王軍龍
氣態(tài)懸浮焙燒爐的節(jié)能改造研究
王軍龍
(昆明有色冶金設(shè)計(jì)研究院股份公司,云南昆明650051)
氣態(tài)懸浮焙燒爐(G.S.C.)是氧化鋁生產(chǎn)最后一道工序,針對(duì)焙燒返灰進(jìn)行技術(shù)改造,節(jié)省了燃料,對(duì)焙燒工序節(jié)能減排有一定的指導(dǎo)性。
氣態(tài)懸浮焙燒爐;節(jié)能技術(shù)改造;氧化鋁生產(chǎn)
《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出了“十二五”期間單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低20%左右,主要污染物排放總量減少10%的約束性指標(biāo)。根據(jù)這兩個(gè)指標(biāo),如中國(guó)GDP年均增長(zhǎng)一成,5年內(nèi)就需要節(jié)能6億t標(biāo)準(zhǔn)煤,減排SO2620多萬(wàn)t、化學(xué)需氧量570多萬(wàn)t。中國(guó)是目前世界上第2位能源生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。能源供應(yīng)的持續(xù)增長(zhǎng),為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了重要的支撐。能源消費(fèi)的快速增長(zhǎng),為世界能源市場(chǎng)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。中國(guó)已經(jīng)成為世界能源市場(chǎng)不可或缺的重要組成部分,對(duì)維護(hù)全球能源安全發(fā)揮著越來(lái)越重要的積極作用。
冶金行業(yè)是能源消耗大戶,設(shè)計(jì)合理的工藝生產(chǎn)方案,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本、環(huán)境保護(hù)等起著決定性作用。氫氧化鋁焙燒是氧化鋁生產(chǎn)最后一道工序,焙燒過(guò)程是脫除氫氧化鋁濾餅附著水,脫除3個(gè)結(jié)晶水,使部分γ-Al2O3轉(zhuǎn)化為α-Al2O3的過(guò)程。使用氣態(tài)懸浮焙燒爐的焙燒工序的能耗為3.18 GJ/t-Al2O3。
近幾年國(guó)內(nèi)氧化鋁行業(yè)建成投用了大約50座焙燒爐,其中以氣態(tài)懸浮爐(G.S.C.)為主。設(shè)計(jì)產(chǎn)能有750、1 350、1 850 t/d,負(fù)壓操作,焙燒爐的節(jié)能改造對(duì)氧化鋁生產(chǎn)有現(xiàn)實(shí)的指導(dǎo)意義。
1.1 氣態(tài)懸浮焙燒爐的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)原理
焙燒爐氫氧化鋁倉(cāng)的濕氫氧化鋁由螺旋給料機(jī)或皮帶輸送機(jī)喂入文丘里干燥器與由旋風(fēng)預(yù)熱器(PO2)的熱氣體(約340℃)進(jìn)行截流傳熱,脫除濕氫氧化鋁的附著水,出PO2的氫氧化鋁和來(lái)自分離旋風(fēng)筒(PO3)的熱氣體(1 000~1 200℃)充分混合進(jìn)行載流預(yù)熱,將氫氧化鋁物料加熱至320~360℃,脫除大部分結(jié)晶水。氫氧化鋁的氣態(tài)懸浮焙燒是在主爐(PO2)內(nèi)完成的,在PO2內(nèi)物料和來(lái)自主燃燒器重油燒燒所產(chǎn)生的高溫氣流接觸,脫除全部結(jié)晶水并完成晶型轉(zhuǎn)變,得到符合要求的氧化鋁。
完成焙燒主過(guò)程的氧化鋁由PO2進(jìn)入旋風(fēng)分離器PO3與熱氣體分離后經(jīng)過(guò)一段冷卻和二段冷卻得到成品氧化鋁。一段冷卻是在垂直配置的四效旋風(fēng)冷卻器(CO1、CO2、CO3及CO4)中與來(lái)自大氣及二段冷卻(即流化床)的氣體進(jìn)行充分的逆流換熱而完成的,經(jīng)一段冷卻后的氧化鋁約190℃,然后進(jìn)行二段冷卻。二段冷卻是由流化床冷卻器KO1、KO2組成,190℃左右的氧化鋁經(jīng)冷卻水冷卻至80℃以下,然后經(jīng)空氣斜槽、氣力提升泵等送入氧化鋁倉(cāng)。
煙氣從旋風(fēng)分離器(PO1)頂部進(jìn)入收塵器進(jìn)一步收塵,使煙氣含塵量達(dá)到50mg/m3以下,最后由排風(fēng)機(jī)排至煙囪進(jìn)入大氣。工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 氣態(tài)懸浮焙燒爐工藝流程圖Fig.1 Process Flow sheet of Gaseous Suspension Calciner
1.2 氣態(tài)懸浮焙燒爐的現(xiàn)狀
(1)氣態(tài)懸浮焙燒爐(G.S.C.)使用的收塵設(shè)備為靜電收塵器,收到氧化鋁微粉利用羅茨鼓風(fēng)機(jī)將其返回到焙燒爐CO2系統(tǒng)中。1 350 t/d氣態(tài)懸浮焙燒爐電收塵返灰的羅茨鼓風(fēng)機(jī)為2臺(tái)45 m3/ min,通過(guò)管道進(jìn)入CO2系統(tǒng),CO2系統(tǒng)溫度在800℃以上,電收塵的返灰進(jìn)風(fēng)口溫度為常溫,最終來(lái)自羅茨鼓風(fēng)機(jī)的風(fēng)都要加熱到1 100℃,甚至更高溫度,造成系統(tǒng)燃料的消耗增加。
(2)電收塵的返灰進(jìn)入CO2系統(tǒng),對(duì)CO2的中心管有一定的沖擊和磨損,致使CO2的中心管使用壽命降低,既影響氣態(tài)懸浮焙燒爐(G.S.C.)的生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)率,又增加了材料費(fèi)和修理費(fèi)。
1.3 氣態(tài)懸浮焙燒爐的改造方案
在電收塵返灰管道進(jìn)入CO2系統(tǒng)前加裝一臺(tái)旋風(fēng)分離裝置,將料風(fēng)分離,氧化鋁微粉自流進(jìn)入CO2系統(tǒng)內(nèi),分離的冷風(fēng)進(jìn)入電收塵進(jìn)口管道。改造前后方案見(jiàn)圖2。
圖2 改造前后方案Fig.2 Scheme before and after Innovation
(1)以1臺(tái)1 350 t/d氣態(tài)懸浮焙燒爐燃燒天然氣為例,天然氣的發(fā)熱量以34 MJ/m3計(jì)算,風(fēng)量為90 m3/min,進(jìn)風(fēng)溫度為20℃,加熱后的溫度1 100℃。
每小時(shí)所需的熱量:
每小時(shí)節(jié)省的天然氣量:
天然氣價(jià)格按照1.8元/m3,焙燒爐運(yùn)轉(zhuǎn)率取90%,年經(jīng)濟(jì)效益:
僅此一項(xiàng),每年節(jié)約費(fèi)用就達(dá)315.02萬(wàn)元。
(2)由于氧化鋁粉硬度高,對(duì)設(shè)備磨損非???,改造后氧化鋁粉不再受到進(jìn)風(fēng)影響,延長(zhǎng)了中心管的使用壽命,提高了氣態(tài)懸浮焙燒爐(G.S.C.)的運(yùn)轉(zhuǎn)率,如果將節(jié)約的維修費(fèi)用和材料費(fèi)用計(jì)算在內(nèi)則經(jīng)濟(jì)效益更加顯著。
氣態(tài)懸浮焙燒爐(G.S.C.)通過(guò)以上改造,有效降低了氧化鋁生產(chǎn)成本,節(jié)約了維修費(fèi)用和減少了碳排放。特別是我們國(guó)內(nèi)鋁土礦資源已經(jīng)進(jìn)入貧化,氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)礦石成本占制造成本的40%~50%。能夠從生產(chǎn)環(huán)節(jié)上降低氧化鋁制造成本,對(duì)焙燒工序節(jié)能減排有一定的指導(dǎo)性。
[1]畢詩(shī)文.氧化鋁生產(chǎn)工藝[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006:311.
Technical Innovation of Energy Saving for Gaseous Suspension Calciner
WANG Jun-long
(Kunming Engineering&Research Institute of Nonferrous Metallurgy Co.Ltd,Kunming 650051,China)
Gas suspension calciner(G.S.C.)is the last procedure in the alumina production process.The technical innovation to roasting dust-return was conducted so as to save the fuel and had certain guidance for energy conservation and emission reduction during the roasting process.
gas suspension calciner;technical innovation of energy saving;alumina production
TF806.1
A
1004-2660(2012)03-0031-03
2012-05-19.
王軍龍(1974-),男,陜西人,工程師.主要研究方向:冶煉設(shè)計(jì).