楊文斌
(山西蘭花煤化工有限責(zé)任公司,山西 晉城 048002)
山西蘭花煤化工有限責(zé)任公司年產(chǎn)180kt合成氨、300kt尿素,半脫脫硫有兩套濕法脫硫系統(tǒng),脫硫塔φ4800mm×28800mm,裝填海爾環(huán)填料兩段(100×100mm)。2004年10月投產(chǎn)運(yùn)行,采用栲膠法脫硫,到2006年8月,硫泡沫不正常,飛沫嚴(yán)重,懸浮硫高,出口硫化氫高,影響正常生產(chǎn)。從2009年4月開始試用NDC脫硫技術(shù),解決了脫硫效率低的問題。本文就我公司濕法脫硫的運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)和分析,以供兄弟企業(yè)共同探討。
我公司脫硫系統(tǒng)的主要流程為,半水煤氣由造氣爐產(chǎn)出后進(jìn)入兩臺(tái)并聯(lián)的洗氣塔,經(jīng)除塵后再進(jìn)入洗氣冷卻塔下段,清洗后的半水煤氣經(jīng)兩并聯(lián)的脫硫塔脫硫后進(jìn)入洗氣冷卻塔上段,清洗降溫后送至氣柜。
從氣柜出來的半水煤氣經(jīng)4臺(tái)并聯(lián)的電除塵器凈化,再經(jīng)原料氣壓縮機(jī)加壓至3.6MPa送至變換工段,從變換工段出來的變換氣(H2S含量≤150mg/m3)進(jìn)變換氣脫硫塔,將變換氣中H2S含量脫至5mg/m3以下送精脫硫工段。
根據(jù)我公司脫硫系統(tǒng)運(yùn)行情況,分兩個(gè)階段敘述。
公司自2004年10月開車投產(chǎn)后,系統(tǒng)主要使用的是栲膠法脫硫。到2006年8月份開始,半脫系統(tǒng)溶液出現(xiàn)大量虛泡、懸浮硫高,最高漲至8g/L,脫硫效率下降,硫泡沫在熔硫釜內(nèi)不分層,無法回收。最后經(jīng)多次考察,開始試加PDS脫硫劑,直至2007年3月份,恢復(fù)正常。在這期間,針對(duì)間歇熔硫勞動(dòng)強(qiáng)度大、廢液量大、消耗高等問題,將熔硫方法由間歇熔硫轉(zhuǎn)變?yōu)檫B續(xù)熔硫。針對(duì)再生槽內(nèi)溶液翻騰大的問題,在再生槽內(nèi)增加了泡沫分布板。針對(duì)煤氣攜帶粉塵多、潔凈度低的問題,于2008年在半脫前增加了洗氣冷卻塔,起到了凈化入塔氣體的效果和降低入氣柜氣體溫度的目的。
但這些改造,始終未能將脫硫效率低、再生泡沫差、虛泡或冒槽等問題解決。
2009年4月份,半脫脫硫效率嚴(yán)重下降,進(jìn)口H2S在700mg/m3的狀態(tài)下,出口H2S含量平均在170mg/m3,最高達(dá)200mg/m3,脫硫效率僅為75%。于是,開始在半脫試加NDC納米脫硫催化劑。最終使得脫硫效率低這一問題得以解決?,F(xiàn)在,在進(jìn)口H2S含量1000mg/m3以下時(shí),脫硫效率可達(dá)100%。
半脫添加NDC一月后出口硫化氫的變化情況見圖1。
圖1 添加NDC前后出口硫化氫變化情況(2009年)
濕式氧化法脫硫包括兩個(gè)過程,一是脫硫液中的吸收劑將原料氣中的硫化氫吸收;二是吸收到溶液中的硫化氫的氧化。但是反應(yīng)速度較慢,無法應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)。通常是在溶液中添加氧化態(tài)催化劑將硫化氫氧化為單質(zhì)硫,其自身變成還原態(tài),還原態(tài)的催化劑再被空氣中的氧氣氧化再生后恢復(fù)氧化能力,如此循環(huán)使用。此過程可示意為:
可以看出,濕式氧化所使用的催化劑承擔(dān)載氧作用,為載氧催化劑,但由于水溶液溶解氧濃度的限制,催化劑的氧化再生較慢,因此,催化劑的再生就成為提高脫硫效率的關(guān)鍵。
NDC納米脫硫劑是新型制氧催化劑,以γ型納米Fe2O3為引發(fā)劑,在光化學(xué)和納米催化劑作用下,發(fā)生自由基鏈?zhǔn)椒磻?yīng),生成大量的HO·、氧化自由基,H2O2和生態(tài)氧,將H2S和有機(jī)硫化物(COS、CS2等)氧化為單質(zhì)硫,硫氧化速度和催化劑的再生反應(yīng)速度快,脫硫效率高。
在2009年1月份,我公司就因半脫塔阻高而減量掏塔更換填料,后通過更改NDC脫硫劑,增加洗氣塔等措施來保障塔阻力不再上漲。但在2010年12月至2011年12月的一年間又因塔阻力高而先后不同程度清理半脫塔四次(2011年1~6月的壓差變化見圖2)。到2012年3月份半脫塔的阻力又有明顯的上漲趨勢(shì),從剛投用的1.2kPa上升到2.8~3.0kPa,到5月底,兩塔阻力平均在3.7~3.9kPa之間,最高進(jìn)口壓力為11.2kPa,單塔最高達(dá)5.5kPa。2012年6月14、15日兩天,利用系統(tǒng)減量生產(chǎn)的機(jī)會(huì),對(duì)1#塔的填料進(jìn)行了清洗回裝。并在上、下段分別添加了500mm、800mm高的φ138mm海爾環(huán)填料,投用后效果明顯,塔壓差下降到了1.3kPa左右。
分析阻力上漲快的原因有以下。
原因一 半脫塔塔阻力上漲的主要原因?yàn)榘胨簹鈨艋炔?,半水煤氣中灰塵、焦油等雜質(zhì)較多,無法清洗干凈。我公司的半水煤氣只經(jīng)過了兩次水洗進(jìn)入半脫系統(tǒng),煤氣中的細(xì)灰很難被洗掉。再加上為了節(jié)約煤耗而摻燒型煤后,煤氣中的粉塵較大,增加了半水煤氣清洗難度。在2010年12月至2011年12月一年周期的四次掏塔中,發(fā)現(xiàn)都是下段底層填料灰-硫堵塞嚴(yán)重。灰-硫混合是最易滯留、附著、沉積在設(shè)備及填料上的。
另外,在幾次掏塔中,發(fā)現(xiàn)都是下段底層填料與箅子板接觸的地方堵得嚴(yán)重,分析原因主要是由于填料與箅子板接觸層密度大,以及碎填料集中在底層所致。因此本次半脫塔填料清洗回裝后,在最底層裝入500、800mm高的φ138mm海爾環(huán),從而降低灰和硫膏在填料與箅子板之間的附著幾率。
圖2 2011年1~6月壓差變化情況
原因二 每次掏完塔后對(duì)液體再分布器清理,都發(fā)現(xiàn)在液體再分布器(槽盤式)上布滿厚厚的一層硫,已經(jīng)與氣體分布孔一樣高。可以判斷在運(yùn)行中硫?qū)⒁后w分布孔堵塞,致使液體走了氣體分布孔,液體分布孔徑小也是造成塔阻力高的又一原因。
原因三 自2009年開始使用NDC脫硫劑以來,半脫的懸浮硫一直維持在1.1~1.5g/L之間。到2011年2月份,懸浮硫上漲到2.0g/L,持續(xù)時(shí)間有半個(gè)月,后通過加配栲膠等手段才調(diào)整到1.5g/L。3月份又一次上漲到2.4g/L,主要表現(xiàn)為再生槽泡沫少、泡沫層薄、泡沫碎,使硫顆粒不能很好地浮選出去,也是導(dǎo)致阻力上升的一個(gè)原因。分析懸浮硫上漲的原因,可能是由于添加型煤后,型煤制作工藝中添加的合成劑對(duì)泡沫的形成有一定的影響。
后考察發(fā)現(xiàn)RTS脫硫劑對(duì)降低懸浮硫效果較好,從3月16日開始試加,試加后再生槽泡沫明顯變多、泡沫變大、泡沫層變厚,3天時(shí)間懸浮硫就下降到1.3g/L。從3月16日到5月20日RTS每天配制1kg,后在5月20日~6月30日每天減到0.5kg。從5月份開始半脫懸浮硫就一直維持在0.7g/L左右。具體見圖3。
半脫系統(tǒng)的副鹽 Na2S2O3為55g/L,Na2SO4為35g/L。副鹽高易造成純堿的消耗及系統(tǒng)的局部堵塞。雖然我公司副鹽還未影響到系統(tǒng)的運(yùn)行,但整體還是偏高。2011年1月~2012年6月副鹽變化情況見圖4。
分析原因,可能是由于再生泡沫質(zhì)量差,泡沫層薄,泡沫不能均勻覆蓋液面。為保證較厚的泡沫層,泡沫就維持在一定的水平,也不溢流。所以在操作中,半、變脫始終保持帶液溢流的情況,造成硫泡沫處理量大、兩臺(tái)連續(xù)釜常開及間歇釜也開的現(xiàn)象,大量溶液經(jīng)熔硫釜后,清液降溫、沉淀等有所惡化,是造成副鹽高的一個(gè)原因。
圖3 懸浮硫變化情況(2011年)
圖4 副鹽變化情況
自2010年開始,半脫未出現(xiàn)飛泡、冒槽等現(xiàn)象。但半、變脫均存在泡沫少的現(xiàn)象,這一現(xiàn)象在變脫尤為明顯。
3.4.1 再生能力不足
變脫前系統(tǒng)原為中-低-低變換,變脫入口氣體H2S含量≤150mg/m3。由于變換改全低變流程,生產(chǎn)上需要將硫化氫提到100~150mg/m3,導(dǎo)致變脫入口氣體H2S含量在150~170mg/m3。而且隨著產(chǎn)量的提高,變換氣流量也比原設(shè)計(jì)增大,導(dǎo)致再生槽再生能力的不足,表現(xiàn)為再生泡沫少或無泡沫。
3.4.2 負(fù)荷大,過量液沫夾帶,出現(xiàn)間斷液泛現(xiàn)象
在正常生產(chǎn)中變脫塔的阻力在25~28kPa之間,但間斷性地出現(xiàn)阻力上漲的現(xiàn)象。在出現(xiàn)阻力上漲的情況時(shí),我們采取添加少量(50ml/次)消泡劑的方法消阻。
針對(duì)半水煤氣脫硫塔容易堵塔的問題,我們做了一定的研究,發(fā)現(xiàn)填料上造成堵塔的粘結(jié)物經(jīng)過燃燒后,大部分為煤灰,附著在上面的硫膏只占一少部分,但是由于系統(tǒng)是常壓脫硫,沒有羅茨鼓風(fēng)機(jī)增壓,因此很小的阻力上漲就會(huì)影響到系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,由于在半水煤氣脫硫塔前增加電除塵又不安全,經(jīng)過多方討論準(zhǔn)備實(shí)施以下方案。
投資新上一臺(tái)半水煤氣脫硫塔,具體參數(shù)型號(hào)和現(xiàn)有的脫硫塔一樣,流程采用三塔并聯(lián),正常生產(chǎn)中可將一臺(tái)塔切出系統(tǒng)備用,待阻力上升后投用第三塔,逐塔切出進(jìn)行處理,這樣可以避免系統(tǒng)因?yàn)樘退鴾p量生產(chǎn)。另外,新增一臺(tái)塔后,可為以后多摻燒高硫煤而少用型煤打好基礎(chǔ)。
鑒于變脫再生能力不足的主要瓶頸在溶液再生槽,準(zhǔn)備新上變脫噴射再生槽一臺(tái),配備小孔徑噴射器,同時(shí)更換原有再生槽的噴射器,采用雙槽并聯(lián)再生,從而增加溶液在再生槽內(nèi)的停留時(shí)間,避免在吸收塔內(nèi)出現(xiàn)析硫現(xiàn)象。