張 莉,劉勝利,丁 瑤, 張鳳葵,黃 璞
(1.武漢工程大學環(huán)境與城市建設學院,湖北 武漢 430074;2.武漢工程大學化工與制藥學院,湖北 武漢 430074;3.中國五環(huán)工程有限公司,湖北 武漢 430073)
我國67%以上的合成氨原料氣是利用無煙塊煤(自然塊煤、人工型煤)制得的,現(xiàn)階段我國中小型化肥廠每噸NH3的能耗在44~77 GJ之間,而國外先進的制氨工藝的能耗已降到每噸30 GJ左右[1-2].從合成氨的能源消耗來看,原料煤消耗占55.8%、電耗占25.82%、蒸汽占17.27%、水占1.05%.按照當前的生產(chǎn)水平,平均每噸氨需消耗1 550 kg標煤.因此高耗能的合成氨工業(yè)及其巨大節(jié)能潛力應當引起人們的高度重視,而降低能源消耗最有效的措施就是提高煤炭的利用效率.
在合成氨原料氣制備過程中,如何同時提高煤氣熱值與鼓風量是降低能耗[3]過程中的矛盾所在.C和高溫蒸汽H2O反應生成H2與CO要大量吸熱,CO2還原成CO也要大量吸熱.提高爐溫,需增加鼓風量,鼓風量增大,N2要大量進爐,由于空氣中氧氣的含量占20.94%,而不助燃的氮氣占78.10%.在燃燒過程中,氮氣帶走了大量熱量,導致爐溫降低,為提高煤氣熱值必須減少風量.因此,采用富氧燃燒后既能提高爐溫,又可減少20%~35%N2(空氣)的進風量,減少了熱能的流失,而使排煙溫度下降50~100 ℃,一舉兩得地解決了技術難關.
上行制氣采用增氧間歇式氣化工藝改革現(xiàn)行煤氣氣化工藝,降低煤耗,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,建設“資源節(jié)約型和環(huán)境友好型”社會具有極其重要的作用.
傳統(tǒng)的上行制氣采用的是空氣與水蒸氣為原料制取合成氨原料氣,此工藝在生產(chǎn)中存在以下的弊端:
a.制氣過程消耗熱量大[4].由于空氣中N2含量高達78%以及氫氮比的限制,制氣過程中加入的空氣量較少、熱量產(chǎn)生有限,使蒸汽分解的吸熱反應難以達到自熱平衡.
b.制氣階段蒸汽分解率低,造成大量蒸汽浪費,同時未分解的蒸汽會帶走大量的熱量導致制氣各階段能耗增加.
針對傳統(tǒng)的上行制氣過程中存在的問題,研發(fā)了上行制氣采用增氧間歇式氣化,保持原有上行制氣加氮不變的基礎上,在上行制氣入爐蒸汽中增加90%濃氧空氣,與傳統(tǒng)的制氣方法相比具有以下的優(yōu)點[5]:
a.節(jié)省原料煤和蒸汽的消耗,彌補了制氣溫度,相應減少了吹風時間,減少原料煤消耗所產(chǎn)生的CO2和硫化物氣體的排放.
b.充分發(fā)揮有效碳的作用,提高蒸汽分解效率,相應的減少蒸汽的消耗.
c.采用增氧間歇式氣化制氣時,氣化層爐溫提高,一氧化碳和氫氣等有效氣體成分含量增加,二氧化碳生成量減少,提高了半水煤氣質(zhì)量.
在上行制氣過程中發(fā)生的反應主要有:
C+H2O=CO+H2-122.6 kJ
C+2H2O=CO2+2H2-80.3 kJ
CO+H2O=CO2+H2+42.3 kJ
C+CO2=2CO -164.9 kJ
在上行制氣過程中,根據(jù)半水煤氣中CO2、CO、H2等主要氣體成分和上行出口氣體溫度調(diào)節(jié)增氧空氣的加入量,穩(wěn)定氣化床溫度,提高蒸汽分解率,充分提高有效碳和蒸汽的利用效率[6].
入爐蒸汽中添加含量大于90%的由VPSA制氧裝置提供的濃氧空氣,經(jīng)加壓大于0.6 MPa壓力后,首先進入氧氣緩沖罐穩(wěn)定壓力,經(jīng)調(diào)節(jié)閥進入增氧空氣總管,由總管分別去支管上雙切斷閥后,去各臺造氣爐上行制氣后入爐蒸汽管混合,再去抽引加氮空氣,當蒸汽、氧氣、加氮空氣3氣混合后,經(jīng)氧濃度分析儀通過增氧氣化控制站和調(diào)節(jié)閥隨時控制入爐氧氣濃度的變化,使之在蒸汽分解時消耗熱量緩慢下降,優(yōu)化各臺造氣爐穩(wěn)定運行.
上行制氣過程中增加O2的濃度,一方面可以提高O2擴散推動力,另一方面可彌補制氣過程中爐溫的下降.由于原料煤在高體積分數(shù)氧的條件下助燃,提高了爐溫,使蒸汽與熾熱的碳層分解反應時產(chǎn)生的有效氣體中CO和H2的體積分數(shù)增加,相應的CO2含量減少提高了半水煤氣的質(zhì)量,因而增加了煤氣產(chǎn)量.富氧在煤氣爐中起到催化劑的作用,提高氧化層溫度,穩(wěn)定還原層的溫度,促進CO與H2的生成,促進CO2還原成CO,減少鼓風機進風量30%~60%,每噸煤產(chǎn)生H2與CO的總發(fā)熱量可以增加50%~100%.煤氣的熱值提高一倍,對由于煤氣燃燒爐溫偏低而影響生產(chǎn)的窯爐起到關鍵的作用,由于燃燒溫度上升,爐溫容易控制在理想狀態(tài),生產(chǎn)率也得到大幅度提高.
下面以山東某有限公司為例來分析技改后節(jié)能減排效果.因該公司搬遷后還未投入運行,只能依據(jù)公司提供搬遷前生產(chǎn)數(shù)據(jù)來預測上行制氣“增氧間歇式氣化”節(jié)能減排的效果.
技改前在上行制氣過程中,直接加入空氣,根據(jù)氨合成氫氮比的需要調(diào)整空氣量,空氣中的氮氣進入水煤氣,形成半水煤氣.其成分見表1.
表1 半水煤氣成分表
該工藝采用的一個循環(huán)制氣時間為135 s,采用5.4 s吹凈回收,彌補半水煤氣中的氫氮比的指標,減少了上行制氣加氮空氣中氧與原料煤氧化反應放出的熱量.此過程雖然回收了部分煤氣,但產(chǎn)生的吹風氣中大量的CO2氣也進入合成氨原料氣中,影響了半水煤氣的質(zhì)量.
針對原上行制取半水煤氣的過程中存在的問題,技改后在保持原生產(chǎn)上行制氣加氮過程不變,盡量減少吹凈回收時間,增加上行制氣加氮量.在滿足半水煤氣中氫氮比的需要基礎上,上行制氣入爐蒸汽中加入含90%氧氣(其中還有10%氮氣量),彌補蒸汽分解時吸熱反應的熱量,使蒸汽長時間在高溫條件下進行分解,提高蒸汽分解率.
根據(jù)企業(yè)提供的生產(chǎn)數(shù)據(jù),技改前提供的8臺∮2 800 mm造氣爐,合成氨年產(chǎn)量為100 000 t,噸氨原料煤耗為1.32 t;技改后增設1 000 m3/h變壓吸附制氧裝置,合成氨年產(chǎn)量為120 000 t,噸氨原料煤耗為1.25 t.因該公司般遷后還未投入運行,只能根據(jù)該公司提供搬遷前生產(chǎn)數(shù)據(jù),預測上行制氣“增氧間歇式氣化”的效果,其物料及熱量平衡計算效果見表2.
通過表2分析可得:技改前增氨折成原料煤量為1.250 t/t,CO2排放量分別達855.83 m3/t;硫化物的排放量為10.53 m3/t;技改后預測增氨折成原料煤量為1.022 kg/t,CO2排放量分別達642.04 m3/t,硫化物的排放量為7.90 m3/t;則技改后每年預測可以節(jié)約能源27 360 t/a萬噸標煤;減少CO2的排放量為213.79 m3/t;減少硫化物的排放量為2.63 m3/t.技改后使上行制氣入爐的蒸汽、加氮空氣及濃氧空氣混合后含氧氣濃度為4.42%增加至8.04%,使上行制氣時每噸氨增加了110.05 m3的純氧量,蒸汽在爐內(nèi)氣化層分解時,增加了1 164 242 kJ/t氧化反應熱量,直接減少9.49 kmol/t(170.82 kg/t)氨蒸汽分解,一年可充分有效利用20 520 t蒸汽,可增產(chǎn)16 962 t/a合成氨量,充分發(fā)揮了有效碳和蒸汽分解的效率.由此可見,上行制氣采用增氧間歇式氣化技術取得了非常明顯的節(jié)能減排效果.
表2 節(jié)能減排效果預測對比
注:單位m3/t指每噸NH3排放氣體量,標準立方米.全文同.
上行制氣采用增氧間歇式氣化方法制合成氨原料氣,有利于降低能耗,減少CO2的排放量.特別是當前煤價在上漲,CO2溫室氣排放將要實行花錢購買,國家和地方政府又有節(jié)煤獎勵的政策形勢下,上行制氣采用“增氧間歇式氣化”技術,對企業(yè)經(jīng)濟和社會環(huán)境效益是非常有利的,將帶來良好的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益.
參考文獻:
[1] 李琦,角仕云.合成氨工藝設計的改進及能耗分析[J]. 云南化工,1995(1):37-41.
[2] 孫寶慈. 近兩年大型合成氨裝置運行和技術改造綜述[J]. 大氮肥,2000,23(1):1-6.
[3] 天然氣化工編輯部. 世界合成氨產(chǎn)能未來幾年仍將增加[J].天然氣化工,2009,34(3):43.
[4] 張莉,丁瑤,吳鵬,等. 增氧間歇式氣化生產(chǎn)合成氨原料氣的分析[J]. 武漢工程大學學報,2011,8(33):33-35.
[5] 張鳳葵. 增氧間歇式氣化的應用實踐[J].全國煤氣化技術通訊,2011(3):3-7.
[6] 吳林南. 送風強度對煤氣發(fā)生爐氣化層的影響. 煤氣與熱力,1987,3(2):27-30.