泛應用于新能源、磷酸鹽、氧化拋光、耐火材料、活性炭、榨糖、醫(yī)藥中間體等行業(yè)。濕法磷酸凈化生產(chǎn)工藝復雜,難度較高,對于溶劑萃取法濕法凈化磷酸生產(chǎn)工藝,磷收率直接影響了濕法磷酸凈化的產(chǎn)能發(fā)揮及生產(chǎn)成本,提高磷收率已成為濕法磷酸凈化的重中之重。隨著國內(nèi)外各濕法凈化磷酸生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能的釋放,降低凈化磷酸生產(chǎn)成本,提高磷收率,實現(xiàn)五氧化二磷效益最大化,用最少的資源產(chǎn)出更多的產(chǎn)品已經(jīng)勢在必行、迫在眉睫。
濕法凈化磷酸生產(chǎn)過程中副產(chǎn)半水石膏,該石膏晶體細小,含磷高,過濾難度較大。實際生產(chǎn)中一般采用兩種方式處理該石膏,一是經(jīng)干排過濾機過濾后通過汽車轉(zhuǎn)運到磷石膏堆場,但干排石膏P2O5損失嚴重,且磷石膏品質(zhì)差不能直接供下游綜合利用,增加了磷石膏堆場庫存壓力;二是經(jīng)濕排過濾機過濾,過濾石膏進入石膏再漿槽,通過泵送到上游濕法磷酸生產(chǎn)系統(tǒng)的石膏沖洗水槽進入上游過濾機過濾,或再漿后直接泵送上游過濾機過濾,過濾后經(jīng)皮帶送至磷石膏堆場,該方法同樣P2O5損失較大,且會影響上游濕法磷酸生產(chǎn)過濾系統(tǒng)產(chǎn)能發(fā)揮,并降低磷石膏品質(zhì)。
濕法磷酸生產(chǎn)過程中,硫酸鈣(磷石膏)可以以3 種不同的水合結(jié)晶形態(tài)從磷酸溶液中沉淀出來,根據(jù)生產(chǎn)條件的不同,可以生成二水硫酸鈣(CaSO4·2H2O)、半水硫酸鈣(CaSO4·0.5H2O)和無水硫酸鈣。按照濕法凈化磷酸生產(chǎn)工藝預處理階段實際情況,反應料漿溫度約85 ℃、w(P2O5)約46%,得到的為半水硫酸鈣晶體,半水硫酸鈣經(jīng)帶式過濾機過濾后,石膏進入石膏再漿槽,得到w(P)>5%、w(固)>15%的石膏渣漿。根據(jù)CaSO4-H3PO4-H2SO4-H2O 四元體系相圖(見圖1)中CaSO4穩(wěn)定性[1]可知,在渣漿磷含量及固含量相對穩(wěn)定情況下,控制合適溫度及液相SO3含量等參數(shù),可以將半水石膏轉(zhuǎn)為二水石膏。二水石膏易過濾、含磷低,進而通過石膏轉(zhuǎn)晶來降低磷損失。
圖1 CaSO4-H3PO4-H2SO4-H2O四元體系相圖
國內(nèi)某濕法凈化磷酸生產(chǎn)企業(yè)采用溶劑萃取法生產(chǎn)工藝,預處理工段反應工序反應槽反應料漿溫度約85 ℃、w(P2O5)約46%,得到的為半水硫酸鈣,反應料漿進入增稠器重力沉降,底部w(固)30%以上的底流料漿進入真空帶式過濾機過濾,濾布石膏進入石膏再漿槽后打往磷酸生產(chǎn)系統(tǒng)繼續(xù)處理,帶式過濾機石膏分析指標見表1,過濾石膏進入石膏再漿槽再漿后分析指標見表2。
表1 帶式過濾機石膏分析指標 %
表2 石膏再漿槽石膏分析指標
因半水石膏存在難過濾、非水溶磷含量高等問題,導致石膏再漿槽石膏磷含量高,磷損失大,最終導致濕法磷酸凈化生產(chǎn)系統(tǒng)磷收率低,生產(chǎn)成本較高。
為了降低石膏磷含量,提高P2O5收率,改善磷石膏品質(zhì),該企業(yè)開展了半水石膏轉(zhuǎn)晶工藝研究。鑒于二水石膏具有易過濾、含磷低、品質(zhì)高等優(yōu)點,以半水石膏轉(zhuǎn)晶為二水石膏,解決磷石膏含磷高,過濾效果差的問題。
半水石膏轉(zhuǎn)晶系統(tǒng)由轉(zhuǎn)晶槽、轉(zhuǎn)晶泵、硫酸添加系統(tǒng)、溫度流量液位控制儀表等部分組成。在石膏再漿槽出口新增2個轉(zhuǎn)晶反應槽(一級反應槽及二級反應槽),新增渣漿泵、轉(zhuǎn)晶泵各1 臺,從磷酸硫酸泵出口新增1 根不銹鋼硫酸管至轉(zhuǎn)晶第一、第二反應槽,從石膏再漿泵出口新增1根渣漿管道至轉(zhuǎn)晶第一、第二反應槽,渣漿及硫酸從轉(zhuǎn)晶第一反應槽或第二反應槽頂混合三通后進入槽內(nèi),從轉(zhuǎn)晶泵出口新增1根渣漿管送往磷酸運行部圓盤過濾機或於漿槽。轉(zhuǎn)晶過程嚴格控制硫酸添加量及渣漿流量,嚴格控制SO3濃度、轉(zhuǎn)晶時間及反應溫度,轉(zhuǎn)晶系統(tǒng)工藝流程見圖2。
圖2 轉(zhuǎn)晶系統(tǒng)工藝流程
轉(zhuǎn)晶系統(tǒng)投用后,通過嚴格控制硫酸添加量、渣漿流量,以及液相SO3濃度、轉(zhuǎn)晶時間及反應溫度,轉(zhuǎn)晶后渣漿經(jīng)過濾所得石膏完全轉(zhuǎn)為二水石膏,同時石膏總磷、非水溶磷大幅降低,濕法磷酸凈化系統(tǒng)磷收率大幅度提升,可達95%左右??刂茀?shù)及磷石膏分析指標見表3、表4。
表4 磷石膏分析指標 %
(1)在半水石膏渣漿磷含量及固含量相對穩(wěn)定情況下,通過控制反應溫度約60 ℃、液相ρ(SO3)約38 g/L、反應時間2 h等參數(shù),可以將半水石膏轉(zhuǎn)晶為二水石膏。
(2)轉(zhuǎn)晶系統(tǒng)投用后,濕法磷酸凈化系統(tǒng)半水石膏可完全轉(zhuǎn)為二水石膏,所得石膏總磷、非水溶磷大幅度降低,石膏磷損失大幅度降低,濕法磷酸凈化系統(tǒng)磷收率大幅度提升,可達95%左右。