劉新印
中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司 第七采油廠 (陜西 西安 710200)
中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司環(huán)江油田 (以下簡(jiǎn)稱環(huán)江油田)儲(chǔ)層埋藏深,長(zhǎng)8儲(chǔ)層埋深在2 750~2 950m之間,比白豹油田長(zhǎng)8層深度增加了500~700m,儲(chǔ)層物性較差,與白豹長(zhǎng)8層相比孔隙度、滲透率較低,長(zhǎng) 8滲透率平均 0.35×10-3μm2,孔隙度平均10%;上覆壓力大,地層閉合壓力大(37.85MPa),地層溫度高,長(zhǎng)8地層溫度84.5℃;原始?xì)庥捅雀撸?20m3/t),原油黏度低,原始驅(qū)動(dòng)為彈性溶解氣驅(qū),儲(chǔ)層易脫氣;多油層疊合,部分區(qū)塊長(zhǎng)81、長(zhǎng)82疊合發(fā)育,且疊合油層可獲得工業(yè)油流。
1.1.1 前期壓裂存在的問(wèn)題
前期壓裂基液黏度低,0.4%的胍膠罐頂黏度20mPa·s,罐底基液黏度 25mPa·s,且大罐底有胍膠沉淀,壓裂液為脆性交聯(lián);壓裂施工壓力高 (接近40MPa);加砂難度大,攜砂濃度提升困難,最高砂比達(dá)不到25%,且加砂中途有沉砂現(xiàn)象;攜砂濃度低,入地液量大;試油產(chǎn)量低,單井平均試油產(chǎn)量13m3/d,與儲(chǔ)層產(chǎn)能不相匹配。
1.1.2 室內(nèi)分析
取環(huán)江油田耿73區(qū)和羅38區(qū)及河溝水源進(jìn)行水質(zhì)分析(表1),發(fā)現(xiàn)配液用水Ca2+、Mg2+離子含量及礦化度是常規(guī)水質(zhì)的10倍,是導(dǎo)致胍膠沉淀,液體交聯(lián)性能差的根本原因。
針對(duì)配液用水礦化度高的情況,室內(nèi)經(jīng)過(guò)大量的實(shí)驗(yàn)分析,開(kāi)發(fā)出抑制水質(zhì)礦化度,促進(jìn)胍膠溶脹,提高壓裂液抗剪切能力的螯合系列產(chǎn)品,即AHZ螯合助溶劑與AH-W螯合穩(wěn)定劑。對(duì)于1#、3#、4#水樣,AH-Z螯合助溶劑加量為0.05%,即可抑制水質(zhì)的高礦化度,保證胍膠溶脹,達(dá)到較好的黏度;針對(duì)2#水樣,AH-Z螯合助溶劑加量至0.15% 時(shí),可滿足施工需求,但河溝水變化較大不建議作為壓裂用水。
加0.05%AH-Z螯合助溶劑配制0.4%CJ2-6胍膠基液,放入恒溫30℃水浴中恒溫靜置4h,使基液黏度趨于穩(wěn)定,再將基液和50%JL-2交聯(lián)劑按照100:0.6交聯(lián)后,用高溫高壓流變儀評(píng)價(jià)其在70~80℃下的耐剪切性能。在80℃下剪切45min,最后黏度均保持在100mPa·s以上,表明該體系配方具有較好的耐溫抗剪切性能,能夠很好的保證液體的攜砂性能。加入0.03%的過(guò)硫酸銨,1h之內(nèi)可完全破膠,破膠黏度在10mPa·s以內(nèi)。因此,AH-Z螯合助溶劑和AH-W螯合穩(wěn)定劑的加入對(duì)液體的破膠性能沒(méi)有影響。
表1 環(huán)江油田水源水質(zhì)分析表
1.1.3 應(yīng)用效果
六步配液法:第一步查水質(zhì),測(cè)pH值;第二步做配液小樣,小樣基液無(wú)沉淀,黏度均勻且達(dá)到要求;第三步配一大罐液體測(cè)基液黏度;第四步配全部液體,并循環(huán)20min;第五步做交聯(lián)比、調(diào)比例泵;第六步測(cè)返排液水化黏度。0.4%胍膠的基液黏度在42~45mPa·s,0.35%胍膠的基液黏度在 36~39mPa·s,基液pH=8~10是有機(jī)硼最佳交聯(lián)環(huán)境。
液體配方調(diào)整后,壓裂施工壓力降低了,平均施工壓力33MPa,加砂連續(xù),長(zhǎng)8層壓裂施工最高砂比達(dá)到38%,平均砂比達(dá)到35%;入地液量減少,入地液水化黏度小于10mPa·s,降低了對(duì)地層的傷害。
1.2.1 儲(chǔ)隔層地應(yīng)力測(cè)試確定實(shí)驗(yàn)條件
通過(guò)長(zhǎng)源距聲波對(duì)江74-20井地應(yīng)力測(cè)井表明,環(huán)江長(zhǎng)8儲(chǔ)隔層應(yīng)力差5~7MPa之間,隔層上下遮擋條件好,對(duì)裂縫縱向擴(kuò)展控制較強(qiáng)。對(duì)羅23等4口井儲(chǔ)層巖石應(yīng)力測(cè)試,發(fā)現(xiàn)水平方向應(yīng)力差較小,在2~4MPa之間,壓裂易實(shí)現(xiàn)人工多縫。凈壓力Pnet≥水平方向應(yīng)力差Δσx,y,保證裂縫轉(zhuǎn)向,Δσx,y越小,越容易實(shí)現(xiàn)人工多縫,凈壓力Pnet≤儲(chǔ)隔層應(yīng)力差Δσz,保證裂縫縱向延伸受控[1]。優(yōu)選原則:水平方向應(yīng)力差相對(duì)較小,且不大于儲(chǔ)隔層應(yīng)力差。井下微地震裂縫監(jiān)測(cè)4口井,長(zhǎng)8層主裂縫方位N69°E,裂縫東翼115m,裂縫西翼110m,裂縫2翼對(duì)稱形成的微地震帶寬40m。
1.2.2 研發(fā)了電纜傳輸定向射孔工藝,縮短了施工周期,降低了作業(yè)成本
電纜傳輸定向射孔原理是第一打固定支撐裝置;第二測(cè)固定支撐裝置卡槽方位,計(jì)算出射孔槍盲孔方位;第三下射孔槍并插入固定支撐裝置卡槽引爆。較油管轉(zhuǎn)輸定向射孔施工周期縮短了76%,成本下降40%,全年累計(jì)試驗(yàn)42口井,技術(shù)成熟可以推廣應(yīng)用。
1.2.3 實(shí)驗(yàn)效果評(píng)價(jià)
長(zhǎng)8層主裂縫方位N69°E,確定下射孔方位為30°,上射孔方位為 120°,與主應(yīng)力方位夾角 45°。 通過(guò)多次優(yōu)化2個(gè)射孔段間距8m以上仍能滿足工藝需要,由此確定油層厚度15m左右即可滿足定向射孔多縫壓裂試驗(yàn)要求。在羅38井區(qū)選12個(gè)井組24口試驗(yàn)井、32口對(duì)比井,并在2口井開(kāi)展了井下微地震裂縫監(jiān)測(cè),結(jié)果表明壓裂形成了獨(dú)立多縫,試驗(yàn)井平均試油產(chǎn)量24.9m3/d,對(duì)比井平均試油產(chǎn)量18.1m3/d,試油產(chǎn)量較常規(guī)工藝增加了6.8m3/d,投產(chǎn)初期井均增油0.82t/d;在羅228區(qū)推廣應(yīng)用42口井,平均試油產(chǎn)量25.3m3/d,較該區(qū)平均試油產(chǎn)量18.2m3/d,提高了7.1m3/d,投產(chǎn)初期較該區(qū)平均單產(chǎn)量提高了0.78t/d。
注水井采用爆燃?jí)毫鸦蚓徦偎峄蹲⑿Ч幻黠@,普遍存在注水壓力較高(20~22MPa),均有欠注、注不進(jìn)現(xiàn)象,注水井儲(chǔ)層改造技術(shù)急需解決。
1.3.1 酸液體配方的摸索
針對(duì)儲(chǔ)層泥質(zhì)含量、破裂壓力高的現(xiàn)象改用無(wú)機(jī)前置酸,降低了破裂壓力和施工壓力。通過(guò)多次優(yōu)化確定了長(zhǎng)8層無(wú)機(jī)前置酸配方:
10%HCl+1.5%HF+0.5%CF-5D+0.1%CA+1.0%HJF-94+0.3%COP-1。
但前置酸配方有以下幾點(diǎn)缺陷,反應(yīng)速度快,會(huì)產(chǎn)生沉淀,易形成二次堵塞;抑制粘土膨脹作用差;長(zhǎng)8層上覆壓力大,閉合應(yīng)力大,地層返吐能力強(qiáng),易形成二次堵塞。通過(guò)酸化機(jī)理的研究,注水井酸液配方優(yōu)化為:
預(yù)處理液:鹽酸10%+乙酸5%;
主體低傷害酸:鹽酸12%+乙酸2%+氫氟酸2%+多氫成酸劑6%;
后置液體:40m3以上活性水。
1.3.2 施工效果
第一步是打預(yù)處理液3m3后關(guān)井反應(yīng)30min,返洗殘酸;第二步是以不小于0.5m3/min的排量注入主體酸,根據(jù)施工壓力下降情況,不斷提排量;第三步 注入后置液10m3以后,關(guān)井反應(yīng)15~20min,再次盡可能提排量。
典型井分析:地558-41井2009年采用緩速酸酸化后投注,達(dá)不到配注要求;2010年10月再次用緩速酸酸化,施工過(guò)程沒(méi)有壓力降低,酸化后注不進(jìn);2011年4月采用新酸液配方酸化后達(dá)到配注要求,井口注水壓力13 MPa。
2011年共實(shí)施酸化投注165口,平均單井注水壓力17~18MPa,均達(dá)到地質(zhì)配注需求;共進(jìn)行吸水剖面測(cè)試30口,其中27口均勻吸水,2口層間吸水不均,1口指進(jìn)吸水,吸水狀況比較好,未發(fā)現(xiàn)裂縫吸水。
1.4.1 不動(dòng)管柱多層壓裂技術(shù)
針對(duì)深井縱向上產(chǎn)層多的特性,試驗(yàn)應(yīng)用不動(dòng)管柱分層壓裂技術(shù),壓裂下層是單上封管串,投球打開(kāi)A級(jí)滑套,雙封選壓;壓裂中層,再投球打開(kāi)B級(jí)滑套,又是雙封選壓;壓裂上層,合層關(guān)井反應(yīng)。
管柱結(jié)構(gòu):球座(噴咀)+K344封隔器+A級(jí)滑套開(kāi)關(guān)+73.03mm外加厚油管+K344封隔器+B級(jí)滑套開(kāi)關(guān)+K344封隔器+KDB水力錨+73.03mm外加厚油管至井口。
1.4.2 壓裂與求產(chǎn)聯(lián)作技術(shù)
針對(duì)深井縱向上產(chǎn)層多且分層壓裂分層求產(chǎn)的地質(zhì)要求,試驗(yàn)應(yīng)用了壓裂與求產(chǎn)聯(lián)作工藝管柱,其原理是用Y221封隔器將下油層段分開(kāi),單壓上層后直接沖砂、抽汲求產(chǎn)。適用于從下向上分層壓裂及求產(chǎn)作業(yè)。和雙封選壓對(duì)比節(jié)省了換鉆具沖砂、下封隔器單求產(chǎn)能鉆具工序,把2趟鉆具變?yōu)橐惶算@具,Y221封隔器牢靠的坐封和隔采性能,合理的沉砂尾管設(shè)計(jì)可以預(yù)防地層吐砂掩埋油層射孔段,并保護(hù)了下面已經(jīng)打開(kāi)的油層不受2次污染。
1.4.3 應(yīng)用效果
不動(dòng)管柱多層壓裂技術(shù),按井深2 700m計(jì)算較常規(guī)三封套壓管柱,平均縮短施工周期3~4h,節(jié)約了施工用水45m3以上,且裂縫閉合時(shí)間滿足1h,減少了砂吐,壓裂液水化黏度平均8mPa·s,便于排液,促進(jìn)儲(chǔ)層改造效果。全年共應(yīng)用116口井共節(jié)約施工時(shí)間464h。
(1)長(zhǎng)8儲(chǔ)層單層厚度較大,大排量、高砂比施工是提高儲(chǔ)層縱向動(dòng)用程度和增強(qiáng)裂縫導(dǎo)流能力的有效手段。
(2)長(zhǎng)8儲(chǔ)層單層厚度較大產(chǎn)液剖面相對(duì)均勻,且具備分層壓裂條件,應(yīng)以增大裂縫體積,擴(kuò)大泄油面積來(lái)充分提高儲(chǔ)層縱向動(dòng)用程度,提高單井產(chǎn)量,能實(shí)現(xiàn)分層壓裂就不要采用多級(jí)壓裂的方式提高縱向動(dòng)用程度。
(3)注水井采用酸化技術(shù)是增大儲(chǔ)層吸水剖面,提高油井儲(chǔ)層產(chǎn)液剖面較為有效的手段。
(4)環(huán)江油田儲(chǔ)層埋藏深,多層油田疊合井較多,采用聯(lián)作工藝可以促進(jìn)儲(chǔ)層改造效果,縮短建井周期,提高新井時(shí)率。
(5)地層飽和壓差小、氣油比高,壓后一定要及時(shí)快速排液,提高返排率,推行高效水力抽子+深水抽子復(fù)合排液十分必要。
[1]萬(wàn)仁溥,羅英俊.采油技術(shù)手冊(cè)(修訂本)第九分冊(cè) 壓裂酸化工藝技術(shù)[M].北京:石油工業(yè)出版社,1998.