摘要:采用化學成分分析、拉伸試驗、硬度試驗、金相分析和掃描電鏡形貌及能譜分析等方法,對G102+TP304H后屏過熱器管爆管原因進行了分析,結(jié)果表明:在高溫高壓工況及熱應(yīng)力作用下,管樣異種鋼焊接接頭G102側(cè)熔合線處因碳遷移形成了增碳層,G102母材韌性異常且該側(cè)熱影響區(qū)局部存在淬硬馬氏體組織,使熔合線處力學性能出現(xiàn)異常并產(chǎn)生了沿晶微裂紋,隨著裂紋的擴展,最終導致G102側(cè)熔合線處發(fā)生開裂和斷裂。
關(guān)鍵詞:異接焊口;過熱器;斷裂分析;TP304H;碳遷移
中圖分類號:TG115" " 文獻標志碼:A" " 文章編號:1671-0797(2024)16-0069-03
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2024.16.019
0" " 引言
異種鋼的焊接接頭,特別是珠光體耐熱鋼與奧氏體焊接接頭,一直是運行中的薄弱環(huán)節(jié)[1]。
該類接頭在焊接熱循環(huán)的特殊作用以及高溫運行過程中,因熱膨脹系數(shù)差而形成熱應(yīng)力和碳遷移等,導致焊接接頭的組織結(jié)構(gòu)和力學性能等發(fā)生變化[2]。
某電廠#3爐后屏過熱器管異種鋼接頭發(fā)生爆管,至爆管時運行約14 600 h,母材所使用的材料為TP304H+G102,接頭采用熱絲焊,焊絲為Incone182,為查找爆管原因,對斷裂異接管進行了試驗,分析其斷裂原因。
1" " 宏觀觀察分析
對斷裂異接管進行宏觀觀察分析,管子無明顯的變形、鼓包,斷裂位置為焊接接頭的G102側(cè)熔合線位置,G102側(cè)斷口基本為焊接坡口輪廓形狀,焊縫側(cè)斷口可見明顯的焊縫熔敷金屬形貌,鋼管內(nèi)壁干凈無異常腐蝕情況。
2" " 化學成分分析
對斷裂異接管樣品的G102側(cè)母材、TP304H側(cè)母材和焊縫進行化學成分分析,結(jié)果表明管樣焊縫兩側(cè)母材化學成分均符合標準要求,焊縫金屬為鎳基材料,材料成分無明顯異常,結(jié)果如表1所示。
3" " 拉伸試驗結(jié)果
對斷裂異接管的母材進行拉伸試驗,每根管樣在向火面和背火面分別制取試樣,試驗結(jié)果顯示兩種鋼管母材拉伸試驗結(jié)果均滿足GB/T 5310—2017《高壓鍋爐用無縫鋼管》[3]以及ASME-A213《鍋爐、過熱器和換熱器用無縫鐵素體和奧氏體合金鋼管子》[4]標準要求,結(jié)果如表2所示。
4" " 硬度試驗結(jié)果
對異接管試驗焊縫兩側(cè)母材、G102側(cè)熱影響區(qū)、TP304H側(cè)熱影響區(qū)分別進行硬度試驗。G102側(cè)熱影響區(qū)硬度值均明顯偏高,根據(jù)DL/T 752—2010《火力發(fā)電廠異種鋼焊接技術(shù)規(guī)程》[5]標準,其硬度值不應(yīng)超出接頭兩側(cè)母材實際布氏硬度平均值30%,TP304H側(cè)熱影響區(qū)硬度值無明顯異常,試驗結(jié)果如表3所示。
5" " 金相分析結(jié)果
5.1" " G102、TP304H母材顯微組織分析
對G102和TP304H母材,取縱截面金相試樣,打磨拋光經(jīng)4%硝酸酒精和王水腐蝕后進行金相分析,G102母材顯微組織均為回火貝氏體+少量析出相,貝氏體老化級別2.0~2.5級,TP304H母材顯微組織均為奧氏體,奧氏體組織老化級別3.5~4.0級,如圖1所示。
5.2" " G102側(cè)熔合區(qū)顯微組織分析
對異接管G102側(cè)熔合區(qū)進行金相觀察,鋼管沿G102側(cè)熔合線出現(xiàn)斷裂,過熱區(qū)主要為粒狀貝氏體組織,局部有大量回火馬氏體組織,如圖2所示。
5.3" nbsp; TP304H側(cè)熔合區(qū)顯微組織分析
對TP304H側(cè)熔合區(qū)取縱向試樣,打磨拋光經(jīng)王水腐蝕后進行金相分析,熱影響區(qū)TP304H母材組織為奧氏體,組織無明顯異常長大,沿熔合線可見明顯黑色條帶,如圖3所示。
6" " 掃描電鏡形貌及能譜分析
對異接管的焊縫側(cè)斷口進行掃描電鏡形貌觀察,可見斷口表面均被氧化物等覆蓋,無法分辨斷口微觀形貌特征,斷口斷面輪廓基本與坡口形狀一致,如圖4所示。
對管樣裂紋截面金相鑲嵌試樣進行掃描電鏡形貌觀察及能譜分析,從圖片可見裂紋基本沿G102和焊縫金屬之間的熔合線擴展,主裂紋焊縫側(cè)可見大量沿晶開裂的微裂紋,如圖5所示。
對管樣沿熔合線分布的條狀碳化物進行能譜分析,結(jié)果顯示條狀碳化物碳含量達0.9wt%,對管樣焊縫近主裂紋處、條狀碳化物、焊縫基體分別進行能譜分析,結(jié)果顯示主裂紋焊縫側(cè)附近存在明顯碳集聚,如圖6、表4所示。
7" " 原因分析
綜上分析,后屏過熱器管樣G102鋼管母材碳含量均明顯高于焊縫金屬和不銹鋼管母材,焊接接頭不同材料之間存在明顯的碳濃度梯度,在高溫高壓服役工況下,后屏過熱器管異種鋼焊接接頭的G102側(cè)碳向焊縫方向遷移,并在熔合線處集聚形成增碳層;管樣G102側(cè)熱影響區(qū)局部存在淬硬馬氏體組織,導致該處力學性能較差;同時不銹鋼與合金鋼的導熱系數(shù)和熱膨脹系數(shù)差別較大,在高溫環(huán)境下形成較大熱應(yīng)力;在高溫高壓工況及熱應(yīng)力的綜合作用下該異種鋼焊接接頭沿G102側(cè)熔合線產(chǎn)生了沿晶微裂紋,隨著裂紋的擴展,最終導致管樣焊接接頭G102側(cè)熔合線處出現(xiàn)開裂和斷裂。
8" " 總結(jié)及預防措施
本次#3機組后屏過熱器爆管原因為:在高溫高壓工況及熱應(yīng)力作用下,異種鋼焊接接頭G102側(cè)熔合線處因碳遷移形成了增碳層,G102側(cè)熱影響區(qū)局部存在淬硬馬氏體組織,使熔合線處力學性能出現(xiàn)異常并產(chǎn)生了沿晶微裂紋,隨著裂紋的擴展,最終導致G102側(cè)熔合線處發(fā)生開裂和斷裂。為了避免同類型事故再次發(fā)生,提出以下建議:1)建議加強對該爐后屏過熱器管的檢查和檢驗,并做好該爐此類過熱器管的更換計劃,及時實施更換。2)盡量在制造車間完成不銹鋼管與合金鋼管的異種鋼焊接,減少鍋爐安裝現(xiàn)場的異種鋼焊接,以更好地保證焊接質(zhì)量。3)異種鋼焊接前應(yīng)將焊面及附近區(qū)域污物清理干凈,采用經(jīng)評定合格的焊接工藝,并由熟練焊工進行焊接,保證焊接質(zhì)量。
[參考文獻]
[1] 何衛(wèi)忠,蔡永江.高溫再熱器管異種鋼焊接接頭失效分析[J].水利電力機械,2006(6):47-49.
[2] 劉立營,李太江,劉福廣,等.TP304H+12Cr1MoV異種鋼焊接接頭的界面蠕變損傷行為[J].焊管,2013(10):31-35.
[3] 高壓鍋爐用無縫鋼管:GB/T 5310—2017[S].
[4] 鍋爐、過熱器和換熱器用無縫鐵素體和奧氏體合金鋼管子:ASME-A213[S].
[5] 火力發(fā)電廠異種鋼焊接技術(shù)規(guī)程:DL/T 752—2010[S].
收稿日期:2024-04-07
作者簡介:汪龍平(1981—),男,安徽人,碩士研究生,工程師,主要從事電廠金屬材料方面的工作。