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超臨界直流機(jī)組啟動(dòng)沖洗過程分析與探討

2013-04-29 00:44:03田磊
科協(xié)論壇·下半月 2013年9期
關(guān)鍵詞:控制

田磊

摘 要:對(duì)河南某新投產(chǎn)350MW超臨界直流爐機(jī)組臨修后啟動(dòng)過程的化學(xué)監(jiān)督進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)啟動(dòng)沖洗流程存在缺陷,沖洗過程部分?jǐn)?shù)據(jù)超標(biāo)。對(duì)超標(biāo)原因進(jìn)行分析,并針對(duì)該機(jī)組情況,對(duì)啟動(dòng)沖洗過程及化學(xué)監(jiān)督提出建議。

關(guān)鍵詞:超臨界機(jī)組 直流鍋爐 啟動(dòng)沖洗 化學(xué)監(jiān)督 控制

中圖分類號(hào):TK227.7 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1007-3973(2013)009-009-03

1 引言

機(jī)組化學(xué)監(jiān)督貫穿在機(jī)組啟動(dòng)、運(yùn)行及停備的整個(gè)階段,而機(jī)組啟動(dòng)過程是水汽品質(zhì)等化學(xué)監(jiān)督指標(biāo)最為惡劣的階段。機(jī)組啟動(dòng)期間實(shí)施全面的化學(xué)監(jiān)督是非常必要和重要的,否則,對(duì)機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行會(huì)造成極大影響。但是,目前電力市場競爭加劇,各發(fā)電企業(yè)盡量縮短機(jī)組啟動(dòng)時(shí)間,盡快帶上負(fù)荷,致使機(jī)組啟動(dòng)期間的化學(xué)監(jiān)督得不到足夠的重視。

本文結(jié)合河南省內(nèi)某350MW超臨界直流爐機(jī)組臨修后啟動(dòng)沖洗過程的分析,對(duì)如何做好機(jī)組啟動(dòng)沖洗及啟動(dòng)過程化學(xué)監(jiān)督管理進(jìn)行分析與探討。機(jī)組啟動(dòng)期間的化學(xué)監(jiān)督是全過程的監(jiān)督工作,在啟動(dòng)過程中,化學(xué)監(jiān)督的范圍、內(nèi)容、對(duì)象不斷地發(fā)生變化,一般可分為冷態(tài)沖洗、熱態(tài)沖洗、汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)、并網(wǎng)及正常監(jiān)督等階段。

2 概述

河南省內(nèi)某350MW機(jī)組于2011年11月通過168h試運(yùn)投產(chǎn),2012年9月6日開始實(shí)施弱氧化處理加氧轉(zhuǎn)化,2012年10月18日-11月13日,機(jī)組臨時(shí)停機(jī)。按生產(chǎn)計(jì)劃和調(diào)度要求,機(jī)組于11月13日18:10開始水沖洗,除氧器水溫50℃,進(jìn)行冷態(tài)沖洗。14日8:00轉(zhuǎn)入熱態(tài)沖洗,14日12:07機(jī)組并網(wǎng)。機(jī)組啟動(dòng)沖洗過程中,部分技術(shù)監(jiān)督數(shù)據(jù)超標(biāo),延長水汽品質(zhì)合格時(shí)間,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性、安全性收到很大影響。因此,有必要查明原因,采取措施,做好機(jī)組啟動(dòng)過程化學(xué)監(jiān)督工作。

3 沖洗系統(tǒng)分析

3.1 理想的沖洗系統(tǒng)

理想的水沖洗系統(tǒng)應(yīng)具備以下幾方面條件:

(1)沖洗水加藥(氨)調(diào)節(jié)及其監(jiān)控系統(tǒng),防止腐蝕產(chǎn)物溶解度增大。

(2)分段大流量小循環(huán)沖洗,將疏松顆粒物等充分沖起,以利排出系統(tǒng);這里特別指凝汽器和除氧器間由旁路形成的循環(huán)沖洗系統(tǒng)。

(3)分段排放設(shè)計(jì),及時(shí)排出沖起的疏松顆粒物,防止進(jìn)入下游。

3.2 該機(jī)組沖洗系統(tǒng)的不足

(1)該機(jī)組沖洗由熱水井補(bǔ)入,無加氨和監(jiān)測設(shè)計(jì),因此最初補(bǔ)入凝汽器熱水井內(nèi)的除鹽水不能加氨調(diào)節(jié)。

(2)機(jī)組除氧器溢、放水管道未設(shè)計(jì)連接至鍋爐側(cè)疏水?dāng)U容器,而是連接至凝汽器疏水?dāng)U容器,繼而進(jìn)入凝汽器熱水井。

(3)該機(jī)組只能在除氧器上水至一定液位后,啟動(dòng)電泵向鍋爐上水沖洗,由汽水分離器底部向系統(tǒng)外爐側(cè)排放。

3.3 沖洗系統(tǒng)分析

這種沖洗系統(tǒng)和方式,對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行水沖洗,流速較小。無法對(duì)凝汽器至除氧器之間給水系統(tǒng)單獨(dú)進(jìn)行充分沖洗和排放沖洗水,不能將此部分沖起的雜物和大顆粒沖洗出系統(tǒng);必將凝汽器至除氧器給水系統(tǒng)內(nèi)的腐蝕產(chǎn)物帶入爐本體,引起省煤器入口含鐵量升高,且數(shù)值波動(dòng)大;控制不當(dāng)或沖洗不充分時(shí),帶入的較大粒徑腐蝕產(chǎn)物顆??赡軙?huì)在爐內(nèi)發(fā)生沉積。

4 機(jī)組啟動(dòng)沖洗過程水質(zhì)分析

機(jī)組啟動(dòng)時(shí),按照運(yùn)行規(guī)程分別進(jìn)行了冷態(tài)沖洗和熱態(tài)沖洗,沖洗過程中水樣鐵含量的變化如圖1所示。

圖1 啟動(dòng)沖洗過程中凝結(jié)水泵出口與省煤器入口含鐵量變化曲線

由圖1可見,在沖洗階段,凝泵出口和省煤器入口的含鐵量較高,且數(shù)值波動(dòng)較大。對(duì)其原因,可分別作如下分析。

4.1 凝泵出口鐵含量分析

在冷態(tài)沖洗階段,凝泵出口鐵含量由1500 g/L高含量迅速下降至300 g/L左右,但隨著繼續(xù)沖洗又達(dá)到一個(gè)1300 g/L高峰并再次下降。

4.1.1 凝泵出口鐵含量偏高原因分析

(1)在沖洗過程中沖洗水加氨基本正常、充分,但加入點(diǎn)在精處理之后,不能加入凝結(jié)水補(bǔ)水中,不排除熱水井補(bǔ)水加氨不足造成凝汽器系統(tǒng)表面鐵氧化物溶解引起鐵含量升高。

(2)水樣明顯黑褐色渾濁,含有大量顆粒物疑似腐蝕形成的鐵氧化物。它們?cè)诤F量測定的消化過程中可以溶解,應(yīng)是形成高含鐵量的最主要原因。

(3)沖洗過程中,凝泵流量明顯大于凝汽器熱水井補(bǔ)水流量,無小循環(huán)的連續(xù)沖洗必然引起水位下降,在水位過低時(shí)易引起熱水井凝泵入口和補(bǔ)給水加入局部的較高流速甚至沖擊,如果凝汽器底部殘留有基建殘留物及其停機(jī)、運(yùn)行腐蝕產(chǎn)物,則會(huì)加劇凝泵出水渾濁,導(dǎo)致含鐵量測定出現(xiàn)高值。

(4)當(dāng)水位過低影響凝泵正常運(yùn)行,被迫降低凝泵上水流量,形成間歇沖洗時(shí),熱水井水位不斷升高,低水位的影響迅速消除,沖洗水中顆粒物迅速減少,測定含鐵量隨之必然迅速下降。

上述現(xiàn)象,可以確認(rèn)熱水井中殘留物及停機(jī)、運(yùn)行腐蝕產(chǎn)物的存在和水沖洗影響,是機(jī)組啟動(dòng)沖洗階段凝泵出口鐵含量偏高的原因。

4.1.2 凝泵出口鐵含量規(guī)律波動(dòng)分析

基于機(jī)組沖洗系統(tǒng)現(xiàn)狀,在冷態(tài)沖洗前,凝汽器熱井補(bǔ)水至高水位后啟動(dòng)凝泵向除氧器上水;待除氧器達(dá)到一定溫度和水位后,再啟動(dòng)電泵向鍋爐上水。沖洗中外排流量大于除鹽水補(bǔ)水流量,所以凝汽器水位不斷下降,低于報(bào)警值時(shí)便會(huì)減小沖洗流量,待凝汽器水位較高時(shí)再增大沖洗水流量。在熱態(tài)沖洗中后期,改為閉式循環(huán)沖洗,凝汽器熱水井內(nèi)凝結(jié)水pH迅速堿化,同時(shí)投入凝結(jié)水精處理系統(tǒng),有效截留凝結(jié)水顆粒物,凝泵出口含鐵量迅速下降。當(dāng)凝汽器水位較低時(shí),凝汽器熱井底部的未清理完的腐蝕產(chǎn)物顆粒會(huì)被除鹽水沖刷起來,從而導(dǎo)致凝泵出口和省煤器入口含鐵量有規(guī)律的波動(dòng)。

4.1.3 并網(wǎng)后凝泵鐵含量分析

機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行后,各取樣點(diǎn)鐵含量見表1,進(jìn)入正式運(yùn)行后,蒸汽冷凝形成的凝結(jié)水可以穩(wěn)定熱水井水位并保持合格pH,水樣顆粒物的存在和影響迅速消失,已有腐蝕產(chǎn)物的溶解也因pH上升抑制迅速下降,凝結(jié)水含鐵量隨之下降到正常值并保持平穩(wěn)。

在精處理出口之后,由于更高的加氨量、pH,對(duì)鐵氧化物的溶解抑制更為有利,同樣表現(xiàn)為正常運(yùn)行后,鐵含量測定值迅速下降至正常值并保持穩(wěn)定。此外硅含量也呈同樣快速下降趨勢(shì),不排除也有含硅難溶物,和鐵氧化物顆粒共存,機(jī)組并網(wǎng)后各取樣點(diǎn)鐵、硅含量下降趨勢(shì)見圖2。

機(jī)組熱態(tài)沖洗及并網(wǎng)后的數(shù)據(jù)進(jìn)一步證明,凝汽器熱水井內(nèi)存在基建殘留物及其腐蝕產(chǎn)物并進(jìn)入沖洗水,是沖洗階段高鐵含量的關(guān)鍵原因。

4.2 省煤器入口鐵含量分析

省煤器入口含鐵量與凝泵出口相似、同步波動(dòng),但省煤器入口較凝泵出口明顯滯后。這是因?yàn)椴扇〈?lián)、直流沖洗方式,在冷態(tài)沖洗和熱態(tài)沖洗前期未投運(yùn)凝結(jié)水精處理,凝泵出口沖洗水直接到達(dá)省煤器出口,會(huì)明顯攜帶凝結(jié)水中顆粒物,引起省煤器入口鐵含量升高,另外凝泵出口沖洗水達(dá)到省煤器出口,需要先充滿低加、凝汽器、高加,必然會(huì)引起滯后。

由省煤器入口鐵含量峰對(duì)凝泵出口鐵含量峰在滯后,可以確認(rèn)其來源是凝結(jié)水?dāng)y帶的凝汽器熱水井基建殘留物及其腐蝕產(chǎn)物。

由省煤器入口鐵含量的峰值和凝泵出口鐵含量的峰值間的位置,結(jié)合低加、凝汽器、高加水容積,可以推斷此段冷沖洗的平均流量和總水量,可以確認(rèn)沖洗水量有限,并不充分,難免對(duì)沖洗效果產(chǎn)生一定影響。因此,在評(píng)價(jià)沖洗效果時(shí),嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋容^應(yīng)與沖洗流量和總沖洗水量相結(jié)合。

在熱態(tài)沖洗中后期,進(jìn)行閉式循環(huán)沖洗,并投入凝結(jié)水精處理系統(tǒng),進(jìn)入除氧器的含鐵顆粒物量大幅下降,同時(shí)還在除氧器中受到小循環(huán)高流量的有效稀釋,出口顆粒物含量迅速下降,不僅迅速削減了省煤器入口鐵含量測定值峰的高度,而且使其快速降至正常值并穩(wěn)定。正常運(yùn)行1周后首次腐蝕查定,機(jī)組各取樣點(diǎn)水樣鐵含量見表2所示。

相對(duì)于其它水樣含鐵量的低水平,凝結(jié)水和給水含鐵量稍高于標(biāo)準(zhǔn),可能與初啟動(dòng)凝汽器和除氧器中疏松腐蝕顆粒剝落有關(guān)。

5 結(jié)論與建議

5.1 機(jī)組沖洗過程總結(jié)

此次機(jī)組啟動(dòng)過程中,凝泵出口及省煤器入口鐵含量較高且出現(xiàn)周期性波動(dòng)的主要原因是凝汽器熱水井內(nèi)存在基建殘留物及其腐蝕產(chǎn)物,沖洗系統(tǒng)設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致機(jī)組啟動(dòng)沖洗過程中殘留物及腐蝕產(chǎn)物進(jìn)入沖洗水。另機(jī)組啟動(dòng)過程操作和化學(xué)監(jiān)督疏漏延長水質(zhì)合格時(shí)間,主要包括:

(1)熱態(tài)沖洗不充分。熱態(tài)沖洗時(shí)間較短,約4~5h。機(jī)組14日并網(wǎng)前,11:40最后一次含鐵量測定數(shù)據(jù)是:凝泵出口230 g/L,省煤器入口250 g/L。機(jī)組并網(wǎng)13:30首次含鐵量測定數(shù)據(jù)是:省煤器入口25.06 g/L。

(2)精處理投運(yùn)滯后。按照精處理的設(shè)計(jì)目的,應(yīng)在機(jī)組啟動(dòng)沖洗過程中及時(shí)投入,截留顆粒物和其它形態(tài)的腐蝕產(chǎn)物。投入精處理后,鐵含量下降很快,詳見圖3所示,雖然監(jiān)測數(shù)據(jù)較少,仍可見明顯的下降趨勢(shì)。如能按照要求投入精處理高速混床運(yùn)行,或再延長數(shù)小時(shí)熱態(tài)沖洗,有希望獲得理想沖洗效果。

(3)沖洗過程中加加氨量略顯不足。機(jī)組啟動(dòng)沖洗過程應(yīng)按照弱氧化性處理的各項(xiàng)優(yōu)化要點(diǎn)(精處理出口一點(diǎn)加氨、電導(dǎo)率監(jiān)控、目標(biāo)值控制精準(zhǔn)加氨)和規(guī)范控制進(jìn)行上限加氨,進(jìn)行水沖洗,提高沖洗階段防腐性能。防止沖洗過程中,在pH和系統(tǒng)溫度均較低的情況下,加速疏松沉積的剝落和鐵的溶解。

5.2 機(jī)組未來啟動(dòng)建議

根據(jù)此次機(jī)組啟動(dòng)過程操作及沖洗各階段水質(zhì)情況,對(duì)機(jī)組未來啟動(dòng)及沖洗過程中化學(xué)監(jiān)督提出幾點(diǎn)建議:

(1)未來機(jī)組檢修時(shí),應(yīng)重視凝汽器檢查和徹底清理。

(2)未來機(jī)組啟動(dòng)時(shí),按運(yùn)行規(guī)程應(yīng)分別進(jìn)行冷態(tài)和熱態(tài)沖洗分段沖洗排放,水質(zhì)達(dá)標(biāo)回收,避免高含量腐蝕產(chǎn)物隨凝結(jié)水、給水進(jìn)入爐內(nèi)。先沖洗低加、除氧器,再?zèng)_洗高加及爐本體。應(yīng)通過建立凝汽器與除氧器循環(huán),進(jìn)行大流量沖洗。按標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程,如水質(zhì)較差,應(yīng)換水沖洗;水質(zhì)不合格,不應(yīng)進(jìn)入鍋爐。水質(zhì)合格后,才能啟動(dòng)電泵向鍋爐上水。

(3)未來機(jī)組啟動(dòng)時(shí),應(yīng)堅(jiān)持化學(xué)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn),水質(zhì)執(zhí)行GB/T 12145-2008《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》中控制量,保持充分熱態(tài)沖洗時(shí)間。及時(shí)投入凝結(jié)水精處理,保障機(jī)組在整個(gè)啟動(dòng)過程中的水汽品質(zhì)能迅速改善,同時(shí)減少不必要的排放。

(4)未來機(jī)組啟動(dòng)沖洗時(shí),電導(dǎo)率上限控制一點(diǎn)加氨,目標(biāo)pH為9.5,并盡快投入除氧器-凝汽器循環(huán),提高沖洗階段防護(hù)效果。

(5)機(jī)組啟動(dòng)過程中控制指標(biāo)的測定尤其是鐵的測量是極其重要的。鐵含量的測定采用鄰菲羅啉分光光度法,化驗(yàn)速度慢,影響機(jī)組啟動(dòng)過程中指標(biāo)監(jiān)控的及時(shí)性,應(yīng)該找到合適的解決方法來提高鐵含量的化驗(yàn)速度。建議更換新型化驗(yàn)設(shè)備,可較為快速的為機(jī)組是否可以進(jìn)入下一啟動(dòng)城西提供有力的參考依據(jù)。

(6)機(jī)組并網(wǎng)后應(yīng)繼續(xù)監(jiān)測鐵含量,頻率逐步降低,根據(jù)給水含鐵量的變化來決定機(jī)組參數(shù)的變化。

參考文獻(xiàn):

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