于嘉偉
摘 要 本文介紹了燒結(jié)廠4 m布料寬皮帶傳動滾筒的使用情況,對雙輸入軸傳動滾筒的單側(cè)軸多次斷裂進行了理論分析。
關(guān)鍵詞 軸 斷裂 失效
八鋼煉鐵分公司燒結(jié)分廠兩條265m2燒結(jié)生產(chǎn)線分別于2006年11月和2008年10月投產(chǎn),混合物料在燒結(jié)機臺車上的布料形式,都采用了擺動皮帶與4 m寬皮帶再加上多輥布料器三種設(shè)備組合的方式,改善了物料偏析,布料效果較好。但4 m寬皮帶在使用中曾多次發(fā)生雙輸入傳動滾筒軸斷裂的情況,本文就傳動滾筒輸入軸斷裂進行分析。
一、傳動軸斷裂失效原因分析
1.傳動軸的結(jié)構(gòu)。4 m寬皮帶是變頻調(diào)速小角度下傾皮帶。輸送帶由尾部滾筒傳動,左右對稱雙輸入驅(qū)動。驅(qū)動減速機懸掛于軸上,通過法蘭與軸承座相連。傳動滾筒軸與減速機通過普通平鍵連接。數(shù)次軸斷裂位置都發(fā)生在Φ90與Φ105軸肩處,如圖1。
我們對比了這幾次傳動軸斷裂的斷面,發(fā)現(xiàn)軸幾次斷裂斷面有很大的相似性,初步推測是同一原因?qū)е螺S斷裂,失效斷面見圖2。
機械設(shè)計手冊中給出了階梯軸設(shè)計是軸肩倒角和圓角的推薦值見表1,而此軸Φ90與Φ105軸肩處基本無圓角,直接導致軸肩處產(chǎn)生應力集中。從圖1來看Φ90與Φ105軸肩也是直徑最小的部位,此處是整個軸的危險截面,應力集中最大。
設(shè)計制造為了減輕重量,傳動滾筒的兩個傳動軸相對獨立,沒有采用通軸,而是與筒體通過與輻板焊接連接。這在一定程度上減小了軸的剛度,兩側(cè)軸的同軸度和直線度容易喪失,而軸在滾筒的重力和減速器軸孔的約束下也更容易發(fā)生彎曲彈性變形。我們將斷面圖與疲勞斷口形貌示意圖對照進行對照,斷面與圖表中大應力集中的旋轉(zhuǎn)彎曲失效形式吻合度很高,見表2。
3.軸斷裂的改進措施。(1)軸肩處必須嚴格按照零件倒角C與圓角半徑R的推薦值制造,圓角直徑不小于機械設(shè)計手冊推薦值,從軸的結(jié)構(gòu)設(shè)計上減小軸肩處的應力集中。(2)將軸與滾筒的連接由單輻板焊接改成雙輻板焊接,提高軸在使用中的剛度。制造過程中,必須遵循先焊接后車軸的工序,嚴格控制兩側(cè)軸的同軸度。(3)該軸的扭轉(zhuǎn)剪切強度已經(jīng)非常接近調(diào)質(zhì)40Cr的扭轉(zhuǎn)疲勞極限值,為保證原有減速器能在改進滾筒之后繼續(xù)使用,建議制造廠使用扭轉(zhuǎn)疲勞極限值更高的材料來制造傳動軸。
二、結(jié)束語
從以上分析、校核計算結(jié)果看,已基本確定4m寬皮帶傳動軸斷裂的原因。通過與制造廠的溝通,軸斷裂的問題已得到解決。寬皮帶的穩(wěn)定運行降低了設(shè)備維護成本,為八鋼265 ㎡燒結(jié)產(chǎn)線的順利運行創(chuàng)造了有利條件。
參考文獻
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