王洪濤,胡繼輝,申強,任峻冬
(1.中國石油大港石化公司;2.中國石油大港油田煉達公司;3.中國石油大港油田第二礦區(qū)管理公司,天津 300280)
大港石化公司30萬t/年催化重整裝置于2003年4月建成投產(chǎn),由預(yù)處理部分、重整反應(yīng)部分、公用工程和余熱鍋爐等幾部分組成,主要產(chǎn)品為高辛烷值汽油組分,并副產(chǎn)氫氣和液化氣等。
30萬t/年催化重整裝置設(shè)計預(yù)處理原料為直餾汽油和加氫焦化汽油,2008年100萬t加氫裂化開工后,原料改進直餾汽油和重石腦油。2008年3月小修期間,發(fā)現(xiàn)預(yù)分餾塔頂回流線及拔頭油外送線堵塞較嚴重,更換管線。2009年4月小修更換回流線后,開工僅20天發(fā)現(xiàn)回流線返塔彎頭上方直管段泄漏,不久又在附近管段上發(fā)現(xiàn)泄漏。在隨后生產(chǎn)中,塔頂回流泵和外送泵時常發(fā)生抽空現(xiàn)象,頻繁切換并清理過濾器維持生產(chǎn)(約1周清理1次)。2009年12月拔頭油外送線堵塞無法外送,打開法蘭發(fā)現(xiàn)黑色油泥狀物質(zhì)近乎塞滿整個法蘭截面,腐蝕產(chǎn)物下管壁有明顯的不均勻減薄,遂將外送管線進行了更換。2010年大修預(yù)分餾系統(tǒng)更換了從塔頂餾出線至回流罐、回流線以及拔頭油外送線,停工檢查發(fā)現(xiàn)塔頂空冷及水冷較臟,開工后2周發(fā)現(xiàn)回流線返塔(塔底) 彎頭泄漏?;亓骶€管徑為DN80,原始厚度4.5mm。5月31日對塔頂系統(tǒng)管線進行測厚,從測厚情況看,管線有不同程度的減薄現(xiàn)象,尤其回流線彎頭及其相連直管段減薄比較嚴重,最薄處2.9mm。7月22日又對預(yù)分餾塔頂系統(tǒng)部分管線進行了測厚,返塔回流線測厚數(shù)據(jù)較5月31日相當。
2008年至今,預(yù)分餾塔頂系統(tǒng)年均腐蝕速率在1mm/年以上,空冷及水冷發(fā)生過泄漏??绽洹⑺涔艹碳肮芫€一直使用20#鋼材質(zhì)。塔頂溫度為90~95℃,介質(zhì)經(jīng)空冷水冷后溫度為30~40℃,水冷后至回流罐,然后經(jīng)回流泵返塔溫度為40℃~常溫。
1.腐蝕檢測分析
2010年大修期間,對腐蝕管線進行了宏觀觀察、電鏡觀察、能譜分析、X射線衍射分析等檢測分析。
電鏡觀察管材內(nèi)壁,內(nèi)層產(chǎn)物膜較均勻,但局部有縫隙或裂紋,說明此層膜不具備抑制腐蝕繼續(xù)發(fā)生的能力。能譜分析表明,除鐵外,主要含氧和硫,且介質(zhì)分析總鐵含量較高,說明管材減薄主要是氧和硫的腐蝕作用。對三層腐蝕產(chǎn)物的分析發(fā)現(xiàn),其主要產(chǎn)物也主要為鐵的氧化物和硫化物,可以初步推斷出腐蝕主要原因為氧腐蝕和硫腐蝕。從形貌上觀察,腐蝕形態(tài)主要為全面腐蝕和局部腐蝕。
2.介質(zhì)分析
預(yù)分餾塔頂含硫污水分析:氨氮200~500mg/L;pH值5~6;硫化物100~200mg/L;氯離子50~100mg/L。
預(yù)分餾原料油硫含量、氮含量、氯含量分析:硫含量0.003%(m/m);氮含量3.0mg/kg;氯含量2~10ppm。
原料油中含硫、氮類化合物、氯離子,預(yù)分餾塔頂含硫污水溶液呈弱酸性、氯離子濃度、硫化物濃度、氨氮濃度較高,說明介質(zhì)腐蝕性較強;實際測量總鐵非常高,說明大量金屬鐵被腐蝕。
3.腐蝕原因分析
從檢測結(jié)果來看,可以確定有氧腐蝕和硫腐蝕的存在。但是僅僅存在氧腐蝕和硫腐蝕與實際生產(chǎn)中的腐蝕速率相比,可能還存在其他腐蝕因素。實際現(xiàn)象是:在停工過程中先要對裝置進行處理(如蒸汽吹掃和鈍化),停工后受條件制約并未立刻采樣,采樣后樣品在郵寄過程中腐蝕產(chǎn)物可能被氧化,這些因素可能造成檢測結(jié)果一定程度的失真;此外,在2008年以前重整預(yù)分餾塔系統(tǒng)并未發(fā)現(xiàn)如此嚴重的腐蝕,從2008年開始重整改摻煉加氫裂化重石腦油,從2009年才開始發(fā)現(xiàn)嚴重減薄和頻繁泄漏情況。對比分析2008年前后原料油性質(zhì),氮含量、硫含量相近,但是經(jīng)過加氫裂化處理后氮大部以氨或胺的形式存在,硫大部分以硫化氫形式存在,與氮化合物及硫化合物相比,腐蝕性明顯增強。在預(yù)分餾塔頂系統(tǒng)中,水相以一定數(shù)量存在,一些高水溶性腐蝕物質(zhì)(如氯化銨)會聚集到水中參與反應(yīng)造成腐蝕加劇。在生產(chǎn)過程中,泄漏頻率最高的部位是回流泵至預(yù)分餾塔管線底部彎頭處,這是由于水的比重較原料油大,在塔底位置聚集較多,在彎頭管壁處流速較直管段大,受介質(zhì)沖刷作用大或產(chǎn)生局部湍流。
1.工藝防腐
根據(jù)腐蝕機理,公司相關(guān)生產(chǎn)部門經(jīng)過對比、篩選,選擇某工業(yè)服務(wù)公司開發(fā)的油溶性緩蝕劑EC1010A,注入流程見圖1。
2010年6月25日開始加注,初期成膜期加注25ppm,正常加注量15ppm,開始加注緩蝕劑至8月底預(yù)分餾塔回流罐水樣鐵離子仍較多,廠家解釋為緩蝕劑成膜期可能較長。另外可能化驗數(shù)據(jù)失真(回流罐中水量極少,導(dǎo)致鐵離子在水中沉積;同時多次取得的水樣均含有油相,導(dǎo)致分析誤差較大),效果有待進一步觀察。認為目前工藝防腐方案,僅僅添加油溶性緩蝕劑方案有待商榷,建議考慮注水、注中和胺配合方案,效果可能會更好。
2.材質(zhì)升級
如選用奧氏體不銹鋼,抗硫腐蝕可以,但應(yīng)保證Cl離子含量的控制(304應(yīng)保證Cl離子含量低于150mg/L,316L應(yīng)保證Cl離子含量低于250mg/L),且應(yīng)考慮有焊接狀態(tài)下的應(yīng)力腐蝕開裂等局部腐蝕。選用0Cr13Al,它比18-8鋼價廉,且抗應(yīng)力腐蝕能力強,抗點蝕性能略差。含鉬雙相不銹鋼在低應(yīng)力下有良好的耐氯化物應(yīng)力腐蝕性能,耐點蝕性能,雙相不銹鋼有良好的耐腐蝕疲勞和磨損腐蝕性能。2205雙相鋼也可選用,但價格較貴。
鑒于介質(zhì)中氯離子可能局部濃縮,不建議選用奧氏體不銹鋼;選鐵素體不銹鋼(如0Cr13Al),進一步優(yōu)化工藝防腐措施;價格允許條件下,穩(wěn)妥考慮可以選用雙相不銹鋼。
3.腐蝕監(jiān)測
為確保安全平穩(wěn)運行,建議增加在線腐蝕監(jiān)測,實時反映腐蝕程度,并有效指導(dǎo)工藝防腐操作;2010年停工檢修期間在預(yù)分餾塔及塔頂回流罐增加腐蝕掛片試驗;開展定點定期測厚工作。
圖1 工藝防腐流程圖
第一,2008年100萬t加氫裂化開工后,加工原料改進直餾汽油和重石腦油,原有碳鋼設(shè)備在原有工藝條件下腐蝕加劇,原有設(shè)備材質(zhì)不能適應(yīng)現(xiàn)有工藝條件;工藝改變需要及時調(diào)整控制措施與之相適應(yīng)。
第二,腐蝕主要原因在于氧腐蝕及硫腐蝕的共同作用,并且在鹽酸、氯化銨、硫氫化氨、胺等腐蝕物質(zhì)一起構(gòu)成的復(fù)雜腐蝕環(huán)境下,使腐蝕加劇。
第三,工藝防腐+適當材質(zhì)升級可解決本次腐蝕問題。