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低循環(huán)比條件下的延遲焦化技術(shù)分析

2013-09-15 06:30:12楊富明唐嗣偉劉洛新
石油煉制與化工 2013年4期
關(guān)鍵詞:分餾塔蠟油爐管

楊富明,唐嗣偉,趙 巖,劉洛新

(中國石化洛陽分公司,河南 洛陽471012)

影響延遲焦化過程的主要工藝參數(shù)是循環(huán)比、反應(yīng)溫度以及焦炭塔操作壓力[1]。較低的循環(huán)比、較高的焦化反應(yīng)溫度和焦炭塔操作壓力都有助于提高餾分油的收率[2],減少焦炭的產(chǎn)量,增加經(jīng)濟(jì)效益。因此,低循環(huán)比、高反應(yīng)溫度和低操作壓力是延遲焦化過程的優(yōu)化方向。但是受制于焦化設(shè)備的先進(jìn)性水平以及煉油裝置上下游一體化的局限性,延遲焦化的發(fā)展受到了很大的限制[3]。以現(xiàn)有裝置為基礎(chǔ),使焦化裝置處于最優(yōu)化生產(chǎn)狀況成為每個(gè)煉油廠所追求的目標(biāo)。

中國石化洛陽分公司(簡(jiǎn)稱洛陽分公司)焦化裝置在超低循環(huán)比條件下運(yùn)行,焦化產(chǎn)品中的液體收率較高,裝置的處理量較大,裝置的綜合能耗較低,但存在加熱爐結(jié)焦傾向大、分餾塔塔底結(jié)焦、設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行等問題。本課題對(duì)低循環(huán)比操作所引起的問題進(jìn)行分析,提出相關(guān)措施,為國內(nèi)同類裝置(國內(nèi)多采用循環(huán)比0.2~0.4)低循環(huán)比運(yùn)行提供借鑒。

1 裝置概況

洛陽分公司延遲焦化裝置的設(shè)計(jì)規(guī)模為1.4 Mt/a,采用中國石化洛陽石油化工工程公司設(shè)計(jì)的大型化“一爐兩塔”流程和靈活可調(diào)循環(huán)比工藝,原則流程示意見圖1。原料渣油與分餾塔塔底循環(huán)油(通過循環(huán)比調(diào)節(jié)閥實(shí)現(xiàn)分餾塔塔底循環(huán)油量的調(diào)節(jié))混合,經(jīng)加熱爐進(jìn)入焦炭塔發(fā)生熱化學(xué)反應(yīng)。循環(huán)比可在0.1~0.3范圍內(nèi)調(diào)整,生焦周期為20h;設(shè)計(jì)原料殘?zhí)繛?0.78%,生焦率為30%[4]。焦化加熱爐設(shè)計(jì)負(fù)荷為42.3MW,爐管規(guī)格為Φ127mm×10mm,長(zhǎng)為23m,爐管以及彎管采用Cr9Mo材質(zhì),可增強(qiáng)抗高溫氧化、抗腐蝕能力,提高爐管使用壽命。

圖1 延遲焦化裝置原則流程示意

洛陽分公司延遲焦化裝置處于滿負(fù)荷運(yùn)行,尤其是焦化加熱爐,爐管的表面平均溫度已經(jīng)達(dá)到了材質(zhì)的承受極限,爐出口溫度的提高將進(jìn)一步使加熱爐處于不安全狀態(tài),并且由于焦化原料的進(jìn)一步變重,反應(yīng)溫度的提高將促使?fàn)t管結(jié)焦,對(duì)裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行產(chǎn)生較大影響[5]。2010年6月,焦炭塔壓力由0.17MPa降到0.15MPa,油氣線速的增加,導(dǎo)致焦粉攜帶量增加,機(jī)泵抽空、過濾器堵塞等現(xiàn)象頻發(fā)。在此情況下,洛陽分公司延遲焦化裝置采用低循環(huán)比操作,通過相應(yīng)措施使裝置保持平穩(wěn)操作,增加了液體收率,降低了能耗。

2 低循環(huán)比操作的優(yōu)點(diǎn)

2009—2010年,洛陽分公司延遲焦化裝置采取可調(diào)循環(huán)比操作,通過對(duì)24個(gè)月生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì),分析研究了低循環(huán)比操作對(duì)延遲焦化裝置的影響。

2.1 提高液體收率

圖2為不同循環(huán)比下的焦化液體產(chǎn)品(焦化汽油、焦化柴油、焦化蠟油)收率。由圖2可以看出,降低循環(huán)比對(duì)焦化液體產(chǎn)品的生成有較大的促進(jìn)作用。當(dāng)循環(huán)比由0.35降至0.15時(shí),液體產(chǎn)品收率由60.03%提高到63.60%,增加3.57百分點(diǎn)。其主要原因?yàn)椋貉h(huán)比降低時(shí),返回焦炭塔內(nèi)進(jìn)行二次裂化的重質(zhì)烴類減少,從分餾塔分離出的蠟油終餾點(diǎn)提高,從而增加了中間餾分的產(chǎn)率,原料中的氫得到了相對(duì)充分的利用。

圖2 循環(huán)比對(duì)液體收率的影響

2.2 提高裝置處理量

作為最主要的渣油加工裝置,延遲焦化處理量的進(jìn)一步提高成為目前迫切需要解決的問題。循環(huán)比對(duì)裝置處理量的影響如圖3所示。由圖3可知,循環(huán)比降低時(shí),延遲焦化裝置的渣油處理量有所提高。當(dāng)循環(huán)比由0.26降至0.22和0.18時(shí),裝置處理量由3 400t/d提高到3 633t/d和3 867t/d。據(jù)統(tǒng)計(jì),洛陽分公司2010年較2009年裝置渣油處理量提高約30%。

圖3 循環(huán)比對(duì)裝置處理量的影響

2.3 降低裝置能耗

延遲焦化裝置綜合能耗主要包括燃料氣、3.5MPa蒸汽、電、循環(huán)水、除鹽水等。表1為操作條件基本相同的情況下,循環(huán)比對(duì)焦化裝置綜合能耗的影響。由表1可以看出,循環(huán)比的降低有利于焦化裝置綜合能耗的降低,循環(huán)比由0.35降到0.15后,裝置能耗由1 425.38MJ/t降低到840.6MJ/t,節(jié)約能耗約41.03%。

通過對(duì)表1中不同循環(huán)比下裝置用燃料氣、3.5MPa蒸汽、循環(huán)水等具體物質(zhì)能耗分析可知,燃料氣消耗是影響焦化裝置能耗指標(biāo)的關(guān)鍵因素,隨著循環(huán)比的降低,燃料氣消耗呈明顯下降趨勢(shì)。其主要原因?yàn)椋涸诩訜釥t總進(jìn)料量一定的條件下,循環(huán)比的降低,提高了裝置的新鮮渣油加工能力,而燃料氣消耗增量相對(duì)較小,使焦化裝置達(dá)到滿負(fù)荷最優(yōu)化生產(chǎn)。

表1 循環(huán)比對(duì)裝置能耗的影響 MJ/t

3 低循環(huán)比操作的問題

3.1 焦化加熱爐爐管結(jié)焦

加熱爐爐管結(jié)焦?fàn)顩r與原料在爐管內(nèi)的流動(dòng)狀態(tài)有密切關(guān)系。工程流體輸送大多屬于紊流,在焦化加熱爐爐管中,靠近管壁處存在著一個(gè)薄層,被稱為黏性底層,黏性底層之外的液流統(tǒng)稱為紊流核心。

和紊流核心相比,紊流底層中的流體沿管軸方向做平滑運(yùn)動(dòng),每層流體之間只存在著分子熱運(yùn)動(dòng)引起的分子動(dòng)量交換和熱量交換,不存在流體微團(tuán)的無規(guī)則脈動(dòng),因此,紊流底層內(nèi)的傳質(zhì)、傳熱阻力較大,具有較大的濃度梯度和溫度梯度。對(duì)于焦化加熱爐來說,當(dāng)紊流核心的渣油溫度一定時(shí),紊流底層厚度的增加會(huì)導(dǎo)致傳熱效果不好,靠近管壁的渣油溫度升高,進(jìn)而有利于石油焦前體的加速形成。又由于傳質(zhì)阻力較大,致使紊流底層內(nèi)石油焦前體濃度較大,進(jìn)而集聚分相,導(dǎo)致加熱爐爐管結(jié)焦。循環(huán)油性質(zhì)與渣油相比,飽和烴含量較多,約為渣油中飽和烴含量的2.5~3.0倍。循環(huán)油的加入較大程度地提高了渣油的流動(dòng)性,能夠減緩加熱爐結(jié)焦,因此,為了確保裝置長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行,大多數(shù)同類焦化裝置采用0.2~0.4的循環(huán)比。

圖4為2010年1—10月間洛陽分公司焦化加熱爐第二路爐管表面三處測(cè)溫點(diǎn)數(shù)據(jù)隨時(shí)間的變化。隨著加熱爐運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),加熱爐爐管結(jié)焦逐步加重,熱量傳遞阻力增加,爐管表面溫度呈上升趨勢(shì)。但是,6月份和9月份加熱爐爐管表面溫度與上個(gè)月相比下降了10~20℃,其主要原因?yàn)樵徒M成變化所引起的渣油輕質(zhì)化和流動(dòng)性的增強(qiáng),如表2所示。以5月份與6月份渣油數(shù)據(jù)分析為例,與5月份渣油組成相比,6月份的渣油中飽和烴含量增大了7.0百分點(diǎn),而相對(duì)黏度較高的膠質(zhì)和瀝青質(zhì)組分含量降低了6.6百分點(diǎn),因而導(dǎo)致6月份渣油黏度較5月份低618.77mm2/s,在渣油密度近似的情況下,6月份渣油雷諾準(zhǔn)數(shù)增大,紊流底層厚度減小,從而加速了紊流底層內(nèi)的傳質(zhì)、傳熱,并最終表現(xiàn)為爐管表面溫度下降。同時(shí)表2所示的爐管壓降減小進(jìn)一步為上述分析提供了依據(jù)。

由此可見,較好的渣油流動(dòng)性,減緩了加熱爐爐管的結(jié)焦,主要表現(xiàn)為爐管表面溫度的降低。隨著循環(huán)比的降低,加熱爐進(jìn)料變重,在爐管內(nèi)形成的紊流底層變厚,對(duì)加熱爐爐管結(jié)焦的影響更為明顯。因此,低循環(huán)比操作下,原料性質(zhì)的小幅波動(dòng)將對(duì)加熱爐的平穩(wěn)操作造成影響。

圖4 2010年1—10月加熱爐第二路爐管表面三處測(cè)溫點(diǎn)數(shù)據(jù)分析■—測(cè)溫點(diǎn)1;●—測(cè)溫點(diǎn)2;▲—測(cè)溫點(diǎn)3

表2 渣油性質(zhì)與第二路爐管壓差

3.2 分餾塔塔底結(jié)焦

分餾塔底結(jié)焦的成因一般認(rèn)為有以下幾種:一是在分餾塔塔底的高溫條件下,造成塔底循環(huán)油繼續(xù)縮合反應(yīng)而結(jié)焦;二是反應(yīng)系統(tǒng)(焦炭塔)泡沫層攜帶的焦粉進(jìn)入分餾塔后,以其中細(xì)小焦粉顆粒為“焦核”中心的塔底循環(huán)油結(jié)焦;三是焦炭塔的泡沫冒頂,這種情況在生產(chǎn)中是應(yīng)當(dāng)避免的,這將導(dǎo)致裝置很快停工。

循環(huán)比的降低,使分餾塔塔底循環(huán)油回?zé)捔繙p少,塔底液位上升,為了保持分餾塔塔底的物料平衡,需要降低循環(huán)油上回流量,使蒸發(fā)段溫度升高,更多的重組分將向上轉(zhuǎn)移。此時(shí),循環(huán)油上回流量減少,而循環(huán)油下回流為了維持分餾塔塔底的溫度,流量變化不大,因此分餾塔塔底循環(huán)油的流動(dòng)減弱,最終導(dǎo)致“焦核”積聚結(jié)焦。

同時(shí),循環(huán)油上回流和重蠟油下回流量的減少,對(duì)分餾塔底部人字塔板的沖洗作用減弱,易造成人字塔板結(jié)焦,對(duì)分餾塔的平穩(wěn)操作造成較大影響。

自2010年洛陽分公司焦化裝置實(shí)施低循環(huán)比操作以來,分餾塔塔底循環(huán)油流動(dòng)減弱,分餾塔底部焦粉增多,引起機(jī)泵抽空、流量計(jì)失靈、調(diào)節(jié)閥堵塞等。例如:2010年6月分餾塔底部循環(huán)油泵多次抽空,循環(huán)油流量大幅波動(dòng);2011年1月18日,循環(huán)油下回流流量計(jì)引壓線堵塞,造成流量計(jì)長(zhǎng)期失靈;2011年2月19日,循環(huán)油上回流長(zhǎng)期處于低流量狀態(tài),造成上回流調(diào)節(jié)閥堵塞。

3.3 機(jī)泵損壞,換熱器負(fù)荷增大

焦化裝置實(shí)施低循環(huán)比操作后,各側(cè)線抽出物流中的焦粉含量也相應(yīng)增加,導(dǎo)致各機(jī)泵入口過濾器經(jīng)常堵塞。小顆粒焦粉容易進(jìn)入泵體和管線閥門,一方面容易造成閥門關(guān)不嚴(yán);另一方面會(huì)造成泵體內(nèi)部波紋管處結(jié)焦,封油沖洗不進(jìn)去,導(dǎo)致機(jī)封泄漏。

循環(huán)比的降低大幅度提高了焦化柴油和焦化蠟油的產(chǎn)量。分餾塔熱量向上轉(zhuǎn)移,為了保證分餾塔的正常取熱,蠟油、中段油、柴油側(cè)線回流全開,致使各側(cè)線換熱器以及機(jī)泵處于滿負(fù)荷運(yùn)行。由于負(fù)荷增大,焦化柴油和焦化蠟油抽出流量增加,調(diào)節(jié)閥全開而集油箱液位持高不下,有時(shí)為降低集油箱液位,需要開產(chǎn)品出裝置調(diào)節(jié)閥副線。以焦化蠟油為例,不同循環(huán)比下焦化蠟油的出裝置量變化如表3所示,當(dāng)循環(huán)比由0.35降至0.12時(shí),焦化蠟油出裝置量增加15.87t/h,焦化蠟油出裝置調(diào)節(jié)閥經(jīng)常開副線外送。

表3 循環(huán)比對(duì)焦化蠟油出裝置量的影響

4 措 施

4.1 監(jiān)控原料性質(zhì)及時(shí)調(diào)節(jié)循環(huán)比

在焦化裝置界區(qū)內(nèi)冷熱渣油混合處安裝了在線密度儀,用于監(jiān)測(cè)進(jìn)裝置渣油的密度,防止出現(xiàn)渣油性質(zhì)大幅度變化而沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn),造成加熱爐爐管結(jié)焦、生成彈丸焦等事故的情況。

低循環(huán)比操作下,渣油性質(zhì)的變化對(duì)加熱爐爐管的影響更為明顯,一旦在線密度儀顯示渣油變重,操作人員可立即提高循環(huán)比,適當(dāng)增大加熱爐注汽量,破壞渣油在爐管內(nèi)表面所形成的層流流動(dòng),強(qiáng)化石油焦前體的無規(guī)則脈動(dòng),減緩爐管結(jié)焦;此外,可通過降低焦炭塔壓力來進(jìn)一步提高渣油流速,減薄邊界層厚度。當(dāng)渣油性質(zhì)好轉(zhuǎn)時(shí),可相應(yīng)降低循環(huán)比,達(dá)到增加液體收率、提高裝置處理量的目的,使焦化加熱爐始終處于最優(yōu)化運(yùn)行狀態(tài)。

4.2 優(yōu)化取熱,加大循環(huán)油量,減緩結(jié)焦

對(duì)于低循環(huán)比操作下分餾塔底部及分餾塔人字塔板結(jié)焦傾向增大的問題,可通過降低循環(huán)油-渣油換熱器取熱量,提高換熱后循環(huán)油返塔溫度,加大循環(huán)油上回流量,增強(qiáng)對(duì)分餾塔底部“人字塔板”的沖洗,以維持分餾塔蒸發(fā)段溫度的平穩(wěn)和分餾塔底部的物料平衡。此外,循環(huán)油上、下回流量增大,加強(qiáng)了分餾塔底部循環(huán)油的流動(dòng)性,達(dá)到了防止分餾塔底部結(jié)焦的目的,確保了分餾系統(tǒng)的平穩(wěn)操作。

4.3 提前操作,平衡物料

焦化裝置屬于間歇-連續(xù)生產(chǎn),工況多變、操作頻繁。洛陽分公司焦化裝置采用“一爐兩塔”流程,焦炭塔的任何操作都會(huì)對(duì)后路造成較大的影響。在低循環(huán)比操作時(shí),要熟悉焦炭塔操作的不同階段各物料的能量變化,做到統(tǒng)籌全局、提前進(jìn)行操作,防止各參數(shù)大幅波動(dòng)。

在焦炭塔小吹汽初期,新塔中渣油熱反應(yīng)生成的油氣較少,同時(shí)焦炭塔頂部油氣溫度會(huì)瞬間降低,如果不及時(shí)調(diào)整分餾操作,將會(huì)較大程度地影響產(chǎn)品質(zhì)量,此時(shí)需要在小吹汽之前將各集液箱液位高控,降低各側(cè)線回流量及出裝置產(chǎn)品量,維持分餾塔的物料平衡。

在焦炭塔小吹汽后期,生產(chǎn)塔頂部溫度和分餾塔進(jìn)料溫度恢復(fù)到正常值,加上處理塔小吹汽攜帶的油氣進(jìn)入分餾塔,分餾塔油氣量增大,側(cè)線集液箱液位快速上升,這時(shí)可根據(jù)蒸發(fā)段的溫度上升快慢,逐步加大蠟油、柴油外送量,提前拉低集液箱液位。

在焦炭塔大吹汽時(shí),處理塔頂部油氣由進(jìn)分餾塔改進(jìn)放空塔。處理塔中蒸汽攜帶的油氣去接觸冷卻塔,進(jìn)分餾塔的油氣量瞬間降低,各側(cè)線集液箱的液位快速下降。在改大吹汽之前,現(xiàn)場(chǎng)操作要平穩(wěn),室內(nèi)調(diào)節(jié)要及時(shí),并且在大吹汽之前,把蠟油、柴油的液位高控,保證分餾塔的操作平穩(wěn)。

4.4 對(duì)循環(huán)油出裝置流程進(jìn)行改造

低循環(huán)比或零循環(huán)比操作條件下,需要外甩的分流塔塔底循環(huán)油量增多,循環(huán)油的后路問題成為制約分餾塔平穩(wěn)操作的關(guān)鍵因素。洛陽分公司焦化裝置循環(huán)油的后路去向?yàn)槲塾凸?,但由于污油罐接收焦炭塔預(yù)熱和大吹汽攜帶來的污油,負(fù)荷較大,因此無法投用。鑒于循環(huán)油的組分與重蠟油的組分相似,在循環(huán)油和渣油換熱器之后,增加一個(gè)循環(huán)油并入蠟油一起出裝置的流程,分餾系統(tǒng)攜帶焦粉、原料渣油換熱終溫低、換熱器和機(jī)泵等設(shè)備超溫超負(fù)荷、分餾塔底部液位高等問題都能迎刃而解。

低循環(huán)比操作下,分餾塔塔底循環(huán)油的外甩解決了分餾塔塔底液位高的問題。此時(shí)可增大循環(huán)油上回流量,增強(qiáng)對(duì)人字擋板上焦粉的洗滌;循環(huán)油取熱量增多,提高了循環(huán)油和渣油換熱器的換熱效果,原料油的換熱終溫提高,加熱爐燃料氣的單耗相對(duì)減??;循環(huán)油系統(tǒng)取熱量增大,降低了分餾塔上部的負(fù)荷,減少了換熱器的超溫、機(jī)泵的超負(fù)荷現(xiàn)象。

5 結(jié) 論

(1)洛陽分公司延遲焦化裝置采用低循環(huán)比操作后,提高了液體產(chǎn)品收率,增加了焦化裝置渣油加工能力,同時(shí)降低了裝置的綜合能耗,但存在加熱爐結(jié)焦傾向增大、分餾塔塔底結(jié)焦、設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行等問題。

(2)通過渣油進(jìn)裝置在線密度儀實(shí)時(shí)檢測(cè)原料性質(zhì)變化,根據(jù)原料性質(zhì)變化及時(shí)調(diào)整循環(huán)比和加熱爐爐管注汽量等,可改變?cè)驮跔t管內(nèi)的流動(dòng)狀態(tài),避免加熱爐爐管結(jié)焦。

(3)通過優(yōu)化分餾塔塔底換熱流程,增大循環(huán)油流動(dòng)性,可以減緩分餾塔底部結(jié)焦。

(4)在小吹汽、大吹汽等階段對(duì)分餾塔提前操作,可減弱低循環(huán)比操作對(duì)分餾塔的影響。

(5)通過增加循環(huán)油并入蠟油出裝置流程,可解決低循環(huán)比操作下分餾塔塔底循環(huán)油去向問題,增大分餾塔平穩(wěn)操作的靈活性。

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