張漢泉,閆學(xué)磊,路漫漫,汪鳳玲
(武漢工程大學(xué)環(huán)境與城市建設(shè)學(xué)院,湖北 武漢 430073)
鄖西鐵礦石中鐵含量較低,原礦中全鐵(TFe)含量約15%左右,屬于貧磁鐵礦。鐵礦物的嵌布粒度較細(xì),通過三磨三磁選流程,得到精礦品位為50%,產(chǎn)率16%左右,即單一弱磁選很難得到全鐵品位超過60%的鐵精礦。有害組分硫、磷含量較低,SiO2為要分選排除的主要脈石礦物,Al2O3含量達(dá)6.15%,也應(yīng)在選礦過程中進(jìn)一步降低。陽離子反浮選藥劑制度簡單,生產(chǎn)實踐表明,與陰離子反浮選相比,鐵精礦采用陽離子反浮選具有如下優(yōu)點:①藥劑制度簡單。磁選精礦反浮選采用GE-609作捕收劑、淀粉作抑制劑,藥劑制度相對簡單。②節(jié)能。GE-609具有耐低溫的特點,要求最低浮選溫度為8℃,完全符合常溫浮選的要求。而陰離子反浮選一般要求礦漿溫度達(dá)到30℃左右,必須加溫。因此,采用GE-609作為陽離子反浮選的捕收劑具有明顯的節(jié)能效果。③弱堿性介質(zhì)浮選,水路不結(jié)垢。鐵礦陰離子反浮選通常要求礦漿pH值在11左右,同時要添加CaO作活化劑,而陽離子反浮選在中性或弱堿性條件下浮選,不加CaO,環(huán)水的結(jié)垢性不會增強(qiáng)。④對脈石的適應(yīng)性強(qiáng),脫硅效果好。GE-609對脈石的適應(yīng)性強(qiáng),脫硅效果好[1-4]。
隕西貧磁鐵礦石原礦經(jīng)過多次磁選仍不能得到較好分選效果,弱磁選粗精礦品位為51.76%,硅含量高達(dá)15.33%,粒度為-0.038mm 占80.62%。弱磁選粗精礦多元素分析結(jié)果見表1。由表1可知,鐵礦石磁性率(FeO/TFe)為38.81%,屬于原生磁鐵礦,易磁選。四元堿度(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)=0.18,為典型的酸性氧化礦。因此,考慮用反浮選工藝脫除鐵礦中的硅等雜質(zhì)。
表1 弱磁選粗精礦多元素分析/%
本次試驗針對該礦原礦主要脈石礦物為含量SiO2的特點,進(jìn)行了陰離子和陽離子捕收劑反浮選提鐵降硅的研究[5]。陰離子反浮選藥劑的選擇性高,可以用浮選方法直接丟棄合格尾礦,但是選藥劑制度復(fù)雜,藥劑費(fèi)用高,精礦較難過濾[6-8],特別是對礦漿溫度條件(30℃~35℃)要求高,山區(qū)選廠生產(chǎn)中難以滿足。本研究選用的陽離子捕收劑GE-609,是目前市場上耐低溫捕收劑之一。陽離子捕收劑單因素條件試驗,主要是對抑制劑淀粉用量和捕收劑用量進(jìn)行探索,本次試驗所用的陽離子捕收劑是GE-609。
在GE-609用量為0.20kg/t的條件下進(jìn)行浮選,未采取加溫措施,礦漿溫度為10℃。試驗結(jié)果見表2。隨著淀粉用量的增加,精礦品位呈下降趨勢,回收率有上升趨勢,但在用量較小的情況下波動不大,選礦效率較高,變化也不大。從選礦效果和選礦成本方面綜合考慮,選取0.10kg/t為淀粉的最佳用量。
表2 淀粉用量試驗結(jié)果
在低溫下(10℃)確定淀粉用量為0.10kg/t,改變捕收劑用量進(jìn)行試驗,試驗結(jié)果見表3。從表3結(jié)果可以看出,隨著捕收劑用量的增大,精礦品位逐步升高,最高可達(dá)64.95%,相應(yīng)的精礦回收率不斷下降。綜合考慮,捕收劑用量為0.20kg/t時浮選效率最高,所以確定捕收劑GE-609的最佳用量為0.20kg/t。
表3 捕收劑用量試驗結(jié)果
根據(jù)文獻(xiàn)報道[9],分段加藥可改善浮選效果,并減少捕收劑用量,因此考慮分段加藥,故在捕收劑為0.15kg/t和0.20kg/t的用量下,進(jìn)行了粗選和精選分段加藥試驗,結(jié)果見表4。比較表4中一次性加藥0.15kg/t和0.20kg/t的結(jié)果得知,分段加藥沒有明顯改善浮選效果。所以,在后續(xù)試驗中捕收劑還是一次性加入。
表4 捕收劑分段加藥試驗結(jié)果
為了降低尾礦品位,提高精礦回收率,在一次粗選的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了掃選試驗。粗選淀粉用量為0.10kg/t,捕收劑用量為0.16kg/t,試驗結(jié)果見表5。從以上結(jié)果可以看出,增加一次掃選后,尾礦品位得到了下降,減少捕收劑用量精礦的回收率有明顯的上升。但是精礦品位下降明顯,故捕收劑用量應(yīng)增加。掃Ⅰ的定粉用量為0.20kg/t效果較好,但未達(dá)到理想的指標(biāo),且淀粉用量過大時,所以準(zhǔn)備進(jìn)行第二次掃選作業(yè)。
表5 掃Ⅰ淀粉用量試驗結(jié)果
由于一次掃選效果不理想,故進(jìn)行第二次掃選試驗。粗選淀粉用量為0.10kg/t,捕收劑用量為0.20kg/t,第一次掃選淀粉用量為0.20kg/t。試驗流程見圖1,試驗結(jié)果見表6。從表6可以看出,隨著淀粉用量的增大,尾礦品位明顯降低,在淀粉用量為0.30kg/t時,浮選效果最佳,故確定0.30kg/t為掃Ⅱ的淀粉最佳用量。
根據(jù)文獻(xiàn)報道,GE-609對低溫有較強(qiáng)的適應(yīng)性,故在上述條件試驗得到的最佳條件下進(jìn)行溫度探索試驗,最低溫度為5℃。試驗結(jié)果見表7。從表7可以看出,在該藥劑制度下,低溫浮選得到的精礦品位明顯比高溫浮選得到的精礦品位高,在5℃條件下,精礦品位最高為63.44%,回收率為63.12%;在20℃條件下,精礦品位為61.91%,回收率為69.79%。可見,GE-609在該藥劑制度條件下,對低溫有較強(qiáng)的適應(yīng)性。
圖1 掃Ⅱ階段淀粉用量試驗流程圖
表6 掃Ⅱ階段淀粉用量試驗結(jié)果
表7 礦漿溫度試驗結(jié)果
為提高精礦回收率,在開路的基礎(chǔ)上進(jìn)行了閉路試驗流程試驗。入浮原礦經(jīng)一次粗選得到最終精礦,粗選泡沫產(chǎn)品經(jīng)兩次掃選后,得到最終尾礦。第一次掃選的精礦返回到粗選,尾礦進(jìn)行第二次掃選。第二次掃選尾礦為最終尾礦,精礦返回到第一次掃選。試驗結(jié)果表明,在該藥劑制度下,返回中礦量大且品位低嚴(yán)重惡化原礦,導(dǎo)致最終精礦產(chǎn)率高,品位低回收率低。因此,考慮在該流程基礎(chǔ)上,增加一次精選即入浮原礦經(jīng)一次粗選和一次精選得到最終精礦。精選的尾礦和第一次掃選的精礦返回到粗選,第二次掃選的精礦返回第一次掃選,閉路試驗浮選流程工藝見圖2。
浮選精礦多元素分析見表8。由表8可以看出,陽離子反浮選最終鐵精礦中鐵品位達(dá)64.19%,SiO2的脫除率達(dá)到了50.36%。有害元素硫、磷都較低,Al2O3、CaO、MgO的含量都能滿足高爐冶煉的要求,是優(yōu)質(zhì)鐵精礦。通過對鐵精礦產(chǎn)品多元素分析表明,四元堿度(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)為0.32,堿度比原礦增加。屬于典型酸性礦石,可用于生產(chǎn)燒結(jié)礦或氧化球團(tuán)礦。
圖2 隕西鐵礦石反浮選閉路試驗數(shù)質(zhì)量流程
表8 最終精礦多元素分析
1)隕西鐵礦石原礦通過三段磁選,可以拋棄大量尾礦,但是精礦品位僅為51.76%,硅含量高達(dá)15.33%,Al2O3含量達(dá)6.15%,需通過其他工藝流程來提高精礦品位。
2)由陽離子反浮選條件試驗可知,在合理的藥劑制度下,進(jìn)行一粗一精兩掃開路反浮選小型閉路流程試驗,最終獲得較好指標(biāo):精礦產(chǎn)率為63.10%,精礦品位為64.19%,回收率為78.32%,Al2O3、SiO2含量大幅度降低,符合高爐冶煉要求。
3)反浮選尾礦如果返回磨礦磁選系統(tǒng)形成閉路,回收率會大幅度提高,本文未做詳細(xì)介紹。陽離子反浮選藥劑制度簡單,受溫度條件影響小,對低溫有較強(qiáng)的適應(yīng)性,易于組織生產(chǎn)。
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