駱泳君
(深圳市新旗濱科技有限公司 深圳 518000)
上世紀(jì)60年代,歐美等發(fā)達國家逐步開始將電力行業(yè)的煙氣處理技術(shù)應(yīng)用于玻璃制造行業(yè),并逐步進行完善。按照GB 26453—2022《玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求,排放指標(biāo)進一步收嚴(yán),參照電力、鋼鐵等行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)的修訂歷程,可以預(yù)見玻璃行業(yè)污染物超低排放將是大勢所趨。玻璃行業(yè)目前所應(yīng)用傳統(tǒng)煙氣處理工藝很難實現(xiàn)玻璃熔窯煙氣超低排放(NOX<100 mg/m3、SO2<50 mg/m3、煙 塵<10 mg/m3)的 要求。隨著新材料、新裝備的逐步發(fā)展,玻璃行業(yè)有必要利用逐步成熟的新材料、新裝備,研究、開發(fā)、設(shè)計一種新型的玻璃熔窯煙氣處理工藝,使玻璃熔窯煙氣排放穩(wěn)定達到超低排放要求,從而有效推進玻璃行業(yè)的節(jié)能減排。
玻璃熔窯燃料種類多樣,重油、煤制氣、天然氣、石油焦等,具體燃料結(jié)構(gòu)又分單一使用某種燃料或者幾種燃料搭配使用,不同工況呈現(xiàn)出不同的煙氣特性。玻璃熔窯煙氣主要特性歸納為:
(1)高SO2濃度
煙氣SO2來源:①玻璃行業(yè)普遍采用芒硝作為澄清劑,芒硝高溫分解產(chǎn)生SO2;②重油、石油焦亦含有較高比例的硫分,燃燒過程中與氧結(jié)合生成SO2。二者疊加,導(dǎo)致玻璃熔窯煙氣SO2含量普遍較高。使用天然氣或者低硫油工況的煙氣SO2濃度~500 mg/Nm3,使用石油焦工況的煙氣SO2濃度普遍在2500 mg/Nm3以上,高硫焦工況的煙氣SO2濃度甚至能達到6000 mg/Nm3。
(2)高NOX濃度
煙氣NOX來源:①玻璃行業(yè)普遍采用空氣助燃,空氣中的氮氣在高溫燃燒過程中產(chǎn)生NOX;②部分玻璃原料為硝酸根化合物,硝酸根分解產(chǎn)生NOX; ③燃料分解產(chǎn)生NOX。三者疊加,導(dǎo)致玻璃熔窯煙氣NOX含 量普遍較高。NOX濃度普遍在2000 mg/Nm3以上,部分工況的煙氣NOX濃度甚至能達到3500 mg/Nm3。
(3)高粘黏性
由于玻璃原料需大量使用含Na、K、Ca基等堿金屬氧化物的化工原料或礦物原料,這些化工原料或礦物原料進入熔窯后,會產(chǎn)生堿金屬氧化物揚塵或飛灰并被高溫?zé)煔鈳ё?,堿金屬氧化物在高溫狀態(tài)下具有較強的粘黏性,易對后端煙氣處理設(shè)施造成堵塞等問題。
(4)高腐蝕性
玻璃熔窯燃料的種類及組分較為復(fù)雜,其燃燒產(chǎn)生的煙氣含有大量的酸性氧化物,具有較強腐蝕性。此外,玻璃熔窯煙氣還具有高溫度、高濕度、換火間隙等特點,這進一步增加了玻璃熔窯煙氣處理的難度。
目前,玻璃熔窯煙氣處理普遍采用SCR(選擇性催化氧化還原技術(shù))脫硝,由于玻璃行業(yè)原始NOX濃度(~2500 mg/m3)過高,脫硝反應(yīng)器的線速度、空間速度、噴氨格柵設(shè)計不夠完善,導(dǎo)致脫硝效率較低且氨逃逸較大,現(xiàn)有SCR設(shè)計大多不能滿足超低排放要求。
目前,玻璃熔窯煙氣處理普遍采用的脫硫方式有三種,分別為干法脫硫、半干法脫硫、濕法脫硫。這三種脫硫方式在實際應(yīng)用中都存在不同程度的技術(shù)瓶頸。
(1)干法脫硫
脫硫效率較低(~60%),適應(yīng)范圍窄(僅適應(yīng)原煙氣含硫量SO2<1000 mg/m3),且脫硫成本較高,去除同樣當(dāng)量的硫,干法工藝成本約為半干法工藝的2倍、濕法工藝的3倍。
(2)半干法脫硫
脫硫適應(yīng)范圍不夠大,在原煙氣含硫量SO2<3000 mg/m3時進行脫硫較為經(jīng)濟合理;脫硫副產(chǎn)物成分不穩(wěn)定、利用率較低且利用難度大。
(3)濕法脫硫
玻璃行業(yè)濕法脫硫由于煙氣特性及工藝配置,濕法脫硫過程中易產(chǎn)生氣溶膠,甚至?xí)鹗嘤戡F(xiàn)象,對環(huán)境造成二次污染,目前濕法脫硫在玻璃行業(yè)應(yīng)用較少。
目前,玻璃熔窯煙氣處理普遍采用電除塵器與布袋除塵器,電除塵器受限于其除塵原理,加之振打清灰過程中易產(chǎn)生二次揚塵,很難達到超低排放要求(煙塵<10 mg/m3);布袋除塵器對運行溫度要求較為嚴(yán)格,入口溫度最高不能超過250 ℃,極大地限制了布袋除塵器在玻璃熔窯煙氣處理領(lǐng)域的應(yīng)用。
結(jié)合玻璃熔窯高溫、高硫、高氮氧化物煙氣特性,擬定煙氣處理工藝流程為:
圖1 煙氣處理工藝流程
大型玻璃熔窯一般均設(shè)置了蓄熱室,高溫?zé)煔饨?jīng)蓄熱室換熱后,主煙道出口的溫度約為500℃。玻璃生產(chǎn)工藝過程加入了含堿金屬氧化物R2O(Na2O、K2O)的原料,經(jīng)玻璃熔窯高溫熔化后,大部分堿金屬氧化物作為玻璃組分進入產(chǎn)品中,小部分堿金屬氧化物(約為3%)作為揮發(fā)分進入煙氣中。在500 ℃煙氣中,R2O以熔融狀存在,如果不經(jīng)過處理,熔融狀R2O會導(dǎo)致后端的陶瓷濾管除塵系統(tǒng)形成粉塵粘結(jié)、堵塞,無法長期穩(wěn)定使用。為了解決熔融狀R2O,特設(shè)立了煙氣調(diào)質(zhì)預(yù)處理系統(tǒng)。煙氣經(jīng)過此系統(tǒng)時,在煙氣中噴入熟石灰(氫氧化鈣),使熔融狀R2O吸附在熟石灰上,從而形成固態(tài)粉塵,消除R2O的黏性,熟石灰的使用量為R2O的3~5倍(質(zhì)量倍數(shù))。
煙氣調(diào)質(zhì)預(yù)處理系統(tǒng)輔助作用主要有兩方面:①去除大部分強酸性氣體,如SO3、HCL、HF等,降低系統(tǒng)酸腐蝕;②煙氣調(diào)質(zhì)塔配備高壓霧化水槍降溫系統(tǒng),確保在余熱鍋爐故障時,可通過噴水降溫,確保環(huán)保系統(tǒng)正常運行,煙氣可100%連續(xù)實現(xiàn)超低排放要求。
陶瓷纖維濾管除塵器位于煙氣處理系統(tǒng)最前端,原煙氣經(jīng)陶瓷纖維濾管高效除塵后再進入后續(xù)處理環(huán)節(jié),后端設(shè)施基本在無塵或低塵的工況下運行,大大提升了后端設(shè)施的運行安全性、穩(wěn)定性,延長了后端設(shè)施的使用周期。
經(jīng)調(diào)質(zhì)后的煙氣進入陶瓷纖維濾管除塵器進行除塵,陶瓷纖維管為新型的耐高溫、高效率的過濾材料,除塵效率優(yōu)于電除塵器、布袋除塵器。經(jīng)過陶瓷纖維濾管除塵系統(tǒng)后的煙氣中粉塵含量<10 mg/m3,可完全達超低排放要求。
陶瓷纖維濾管除塵系統(tǒng)采用分倉設(shè)計:過濾風(fēng)速0.7 m/min,多個獨立除塵器倉室,分倉數(shù)量見表1。每個獨立倉室設(shè)計完全一致,煙氣處理量設(shè)計完全一致。煙氣總量為實際生產(chǎn)最大煙氣量的1.2倍,可實現(xiàn)在線檢修與更換陶瓷濾管。
表1 除塵器分倉設(shè)計
每個倉均為完全獨立設(shè)計,各個倉室的進出口煙道均設(shè)置電動閘板,實現(xiàn)各除塵器倉室的聯(lián)通運行與在線檢修功能。
采用余熱鍋爐對玻璃熔窯煙氣余熱進行利用,余熱利用率約為70%。利用余熱鍋爐產(chǎn)生中溫中壓蒸汽用于汽輪機發(fā)電,供給廠區(qū)生產(chǎn)、生活用。
余熱鍋爐分兩段(余熱一段、余熱二段)設(shè)計。
余熱一段作用:對煙氣進行降溫,使煙氣溫度滿足后端中溫SCR脫硝溫度(320~410 ℃)的工藝要求,設(shè)計余熱鍋爐一段出口溫度為(350±10)℃。余熱鍋爐一段可通過改變蒸發(fā)量來調(diào)節(jié)脫硝運行溫度。
余熱二段作用:煙氣經(jīng)中溫SCR脫硝后進入余熱二段進行換熱,使煙氣溫度從350 ℃左右降低至160 ℃左右,達到余熱利用的目的。
常規(guī)的玻璃熔窯余熱鍋一、二段通過內(nèi)部閘板連接,此內(nèi)部閘板在日常運行中存在高溫變型、粉塵堆積等問題,導(dǎo)致閘板積灰清理難度大,而且經(jīng)常存在卡死、變形關(guān)不嚴(yán)等現(xiàn)象,導(dǎo)致部分煙氣從一段不經(jīng)過脫硝直接進入二段,造成煙氣脫硝不徹底,無法實現(xiàn)脫硝的超低排放。
余熱鍋爐為兩段相互獨立結(jié)構(gòu)(見圖2),通過外部煙道與閘板對一二段進行連接,開啟外部閘板時煙氣可直接通過一段進入二段。這種新設(shè)計完全解決了因鍋爐內(nèi)部旁通閘板引起的煙氣脫硝不徹底問題,大大提高了整體脫硝效率。
圖2 余熱鍋爐示意圖
由于余熱鍋爐位于陶瓷纖維濾管除塵之后,基本上避免了粉塵在鍋爐中的粘附、堆積,并且降低了酸性氣體對鍋爐的腐蝕,提高了鍋爐換熱效率7%左右,延長了鍋爐使用壽命,基本可實現(xiàn)鍋爐與玻璃熔窯100%同步運行(連續(xù)運行8年左右)。
SCR脫硝的原理為:煙氣中噴入NH3,使NH3與煙氣中的NOX發(fā)生氧化還原反應(yīng),最終生成無害的N2與 H2O,反應(yīng)方程式:
設(shè)計脫硝運行溫度為320~410 ℃,由于脫硝之前設(shè)置了煙氣調(diào)質(zhì)預(yù)處理系統(tǒng)與高溫陶瓷纖維濾管除塵系統(tǒng),在調(diào)質(zhì)系統(tǒng)中強酸性氣體(SO3、HCL、HF等)被消石灰中和處理,因此在脫硝中基本上避免了氨與三氧化硫反應(yīng)生成銨鹽,造成脫硝催化劑堵塞的問題,大大提高了脫硝運行穩(wěn)定性。前端的陶瓷纖維濾管除塵系統(tǒng)脫除了煙氣中的粉塵,在脫硝階段,避免了粉塵對SCR脫硝催化劑的沖刷,提高了催化劑使用壽命,并大幅度降低了脫硝反應(yīng)器吹掃介質(zhì)(蒸汽、壓縮空氣)使用量,降幅約為95%。
SCR中溫脫硝設(shè)計中,優(yōu)化了脫硝反應(yīng)器的線速度與空間速度、優(yōu)化了噴氨與混合設(shè)計,使其更適應(yīng)于玻璃熔窯燃燒的煙氣特性。玻璃熔窯由于高溫燃燒,生成了大量的熱力型NOX,NOX濃度基本>1300 mg/m3,部分玻璃熔窯NOX濃度甚至高達4000 mg/m3左右,玻璃熔窯的脫硝設(shè)計需根據(jù)煙氣特點及工況進行選擇。
設(shè)計脫硝反應(yīng)器線速度為~2.2 m/s,確保了煙氣在催化劑反應(yīng)空間中分布更為均勻,分布均勻性可控制在±2%以內(nèi)。脫硝反應(yīng)器空間速度設(shè)計為~2100 m3/h,確保了煙氣與催化劑的接觸時間,有利于提高脫硝反應(yīng)效率,使其能長期穩(wěn)定>95%。
煙氣中噴氨點分布為30點/萬m3左右,且各點噴氨壓力基本一致,這種設(shè)計使得氨氣在煙氣空間中形成錯落、均勻分布的點,確保了氨與煙氣的混合均勻度可控制在1%以內(nèi)??紤]到催化劑使用壽命一般在24個月左右,如果繼續(xù)沿用現(xiàn)有常規(guī)設(shè)計,將脫硝塔設(shè)計為整體結(jié)構(gòu),勢必造成在更換催化劑時導(dǎo)致脫硝停運,從而造成NOX排放不達標(biāo)。故脫硝反應(yīng)器設(shè)計為分倉式結(jié)構(gòu),可實現(xiàn)在線循環(huán)更換催化劑功能。
如圖3所示,SCR設(shè)計為3+1模式(實際運行3層,備用1層),第2層設(shè)計為備用層,實現(xiàn)更換催化劑時SCR脫硝系統(tǒng)依然可正常運行功能,2#備用層投入使用。
圖3 SCR正常運行時示意圖
設(shè)計各層催化劑使用時間不同,第一層為24個月、第三層為30個月、第四層為36個月。在第一層催化劑使用24個月時對催化劑進行更換,運行模式見圖4;在第三層催化劑使用30個月時對催化劑進行更換,運行模式見圖5;在第四層催化劑使用36個月時對催化劑進行更換,運行模式見圖6;以此類推,可完全實現(xiàn)SCR脫硝與主體玻璃熔窯100%同步運行的要求,使污染物100%達標(biāo)排放。
圖4 更換第一層催化劑時SCR運行狀態(tài)
圖5 更換第三層催化劑時SCR運行狀態(tài)
圖6 更換第四層催化劑時SCR運行狀態(tài)
采用濕法脫硫,并對濕法脫硫進行優(yōu)化設(shè)計:
①脫硫前端設(shè)置了煙氣調(diào)質(zhì)預(yù)處理系統(tǒng),去除了大部分的強酸性氣體(SO3、HCL等),煙氣進入脫硫塔后腐蝕性大大降低;
②脫硫前端設(shè)置了高溫陶瓷纖維濾管除塵,使進入脫硫塔的煙氣粉塵<10 mg/m3,基本上避免了玻璃熔窯燃燒帶來的R2O、原煙氣粉塵等造成的漿液中毒現(xiàn)象,避免了氣溶膠的產(chǎn)生,大大提高了脫硫效率;
③降低脫硫塔內(nèi)煙氣流速,煙氣在脫硫塔中流速設(shè)計為2.3 m/s左右,并對脫硫塔進行等直徑設(shè)計,避免因變徑造成的煙氣偏流、結(jié)壁等問題;
④采用高壓自清潔噴淋設(shè)備,使?jié)穹▏娏苊娣e可100%覆蓋整個脫硫塔,且噴淋均勻度偏差<1%,基本可實現(xiàn)95%以上的脫硫效率;
⑤采用4級屋脊式除霧器對脫硫后的煙氣進行逐級除霧,使溶液與氣體完全分離,除霧效率高達99.99%以上,確保煙氣粉塵低于10 mg/m3排放;
⑥濕法脫硫位于SCR脫硝后端,脫硝中的少量氨逃逸,在濕法脫硫中可與SO2反應(yīng),形成硫酸鹽,因此也大大降低了氨逃逸量(氨逃逸量<0.5×10-6)。
通過在漳州旗濱玻璃有限公司、河源旗濱硅業(yè)有限公司的煙氣處理備用系統(tǒng)項目進行工程化應(yīng)用,實際使用效果完全符合關(guān)于煙氣排放數(shù)據(jù)、技術(shù)參數(shù)、物料消耗等設(shè)計指標(biāo)要求,取得了很好的應(yīng)用效果:
(1)大幅度降低了玻璃熔窯污染物排放量
①脫硫效率>95%,SO2排放<50 mg/m3;
②脫硝效率>95%,NOX排放<100 mg/m3;
③除塵效率>99.99%,粉塵排放<10 mg/m3;
④氨逃逸<0.5×10-6。
排放指標(biāo)對比見表2。
表2 排放指標(biāo)對比 mg/m3
(2)提高了煙氣工況適應(yīng)性
優(yōu)化設(shè)計后可廣泛適應(yīng)不同污染物濃度范圍的玻璃熔窯煙氣處理,尤其對于高硫、高NOX、高粉塵系統(tǒng),適應(yīng)性強且操作簡便,后續(xù)日常運行維護工作量亦較少。
(3)實現(xiàn)污染物100%達超低排放要求
通過優(yōu)化各子系統(tǒng)設(shè)計,完全實現(xiàn)了在線維護、檢修與更換,實現(xiàn)了玻璃熔窯煙氣處理設(shè)施不間斷運行,確保了污染物100%達標(biāo)排放。
(4)經(jīng)濟效益
①提高了鍋爐換熱效率,煙氣可多利用熱量約80 kJ/m3,折合標(biāo)準(zhǔn)煤約0.011 kg;
②在同樣處理量基礎(chǔ)上,因氨氮摩爾比更低(氨氮摩爾比<1.01),可節(jié)省用氨量5%左右;
③因脫硝基本不需要運行清掃吹灰系統(tǒng),可節(jié)約吹掃介質(zhì)95%以上;
④在處理同樣當(dāng)量污染物的基礎(chǔ)上,因鈣硫比更低(鈣硫比<1.01),可節(jié)省消石灰使用量10%左右;
⑤系統(tǒng)簡潔,自動化程度高,可大大降低人工勞動強度,減少人員編制,人工成本可降低約50%。
玻璃制造企業(yè)作為典型的高能耗、高污染行業(yè),在雙減政策穩(wěn)步推進的嚴(yán)峻形勢下,如何實現(xiàn)節(jié)能減排將成為各個企業(yè)面臨的巨大挑戰(zhàn)。玻璃熔窯煙氣處理系統(tǒng)的運行狀況不僅直接影響玻璃性能與經(jīng)濟效益,更是決定玻璃企業(yè)能否繼續(xù)運營的生命線。因此如何確保玻璃熔窯煙氣處理系統(tǒng)穩(wěn)定實現(xiàn)超低排放是企業(yè)必須著手解決的當(dāng)務(wù)之急。