趙 燕, 趙保全
(中國(guó)石油蘭州石化公司 污水處理廠, 甘肅 蘭州 730060)
蘭州石化公司650 t/h含硫-催化劑污水綜合處理裝置于2004年6月建成投運(yùn),裝置包括150 t/h處理能力的含硫污水預(yù)處理系統(tǒng)和400 t/h處理能力的催化劑污水處理系統(tǒng)[1],該裝置進(jìn)水懸浮物含量高,致使裝置長(zhǎng)期超負(fù)荷運(yùn)行,加之催化劑污泥流動(dòng)性差、顆粒細(xì),使用現(xiàn)有離心機(jī)脫水后,上清液懸浮物濃度較高,重復(fù)進(jìn)入系統(tǒng)處理,嚴(yán)重影響污水處理設(shè)施的正常運(yùn)行,因此,必須對(duì)催化劑污水處理裝置預(yù)處理系統(tǒng)進(jìn)行改造,選擇更適合的污泥處理方法[2].
板框式壓濾機(jī)是一種間歇式固液分離設(shè)備,具有構(gòu)造簡(jiǎn)單、推動(dòng)力大等特點(diǎn),尤其適用于懸浮物含量高、顆粒細(xì)碎的污泥,將板框式壓濾機(jī)替換原有離心式脫水機(jī)處理催化劑污泥,可有效改善原有工藝脫水后上清液懸浮物高的缺點(diǎn),也為后續(xù)催化劑污水處理裝置預(yù)處理系統(tǒng)改造提供可靠技術(shù)參數(shù)[3,4].
催化劑污水主要污染物組分有:高嶺土、稀土、氫氧化鋁凝膠、硅、硅鋁凝膠、不定型硅鋁晶體、氨氮等.其中高嶺土、稀土等以懸浮物狀態(tài)分布于污水中,形成催化劑污泥;二氫氧化鋁凝膠、硅鋁凝膠等均以交替的形態(tài)均勻分散在水體中;氨氮以及有機(jī)污染物等則溶解于水中[5],催化劑污水設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)如表1所示.
表1 催化劑污水處理裝置設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)
催化劑污水總體來(lái)說(shuō)具有水量變化大、酸堿度高、懸浮物高等特點(diǎn),具體特性如下所示[6,7]:
(1)污水中的懸浮物濃度較高;(2)污水中含有硅酸鈉膠體;(3)污水的氨氮濃度較高;(4)污水中的C/N比值較低;(5)污水的沖擊負(fù)荷高;(6)催化劑污水具有較好的沉降性能,污泥流動(dòng)性差,比重大,易沉降,污泥沉降比為30%.
催化劑污水和含硫污水在預(yù)曝調(diào)節(jié)池混合,混合后自流入均質(zhì)池,加入一定量的聚合鋁均質(zhì),并根據(jù)污水的pH加入一定量的酸堿將pH調(diào)至6~9,添加一定量的絮凝劑后連續(xù)進(jìn)入一沉池沉降,一沉池排泥經(jīng)污泥池用泵連續(xù)送至濃縮池,濃縮池上清液以220 t/h自流至預(yù)曝調(diào)節(jié)池,濃縮池底流以10 t/h流入均質(zhì)池,污泥濃縮液以20 t/h~45 t/h進(jìn)入離心脫水機(jī)進(jìn)行分離,離心脫水機(jī)上清液經(jīng)泵打回二沉池,脫水后的泥渣拉往工業(yè)渣場(chǎng)進(jìn)行填埋.一沉池出水連續(xù)自流入二沉池,二沉池排泥經(jīng)污泥池用泵間斷送至濃縮池,二沉池出水連續(xù)自流入ABFT池, ABFT池出水排至監(jiān)測(cè)池定期分析化驗(yàn),分析合格后排放,工藝流程見(jiàn)圖1.
圖1 催化劑污水處理裝置工藝流程圖
催化劑污水處理裝置原設(shè)計(jì)進(jìn)水懸浮物含量≤2 000 mg/L, 現(xiàn)進(jìn)水懸浮物平均含量為3 500 mg/L,最高時(shí)超過(guò)16 000 mg/L,筆者統(tǒng)計(jì)了2012年5月催化劑污水處理裝置總?cè)雭?lái)水和離心機(jī)上清液懸浮物的含量,變化趨勢(shì)見(jiàn)圖2,從圖2中可見(jiàn),該裝置總?cè)雭?lái)水和離心脫水機(jī)上清液懸浮物含量波動(dòng)范圍大,其中離心機(jī)上清液懸浮物含量最高達(dá)到了20 000 mg/L.由于污水中懸浮物含量嚴(yán)重超標(biāo),致使裝置超負(fù)荷運(yùn)行,出水水質(zhì)達(dá)不到設(shè)計(jì)指標(biāo),再者該裝置污泥處理系統(tǒng)的處理能力不夠,大部分沉淀下來(lái)的污泥得不到過(guò)濾,又打入源頭系統(tǒng),這樣反復(fù)回流,使該裝置長(zhǎng)期超負(fù)荷運(yùn)行,特別是3臺(tái)離心脫水機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)行,若某臺(tái)離心脫水機(jī)出現(xiàn)故障,則該裝置的正常運(yùn)行就得不到保證,只能將部分回流污泥外排至灰渣場(chǎng).同時(shí),由于催化劑污泥性質(zhì)決定,導(dǎo)致離心機(jī)上清液中的懸浮物含量高,且波動(dòng)大,這些高懸浮物的廢水再次進(jìn)入污水處理系統(tǒng)中,影響污水處理設(shè)施的正常運(yùn)行,為了實(shí)現(xiàn)催化劑污水處理裝置的長(zhǎng)期安全平穩(wěn)運(yùn)行,必須對(duì)催化劑污水處理裝置預(yù)處理系統(tǒng)進(jìn)行改造,選擇更適合的污泥處理方法.
圖2 2012年5月總?cè)胨碗x心脫水機(jī)上清液懸浮物含量變化趨勢(shì)圖
板框式壓濾機(jī)是一種間歇式固液分離設(shè)備,是由濾板、濾框排列構(gòu)成濾室,在輸料泵的壓力作用下,將料液送進(jìn)各濾室,通過(guò)過(guò)濾介質(zhì)將固體和液體分離.其特點(diǎn)是構(gòu)造簡(jiǎn)單、推動(dòng)力大,適用于各種污泥,且形成的濾餅含水率低[8,9].板框式壓濾機(jī)分為人工和自動(dòng)兩種,自動(dòng)機(jī)與人工式相比,在濾餅的剝落、濾布的洗滌再生和板框的拉開(kāi)與壓緊方面,完全實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化,大大減少了勞動(dòng)強(qiáng)度[10].
3.2.1 試驗(yàn)裝置
針對(duì)催化劑污水處理裝置泥系統(tǒng)存在,污泥流動(dòng)性差、粒度細(xì),因含大量無(wú)機(jī)鹽類(lèi)及膠體在濃縮池內(nèi)架橋、淤積、離心機(jī)處理效率低、裝置內(nèi)回流量偏高,從而加重裝置運(yùn)行負(fù)荷,導(dǎo)致預(yù)處理系統(tǒng)運(yùn)行不暢出水懸浮物達(dá)不到設(shè)計(jì)指標(biāo)等問(wèn)題,探索利用板框壓濾機(jī)在處理源水、均質(zhì)池出水和池-6污泥3種工況下的運(yùn)行效果,為該裝置預(yù)處理系統(tǒng)改造提供技術(shù)參數(shù).
(1)板框式壓濾機(jī)1臺(tái),型號(hào):XMJ20/800-U、過(guò)濾面積:20 m2.
(2)污泥提升泵1臺(tái),型號(hào):WQ37-10-3、揚(yáng)程:10 m、流量:37 m3/h.
(3)攪拌罐1個(gè),有效容積3 m3.
3.2.2 試驗(yàn)方法及操作
分別對(duì)催化劑污水處理裝置源水、均質(zhì)池出水和池-6污泥進(jìn)行板框式壓濾機(jī)試驗(yàn),記錄3種不同工況下各自的進(jìn)料懸浮物、出水懸浮物、濾餅含水率、進(jìn)泥時(shí)間、進(jìn)泥量和助濾劑投加量值,通過(guò)對(duì)比獲得較優(yōu)的工藝運(yùn)行參數(shù).具體為:
(1)打開(kāi)攪拌罐進(jìn)料閥進(jìn)料至3.0 m3,投加助濾劑(助濾劑的投加比例在0.002%~0.2%之間變化),攪拌均勻.
(2)溢流閥控制板框壓濾機(jī)進(jìn)料壓力,分別穩(wěn)定在0.05 Mpa、0.10 Mpa、0.20 Mpa、0.30 Mpa、0.40 Mpa、0.45 Mpa、0.50 Mpa、0.55 Mpa和0.60 Mpa.
(3)當(dāng)攪拌罐物料降至1.0 m3時(shí)再補(bǔ)料2.0 m3,同時(shí)投加助濾劑,重復(fù)補(bǔ)料3次.停止排液后,壓縮空氣吹掃.
(4)取樣分析:取進(jìn)料樣品,測(cè)定SS含量;板框?yàn)V機(jī)過(guò)濾穩(wěn)定后,取上清液樣品,測(cè)定SS含量;卸料時(shí)取濾餅,測(cè)定濾餅含水率.
3.3.1 試驗(yàn)結(jié)果
催化劑污水處理裝置板框式壓濾機(jī)工業(yè)試驗(yàn)分別在該裝置3個(gè)不同的處理單元開(kāi)展,即催化劑污水與含硫污水混合后的預(yù)曝調(diào)節(jié)池(避開(kāi)濃縮池回流及裝置內(nèi)藥劑投加點(diǎn))、均質(zhì)池出口和池-6出口3處采用篩選濾布類(lèi)型、改變進(jìn)料壓力及助濾劑投加濃度,通過(guò)測(cè)定濾餅含水率和上清液懸浮物濃度等方法,獲得了試驗(yàn)數(shù)據(jù),板框式壓濾機(jī)處理不同水質(zhì)的平均處理效果對(duì)照情況見(jiàn)表2.
表2 板框式壓濾機(jī)處理不同水質(zhì)的平均處理效果對(duì)照表
由表2中可見(jiàn),從均質(zhì)池出水進(jìn)料時(shí),板框式壓濾機(jī)上清液懸浮物含量最高,且為106 mg/L,遠(yuǎn)高于從池-6和催化劑污水處理裝置總?cè)肟谶M(jìn)料時(shí)的上清液懸浮物含量28 mg/L;3種工況下產(chǎn)生的濾餅含水率平均值在51.55%~63.20%之間,均能滿足生產(chǎn)要求;池-6進(jìn)料時(shí)間最短,約為66 min,遠(yuǎn)低于催化劑污水處理裝置總?cè)肟诘?90 min和均質(zhì)池出水進(jìn)料的175 min,總?cè)肟谄骄M(jìn)料時(shí)間是池-6的3倍左右;池-6進(jìn)料量最低,約為2.28 m3,總?cè)肟谄骄M(jìn)料量是池-6的5.65倍;從助濾劑的投加比例上看,均質(zhì)池出水和池-6相差不大,源水投加比例最小為0.08%,但進(jìn)料量大,經(jīng)過(guò)核算水量后池-6需用助濾劑略少.
3.3.2 試驗(yàn)條件影響分析
(1)濾布選型:試驗(yàn)中分別使用丙綸加密621和750A兩種型號(hào)的濾布,1至9號(hào)板框?yàn)V布采用丙綸加密621,10至17號(hào)板框?yàn)V布采用丙綸加密750A.通過(guò)采樣分析不同濾板出水上清液懸浮物濃度和濾餅含水率,數(shù)據(jù)接近,但在試驗(yàn)中期卸料時(shí)發(fā)生丙綸加密621破裂情況,通過(guò)比較后發(fā)現(xiàn)丙綸加密750A 具有材質(zhì)厚、耐磨損等優(yōu)點(diǎn),故試驗(yàn)后期采用丙綸加密750A型濾布.
(2)進(jìn)泥時(shí)間分析:同一工況下,進(jìn)泥時(shí)間的長(zhǎng)短對(duì)板框式壓濾機(jī)濾餅含水率和出水上清液懸浮物含量沒(méi)有明顯影響.進(jìn)泥時(shí)間越短,進(jìn)料量就越少,影響濾餅的成型,當(dāng)進(jìn)泥時(shí)間太短,進(jìn)料懸浮物濃度又低時(shí),濾餅下半部分厚,上半部分薄,成型不均勻.3種工況下,池-6污泥濃度高,濾餅形成時(shí)間短,進(jìn)料時(shí)間短,但壓力上升快,過(guò)濾速度較慢,且為34.55 L/min;源水懸浮物含量最低,進(jìn)料時(shí)間最長(zhǎng),但過(guò)濾速度快,且為67.63 L/min.
(3)藥劑投加量:本次試驗(yàn)使用廠家提供的助濾劑,主要成分為石灰.在試驗(yàn)中根據(jù)進(jìn)料懸浮物含量,調(diào)整了助濾劑的投加比例,控制在0.06%~0.20%之間.分析數(shù)據(jù)顯示同一工況下,助濾劑投加量對(duì)板框式壓濾機(jī)上清液懸浮物含量沒(méi)有明顯影響,對(duì)濾餅含水率有影響,且成正比,即藥劑的投加量少時(shí),濾餅含水率低;藥劑的投加量多時(shí),濾餅含水率相對(duì)比較高;但不投加藥劑時(shí),濾布上粘連的污泥較多,不易脫落,操作難度大,影響濾布的使用壽命.3種工況下,當(dāng)進(jìn)料懸浮物高時(shí),藥劑單耗高.
圖3 源水不同助濾劑投加比例下板框式壓濾機(jī)上清液懸浮物含量和濾餅含水率變化趨勢(shì)圖
(4)進(jìn)料壓力:試驗(yàn)中進(jìn)料壓力控制在0.05~0.6 Mpa之間,進(jìn)料壓力隨過(guò)濾時(shí)間逐漸增大,同時(shí)與進(jìn)料懸浮物濃度成正比,最終進(jìn)料壓力選定為0.6 Mpa.
(5)吹掃風(fēng)壓:試驗(yàn)吹掃風(fēng)壓控制在0.1~0.3 Mpa之間,吹掃時(shí)間為10~15 min.經(jīng)過(guò)試驗(yàn)比選后,吹掃風(fēng)壓控制在0.3 Mpa,吹掃10 min較為適宜.
3.3.3 板框式壓濾機(jī)與離心脫水機(jī)處理技術(shù)對(duì)比
將板框式壓濾機(jī)的工業(yè)試驗(yàn)技術(shù)數(shù)據(jù)同原有離心式脫水機(jī)的技術(shù)數(shù)據(jù)相比較,催化劑污水處理裝置污泥系統(tǒng)處理技術(shù)對(duì)比情況見(jiàn)表3.由表3可見(jiàn),自動(dòng)板框式壓濾機(jī)用于處理流動(dòng)性差、顆粒細(xì)的催化劑污泥具有很大優(yōu)勢(shì),如上清液懸浮物濃度低、沉降池濁液出口不易堵塞等優(yōu)點(diǎn),但也存在占地面積大,員工勞動(dòng)強(qiáng)度大和氣味大等問(wèn)題,綜合考慮后,還是利大于弊.
表3 催化劑污水處理裝置污泥系統(tǒng)處理技術(shù)對(duì)比表
(1)試驗(yàn)結(jié)果表明3種工況下,板框式壓濾機(jī)出水懸浮物含量較低,最低可達(dá)到28 mg/L、濾餅含水率平均值在65%以下、上清液SS平均值在100 mg/L以下,均能滿足裝置運(yùn)行要求.
(2)3種工況試驗(yàn)中源水試驗(yàn)優(yōu)勢(shì)較為明顯,不用投加聚合鋁、聚丙烯酰胺、也未經(jīng)過(guò)酸堿中和,節(jié)約了大量藥劑費(fèi)用,大幅度降低了裝置的運(yùn)行成本,但存在過(guò)濾時(shí)間長(zhǎng)、需要濾機(jī)規(guī)模大、投資大等問(wèn)題.
(3)板框式壓濾機(jī)應(yīng)用于催化劑污水處理裝置,成功解決了催化劑污泥流動(dòng)性差、顆粒細(xì)等困擾泥系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的難題,也為該裝置預(yù)處理系統(tǒng)改造提供了可靠的技術(shù)參數(shù).
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