劉 佳 聲
(中國石油遼河油田公司, 遼寧 盤錦 124109)
水平井可以增加生產(chǎn)井段與儲層接觸面積,對于稠油熱采油藏,還可以增大蒸汽熱交換面積,提高熱效率,具有明顯提高單井產(chǎn)能的優(yōu)越性,已成為油田新區(qū)高效開發(fā)、老區(qū)挖潛調(diào)整提高采收率的重要手段。但部分油藏油水關(guān)系復(fù)雜,分布有邊、底水,因水平段動用不均,在壓差作用下,邊底水錐進易引起單點(或多點)見水,水平井的井身結(jié)構(gòu)特殊, 采取篩管完井,且井段長、出水點壓力高,見水后如不采取措施,含水將持續(xù)上升, 嚴重制約其整體開發(fā)進程[1]。
已有的水平井堵水工藝有籠統(tǒng)的化學(xué)堵水,以及機械卡封堵水,其中籠統(tǒng)化學(xué)堵水中堵劑受篩管完井方式制約,無法使用顆粒型堵劑增強封堵強度,無固相的凝膠堵劑耐溫性能差,蒸汽吞吐方式下容易破膠失效,且出水點壓力較高,籠統(tǒng)注入時多進入低壓的產(chǎn)油井段,堵水效果不理想;機械卡封堵水在吞吐下泵初期有效,但因地層溫度下降、原油粘度增大,水油流度比迅速增大,致使出水點的地層水經(jīng)管外滲流至生產(chǎn)井段井筒附近,導(dǎo)致堵水有效期很短,措施效果也不理想。針對上述問題,經(jīng)過兩年的研究與試驗,不斷進行技術(shù)改進與完善,形成了將管外化學(xué)堵水、管內(nèi)機械堵水有機結(jié)合的水平井堵水工藝技術(shù),為有效解決水平井出水問題提供了有力的技術(shù)支持。
根據(jù)水平井特殊的完井方式,為確保堵水效果,形成了化學(xué)堵水與機械堵水相結(jié)合的堵水方式,該技術(shù)利用化學(xué)堵水技術(shù),封堵管外油層水(汽)竄通道;采用機械堵水工藝,封堵管內(nèi)出水(高產(chǎn)出)井段。先應(yīng)用化學(xué)調(diào)堵技術(shù),配合專用堵水封隔器,封堵管外油層水竄通道;再采用機械堵水工藝,封堵管內(nèi)出水井段,保證吞吐開發(fā)方式下注入的蒸汽不會直接作用堵劑,既能延長封堵有效期,又能提高蒸汽熱效率,最終實現(xiàn)有效封堵水竄通道、降低產(chǎn)水量、恢復(fù)油井產(chǎn)能的目的。
在堵膠配方的篩選上,主要考慮凝膠技術(shù)參數(shù):強度、抗剪切力性能、耐鹽耐高溫性等方面[2],所用凝膠堵劑主要由聚丙烯酰胺(相對分子量1 800萬)、烏洛托品、間苯二酚、油溶性樹脂等。在調(diào)剖劑的配制過程中,采用先加入穩(wěn)定劑,然后加入交聯(lián)劑,在攪拌下加入PAM 的方法,為保證堵劑封堵強度,在施工的最后階段的凝膠中添加樹脂顆粒,提高堵劑的耐溫性及封堵強度,有效封堵水竄通道。針對水平段長、部分堵劑會在井筒中沉降殘留的問題[3],現(xiàn)場通過控制交聯(lián)劑濃度來控制成膠時間,保證堵劑順利注入[4]。
2.1.1 聚合物濃度的影響
按聚合物濃度0.2%、0.40.6%、0.8%、1%、1.2%、1.4%配制凝膠體系,在 60 ℃的恒溫烘箱中反應(yīng),定時取樣用NDJ-1 旋轉(zhuǎn)粘度計測定試樣粘度,用以評價試樣凝膠強度。
將實驗結(jié)果繪制成圖 1,從凝膠強度和經(jīng)濟適用性考慮,聚合物濃度選為1%。
圖1 聚合物濃度與凝膠強度關(guān)系曲線Fig.1 The curve of polymer concentration and gel strength
2.1.2 穩(wěn)定劑的影響
聚合物濃度10 g/kg,交聯(lián)劑濃度6 g/kg,穩(wěn)定劑按 0.3%、0.4%、0.5%、0.6%、0.7%配制凝膠體系,在60℃的恒溫烘箱中反應(yīng),定時取樣用NDJ-1旋轉(zhuǎn)粘度計測定試樣粘度,用以評價試樣凝膠穩(wěn)定性(圖2)。
圖2 不同濃度穩(wěn)定劑凝膠強度與時間關(guān)系曲線Fig.2 Curve of strength and time of stabilizer gel with different concentrations
2.2.1 樹脂顆粒篩選評價
在凝膠體系中加入油溶性樹脂可提高凝膠強度。樹脂為預(yù)制好的顆粒,取一定量的樹脂顆粒樣品,用標準篩篩分,稱重,結(jié)果見表明,樹脂顆粒最大粒徑≤0.15 mm,完全可通過割縫篩管。
2.2.2 樹脂顆粒懸浮時間
在聚合物凝膠體系中加入 5%的樹脂顆粒,攪拌均勻,觀察樹脂顆粒沉淀時間。試驗表明樹脂顆粒懸浮時間≥4 h,而不沉淀,滿足現(xiàn)場施工要求。
2.2.3 樹脂顆粒通過0.3 mm 窄縫的能力
在聚合物凝膠體系中加入 5%的樹脂顆粒,攪拌均勻。保持壓力 0.6 MPa,將凝膠體系以恒定流量通過縫寬0.3 mm 的實驗裝置,測定樹脂顆粒通過窄縫的能力。試驗表明樹脂顆??赏耆ㄟ^0.3 mm窄縫,而不發(fā)生堆集。
測定人造巖心的原始水相滲透率,注5 倍孔隙體積凝膠劑溶注,在60 ℃條件下恒溫至成膠時間,再測定堵后水相滲透率。凝膠堵劑巖心封堵率在95%以上,可起到較好的堵水作用(表1)。
表1 凝膠堵劑巖心封堵率實驗Table 1 Core plugging rate of gel plugging agent
施工時根據(jù)施工壓力情況調(diào)整堵劑配方,先注入流動性好、可進入油層深部起到擋水作用的弱凝膠體系,采取大排量注入,同步注入氮氣,盡快的形成較高的施工壓力,有利于堵劑進入地層壓力較高的水竄通道, 此外,注氮氣不僅能起到控制水錐而且還能起到提高采收率的作用[5];后段注入強度較高的強凝膠體系,形成防水隔板;最后注入添加油溶樹脂的強凝膠體系,提高近井地帶堵劑耐溫、耐沖刷能力,保證堵水效果。
水平井段較長,若采取全井段籠統(tǒng)化堵,一方面封堵半徑相對較小,另一方面,因水層能量相對較高,大部分堵劑并沒有進入進入高壓的封堵目的帶,而是進入了低壓的產(chǎn)油井段,影響生產(chǎn)效果。為此,設(shè)計了以封隔器為核心的配套化堵選段堵水管柱,見圖3。
圖3 配套化堵管柱示意圖Fig.3 Supporting block column diagram
管柱前端為實心導(dǎo)錐,整個管柱密封,現(xiàn)場打壓座封后,爆破伐打開,實現(xiàn)對出水井段單獨化堵;封隔器前后下入扶正器,使封隔器居中,確保座封后密封可靠;封隔器前下連接配注閥,擠完堵劑后投球打開配注閥,對封隔器前的油套環(huán)空進行頂替,防止堵劑在封隔器位置堆積而拔不動管柱;后期進一步改進完善,在封隔器上增添熱敏密封膠筒,對應(yīng)下泵位置下入桿式泵座,利用該管柱直接對生產(chǎn)井段注汽,注汽后直接下泵生產(chǎn)。
多功能管柱的關(guān)鍵技術(shù)是冷熱雙作用封隔器:配用了兩套不同特性的密封膠筒,分別可以實現(xiàn)低溫、高溫兩種狀態(tài)下的密封要求。
技術(shù)參數(shù):
長度:900 mm;最大外徑:144 mm;坐封壓力:8~12 MPa;坐封溫度:200 ℃;耐溫:-40~300 ℃;耐壓:17 MPa。
水平井、特別是超稠油的水平井由于受到井深結(jié)構(gòu)的限制及油品性質(zhì)、完井方式等因素的影響,一般封隔器等大直徑工具存在下入困難、起出或打撈困難等問題,易造成井下事故。
在水平井高溫丟手封隔器的設(shè)計過程中,重點進行了以下幾方面改進:①針對工具下入到水平井段,下入過程中易遇阻的問題,增加了工具的抗阻功能,保證工具能夠順利下入到設(shè)計位置。②工具的膠筒在水平段中壓縮密封,為了確保膠筒的密封性,工具設(shè)有全鋼性的扶正機構(gòu)。③丟開:水平井中管柱所受的摩擦阻力大,為了確保工具座封后丟開可靠,工具的丟開形式設(shè)為液壓方式丟開。④打撈:使用期完畢后需將工具撈出,整套管柱的配置必須考慮長期封堵出砂,工具砂埋情況下將工具起出,打撈工具設(shè)計成可退結(jié)構(gòu)。
考慮到水平井的特殊性,為確保該工具順暢通過水平段,在工具設(shè)計完畢后進行工具安全性計算。另外,在施工前,采用Φ152 mm(1 500 mm)專用通井規(guī),確保了順利施工。
最終通過高溫封隔器及配套工具研究,管柱結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計,形成了水平井機械堵水系列管柱工藝,實現(xiàn)了水平井段腳尖或腳跟任一部位的機械封堵。
針對腳尖出水的問題,研制了水平井耐高溫X445 封隔器,采用丟手的管柱結(jié)構(gòu),封堵水平段腳尖出水部位,形成水平井機械堵水Ⅰ型管柱。
水平井封隔器主要由送封裝置、封堵裝置和錨定裝置 3 個部分組成。在設(shè)計中采用了液壓坐封,雙向卡瓦,步進鎖定等結(jié)構(gòu),下入打撈工具打撈矛或打撈筒解封打撈。解決以往封隔器存在的坐封和打撈困難兩個問題。
封隔器下入到預(yù)定位置后,地面水泥車打壓。液體經(jīng)過液孔進入啟動活塞內(nèi)腔,帶動坐封機構(gòu)下移。首先剪斷坐封剪釘,帶動上錐體向下運動,兩錐體間的距離縮小,卡瓦張開,支撐在套管外壁上。此時下錐體不在下行;坐封活塞繼續(xù)下行使膠筒軸壓縮外密封膠筒,直至外密封膠筒與套管內(nèi)壁封隔好為止,步進鎖也行走到位,鎖緊機構(gòu)將密封部分和卡瓦部分鎖緊,完成最終鎖定,坐封完畢。壓力繼續(xù)增大丟手套剪斷丟手剪釘使送封部分與封堵部分分開丟手活塞左行, 丟手提出井外。使用期過后,用油管連接專用打撈工具, 下井到工具位置, 下放抓鎖魚頂,上提剪斷解封銷釘, 打開鎖定機構(gòu), 即可將工具撈出。
技術(shù)參數(shù):
最大外徑Ф150 mm;最大長度1 353 mm;坐封力14~17 MPa;承上/下壓差25/20 MPa ;工作溫度:≤350 ℃ ; 解封負荷:30~60 kN。
針對腳跟部位出水的問題,研究了插入機械密封式丟手堵水管柱,封堵水平段腳跟出水部位,形成水平井機械堵水Ⅱ型管柱。
水平井機械堵水Ⅱ型管柱主要由 X445 插入機械密封式封隔器、機械密封總成、底閥、插入式機械密封式通具及打撈鉆具組成。插入機械密封式封隔器設(shè)有抗阻機構(gòu),工具遇軟硬阻不坐封;解封時卡瓦強制收回,解封徹底可靠(可直接鉆銑撈出)。插入式機械密封式通具插入時打開油層,提起時關(guān)閉油層。
技術(shù)參數(shù):
X445 插入機械密封式封隔器:外徑Ф150 mm,長度1574 mm,內(nèi)徑Ф76 mm;底閥: 外徑Ф130 mm,長度776 mm,內(nèi)徑Ф74 mm。
插入式機械密封式通具:外徑Ф112 mm, 長度3 000 mm, 內(nèi)徑Ф55 mm;工作溫度:≤150 ℃;工作壓力:25 MPa。
X445 插入機械密封式封隔器: 坐封壓力:24~26 MPa;解封載荷:60~90 kN。
本項目2011 年共進行現(xiàn)場試驗10 井次,目前目前下泵9 井次,階段措施增油16 595 t,降水15634 t,其中 6 口井恢復(fù)正常,措施表現(xiàn)出較好的堵水效果,有效恢復(fù)了出水水平井產(chǎn)能。具體表現(xiàn)為:
(1)周期含水大幅下降
措施前9 口井平均含水97.1%,措施后階段含水 50.4%,對比措施前大幅下降水平井出水現(xiàn)象得到遏制。
(2)產(chǎn)油明顯增加
措施前9 口井單井日產(chǎn)液27.2 t,日產(chǎn)油0.8 t,措施后日產(chǎn)液23.4 t,日產(chǎn)油11.6 t,對比措施前日產(chǎn)油明顯增加,油井產(chǎn)能得到有效恢復(fù)。
(3)堵水有效期長
措施多輪次吞吐后仍有效,以最早進行現(xiàn)場試驗的杜84-興平123 井為例,措施后已吞吐3 輪,目前仍生產(chǎn)正常。
(1)該項技術(shù)技術(shù)將化學(xué)堵水和機械堵水二項工藝有機結(jié)合,揚長避短,克服了單一技術(shù)的技術(shù)局限性,滿足稠油水平井吞吐開發(fā)需要,堵水有效期延長。
(2)室內(nèi)研究表明,經(jīng)過粒徑優(yōu)選的油溶樹脂顆粒可通過篩管,有利于提高堵劑封堵強度和耐溫性能。
(3)現(xiàn)場應(yīng)用表明,該技術(shù)可有效封堵水竄通道,恢復(fù)油井產(chǎn)能,實現(xiàn)出水井治理。
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