戴鐵生,孫 巖,崔 武
(1. 哈爾濱軸承集團(tuán)公司 南直軸承分廠,黑龍江 哈爾濱 150036;2. 哈爾濱軸承集團(tuán)公司 鍛壓分廠,黑龍江 哈爾濱150036)
YGJ093機(jī)床是裝配球軸承過(guò)程中自動(dòng)放蓋、壓蓋的專用設(shè)備。它是由傳統(tǒng)的繼電器控制,由于設(shè)備日益老化,電氣故障多,穩(wěn)定性和可靠性較差,給生產(chǎn)和維護(hù)帶來(lái)很多困難。根據(jù)這種情況,用可編程控制器(以下簡(jiǎn)稱PLC),對(duì)該機(jī)床進(jìn)行了改造。改造后不僅使機(jī)床故障率降低,增加了穩(wěn)定性和可靠性,而且還使機(jī)床的電氣控制的自動(dòng)化程度得到了提高。
DVP-40ES型PLC是臺(tái)達(dá)DVP系列中的一種,它體積小,應(yīng)用靈活,可靠性強(qiáng),編程方便。是軸承壓蓋機(jī)改造的理想替代機(jī)型。DVP-40ES是以DC單片微處理器為核心的,共有40個(gè)輸入/輸出;其中有24個(gè)輸入點(diǎn),其地址:X0-X27;輸出點(diǎn)16個(gè),其地址為Y0-Y17,并可連接擴(kuò)展機(jī),最大輸入輸出可擴(kuò)展分別達(dá)到128點(diǎn),能滿足各種場(chǎng)合需要。而本壓蓋機(jī)只需用主機(jī)就可達(dá)到要求。本PLC可利用編程器方式把程序以梯形圖的方式輸入在PC中,也可根據(jù)工件加工要求而改變程序,并可監(jiān)控機(jī)床運(yùn)行情況,便于查找故障。本PLC有兩種電源輸入,即:交流(AC)100~240VAC,50/60Hz;直流(DC)24VDC。輸入為內(nèi)部利用光電耦合器隔離,增加抗干擾能力,輸出有3種形式,即繼電器輸出,固態(tài)繼電器輸出及晶體管輸出,由于固態(tài)繼電器輸出過(guò)載能力較強(qiáng),故該機(jī)床選用DVP-40ES固態(tài)繼電器輸出形式的PLC。本機(jī)輸入輸出采用發(fā)光二極管顯示,以便在顯示輸入輸出信號(hào)時(shí)一目了然地觀察到是否工作到位,便于維護(hù)和維修。
YGJ093型球軸承自動(dòng)壓蓋機(jī)主電路為三相380V/50Hz,有油泵、傳送帶電機(jī),油泵電機(jī)是通過(guò)外部交流接觸器單獨(dú)控制,傳送帶電機(jī)是通過(guò)PLC控制啟動(dòng)??刂凭€路是單項(xiàng)220VAC控制,傳送帶電機(jī)、延時(shí)繼電器均為220AC電源,在本機(jī)床安裝DVC-40ES型PLC采用交流220V作為電源,執(zhí)行部分的電磁閥采用220V AC輸出控制,本機(jī)床的動(dòng)力源均來(lái)自氣壓和液壓。壓蓋電磁閥上、下是液壓電磁閥,其余均為氣動(dòng)電磁閥。該機(jī)床的控制有自動(dòng)和調(diào)整兩種工作方式,根據(jù)要求繪制了控制系統(tǒng)的接線圖,如圖1 所示。
圖1 DVP-40ES控制系統(tǒng)接線圖
在安裝PLC時(shí),把輸入端接入機(jī)床外部各接近開關(guān)及控制信號(hào)和開關(guān),按輸入端地址分別為:XO:SO手動(dòng)自動(dòng)按鈕;X1: 循環(huán)啟動(dòng)S8,送蓋;X2:復(fù)位按鈕S9,取蓋;X3: 停止按鈕S10,進(jìn)料;X4: 急停按鈕S11;X5: 送料原位SL1;X6: 送料到位SL2;X7: 送蓋原位SL3;X10: 送蓋到位SL4;X11: 取蓋原位SL5;X12: 取蓋到位SL6;X13:放蓋到位SL7;X14: 移位原位SL8;X15:移位到位SL9;X16: 出料原位SL10;X17: 出料到位SL11;X20: 氣壓檢測(cè)S10正常,放蓋顯示;X21:SQ1壓,顯示有料;X22:SQ2壓,無(wú)蓋,移位;X23: 蓋原位SQ3壓;X24: 蓋到位SQ4壓;X25: 滿料、檢測(cè);SQ5,壓蓋;X26: 壓蓋延時(shí),出料。
由于PLC繼電器輸出過(guò)載能力強(qiáng),本機(jī)床采用固態(tài)繼電器輸出直接驅(qū)動(dòng)接觸器和電磁閥。按輸出地址分別為Y0: 液壓電磁伐YV8吸,壓蓋;Y1: 氣動(dòng)閥YV1吸,進(jìn)料;Y2: 氣動(dòng)閥YV2吸,送蓋;Y3:氣動(dòng)閥YV3吸,取蓋;Y4:氣動(dòng)閥YV4吸,放蓋;Y5: 氣動(dòng)閥YV4吸,移位;Y6: 液壓電磁閥YV6吸,壓蓋下;Y7: 氣動(dòng)閥YV7吸,出料;Y10: 紅色出錯(cuò)指示;Y11:綠色運(yùn)行指示;Y12:傳送帶電機(jī)T;Y13: 壓蓋快慢延時(shí)K;Y14:氣壓指示;Y15:原位顯示;Y16:傳送帶運(yùn)行顯示;Y17:無(wú)蓋等待顯示。
圖2 電磁閥動(dòng)作循環(huán)圖
電磁閥動(dòng)作見圖2 。機(jī)床工作循環(huán)見圖3 。先啟動(dòng)油泵 ,液壓氣壓正常,按啟動(dòng)按鈕S8,傳送帶電機(jī)啟動(dòng)機(jī)床各動(dòng)作都處在原始狀態(tài) 。
首先將工作方式開關(guān)S0打到調(diào)整位置,可單獨(dú)調(diào)整每一個(gè)動(dòng)作,將開關(guān)S0轉(zhuǎn)到自動(dòng)位置,當(dāng)進(jìn)料口有料時(shí),按工作啟動(dòng)按鈕S8,進(jìn)料電磁閥YV1吸,進(jìn)料到位。氣缸上接近開關(guān)(以下氣缸上接近開關(guān)均用符號(hào)SL+數(shù)字代替)。SL2壓、原位SL1斷開,同時(shí)送蓋電磁閥YV2吸,送蓋到位,SL4壓,原位SL3斷開,取蓋電磁閥YV3吸,取蓋到位,SL6壓,原位SL5斷開,進(jìn)料、送蓋取蓋又回到原位,然后放蓋電磁閥YV4吸,放蓋LS7壓,移位電磁閥YV5吸,移位到位,SL9壓,料口接近開關(guān)SQ1壓,壓蓋電磁閥YV6吸,壓蓋,下降到位,接近開關(guān)SQ4壓,原位接近開關(guān)SQ2斷開,移位電磁閥斷電回原位,同時(shí)壓蓋延時(shí)K吸,延時(shí)開始,延時(shí)到壓蓋下電磁閥 YV6斷,上升電磁閥YV8吸,上升到位接近開關(guān),SQ4壓,出料電磁閥YV7吸,出料,出料原位SL10斷開,出料到位SL11壓,回原位SL10壓,又進(jìn)料、送料、移位重新開始下一工作循環(huán)。以上自動(dòng)循環(huán)程序均可在輸出點(diǎn)不外接的情況只輸出本壓蓋機(jī)的程序到PLC內(nèi),通過(guò)輸入點(diǎn)的變化,來(lái)觀察其對(duì)應(yīng)輸出點(diǎn)的變化,由此判斷程序是否正確,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)修改。
圖3 YGJ093工作循環(huán)圖
YGJ093球軸承自動(dòng)壓蓋機(jī)經(jīng)過(guò)上述改造,用PLC控制取代原有繼電器控制,機(jī)床工作穩(wěn)定,運(yùn)行良好。故障率明顯降低,減少了中停時(shí)間,節(jié)省了維修費(fèi)用,使老設(shè)備換發(fā)了青春,提高了設(shè)備使用效率,所以應(yīng)用PLC技術(shù)取代傳統(tǒng)繼電器控制是老企業(yè)電氣控制更新?lián)Q代的良好途徑,具有很好的推廣和應(yīng)用前景。