劉文賢 黃 坤
作者通聯(lián):安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)公司煉鐵廠二機(jī)修車間 河南安陽(yáng)市 455004
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安鋼2號(hào)高爐槽下傳動(dòng)房潤(rùn)滑系統(tǒng),主要由潤(rùn)滑泵、操作面板、補(bǔ)油泵、換向閥、分配閥及管道回路潤(rùn)滑設(shè)備構(gòu)成。潤(rùn)滑泵工作壓力 30~35MPa,周期 8~10h,換向時(shí)間 1min,換向次數(shù) 2 次,采用雙線潤(rùn)滑系統(tǒng),升壓時(shí)間30s,工作壓力35MPa,壓力沖擊和流量沖擊都很大。近處的潤(rùn)滑點(diǎn)能保證油的供應(yīng),遠(yuǎn)處的潤(rùn)滑點(diǎn)由于沿程壓力損失和流量損失都很大,主皮帶機(jī)尾潤(rùn)滑點(diǎn)長(zhǎng)期供油不足,致使軸承損壞。
原潤(rùn)滑系統(tǒng)見圖1(不包括點(diǎn)劃線框部分),在上半個(gè)循環(huán)中,泵對(duì)主管線加壓(注入油脂),主管線B端卸壓,潤(rùn)滑劑被注入分配閥中,并通過(guò)閥體內(nèi)柱塞的動(dòng)作精確分配到各個(gè)潤(rùn)滑點(diǎn),當(dāng)所有分配閥都動(dòng)作后,主管線A端壓力上升到設(shè)定值,控制箱發(fā)出信號(hào),泵停轉(zhuǎn),換向閥動(dòng)作,A端卸壓此時(shí)只有一半的潤(rùn)滑點(diǎn)得到潤(rùn)滑,在下半個(gè)循環(huán)中主管線B端加壓潤(rùn)滑過(guò)程同上。因此原潤(rùn)滑系統(tǒng)流量沖擊大,壓力表快速達(dá)到設(shè)定值,雙線潤(rùn)滑系統(tǒng)在較短時(shí)間內(nèi)換向,有些分配閥還未動(dòng)作,造成遠(yuǎn)處的潤(rùn)滑點(diǎn)潤(rùn)滑不良。
圖1 改造后的潤(rùn)滑泵系統(tǒng)
解決辦法是調(diào)節(jié)油泵的流量,增加原有潤(rùn)滑系統(tǒng)的供油量,使系統(tǒng)壓力從0升到30MPa的油泵打油時(shí)間延長(zhǎng)。采用分流法,實(shí)現(xiàn)流量的無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),分流裝置由節(jié)流閥和單向閥組成,其中節(jié)流閥使用分配器替代。只需要單向閥和流量調(diào)節(jié)閥等部件,就可以實(shí)現(xiàn)流量的無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),從而降低流量沖擊。
如圖1所示,在CD管路中加入節(jié)流閥、單向閥后,從A端出來(lái)的流量與原來(lái)相比減少了一半,對(duì)壓力表的沖擊減小,當(dāng)管路中潤(rùn)滑劑的流量慢慢通過(guò)所有分配閥后,壓力表壓力才達(dá)到設(shè)定值,即壓力表上升到預(yù)定值的時(shí)間由原來(lái)的30s增加到70s,保證了所有潤(rùn)滑點(diǎn)都能充分潤(rùn)滑。