魏玲
中國石油冀東油田分公司南堡作業(yè)區(qū)(河北 唐山 063200)
南堡油田注水井井型主要以定向井為主,平均井斜40.9°。隨著油田注水開發(fā)的不斷深入,大斜度井不斷增多,大斜度井分層注水技術面臨難題[1-3]。常規(guī)偏心定量分層注水技術由于受井斜因素影響,其投撈測試成功率低[3]。為進一步探索大斜度井井下分層注水新途徑[4-8],形成適應性強的分層注水工藝配套技術[9-14],滿足油田精細注水開發(fā)需求,調(diào)研同心分層注水工藝技術[15-22],該技術具有同心對接成功率高等優(yōu)勢,但在現(xiàn)場應用過程中發(fā)現(xiàn)其存在小配注量測調(diào)不準確、全關狀態(tài)下漏失量大和水嘴調(diào)不動等問題。因此,開展了橋式同心分層注水工藝技術研究,對同心配水器進行改進,開展室內(nèi)評價實驗并應用于礦場,研究形成了一套針對大斜度井的橋式同心分層注水工藝技術,有力推進了南堡油田大斜度井分層注水工藝技術與應用水平的提升。
該技術的核心是橋式同心配水器結(jié)構的改進與應用實踐,采用“V”字形水嘴設計和偏心閥設計,漏失量小,極大地提高了小配注量的測配精度,并且調(diào)節(jié)扭矩小,配水更加容易。
該技術主要針對同心分層注水工藝技術存在漏失量大的問題,對水嘴形狀進行了改進,將“□”字形水嘴設計為“V”字形水嘴,減小水嘴閥芯和閥套間隙漏失面積,極大地減小了全關狀態(tài)下的漏失量,且“V”字形水嘴的過流面積增強了小配注量測調(diào)適應性。
同時,該技術解決了測調(diào)扭矩大、調(diào)不動的問題。設計采用了偏心閥的布局結(jié)構,縮小水嘴體積,減小水嘴閥芯和閥套的配合面,密封件摩擦阻力變??;測調(diào)時配水器中心調(diào)節(jié)機構連通大齒輪旋轉(zhuǎn),帶動小齒輪旋轉(zhuǎn),進而帶動位于偏心位置的井下可調(diào)水嘴的閥芯作直線運動,通過閥芯和閥套的相對開度來調(diào)整注水量,在同等壓差條件下,測調(diào)摩擦阻力和調(diào)節(jié)扭矩減小,配水器水嘴更易調(diào)動,測調(diào)成功率高,如圖1所示。
實驗目的:檢測橋式同心配水器的密封性及調(diào)配可靠性。
如圖2所示,關閉橋式同心配水器可調(diào)水嘴,連接好絲堵和管串,下入模擬井內(nèi)。啟動試壓泵,正打壓逐步升壓至30 MPa 時,穩(wěn)壓30 min,壓降小于1 MPa,符合設計要求。繼續(xù)提高壓力并進行配水器強度實驗,在1.5 倍額定工作壓力下,鋼體無裂紋、無損傷。
圖2 實驗裝置示意圖
2.3.1 調(diào)節(jié)電流及扭矩實驗
檢驗裝置示意圖如圖2 所示,關閉橋式同心配水器可調(diào)水嘴,連接好絲堵和管串,下入模擬井內(nèi)。在25 MPa 壓差下,啟動測調(diào)儀器,測試其調(diào)節(jié)性能,調(diào)節(jié)電流和扭矩測試結(jié)果分別見表1和表2。
表1 調(diào)節(jié)電流測試數(shù)據(jù)mA
表2 扭矩測試數(shù)據(jù)
通過實驗數(shù)據(jù)可以看出,改進后的橋式同心配水器與改進前的相比,空載下調(diào)節(jié)扭矩最高降低了54.45%,25 MPa 下調(diào)節(jié)扭矩最高降低了67.95%,有效降低了調(diào)節(jié)扭矩,水嘴更易調(diào)動。
2.3.2 流量調(diào)節(jié)性能實驗
在不同注水壓差下,調(diào)節(jié)橋式同心配水器水嘴開度直至水嘴全開狀態(tài),根據(jù)水嘴位移與流量壓差計算公式,得出流量-壓差-水嘴位移曲線,如圖3所示。
圖3 流量-壓差-水嘴位移曲線圖
按照圖2要求,在注水壓差10 MPa 下調(diào)節(jié)水嘴開度和注水泵流量,記錄水嘴開度,調(diào)節(jié)到此開度下所用時間及旋轉(zhuǎn)圈數(shù)見表3。
表3 水嘴位移與旋轉(zhuǎn)圈數(shù)關系
由圖3可知,在注水壓差10 MPa下,調(diào)節(jié)位移從3 mm到10 mm,流量從0到35 m3/d。根據(jù)水嘴位移與旋轉(zhuǎn)圈數(shù)關系表(表3)可知,水嘴位移從3 mm到10 mm所需調(diào)節(jié)時間為70 s,僅需旋轉(zhuǎn)0.88圈,能夠滿足小流量調(diào)配要求。
按照圖2要求,在某一固定開度下,通過改變注入流量,開展10~30 m3/d 配水穩(wěn)定性實驗。表4 為開度2 mm時測得的流量-壓力變化數(shù)據(jù)。
表4 開度2 mm時的流量-壓力變化數(shù)據(jù)
根據(jù)冀東油田注水井資料錄取規(guī)范要求,配水誤差30%以內(nèi)為合格,實驗結(jié)果表明:配注為10 m3/d時,壓差變化0.9 MPa以內(nèi),流量變化仍可滿足配注要求;配注為20 m3/d 時,壓差變化2.9 MPa 以內(nèi),流量變化仍可滿足配注要求;配注為30 m3/d 時,壓差變化4.4 MPa以內(nèi),流量變化仍可滿足配注要求。
NP11-237 井位于南堡1 號構造1-1 區(qū)101X20斷塊構造較低部位,人工井底3 731.77 m,最大井斜62.08°,兩級三段橋式同心分層注水管柱。封隔器座封后進行驗封測試,驗封儀皮囊座封在第二個配水器處,井口打壓15 MPa,穩(wěn)壓10 min,壓降小于2 MPa判斷封隔器座封合格。驗封合格后下入同心測調(diào)儀工具串進行測試調(diào)配。層段配注10、20、20 m3/d,測試調(diào)配后,地面泵壓為22.8 MPa,油壓為13.57 MPa,地面流量調(diào)到50.8 m3/d,實測流量50.8 m3/d時,各段流量分別為12.6、15.4、22.8 m3/d,同Ⅰ、同Ⅱ、同Ⅲ均達到配注要求。整套工藝從管柱下入、封隔器坐封、試注到封隔器電纜直讀驗封、單層直讀測調(diào)全過程施工順利。
現(xiàn)場還跟蹤了2 口井初次、二次、三次調(diào)配和復測結(jié)果,見表5,調(diào)配成功率100%;水量穩(wěn)定,經(jīng)過7 個月的注水,3 次測調(diào)之間的流量變化低于15%;測調(diào)順暢、測調(diào)電流為50~80 mA(遠遠低于同心配注的150~200 mA),取得了較好的測試調(diào)配試驗效果。
表5 現(xiàn)場試驗井調(diào)配情況表
目前該技術已在南堡油田作業(yè)區(qū)應用58井次,其中最大井斜62.08°,分注段最大井斜49.5°,施工成功率100%,初次測調(diào)成功率100%,測調(diào)成功率89.6%,測調(diào)效率提升2 倍,測試效率相對偏心分注技術有大幅提高,取得的技術經(jīng)驗將為該技術的實施和推廣應用提供強有力的借鑒和支撐,為規(guī)模推廣奠定基礎。
針對常規(guī)同心分注工藝技術存在的問題,開展了橋式同心分層注水工藝技術研究與攻關,對配水器的結(jié)構進行了改進,室內(nèi)實驗取得良好效果。
1)測調(diào)實驗表明:改進后的調(diào)節(jié)電流降至原電流的50%~70%;同等壓差條件下水嘴更易調(diào)動,完全符合測調(diào)需求。
2)現(xiàn)場實踐表明,改進后的分層注水工藝技術3 個月復測檢配均合格;7 個月后復測檢配合格率高,配水穩(wěn)定,現(xiàn)場應用效果好。
3)橋式同心分層注水工藝技術擴大了同心分注井的應用范圍,解決了調(diào)配精度低的問題,較大限度地發(fā)揮了注水井的高效注水、精細注水優(yōu)勢,為油田的穩(wěn)產(chǎn)和增產(chǎn)提供了技術支撐。