[關鍵詞]油壓機;自動化;PLC
[中圖分類號]TP273 [文獻標志碼]A [文章編號]2095–6487(2024)10–0096–03
粉末冶金是以金屬或非金屬粉末的混合物為原料,經過成型和燒結,制取金屬材料、復合材料及各種類型制品的工業(yè)技術。其中成型是將混料裝入模具,重壓制成具有一定形狀、尺寸及密度的型坯的過程。在油壓機生產的過程中,工人需要連續(xù)拆裝、移動近20kg的模具,勞動強度大,且工人距離油壓機較近,生產過程中的安全、粉塵、噪聲等問題也難以解決。另外,由于工人操作水平參差不齊、人員定期輪崗等因素,產品良率難以穩(wěn)定,增加了企業(yè)生產成本。因此對該型油壓機進行自動化改造,是提高生產效率、降低生產成本、保障生產安全的必由之路,也是現代制造業(yè)提升競爭力的關鍵所在。
1總體設計方案
YT70-500型油壓機包含了料倉、給料器、布料器、布料模組、脫模劑噴嘴、壓機、脫模墊塊、氣動手指、取料直線模組、料盤移動模組、成品料盤等主要部件。其工作過程為:設備通電自檢→給料器按照設定的重量稱量粉料至秤斗→秤斗放料至布料器料槽內的同時,脫模劑噴嘴向模腔內均勻噴入脫模劑→布料模組帶動布料器下料的同時,在模腔內來回移動,將粉料均勻散入模腔→布料器退回后,壓機主缸下降壓制產品,壓制完畢主缸退回→左右脫模氣缸將脫模墊塊推入→壓機主缸再次下壓,壓機沖頭通過脫模墊塊將模具中的模板下壓,完成產品脫?!鷬A取手指在取料直線模組驅動下,與料盤移動模組聯動完成產品擺盤→料盤移動模組將料盤移出,等待更換空盤。至此,完成由粉料到產品的全過程。
結合改造后的油壓機工作過程,設計油壓機控制系統,以SIMATICS7-1200PLC為核心控制器,通過稱重傳感器、光電傳感器、中間繼電器、交流接觸器及電磁閥等器件,監(jiān)測控制稱料重量、布料速度、布料均勻性、壓頭位置、脫模劑噴灑的均勻性、氣動手指夾取的準確性及擺盤位置等參數行為。
根據該型油壓機的功能,將其細化為稱量模塊、布料模塊、壓制脫模模塊及取料擺盤模塊4部分進行設計,總體設計示意如圖1所示。
2稱量模塊
穩(wěn)定且精確的自動化稱量是保證產品質量的關鍵因素,為此特研發(fā)了專用于鉬金屬粉末的稱量模塊。稱量模塊主要由給料器、稱量斗、稱量支架及稱重傳感器構成。當稱量模塊進入自動運行狀態(tài)后,稱重控制系統啟動給料器通過振動以物料流的方式向稱量斗給料,稱量斗下方的稱重傳感器則將粉料重量轉變?yōu)殡娦盘柌鬏斀oPLC控制器。當物料重量達到設定值時,停止給料,完成動態(tài)稱重過程。此時系統通過光電傳感器檢測到布料模組到達放料位置,PLC控制器發(fā)出控制信號打開稱量斗卸料,物料進入布料器料槽內,卸料完畢后稱量斗自動復位。給料器設置快、慢兩級給料方式,其快、慢給料的速度均可單獨調整,從而保證稱重傳感器滿足計量的準確度和速度要求。
3布料模塊
均勻布料是確保壓制出合格鉬坯的重要因素。鉬粉顆粒在運動形式上具備與液體相似的流動性,但是由于顆粒間相對移動時存在摩擦,以及顆粒間的相互楔持,粉末的流動又在一定程度上受到限制。松散的粉末以散狀流動的方式裝入模腔時,因粉末間的摩擦和粉末與模腔側壁的摩擦,使得粉末在模腔中很容易產生顆粒間的“拱橋”現象,導致布料不均。在壓制初期,鉬坯各橫截面上的粉末受力相同,鉬粉顆粒只產生柱式流動,不產生橫向流動。然而到了壓制后期,特別是接近壓制成型的瞬間,因壓制壓力極大,鉬坯中某一橫截面上的鉬粉顆??赡軐ο噜徑孛娈a生足夠大的側壓力,使其發(fā)生橫向滑動。這種滑動的出現,使得鉬粉顆粒與模壁之間的側壓力增大,成型的靜壓力減小,導致脫模阻力增大。此外,這種現象可能會導致鉬坯內部出現滑動面,造成鉬坯一出模就有裂紋,嚴重時還會出現掉角、掉邊等現象。
為解決該問題,設計了直線模組與布料器組合的布料模塊,布料器負責將料槽內的粉料均勻穩(wěn)定地送出,借助適配于模腔寬度的料槽出口,使粉料可以在寬度范圍內均勻落入模腔。由伺服電機驅動的直線模組帶動布料器在模腔長度范圍內往復運動,并通過PLC核心控制器對其運動進行優(yōu)化控制,使得粉料能夠在模腔長度范圍內均勻散布。二者經PLC控制聯動運轉可以使模腔內粉料均勻分布,從而保證壓制出的成品達到工藝要求。
4壓制脫模模塊
壓制脫模模塊是該型壓機的核心模塊,改造過程中主要面臨兩個問題:①手動組合模具可以拆開,方便脫模,而改為自動化壓制脫模則需設計新的專用模具,并制作專用脫模劑,方可實現原本功能;②更換新模具后產生的產品開裂問題,以設計全新模腔結構的辦法得以解決。
4.1新型專用模具
此次改造是基于原有油壓機做自動化升級,原油壓機適用于手動組合模具生產,只有一個主缸,并未設置下缸,且該壓機結構上并不允許增加下液壓缸,常規(guī)的自動化壓機工作原理并不適用。因此設計制作了新型專用模具,其操作流程如下:在布料模塊將粉料充填入模腔后,主缸下壓,帶動上沖頭進入模腔進行預壓→預壓后,上沖頭四周圍板與模架接觸,隨著主缸繼續(xù)下壓,上沖頭與模架同時下移,完成強制浮動壓制→壓制并保壓后,主缸退回,帶動上沖頭復位,模架在彈簧作用下隨之復位→模具兩側氣缸將脫模墊塊推入,主缸再次下壓,通過脫模墊塊將模架下壓至脫模位置,使得成品完全露出模具→由氣動手指夾走鉬坯,主缸退回,兩側脫模墊塊復位。至此,完成一次壓制循環(huán)。
專用模具的使用后無須對油壓機進行大的改動,可利用主液壓缸連續(xù)動作,實現產品的壓制和脫模。
4.2專用脫模劑
對于改造后的自動化壓機來說,要將壓好的鉬坯從模腔中脫出,除應設計合理的脫模機構外,還應具備足夠的脫模力,這是鉬坯完整脫模的必要條件。在一般的壓制條件下,脫模力的大小與壓制壓力呈一定的線性關系,而制約這種關系的則是鉬坯與模壁的摩擦系數。對于相同基體的粉末而言,如使用適量且適配的脫模劑,則能大幅降低鉬坯與模壁間的相對摩擦系數,減小脫模力。
在測得該油壓機所使用的鉬粉費氏粒度為3.5~3.8μm、松裝密度約為1.5g/cm3后,經過大量試驗,配制了專用脫模劑并設計了合理的噴涂方式。該型脫模劑沒有采用粉料中混合脫模劑的方式,而是將脫模劑噴涂于模具表面,因此用量極少,且脫模劑在高壓釋放后分解的產物是氣體,因此不會影響成品質量。在實際使用過程中,能減少50%~60%脫模力,提高了產品的良率,延長了模具的使用壽命。
4.3模腔設計
在使用新型模具和脫模劑的試運行中,發(fā)現鉬粉在壓制過程中開裂分層,經分析,開裂原因主要是鉬坯的彈性后效。
彈性后效是指在卸載壓制壓力,并把板坯脫模之后,板坯自發(fā)發(fā)生的彈性膨脹現象。粉料在壓制過程中,粉料顆粒受到壓制壓力發(fā)生彈性形變。因此,在成型板坯中就存在因彈性形變而貯有的彈性勢能,從而聚集起較大的內應力。當壓制壓力卸載后,聚集起的內應力就會改變顆粒間的接觸狀態(tài)和外形,使粉末顆粒的彈性變形得以恢復,于是板坯就產生了彈性膨脹的現象。而板坯的彈性膨脹又會直接導致顆粒接觸區(qū)域應力的降低和顆粒間接觸面積的減少,這種變化不是在所有的顆粒間均勻進行,所以局部區(qū)域的顆粒間黏結就會遭到破壞。最終,這種不均勻的彈性膨脹就會導致板坯出現裂紋和分層。
采用新型模具壓制時,模腔為整體結構,壓力卸載后,板坯受模腔限制,應力無法釋放。在脫模時,板坯上半部分脫出模腔,由于彈性膨脹尺寸增大,而下半部分受模腔約束不能形變,極易產生極大的剪切力。當剪切力超過鉬坯強度時,便會垂直于脫模方向產生裂紋,甚至會導致鉬坯開裂為上下兩半。
為解決該問題,設計試驗采用3種壓力對同一規(guī)格的產品分別進行壓制,每種壓力抽樣5塊,取密度平均值,試驗數據見表1。
從試驗數據看,板坯在壓制過程中,壓力上升,板坯強度與密度均增加,但當壓強調節(jié)至21MPa時,部分產品表面出現裂紋。
根據試驗結果對壓機參數進行調整,并對模腔做出改進,將模腔分為成型段和脫模段。成型段按照鉬坯外形尺寸加工,在脫模段加工出拔模錐度,并對模腔上邊沿做倒圓角處理。使用改進后的模腔進行試驗,在脫模過程中,彈性后效發(fā)生的過程變得緩慢而均勻,逐漸向四周釋放應力,在脫出模腔時,鉬坯內應力基本釋放完畢,鉬坯達到工藝要求。
5取料擺盤模塊
為提高生產效率、保障工人安全,在鉬坯脫模后,設計了取料擺盤模塊。該模塊采用氣動手指作為抓取機構,通過調節(jié)氣源壓力控制抓取力的大小,避免因抓取力過小導致鉬坯墜落,或抓取力過大使得鉬坯產生裂紋。另外還對氣動手指進行了改造,在與鉬坯接觸的部位采用柔性材料,以保護其表面不會受損。
料盤則采用由PLC控制器控制的十字模組,與氣動手指聯動,將鉬坯整齊擺放于料盤中,料盤內鋪設柔性材料以保護鉬坯不會因碰撞而受損。當料盤擺放滿后,自動移出并暫停,由工人對鉬坯進行清理和檢驗后,更換空置料盤,繼續(xù)進行生產活動。
6改進結果
6.1降低勞動強度
改造前,工人需要手動完成鉬粉稱量、清理并組合模具、裝粉刮平、推入油壓機壓制、拆模取出產品等一系列復雜操作,勞動強度大。
改造后,工人只需加料和更換料盤,其他動作均由設備自動完成,大幅降低了工人的勞動強度。
6.2提高安全性
改造前,工人工作中肢體會進入壓機沖頭行程空間,如果油壓機控制系統失靈或誤操作,均存在被夾傷的風險。另外,該型油壓機最大壓力為500t,在生產過程中工人緊挨油壓機站立,一旦油壓機或模具損傷,飛濺的物體均有傷人的風險。此外,長期在粉塵空間進行重體力勞動,對個人正常的生活、工作都會有較大的影響。
改造后,生產過程避免工人參與,減少了操作失誤和意外造成的安全問題,也保護了工人的身體健康。
6.3提高生產效率和產品良率
改造前,因工人操作水平不一導致產品良率波動較大。通過對油壓機改造,全程由設備自動完成生產,且可以由1人值守多臺設備,大幅提高了企業(yè)的生產效率和產品良率。
7結束語
針對YT70-500型油壓機,以PLC為核心對其進行了自動化改造,通過各模塊的聯動協作,實現由鉬粉到鉬坯的全自動生產,大幅降低了工人的勞動強度,節(jié)省了企業(yè)的生產成本,提高了產品良率和生產效率,為同類型設備的自動化改造提供了參考。