李寶山
(大唐雞西第二熱電有限公司,黑龍江 雞西 158100)
凝汽器膠球清洗裝置存在的問題與對策
李寶山
(大唐雞西第二熱電有限公司,黑龍江 雞西 158100)
針對大唐雞西熱電有限責任公司#1、#2機組膠球清洗裝置在投運過程中出現(xiàn)的問題展開分析及探討,并進行一系列改造方案。實踐證明,改造方案是可行而有效的,成功地將4套膠球清洗裝置投入運行,取得顯著效果。
凝汽器;裝球室;膠球輸送泵;收球網(wǎng);收球率
大唐雞西熱電有限責任公司#1、#2機組凝汽器清洗裝置是哈爾濱汽輪機廠輔機工業(yè)(集團)總公司生產(chǎn)的早期產(chǎn)品,全套膠球清洗裝置由收球網(wǎng)、裝球室、膠球輸送泵和電氣控制柜等部件組成,收球網(wǎng)是凝汽器膠球清洗裝置回收膠球的關鍵設備,收球網(wǎng)采用活動斜板柵格側轉到位收球,正常運行時轉至豎起位置,基本不產(chǎn)生水阻,收球網(wǎng)型號HQW—1200型,配套的膠球輸送泵為輸送膠球專用的125JQ—15型離心泵,裝球室型號LZQS—φ377 /φ1100,由于操作及維護不便,加上制造工藝質量問題,收球率始終達不到設計要求的95%以上。
眾所周知,保持凝汽器較高的真空和較小的端差,是提高機組循環(huán)效率的主要方法之一。如果汽輪機背壓增高,將導致熱耗及煤耗增加;凝汽器銅管的污臟,使換熱系數(shù)變小,端差增大,凝汽器真空降低,膠球清洗是凝汽器的成熟方法,實踐表明,膠球清洗裝置定期正常投用,能及時清走凝汽器銅管內(nèi)壁污物,使凝汽器管束保持一定的清潔度,對防止結垢起到非常重要的作用,大唐雞西熱電有限責任公司投產(chǎn)初期收球率就低,進行過幾次改造,但收效甚微。由于膠球清洗裝置不能正常投入,凝汽器傳熱端差增大,平均值在16~17℃,夏季時最高達到19~23℃。嚴重影響了機組的經(jīng)濟性,在夏季高溫季節(jié)凝汽器真空已成為制約機組帶負荷能力的重要因素。2003年夏天就曾多次因為凝汽器真空低而限負荷。為此我們成立攻關小組,對膠球清洗裝置進行全面分析研究,制定改造方案,利用小修機會對系統(tǒng)進行改造,改造取得成功。
大唐雞西熱電有限責任公司#1、#2機組分別于2002年10月、12月相繼投產(chǎn),機組剛轉入生產(chǎn)期時曾試投清洗,均未能成功,凝汽器膠球清洗裝置不能正常投入運行,凝汽器端差增大,限制機組負荷的增加,凝汽器端差不能得到有效控制,在人工清洗時發(fā)現(xiàn)管壁上黃乎乎的軟垢有2 mm左右,嚴重影響了凝汽器的熱交換能力,要徹底清洗銅管中軟垢,只有對膠球清洗裝置進行改造,力求膠球清洗裝置能正常投入使用,發(fā)揮其在線運行,清洗效果明顯的特點。
在投入膠球清洗裝置時,在冷卻水塔發(fā)現(xiàn)大量的膠球,說明漏球現(xiàn)象嚴重,對可能存在影響收球率高的原因我們進行了分析。
1.二次濾網(wǎng)問題。
大唐雞西熱電有限責任公司投產(chǎn)初期對此認識不足,認為循環(huán)水為閉路循環(huán),水源較為干凈,所以凝汽器入口側沒有安裝二次濾過網(wǎng),但從我公司運行實踐分析,凝汽器的銅管常被較多的雜物堵塞,并有較多的泥砂積淤,使循環(huán)水壓差減小,流量減小,不利于膠球的循環(huán),而且會堵塞凝汽器的管孔,妨礙膠球的通過,流量的減小會導致循環(huán)水的溫升較明顯,而造成膠球回球率低;因此,我公司有必要在一次濾網(wǎng)之后、凝汽器入口前設置二次濾網(wǎng)。如圖1所示。
圖1 凝汽器二次慮過網(wǎng)示意圖
2.凝汽器的檢查處理。
我們對凝汽器結垢與膠球清洗裝置的適用性作了全面的檢查。
(1)對凝汽器新更換的和已有的銅管嚴格按國家標準進行檢查、驗收;對銅管伸出管板的長度亦嚴格執(zhí)行國家的有關標準,防止膠球在此形成死區(qū);徹底清除水室及管內(nèi)的一切雜物,確保潔凈之后再封閉。
(2)我們發(fā)現(xiàn)凝汽器放空氣門在投入膠球清洗裝置后放水不暢,說明此處已經(jīng)塞球了,凝汽器半側人工清洗時發(fā)現(xiàn)里面塞滿了膠球,此處加十字鋼筋封住。
(3)膠球循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)流暢問題嚴重影響膠球的正常投入,死區(qū)、渦流的存在使?jié)駪B(tài)密度較小的膠球滯留在凝汽器水室中。如圖2所示,循環(huán)水從冷凝管流向截面突然擴大的凝汽器水室。由于流體質點有慣性,流體質點的運動軌跡不可能按照管道的形狀突然轉彎擴大,即整個流體在離開冷凝管后只能繼續(xù)向前流動,逐漸擴大,這樣在管壁拐角處流體與管壁脫離形成漩渦區(qū)。旋渦區(qū)外側流體質點的運動方向與主流的流動方向不一致,形成回轉運動。這樣部分膠球在漩渦區(qū)會大量聚集,嚴重影響系統(tǒng)的正常運轉。對凝汽器水室內(nèi)部分區(qū)域進行封堵可以很好的解決以上問題。
圖2 流體在凝汽器銅管及凝汽器水室中流線分布示意圖
3.收球網(wǎng)的檢查和處理。
冷卻水塔內(nèi)有膠球,說明收球沒有收到位有跑球現(xiàn)象,停運凝汽器半側檢查發(fā)現(xiàn)存在兩個問題。
(1)柵格上有較多垃圾包括塑料、紙、填料及石頭等雜物,它們的存在使柵格流通面積減小,水流速加大,膠球可能卡在收球網(wǎng)的柵板上,又加劇了膠球的堵塞,形成惡性循環(huán),采用人工機械的方法認真清除了網(wǎng)格以及收球網(wǎng)相應筒內(nèi)壁上的雜物,全部清除干凈。
(2)柵格沒有關到位,調(diào)整電動執(zhí)行機構螺桿,使收球網(wǎng)關到位。
4.收球網(wǎng)出球口改造。
原出球口設計成倒噴嘴,在出球口處造成失壓,影響了膠球泵的抽吸能力,現(xiàn)將出球口口徑均縮小至DN80,如圖3所示,虛線部分為改造后情況,并將方形擴口封堵。
膠球泵的抽吸能力與出球口面積成反比,改造后,膠球泵的抽吸能力提高802/402=4倍。
圖3 收球網(wǎng)出球口改造示意圖
5.管道及附屬部件檢修。
整個膠球清洗裝置管路過長,使用90°彎頭過多,造成膠球循環(huán)不暢,所以為了減小膠球流動阻力,將90°彎頭改變成45°彎頭,如圖4所示,縮短膠球清洗裝置的出入口管路0.5m,并且管路也由φ108mm改變成φ89mm。
圖4 膠球系統(tǒng)管路彎頭改造示意圖
6.膠球的選用。
(1)濕態(tài)密度:膠球的濕態(tài)密度要求與循環(huán)水基本一致,這樣膠球才能隨機進入凝汽器銅管。發(fā)泡不均或
吸水性差都直接影響膠球的濕態(tài)密度,所以新膠球投入運行前先用水浸泡1~2小時,并反復用手捏幾次,使膠球中的微小孔隙都充滿水,避免膠球在出水管中漂浮和滯留。
(2)化學性能:膠球的化學性能集中表現(xiàn)在膨脹與老化,在使用周期內(nèi)老化的膠球表現(xiàn)為:發(fā)粘、內(nèi)部開裂等,開裂的膠球無法達到清洗效果。
(3)硬度:膠球的彈性硬度,直接影響著膠球對凝汽器銅管的清洗作用。但是,硬質垢層一旦形成,普能膠球將難以奏效。可以根據(jù)凝汽器銅管材質不同,選擇合適的金鋼砂球將硬垢去除。
(4)直徑:實際使用時,膠球外徑必須總是大于被清洗管的內(nèi)徑。
7.制定操作規(guī)程和管理制度。
運行方面首先完善了每日一次的清洗制度及定期反沖洗,由專人負責,落實到班組,并且明確一些操作上的措施,如投入系統(tǒng)循環(huán)的膠球數(shù)量應達到凝汽器冷卻水一個流程銅管根數(shù)的20%;根據(jù)凝汽器的端差、真空等特性參數(shù)和膠球的直徑、外觀等對清洗效果及時監(jiān)督檢查,以便更換膠球,最多不超過90次累計次數(shù);投運時注意收球網(wǎng)位置到位不能跑球,收球率達到95%以上,可將收球網(wǎng)打至運行位置,不讓其對循環(huán)水產(chǎn)生水阻。
處理后再次投運膠球清洗裝置,每天投運2小時,收球率都在95%以上,#1、#2機凝汽器端差基本維持在8℃~9℃,真空保持在94kpa左右,汽耗明顯下降,生產(chǎn)指標也有明顯好轉,公司用電得到有力保障,達到了改造效果,最重要的是為公司節(jié)約了能源,保證了機組安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行。
1.由以上影響凝汽器換熱及真空的因素及改造措施可見,在線運行的凝汽器存在一定的改造潛力,根據(jù)機組自己的特點對凝汽器進行適當?shù)母脑欤梢圆煌潭鹊奶岣邫C組運行真空和經(jīng)濟性。
2.大唐雞西熱電有限責任公司兩臺機組4套膠球清洗裝置之所以投入運行之初效果不明顯,收球率低,關鍵原因在于收球網(wǎng)制造差及安裝工藝粗糙,存在著嚴重缺陷,投運之初又沒有及時進行調(diào)試,導致停用后結垢嚴重,又由于我公司基建期設計時沒有安裝二次濾過網(wǎng),致使許多雜物進入凝汽器,這些雜物容易堵塞管板、銅管,使膠球清洗裝置不能正常工作。也妨礙了膠球清洗裝置的投運。
3.加強膠球清洗裝置的管理很有必要,實踐證明,只有健全組織,制定有關規(guī)章制度,健全運行、技術記錄。只有科學的管理是保證膠球清洗系統(tǒng)的正常投入和有效的運行。
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ClassNo.:TK264.1DocumentMark:A
(責任編輯:蔡雪嵐)
ProblemsofCleaningDeviceofGlueballintheCondenser
Li Baoshan
The paper analyzes the problems emerged in the operation of glueball washing device run in No.1 and No.2 unit in Jixi Datang Thermal Power Co. Ltd . It proved that the solutions proposed in the paper are in practical operation effective and four sets of glueball cleaning device are put into operation in that company and the operation is of stability .
condenser;ball room;glueball pump;net of collecting ball;collecting ball rate
李寶山,工程師,大唐雞西第二熱電有限公司。
1672-6758(2012)06-0055-2
TK264.1
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