劉紹,王燕琳,2,蔣紅梅
(1.湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科技學(xué)院,長沙 410128;2.光明乳業(yè)股份有限公司,上海 201103;3.紐迪希亞制藥(無錫)有限公司,江蘇 無錫 214111)
DMAIC流程在乳品工業(yè)中的應(yīng)用
劉紹1,王燕琳1,2,蔣紅梅3
(1.湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科技學(xué)院,長沙 410128;2.光明乳業(yè)股份有限公司,上海 201103;3.紐迪希亞制藥(無錫)有限公司,江蘇 無錫 214111)
介紹了DMAIC流程在某乳品企業(yè)中降低車間奶包漏包率的應(yīng)用,通過統(tǒng)計(jì)與分析找到了影響漏包率的重要影響因素,提出了相應(yīng)解決方案,使得產(chǎn)品質(zhì)量得到顯著提高。該方法可為相關(guān)乳品企業(yè)提供借鑒。
DPMO;DMAIC;FMEA;乳品企業(yè)
作為一套系統(tǒng)的業(yè)務(wù)改進(jìn)方法體系,六西格瑪管理在摩托羅拉、通用電氣、惠普等國際大公司獲得了巨大成功[1],已得到世界各國企業(yè)的普遍認(rèn)可。它通過對現(xiàn)有過程實(shí)施DMAIC,可消除過程缺陷和無價值作業(yè),從而提高質(zhì)量、降低成本、提高客戶滿意度,進(jìn)而增強(qiáng)企業(yè)競爭力。
光明乳業(yè)下屬某乳品工廠主要生產(chǎn)袋裝產(chǎn)品,其中巴氏消毒奶的漏包投訴是造成工廠產(chǎn)品投訴的主因,為減少市場投訴率,減少車間漏包率,該廠決定實(shí)施六西格瑪項(xiàng)目。工廠于2009年1月成立項(xiàng)目小組,本文從6σ管理方法中的DMAIC流程各個階段出發(fā)系統(tǒng)地闡述了該工廠降低車間奶包漏包率的情況。
本階段是任何六西格瑪項(xiàng)目的第一步,也是最重要的部分之一。其具體工作包括確定項(xiàng)目、項(xiàng)目范圍、目標(biāo)、小組成員;確定項(xiàng)目流程及各自職責(zé);了解顧客需求,編制SIPOC工作表;確定測量數(shù)據(jù)的范圍。
關(guān)于項(xiàng)目名稱,早期確定本項(xiàng)目為“降低市場漏包投訴率”,但根據(jù)6σ要求,項(xiàng)目必須是可控制的,為此后來將項(xiàng)目更改為“堵漏行動--降低車間漏包率”。
其中車間漏包率是指在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的漏包數(shù)占生產(chǎn)總量(袋數(shù))的百分比,這里生產(chǎn)過程包括灌裝、裝箱、入庫工序。采用百萬機(jī)會缺陷數(shù)DPMO值來衡量σ質(zhì)量水平(查σ值與DPMO值轉(zhuǎn)換表[2]即可從DPMO查得質(zhì)量水平)。本項(xiàng)目中,
式中機(jī)會數(shù)為4,因根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施前關(guān)于車間漏包率的實(shí)際情況確定共有封口漏、機(jī)械刮傷、奶格壓破、奶膜砂眼等4個關(guān)鍵質(zhì)量特性。
經(jīng)分析,當(dāng)對原料奶消毒后,袋裝產(chǎn)品生產(chǎn)工序中,共有灌裝、裝箱、入庫三道工序與漏包率有關(guān),故將灌裝、裝箱、入庫三道工序以及包裝材料與包裝工等確定為小組項(xiàng)目活動范圍。
本階段中,為便于識別和確定顧客要求、產(chǎn)品和過程的范圍及關(guān)鍵因素,特制定SIPOC工作流程表(見表1),并依此實(shí)施。
本階段測量數(shù)據(jù)的范圍為2008年1月-12月的車
為保證測量數(shù)據(jù)有效和充分,本階段須做以下一些工作:繪制流程圖;確定測量對象Y與X;確定測量的時間范圍、樣本量;收集項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)等。
首先根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況,為便于項(xiàng)目實(shí)施,繪制實(shí)施流程圖。然后參照相關(guān)文獻(xiàn)[3],采用關(guān)鍵質(zhì)量特性分析法(CTQ分析,即Critical To Quality分析)來確定測量對象。關(guān)鍵質(zhì)量特性分析是一種分析過程流程圖以發(fā)現(xiàn)問題的方法。這種分析方法研究輸入(X)和輸出(Y)并找出影響過程和輸出質(zhì)量的環(huán)節(jié)。根據(jù)實(shí)際情況,特制定本項(xiàng)目CTQ分析圖(見圖1)。
該階段同時收集與分析2009年1月-5月車間檢出漏包率的數(shù)據(jù)。將測量階段所得可靠數(shù)據(jù)整理,以便于分析階段利用軟件進(jìn)行分析。
分析階段的工作包括定性找出所有可能的原因;對非關(guān)鍵原因進(jìn)行篩選排除;運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法對關(guān)鍵原因進(jìn)行確定。
首先確定可能原因。依項(xiàng)目CTQ分析圖(圖1),利用親和圖法,對2008及2009年漏包種類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),依漏包原因?qū)⒙┌N類大致分為:封口漏包、機(jī)械設(shè)備刮傷、奶格壓破、薄膜砂眼等四個大類。細(xì)分起來更多,包括四氟布/熱封膠帶臟或有破損、封合溫度波動大、溫度、壓力調(diào)整幅度過大、裝箱時產(chǎn)品超出奶格、電熱絲不平整、硅膠條磨損、碼箱時推拉、輸送鏈故障、硅膠條太硬或太軟等,具體見表2潛在失效原因。
在上述可能原因確定的基礎(chǔ)上,根據(jù)2009年1-5月份的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作排列圖(見圖2),依Pareto定律,進(jìn)行非關(guān)鍵原因的排除。由圖2可知:封口漏包和奶格壓破是漏包主要原因,機(jī)械設(shè)備刮傷、薄膜砂眼兩個為非關(guān)鍵原因。間漏包率及DPMO,并依DPMO查出6σ水平。經(jīng)統(tǒng)計(jì),2008年車間漏包率平均在萬分之1.86,最高達(dá)到萬分之2.76,有4個月在萬分之2以上,DPMO值在49.16-91.87之間,平均61.96,六西格碼水平在5.3。據(jù)此,項(xiàng)目目標(biāo)定為從2009年9月份(項(xiàng)目實(shí)施后)開始在線袋奶漏包數(shù)下降50%,DPMO=32,六西格碼水平達(dá)到5.5。
然后,忽略非關(guān)鍵原因,召開袋裝車間全體員工大會,采用頭腦風(fēng)暴法,將員工(包括工程部機(jī)修工)的意見匯總,分別作封口漏包和奶格壓破兩種漏包產(chǎn)生的主要原因的因果分析圖,得出所有原因,再對這些原因按照FMEA(Failure Mode and Effect Analysis,失效模式和效果分析)分析的思路逐一進(jìn)行分析,做車間檢出漏包率的FMEA分析表(見表2),以初步確定造成車間漏包的關(guān)鍵原因。
根據(jù)以上原因,對造成車間漏包的各因素的RPN值(風(fēng)險優(yōu)先數(shù))進(jìn)行排序,做其RPN的排列圖,結(jié)果如圖3所示。由圖3可以看出,依Pareto定律,RPN值較高前4個因素是造成漏包的要因,即4個要因?yàn)椋核姆岵?熱封膠帶臟或有破損;封合溫度波動大;溫度、壓力調(diào)整幅度過大;裝箱時產(chǎn)品超出奶格。
圖3中,橫坐標(biāo)數(shù)值:1為四氟漆布/熱封膠帶臟或有破損;2為封合溫度波動大;3溫度、壓力調(diào)整幅度過大;4為裝箱時產(chǎn)品超出奶格;5為電熱絲不平整;6為硅膠條磨損;7為碼箱時推拉;8為硅膠條太硬或太軟;9為封合壓力波動大;10為傳動系統(tǒng)不協(xié)調(diào);11為電器線路老化;12為其他。
表2 車間檢出漏包率的FMEA分析
依此不難做出車間檢出漏包率FMEA要因確認(rèn)表(見表3)。并可依此制定相應(yīng)解決方案,并跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)效果,如改進(jìn)效果達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo),項(xiàng)目任務(wù)即為完成。
表3 車間檢出漏包率FMEA要因確認(rèn)
改進(jìn)階段工作包括針對每個關(guān)鍵原因提出可能解決的方案;方案實(shí)施;用改進(jìn)后的數(shù)據(jù)表單對方案進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。通過項(xiàng)目組成員共同分析討論后,提出改進(jìn)方案,如表4所示。
然后切實(shí)實(shí)施上述改正方案,評價與比較改進(jìn)前后的FMEA,可知造成漏包的四要因經(jīng)過糾正后其風(fēng)險數(shù)RPN均小于100,改進(jìn)取得了實(shí)際效果。
控制階段工作包括對關(guān)鍵控制點(diǎn)及目標(biāo)達(dá)成情況形成評價體系;將改進(jìn)措施文件化,實(shí)行制度化管理等。
首先對2009年1-12月份項(xiàng)目的漏包率情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,可知漏包率在0.78-2.02/萬 之 間 ,DPMO在26.12-91.87在之間。并隨月份呈逐漸降低至穩(wěn)定的趨勢。由此可知通過采取相應(yīng)的措施,項(xiàng)目的改進(jìn)已取得一定效果,車間漏包率有了大幅度的降低。項(xiàng)目的各階段任務(wù)于2009年8月1日全部完成。
進(jìn)一步對項(xiàng)目實(shí)施前后的西格碼水平進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)自2009年9月份開始,SIGMA水平已大于5.55(大于目標(biāo)值5.50),DPMO小于27.13,堵漏行動已經(jīng)達(dá)到目標(biāo)。
項(xiàng)目實(shí)施后,需針對該項(xiàng)目實(shí)施中提出的各項(xiàng)改進(jìn)措施,制定并完善相應(yīng)的管理文件(包括崗位作業(yè)規(guī)范、員工培訓(xùn)教材、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等),同時制定相應(yīng)的考核細(xì)則,補(bǔ)充到工廠的質(zhì)量考核制度中,實(shí)行制度化管理,以確實(shí)做到科學(xué)控制質(zhì)量。實(shí)踐也證明了,通過對員工操作技能、設(shè)備原理等方面的培訓(xùn),對灌裝設(shè)備徹底的維護(hù)保養(yǎng)更換,對漏包考核制度的細(xì)化等等措施的實(shí)施,可使車間漏包檢出率有明顯的下降。
表4 改進(jìn)方案
本項(xiàng)目的實(shí)施取得了相當(dāng)大的直接和間接收益。
主要間接收益有:降低市場投訴率,提高顧客滿意度,增加市場競爭力及占有率;降低劣質(zhì)生產(chǎn)成本,減少了在線不合格品;提高了員工的操作技能及質(zhì)量、成本意識;設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性提高,降低了維護(hù)和保養(yǎng)費(fèi)用等。
項(xiàng)目的實(shí)施,還取得了不錯的直接收益。直接收益指財(cái)務(wù)收益,主要是由降低奶耗、膜耗、人工、能源損耗等部分組成,主要是提高產(chǎn)品得率,降低在線不合格品。按每包產(chǎn)品售價2.0元計(jì),車間漏包率從項(xiàng)目開始前的1.86/萬下降到目前的0.81/萬,總計(jì)直接收益為
六西格瑪項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)通過對乳品工廠降低車間奶包漏包率的應(yīng)用,找到了影響車間奶包漏包率的重要影響因素有:四氟漆布/熱封膠帶臟或有破損;封合溫度波動大;溫度、壓力調(diào)整幅度過大;裝箱時產(chǎn)品超出奶格等。進(jìn)而通過試驗(yàn)對這些重要影響因素進(jìn)行相應(yīng)研究分析,獲得相應(yīng)的改進(jìn)方案,提高了西格碼水平,減少了車間漏包率,使得產(chǎn)品質(zhì)量得到顯著提高,降低了生產(chǎn)成本,減少了市場投訴率,提高了顧客滿意程度。
此項(xiàng)目實(shí)施后,需針對該項(xiàng)目實(shí)施中提出的各項(xiàng)改進(jìn)措施,制定并完善相應(yīng)的管理文件(包括崗位作業(yè)規(guī)范、員工培訓(xùn)教材、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等);同時需制定相應(yīng)的考核細(xì)則,補(bǔ)充到工廠的質(zhì)量考核制度中,實(shí)行制度化管理,為企業(yè)走向國際化打下良好基礎(chǔ)。
[1]唐曉芬.六西格瑪成功實(shí)踐[M].上海:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2002.
[2]科杰爾·麥格納森,戴格·克勞斯里德,鮑·伯格曼.六西格馬一通向卓越質(zhì)量的務(wù)實(shí)之路[M].劉偉,石海峰,譯.北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2001.
[3]上海質(zhì)量管理科學(xué)研究院.六西格瑪實(shí)施技巧[M].上海:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2003.
Application of DMAIC in dairy enterprise
LIU Shao1,WANG Yan-lin2,JIANG Hong-mei3
(1.College of Food Science&Technology,Hunan Agricultural University,Changsha 410128,China;2.Bright Dairy&Food Co.,Ltd,Shanghai 201103,China;3.NUTRICIA Pharmaceutical Co.,Ltd,Wuxi 214111,China)
This paper introduced the application of DMAIC and studied the breakout rate of soft-packing milk in some dairy enterprise,the key cause was found out and the improved method was gained,so the quality of the product was improved greatly.It was a good experiences for other dairy enterprises.
DPMO;DMAIC;FMEA;dairy enterprise
TS252.8
B
1001-2230(2010)11-0057-04
收搞日期:2010-08-30
劉紹(1968-),男,副教授,從事食品質(zhì)量與安全方面的研究。
王燕琳