吳永朋
浙江浙能樂清發(fā)電有限責任公司,浙江 樂清 325609
A電廠輸煤系統(tǒng)的DQL1000/1250.30型斗輪堆取料機,投入生產(chǎn)環(huán)節(jié)已經(jīng)多年,且在機器的運作過程中未出現(xiàn)明顯問題。但是技工人員卻在最近的日常維護中,發(fā)現(xiàn)斗輪機出現(xiàn)了裂紋現(xiàn)象。具體表現(xiàn)在立柱兩側(cè)上翼緣變截面的木材以及焊縫出現(xiàn)了裂縫,同時左右主腹板出現(xiàn)裂紋且呈縱向分布。其中右側(cè)立柱根部主腹板出現(xiàn)的裂紋整條貫穿,右側(cè)立柱上翼緣的母材也出現(xiàn)的母材開裂,左側(cè)立柱根部上翼緣母材開裂嚴重。立柱是斗輪機的重要部分,承載著鋼結(jié)構(gòu)件。當前出現(xiàn)裂紋,必須對其進修修復,才能保證生產(chǎn)的安全。而若要進行修復就必須找到引起裂紋的原因所在,這是設(shè)備是否修復成功的首要條件。
通過現(xiàn)場查看立柱結(jié)構(gòu)的實際開裂情況,簡單修補設(shè)備的開裂部位,盡可能使設(shè)備的狀態(tài)恢復到受損前,同時委托專業(yè)的設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心對該設(shè)備的應力情況進行測試。通過這一方式來確定斗輪堆取料機立柱根部鋼結(jié)構(gòu)在正常運行過程中的受力狀態(tài),是否存在應力過高的現(xiàn)象。
在應力測試過程中,將測點放置在立柱開裂最明顯的部位,布置14個測點,4個截面(見圖2)。檢測立柱結(jié)構(gòu)在臂架變幅過程中的受力情況是此次應力測試的主要目的。在輪臂架位于水平位置,變幅鋼絲繩成松弛狀態(tài)時,把此狀態(tài)擬定為零位,在此基礎(chǔ)上,對以下工作情況進行測試:
(工況1):提升臂架,使煤堆和斗輪分離;
(工況2):斗輪臂架變幅到最高位置;
(工況3):斗輪臂架變幅到最低位置。
表1 各測點具體應力值,MPa
圖2 具體測點位置
通過對以上三個工況進行測試,在本次測試中,當斗輪臂架變幅到最低位置,立柱結(jié)構(gòu)最大的應力出現(xiàn),在D截面測點10,最大應力為152.2MPa最大應力的測得是由臂架變幅引起,可以說其實際應力不止152.2MPa,且遠遠大于這個數(shù)據(jù),而設(shè)備的設(shè)計可用應力為120MPa。從測試結(jié)果可以分析出,造成立柱根部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)嚴重開裂的主要因素之一是結(jié)構(gòu)應力過大,下一步將解決的是找出應力過大的原因。
通過分析臂架的著地力測試和斗輪堆取料機門架以上部分的穩(wěn)定性,以此來找出立柱結(jié)構(gòu)應力過大的原因。因為著地力和重心位置變化,立柱結(jié)構(gòu)的受力分布會直接受到影響。
對臂架著地力的測試是在斗輪堆取料機根據(jù)設(shè)計值確定配重的狀態(tài)下進行的。具體過程是:斗輪懸臂呈水平狀態(tài)的時候,放在臨時鋼結(jié)構(gòu)架上,變幅鋼絲繩為放松狀態(tài),汽車起重機使用拉力傳感器將前臂架斗輪吊起,這樣就從傳感器的輸出值計算出斗輪著地力。
從檢測結(jié)果可看出,斗輪堆取料機臂架在水平位置時,該機斗輪體頭部的著地力值為5.9t。相關(guān)設(shè)計資料顯示,此斗輪機的著地力在設(shè)計時,其著地值應在3t左右,因此實際著地力也大于設(shè)計值。在查找原因時,采用了穩(wěn)定性測試,在測試中出現(xiàn)重心偏距大于正常值,可以確定臂架著地力過大的主要因素是重心前傾。
為測試斗輪堆取料機門架上部的穩(wěn)定性,可通過對斗輪堆取料機平臺回轉(zhuǎn)裝置的四個支腿的腿壓的測試來獲得,并計算出在目前狀況下斗輪堆取料機門架及以上部分的重心位置。此次測試使用100t荷重傳感器,共2個進行。
測試結(jié)果為:
表2 斗輪機斗輪堆取料機回轉(zhuǎn)裝置的腿壓值,單位:t
用門腿荷重值來計算這種情況下斗輪堆取料機上部的重心位置,重心位置向前偏離回轉(zhuǎn)中心1.08m,比較相關(guān)聯(lián)的設(shè)計資料,該重心的偏距還未超過傾覆偏距,但已經(jīng)大于正常的運行偏距。
通過上述對立柱結(jié)構(gòu)的應力測試、著地力以及穩(wěn)定性的測試分析,我們可以看出該設(shè)備出現(xiàn)問題的原因主要是:由于回轉(zhuǎn)上部存在重心前傾,從而引起臂架著地力過大,并使轉(zhuǎn)柱結(jié)構(gòu)立柱在受力時分布情況發(fā)生變化,導致斗輪機在臂架堆、取料變幅的過程中承擔了大大超過設(shè)計值的交變應力,極大的減少了設(shè)備的使用壽命,況且原立柱結(jié)構(gòu)的設(shè)計強度等也存在著一定的問題,多方面的原因致使立柱結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了裂紋。因此,在對立柱進行修復處理時,還需從立柱的結(jié)構(gòu)形式下手,加固立柱結(jié)構(gòu)的主腹板、翼緣板、內(nèi)部橫隔板。
由于鋼結(jié)構(gòu)不能在承載狀況下進行加固,因此在焊接時卸下配重,斗輪臂架擱在臨時鋼結(jié)構(gòu)架上,在鋼結(jié)構(gòu)件釋放配重及臂架引起的應力狀態(tài)下進行焊接。
根據(jù)斗輪機修復前結(jié)構(gòu)應力測試結(jié)果,轉(zhuǎn)柱梁開裂部位結(jié)構(gòu)應力變化達到152.2MPa,實際變形及開裂情況與動應力測試結(jié)果相符合,因此對該部位結(jié)構(gòu)必須進行加固。加固設(shè)計如下:
1)上翼緣板加固
由于開裂處上翼緣板厚為10mm,同前部上翼緣板厚為24mm相比相差較大,開裂處正是變截面,為了消除該部位應力集中等不利因素,采用增大該部位截面。
圖3 上翼緣板加固前后斷面比較
原斷面:
F=284.4cm2;
Jc=360.1mm;
Jx=394000cm4。
加固后斷面:
F=528cm2;
Jc=602.9mm;
Jx=988000cm4。
加固后斷面面積增加1.67倍;
Jx增加2.5倍。
因此上翼緣板加固后應力將大幅度降低,且容易施工。
2)腹板加固
原腹板厚6mm,加上腐蝕作用實際厚度達不到6mm。造成應力大的部位腹板變形與開裂。針對腹板厚度不夠問題,將變形與開裂部位腹板除去并更換為厚度10mm腹板。為了確保焊接后腹板的整體強度,新制作腹板與與其相連腹板采用切割坡口拼接。并在最后一塊腹板焊接時,腹板開孔,采用塞焊焊接。
3)橫隔板加固
由于橫隔板數(shù)量不夠也是造成腹板變形與開裂一個因素,為了解決腹板變形與開裂問題,在腹板變形與開裂部位增加橫隔板,板厚采用10mm鋼板。
圖4 主板加固
圖5 立柱根部開裂部位和開裂情況
修復處理完成后,對立柱結(jié)構(gòu)又進行了一次應力測試,同樣進行了相同的三個工況,具體測點見圖6。
具體測試結(jié)果見表3。
圖6 加固后測點位置
表3 加固后各測點具體應力值,MPa
從立柱結(jié)構(gòu)修復處理后應力測試結(jié)果分析,立柱結(jié)構(gòu)相同截面測點最大應力比修復前下降了57%,應力結(jié)果明顯小于設(shè)計許用應力。
在發(fā)現(xiàn)斗輪機存在問題后,通過針對性的測試分析,查找出了致使立柱結(jié)構(gòu)出現(xiàn)嚴重開裂的根本原因,同時以根本原因為著手點,加固了立柱結(jié)構(gòu),以使該設(shè)備能保持長期安全運行的要求得到最終實現(xiàn)。
[1]熊新海.斗輪堆取料機著地力分析及其測試[J].裝備維修技術(shù),2001,4.