鄭州電力機(jī)械廠 翁 凱
給水泵軸封漏水的原因分析及防治措施
鄭州電力機(jī)械廠 翁 凱
武鋼CCPP工程余熱鍋爐所使用的4臺(tái)主給水泵是鄭州電力機(jī)械廠DG250-80型鍋爐給水泵,該泵為單殼體、分段式、多級(jí)離心泵。這種給水泵轉(zhuǎn)子由兩個(gè)徑向軸承支承,軸承采用強(qiáng)制潤(rùn)滑;平衡結(jié)構(gòu)由平衡盤(pán)、平衡套及推力軸承組成,用以平衡軸向推力;軸封采用雙填料環(huán)密封結(jié)構(gòu)形式,冷卻方式為外部冷卻水冷卻。
2010年6月,根據(jù)客戶(hù)反饋和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘查情況發(fā)現(xiàn),在武鋼CCPP工程余熱鍋爐使用過(guò)程中,該泵高壓端和低壓端軸封填料均無(wú)法實(shí)現(xiàn)密封,其中1#爐1#泵低壓端軸封漏水嚴(yán)重,1#爐2#泵高壓端軸封填料每更換一次僅能有效使用5天甚至更短的時(shí)間,完全不能連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行;泵的填料密封冷卻水無(wú)法實(shí)現(xiàn)冷卻,冷卻水管發(fā)熱燙手,填料和軸瓦處溫度升高,影響了整個(gè)機(jī)組設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。
料密封是指將軟填料裝于填料函內(nèi),用壓蓋壓緊,靠軸或軸外表面與填料內(nèi)表面的柱面來(lái)形成密封。由于軸外表面粗糙不平,與填料只能部分貼合,由此會(huì)形成無(wú)數(shù)個(gè)“迷宮”,將通過(guò)軸表面的帶壓介質(zhì)節(jié)流,憑借產(chǎn)生的迷宮效應(yīng)而達(dá)到密封效果。填料與軸表面的貼合、摩擦,也類(lèi)似于滑動(dòng)軸承,應(yīng)有足夠的液體進(jìn)行潤(rùn)滑,以保證密封的壽命,即所謂的軸承效應(yīng)。由此可見(jiàn),良好的填料密封是迷宮效應(yīng)和軸承效應(yīng)的綜合。填料對(duì)軸的壓緊力通過(guò)擰緊壓蓋螺栓產(chǎn)生。由于填料是彈塑性體,當(dāng)受到軸向壓緊后,產(chǎn)生的摩擦力致使壓緊力沿軸向逐漸減少,同時(shí)所產(chǎn)生的徑向壓緊力使填料緊貼于軸外表面而阻止介質(zhì)外漏。徑向壓緊力的分布由外端(壓蓋)向內(nèi)端先是急劇遞減,后趨于平緩;介質(zhì)壓力的分布由內(nèi)端向外端逐漸遞減;當(dāng)外端介質(zhì)壓力為零時(shí),則泄漏情況得到較大改善。
借鑒以往處理給水泵泄漏事故的經(jīng)驗(yàn)可知,導(dǎo)致給水泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)軸封泄漏的原因,大致應(yīng)從填料、軸套和振動(dòng)等方面考慮。
1.填料方面。填料在使用一段時(shí)間后就會(huì)失去彈性及潤(rùn)滑作用。若填料的材質(zhì)不符合要求、安裝填料不正確,或填料、壓蓋、填料套、填料環(huán)等零件損壞,都會(huì)導(dǎo)致軸封泄漏。
DG250-80型鍋爐給水泵采用雙填料環(huán)式結(jié)構(gòu),填料選用油浸石棉盤(pán)根(采用穿心編結(jié)方式,其適用溫度為200 ℃,壓力為15 MPa,線速度為10 m/s,適用于油和水等介質(zhì)),填料的材質(zhì)符合相關(guān)規(guī)定。
在該系列給水泵軸封漏水事件中,從填料函中取出的盤(pán)根已經(jīng)完全破碎,成細(xì)條狀,軸面上有摩擦痕跡。由此可以判定盤(pán)根因工況溫度較高,未能形成油膜,抱死軸面旋轉(zhuǎn),發(fā)燒以致撕裂變形。重新更換含金屬線的石棉盤(pán)根并開(kāi)機(jī)運(yùn)行一段時(shí)間后,依然出現(xiàn)軸封泄漏現(xiàn)象。打開(kāi)冷卻水閥門(mén)后,填料部分的熱水回流,水封環(huán)無(wú)法起到冷卻盤(pán)根的作用。
2.軸套方面。軸套的同軸度不符合要求,裝填料的軸套等零件磨損嚴(yán)重或填料函與軸套等零件的徑向間隙過(guò)大也會(huì)造成泄漏。該系列給水泵軸封漏水事件中,檢查軸套表面磨損情況發(fā)現(xiàn),其外圓跳動(dòng)公差仍然在0.05 mm范圍內(nèi),說(shuō)明軸套沒(méi)有問(wèn)題。
3振動(dòng)方面。因漏裝或少裝填料、軸彎曲、轉(zhuǎn)子不平衡而引起的泵較長(zhǎng)時(shí)間振動(dòng),也會(huì)導(dǎo)致填料密封的嚴(yán)重泄漏。
該系列給水泵軸封漏水事件中,利用測(cè)振儀來(lái)測(cè)定漏水鍋爐給水泵運(yùn)行時(shí)的振動(dòng)情況發(fā)現(xiàn),其振動(dòng)值在允許范圍內(nèi)。
DG250-80型鍋爐給水泵流量大,揚(yáng)程高,運(yùn)行工況點(diǎn)(溫度161 ℃)和進(jìn)口壓力(0.8 MPa)參數(shù)均較高。根據(jù)對(duì)該泵的填料密封泄露原因分析,可考慮以下幾種方案進(jìn)行修復(fù)。
1.填料選用高水基盤(pán)根(適用溫度為–20~200℃,壓力為15 MPa,線速度為10 m/s,pH值為3~13)。使用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)高模量碳纖維,浸進(jìn)準(zhǔn)納米級(jí)石墨粉,可以阻止氣體/液體的滲漏。同時(shí),加入特殊潤(rùn)滑劑,具有自潤(rùn)滑、高強(qiáng)度、耐高低溫、耐腐蝕、壽命長(zhǎng)等優(yōu)異性能,可以在有效防治軸封漏水的同時(shí)不影響其正常工作。
2.軸封形式改用機(jī)械密封。改用機(jī)械密封形式可以很好地保證密封效果,但是如此一來(lái),泵水封體的結(jié)構(gòu)也需要改動(dòng),需返廠重新設(shè)計(jì)加工。并且機(jī)械密封價(jià)格昂貴,耗費(fèi)時(shí)間長(zhǎng),而機(jī)組無(wú)法長(zhǎng)時(shí)間等待。
3.去除水封環(huán),添加兩道盤(pán)根。在原水封環(huán)位置添加兩道盤(pán)根,這樣,八道盤(pán)根的密封能力可以暫時(shí)解決軸封泄漏問(wèn)題,但是否能保證機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行則很難判定。
4.將軸封冷卻水更換為凝結(jié)水(其壓力比水泵進(jìn)口壓力高0.2~0.3 MPa)。重新恢復(fù)水封環(huán)的作用,使其輔助填料降溫。開(kāi)機(jī)運(yùn)行檢測(cè),如果給水泵正常運(yùn)行,冷卻水管未出現(xiàn)發(fā)熱現(xiàn)場(chǎng),說(shuō)明冷卻水已經(jīng)正常工作。
綜合考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施條件和方案的經(jīng)濟(jì)性等因素,可將軸封冷卻水更換為凝結(jié)水,填料材質(zhì)選用高水基盤(pán)根,盤(pán)根截取后,搭口成45°,并要在安裝前根據(jù)軸的尺寸將盤(pán)根放在特制的模具中頂壓整形;同時(shí)注意將盤(pán)根放入填料函內(nèi),使每圈盤(pán)根的搭接處錯(cuò)開(kāi);在開(kāi)車(chē)前需將填料壓蓋松開(kāi),待其轉(zhuǎn)動(dòng)后再逐漸壓緊。
按上述方案改造,泵啟動(dòng)后,工作人員對(duì)泵兩側(cè)軸封進(jìn)行檢測(cè),軸封泄漏量為20~30 m L/h,兩側(cè)軸承溫度比較穩(wěn)定,運(yùn)行一個(gè)月后無(wú)任何異?,F(xiàn)象,修復(fù)獲得了成功。