邵月娥,張新利
(天津化工廠電解廠,天津 300480)
氯堿工業(yè)中濕氯氣處理設(shè)備材質(zhì)的改進(jìn)
邵月娥,張新利
(天津化工廠電解廠,天津 300480)
濕氯氣的腐蝕程度很高,極易對(duì)設(shè)備和管路造成腐蝕泄露,給生產(chǎn)運(yùn)行帶來(lái)困難。為了改善此種狀況。電解廠在濕氯氣處理系統(tǒng)關(guān)鍵部位逐漸引進(jìn)鈦材料,經(jīng)多年運(yùn)行帶來(lái)了明顯的效果。解決了部分生產(chǎn)中氯水及氯氣泄漏問(wèn)題,保證生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行和環(huán)保指標(biāo)達(dá)標(biāo)。
濕氯氣;腐蝕;泄露;鈦材質(zhì);氧化膜
電解槽電解出的濕氯氣溫度在85℃以上,溫度愈高、濕氯氣所帶的飽和水蒸氣量愈多。由于濕氯氣中含有大量水蒸氣,很容易生成鹽酸和次氯酸。而次氯酸很不穩(wěn)定,容易分解成鹽酸和初生態(tài)的氧;并且次氯酸會(huì)離解HCLO→H++CLO-。次氯酸、次氯酸根、初生態(tài)的氧具有強(qiáng)烈氧化作用,再加上鹽酸的作用,使?jié)衤葰饩哂休^強(qiáng)的腐蝕性。因此電解出的濕氯氣必須經(jīng)脫水干燥,而干燥后的氯氣對(duì)碳鋼管路及設(shè)備腐蝕性很小。干燥處理后的干氯氣可用碳鋼管路和容器輸送和儲(chǔ)存。不同水量的氯氣對(duì)碳鋼的腐蝕率是:當(dāng)氯中含水(%)為:0.00567、0.0167、0.0206、0.0283、0.087、0.144、0.033 時(shí)年腐蝕率 (mm/a) 為 0.047、0.0457、0.0510、0.067、0.114、0.15、0.38。
我廠12.5萬(wàn)t/a隔膜電解裝置的濕氯氣輸送管路及濕氯氣干燥裝置設(shè)備多采用碳鋼襯膠、聚氯乙烯及玻璃鋼材質(zhì)。由于電解槽電解出的濕氯氣溫度較高,對(duì)橡膠及聚氯乙烯材料的腐蝕及變形影響較大,如果襯里設(shè)備出現(xiàn)微小滲漏將造成設(shè)備外殼的腐蝕加劇,影響其在生產(chǎn)中的使用,造成系統(tǒng)停車。
為了解決濕氯氣的腐蝕問(wèn)題,有關(guān)人員查找資料找可代替材料,在這過(guò)程中,我們發(fā)現(xiàn)鈦材料在濕氯氣處理關(guān)鍵部位是一種可代替材料。鈦是一種有高度化學(xué)活性的金屬,其標(biāo)準(zhǔn)電解電位為1.21V,由于它十分容易與氧結(jié)合,生成氧化膜。此氧化膜的穩(wěn)定性遠(yuǎn)高于鋁及不銹鋼的氧化膜,可抗?jié)衤葰庋苌锏母g。并且在濕氯氣冷卻中鈦冷卻器早有應(yīng)用。因此我廠在近幾年中在一些整體設(shè)備及設(shè)備的關(guān)鍵部位引進(jìn)了鈦材。
氯氣干燥系統(tǒng)氯水洗滌塔,原設(shè)計(jì)外殼是碳鋼,襯里是民77#橡膠。其塔盤支撐圈是焊在塔身下部殼體內(nèi)的一圈槽鋼,位置在濕氯氣進(jìn)口管上部。由于氯水腐蝕性較強(qiáng),特別是在濕氯氣入口處,由于溫度較高。容易使橡膠變形和腐蝕。經(jīng)常造成洗滌塔腐蝕泄露。造成電解系統(tǒng)停電影響生產(chǎn)?;谝陨显?,1999年將洗滌塔下塔節(jié)襯里改為聚丙烯材質(zhì)。更換使用后不久在下塔盤支撐圈處發(fā)生泄漏。給生產(chǎn)帶來(lái)安全隱患。我們緊急召集檢修人員對(duì)塔身加固,以防洗滌塔整體倒塌。然后制造備件將下塔節(jié)更換下來(lái),查找分析原因認(rèn)為,塔節(jié)襯里過(guò)程中,由于支持圈處角度為90°,此處襯里搭口較多,并由于塔內(nèi)此處溫度較高,使襯里發(fā)生變形后露出碳鋼,腐蝕加劇造成塔節(jié)泄露。鑒于以上原因,我們將洗滌塔下塔節(jié)進(jìn)行了改造,為了適應(yīng)高溫和腐蝕將下塔節(jié)下部,斷開(kāi)700mm高,將襯里改為襯δ=3mm鈦板,用δ=12mm鈦板制成法蘭圈,安裝在塔座與700mm塔節(jié)之間作為塔盤支撐圈。自2002年使用后至今無(wú)損壞。原有塔盤柵板是用δ=12mm碳鋼板制成襯民24#橡膠,在使用中過(guò)程發(fā)現(xiàn)填料下漏堵塔,經(jīng)檢查為柵板損壞,塔上部分液盤也是襯民77#橡膠,由于孔較多搭口多,也經(jīng)常泄露。我們已陸續(xù)改為鈦材質(zhì)。使用后效果良好。生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行。
我廠電解槽出口濕氯氣輸送到干燥的管路均采用碳鋼襯民24#橡膠。多年來(lái)由于管路上支管頭較多襯膠層搭口較多,并且電槽出來(lái)的濕氯氣溫度高,對(duì)橡膠腐蝕和變形都較嚴(yán)重,使用中經(jīng)常發(fā)生管路泄露,泄露點(diǎn)出現(xiàn)較多后,就被迫停電更換。從2002年我廠陸續(xù)將濕氯氣管改為鈦材質(zhì)后。使用多年效果良好,既節(jié)約了材料也節(jié)約了人力。保證氯氣不外泄露不污染周邊環(huán)境。保證了生產(chǎn)的高負(fù)荷運(yùn)行。
多年來(lái)我廠氯水循環(huán)罐、脫氯器均采用碳鋼襯里和PVC纏玻璃鋼,由于腐蝕和變形,使以上幾種設(shè)備經(jīng)常更換。我廠陸續(xù)將幾種設(shè)備改為鈦材或鈦材襯里后,多年來(lái)使用效果良好。保證了三個(gè)電解系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)后氯水的處理。
鑒于以上幾個(gè)部位使用鈦材料的成功,我廠陸續(xù)將單極離子膜廢氣吸收循環(huán)罐等幾個(gè)極易腐蝕的部位全部改為鈦材質(zhì)或鈦復(fù)合材料,使用效果也非常好。但值得一提是鈦材料由于其比較活潑,極易與干氯氣發(fā)生反應(yīng),不應(yīng)在干氯氣輸送系統(tǒng)使用。例如我廠原隔膜正負(fù)壓廢氣處理塔,噴淋系統(tǒng)噴嘴采用了鈦噴嘴,塔檢修時(shí)發(fā)現(xiàn),噴嘴已被干氯氣腐蝕掉,還有某新建氯堿廠,廢氣吸收塔進(jìn)口采用了鈦管,開(kāi)車送電時(shí)鈦管即被干氯氣腐蝕。所以必須注意鈦材質(zhì)只有在濕氯氣處理系統(tǒng)應(yīng)用,不能在干氯氣處理系統(tǒng)中用。
10.3969/j.issn.1008-1267.2012.05.020
TQ114.15
B
1008-1267(2012)05-0055-02
2012-04-12
邵月娥(1963~),女,大學(xué)本科,工程師,現(xiàn)就職業(yè)天津渤化集團(tuán)天津化工廠電解廠設(shè)備科,主要從事設(shè)備維修與管理。