陳永寧 呂宵璘 張飛 郭金坡
摘要:以實(shí)際工業(yè)化廠房工程案例作為切入點(diǎn),現(xiàn)場調(diào)研、總結(jié)廠房工程疊合板現(xiàn)澆層在夏季施工中存在的問題和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),通過細(xì)致分析和科學(xué)研判,在充分結(jié)合實(shí)踐的基礎(chǔ)上,提出一系列切實(shí)可行的技術(shù)措施,為疊合板現(xiàn)澆層施工質(zhì)量控制提供了新的思路和方向。
關(guān)鍵詞:夏季施工; 疊合板; 現(xiàn)澆層; 質(zhì)量分析; 質(zhì)量控制
中圖分類號(hào):TU712.3文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
0引言
隨著建筑業(yè)的發(fā)展,建筑工業(yè)化、建筑產(chǎn)業(yè)化已成為趨勢(shì),預(yù)制構(gòu)件裝配式施工逐步推廣,這種施工方式具有設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化,構(gòu)件生產(chǎn)工廠化,現(xiàn)場施工裝配化,土建裝修一體化的特點(diǎn),也有專家針對(duì)我國發(fā)展裝配式混凝土建筑的技術(shù)路線和思路開展廣泛討論[1]。
本文以實(shí)際工程為例,該工程為工業(yè)化廠房,鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),水平結(jié)構(gòu)均采用水平預(yù)制構(gòu)件裝配施工。目前,裝配式施工為較新的工藝,實(shí)際實(shí)施過程中存在生產(chǎn)、施工、質(zhì)量驗(yàn)收等若干問題,在這里主要針對(duì)現(xiàn)場施工進(jìn)行研究。裝配式施工時(shí),細(xì)部處理較多,特別要注意梁板節(jié)點(diǎn)的處理,以及疊合板現(xiàn)澆層中水電管線布置質(zhì)量的控制。
由于疊合板現(xiàn)澆層混凝土厚度為6 cm和10 cm,施工過程中會(huì)出現(xiàn)電管疊加布設(shè),再進(jìn)行鋼筋蓋筋的布置,往往造成為保證鋼筋混凝土保護(hù)層厚度而提高樓板厚度,對(duì)后續(xù)施工地面做法及房間凈空造成影響。同時(shí),夏季溫度高,季末早晚溫差大、夜間施工照明以及雨季施工都是在疊合板現(xiàn)澆層施工中需要重點(diǎn)考慮的問題。
1疊合板上現(xiàn)澆層澆筑主要問題
案例工程現(xiàn)場疊合板現(xiàn)澆層混凝土澆筑總量約為5 628 m3,整體混凝土澆筑體量較大,同時(shí),混凝土現(xiàn)澆層涉及管線布設(shè)、上部鋼筋施工、混凝土澆筑等內(nèi)容,如果施工操作不當(dāng),會(huì)出現(xiàn)管線疊合導(dǎo)致若干質(zhì)量問題,嚴(yán)重影響現(xiàn)澆層的施工質(zhì)量。因此,針對(duì)已完成施工的疊合板現(xiàn)澆層進(jìn)行了大面積的質(zhì)量抽查,共在現(xiàn)場抽查250點(diǎn),合格率僅為81.2%,對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了歸納統(tǒng)計(jì),見表1。
將發(fā)現(xiàn)的問題統(tǒng)計(jì)后,對(duì)問題進(jìn)行了進(jìn)一步的確認(rèn),明確不合格的項(xiàng)目中具體的質(zhì)量問題,截面尺寸偏差主要是“樓板增厚”,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度主要體現(xiàn)在“地面反砂”,觀感質(zhì)量主要是“空鼓開裂”以及“露筋、露管”。
針對(duì)工程施工中的質(zhì)量控制,應(yīng)通過解決主要問題,以最小的投入達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),因此,對(duì)于抽查中發(fā)現(xiàn)的問題,選擇解決占比最大的一項(xiàng)或幾項(xiàng)問題。通過抽查情況表明顯可以看出,截面尺寸偏差在所有問題中數(shù)量最多,占比81.2也最大,而截面尺寸偏差問題主要是“樓板增厚”問題,決定將“樓板增厚”問題作為需要解決的主要問題。
2關(guān)鍵技術(shù)要點(diǎn)分析
通過現(xiàn)場檢查和調(diào)查分析,確定了本項(xiàng)目疊合板現(xiàn)澆層施工中需要解決的主要問題:“樓板增厚”,下面就要針對(duì)“樓板增厚”進(jìn)行細(xì)致的分析,找到導(dǎo)致問題產(chǎn)生根本原因,這就需要從作業(yè)人員、管理人員、建筑材料、施工機(jī)械、施工方法、作業(yè)環(huán)境、自然環(huán)境、檢測(cè)方法等多方面考慮,進(jìn)行細(xì)致的因果分析,從而找到問題的關(guān)鍵。運(yùn)用因果圖進(jìn)行分析,見圖1。
通過細(xì)致的分析,能夠看到,導(dǎo)致問題產(chǎn)生可能的原因有很多,包括專業(yè)施工經(jīng)驗(yàn)不足、管理體系不健全、測(cè)量工具未校準(zhǔn)、測(cè)量工具精度不夠、人員驗(yàn)收不嚴(yán)格、管線直徑較大、管線交叉、構(gòu)件堆放不當(dāng)、混凝土澆筑順序不當(dāng)、夜間施工、放線誤差大、模板變形、混凝土收面標(biāo)高控制不到位等。
但是,這些問題是否在本工程中存在,如果存在是否是導(dǎo)致出現(xiàn)主要質(zhì)量問題的根本原因,還需要進(jìn)一步的分析以及通過實(shí)際的調(diào)查和檢驗(yàn)進(jìn)行確認(rèn)。針對(duì)分析出的每一項(xiàng)原因,在現(xiàn)場通過多種方式進(jìn)行了檢查和確認(rèn),從而找到了主要原因,以下針對(duì)這些主要原因作了具體說明。
2.1專業(yè)施工經(jīng)驗(yàn)不足
裝配式施工工藝與傳統(tǒng)現(xiàn)澆工藝不同,并且本工程水平構(gòu)件裝配施工體量較大。通過對(duì)現(xiàn)場人員的試卷考核發(fā)現(xiàn),各工種50%以上施工人員未從事過裝配式施工,統(tǒng)計(jì)情況。
2.2管線交叉
現(xiàn)場施工過程中發(fā)現(xiàn)強(qiáng)電、弱電管線布置存在交叉現(xiàn)象,該部位現(xiàn)澆層厚度為6 cm,管線交叉點(diǎn)部位高度為5.5 cm,該部位后續(xù)鋼筋施工完成后,整體厚度必定超過6 cm。
2.3混凝土收面標(biāo)高控制不到位
根據(jù)項(xiàng)目部制定的《混凝土澆筑施工方案》,現(xiàn)場安排施工管理人員監(jiān)督檢查混凝土澆筑時(shí)的收面情況?,F(xiàn)場混凝土澆筑前,施工人員每層僅設(shè)置4個(gè)標(biāo)高控制點(diǎn),且沒有采取掛線等方式對(duì)混凝土澆筑標(biāo)高進(jìn)行有效控制。混凝土澆筑收面時(shí),施工人員也比較隨意,沒有對(duì)混凝土頂面標(biāo)高進(jìn)行反復(fù)測(cè)量。依據(jù)GB 50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求,頂板混凝土上表皮標(biāo)高允許偏差為±10mm?,F(xiàn)場組織施工人員對(duì)澆筑后的頂板混凝土標(biāo)高進(jìn)行復(fù)核并作好記錄,其中最大偏差為14 mm,沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。疊合板現(xiàn)澆層施工后頂板標(biāo)高檢查情況見表2。
3制定疊合板現(xiàn)澆層澆筑質(zhì)量措施
通過對(duì)疊合板混凝土現(xiàn)澆層施工中的關(guān)鍵技術(shù)要點(diǎn)進(jìn)行分析,以及經(jīng)過現(xiàn)場實(shí)地檢查和調(diào)查,找到了導(dǎo)致“樓板增厚”這個(gè)需要解決的主要問題產(chǎn)生的3項(xiàng)最根本原因,也是本工程必須解決的致命問題。下面針對(duì)這3項(xiàng)問題,逐一開展分析,并結(jié)合本工程實(shí)際情況,從可行性、有效性、經(jīng)濟(jì)性、時(shí)效性等多方面進(jìn)行一一對(duì)比,從多個(gè)方案中選擇出切實(shí)可行且能夠有效解決問題的最佳對(duì)策方案。
3.1針對(duì)專業(yè)施工經(jīng)驗(yàn)不足的方案選擇和實(shí)施
3.1.1方案選擇
針對(duì)專業(yè)施工經(jīng)驗(yàn)不足的問題,考慮從“編制施工方案,作好培訓(xùn)、交底”和“更換施工隊(duì)伍”兩個(gè)方案中進(jìn)行選擇,具體比選過程見表3。
3.1.2方案實(shí)施
(1)根據(jù)裝配式施工工藝,結(jié)合施工圖紙,編制可行的裝配式施工方案。
(2)召開現(xiàn)澆層混凝土質(zhì)量控制專題會(huì)。由項(xiàng)目部技術(shù)人員在施工前組織相關(guān)人員召開“現(xiàn)澆層混凝土質(zhì)量控制”專題討論會(huì),結(jié)合討論內(nèi)容作好施工作業(yè)人員的質(zhì)量培訓(xùn)工作,使施工人員能夠熟練掌握關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)施工工藝。
(3)作好技術(shù)交底。每層裝配式施工前由施工員負(fù)責(zé)做好技術(shù)交底工作,技術(shù)交底記錄內(nèi)容全面,交底記錄完成率應(yīng)達(dá)到100%。
(4)安排專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)。由于施工班組的作業(yè)人員較多,而且有一定的人員流動(dòng)性,為避免新進(jìn)場工人接受的培訓(xùn)不足,安排專業(yè)技術(shù)人員及時(shí)對(duì)不熟悉施工方法的作業(yè)人員進(jìn)行講解和指導(dǎo)。
3.2針對(duì)管線交叉的方案選擇和實(shí)施
3.2.1方案選擇
針對(duì)管線交叉的問題,考慮從“施工前采用CAD軟件對(duì)圖紙進(jìn)行細(xì)化”和“整體驗(yàn)收,對(duì)樓板厚度過大的進(jìn)行管線局部調(diào)整”兩個(gè)方案中進(jìn)行選擇,具體比選過程見表4。
3.2.2方案實(shí)施
(1)借助 AutoCAD軟件模擬施工。為保證強(qiáng)電、弱電管線施工位置的準(zhǔn)確性,施工前借助AutoCAD軟件,根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙?zhí)峁┑膹?qiáng)電、弱電圖紙進(jìn)行模擬疊加放樣。通過模擬放樣可以全面直觀的了解管線的規(guī)格尺寸、位置走向及是否會(huì)出現(xiàn)管線交叉現(xiàn)象。
(2)通過圖紙發(fā)現(xiàn)存在管線交叉現(xiàn)象,交叉管線規(guī)格為32 mm和20 mm、20 mm和20 mm。針對(duì)上述情況進(jìn)行對(duì)比分析(表5)。
(3)根據(jù)上面分析表可以發(fā)現(xiàn),32 mm和20 mm管線交叉時(shí),在60 mm厚現(xiàn)澆層無法進(jìn)行施工,但可以在100 mm厚現(xiàn)澆層中進(jìn)行施工。因此,需要對(duì)管線位置進(jìn)行調(diào)整(圖2、圖3)。
(4)結(jié)合管線的具體位置,在保證施工質(zhì)量的前提下,同時(shí)兼顧成本因素,32 mm管線位置不變,對(duì)20 mm管線位置進(jìn)行微調(diào),將32 mm和20 mm管線交叉點(diǎn)設(shè)置在100 mm厚現(xiàn)澆層中。
3.3針對(duì)混凝土收面標(biāo)高控制不到位的方案選擇和實(shí)施
3.3.1方案選擇
針對(duì)混凝土收面標(biāo)高控制不到位的問題,考慮從“澆筑過程中使用激光水準(zhǔn)儀作為標(biāo)高控制線”和“采用標(biāo)高控制線及鋼筋定位筋進(jìn)行標(biāo)高控制,做好收面測(cè)量”兩個(gè)方案中進(jìn)行選擇,具體比選過程見表6。
3.3.2方案實(shí)施
(1)設(shè)置標(biāo)高控制線。根據(jù)建設(shè)方提供的原始水平標(biāo)高點(diǎn),利用50 m鋼尺將原始水平標(biāo)高點(diǎn)引至作業(yè)層,在鋼筋上使用膠帶標(biāo)識(shí)建筑50線。掛白線作為標(biāo)高控制線。
(2)焊接定位鋼筋。選取直徑為10 mm鋼筋作為定位鋼筋,制作長度為60 mm和100 mm??紤]到樓板鋼筋剛度不夠,容易引起板面鋼筋上下位移,將定位鋼筋焊接在桁架筋上。定位鋼筋每2 m2設(shè)置1處。
(3)鋼筋定位筋抄平。利用激光水準(zhǔn)儀對(duì)鋼筋定位筋上表面標(biāo)高進(jìn)行超平。
4方案實(shí)施效果檢查
通過3條對(duì)策方案的現(xiàn)場實(shí)施,對(duì)采用新方案施工的疊合板混凝土現(xiàn)澆層進(jìn)行了檢查,樓板厚度合格率達(dá)到97.2%,整體現(xiàn)澆層施工質(zhì)量達(dá)到96.4%,效果顯著(圖4)。
5結(jié)束語
本文以發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的方式,提出了疊合板現(xiàn)澆層施工質(zhì)量控制的新思路,通過對(duì)疊合板現(xiàn)澆層施工質(zhì)量控制,對(duì)操作方案進(jìn)行綜合優(yōu)化,有效解決了施工中常見的質(zhì)量問題,是裝配式建筑水平預(yù)制疊合板施工的優(yōu)秀案例,為提高疊合板施工質(zhì)量提供了新的方向和辦法。參考文獻(xiàn)
[1]蔣勤儉. 國內(nèi)外裝配式混凝土建筑發(fā)展綜述[J]. 建筑技術(shù), 2010, 41(12):4.
[作者簡介]陳永寧(1987—),男,本科,工程師,從事建筑工程管理工作;呂宵璘(1995—),男,本科,助理工程師,從事建筑工程管理工作。