陳培紅,潛美麗,靳 鵬,許益華,王紀(jì)元,姚國平,張應(yīng)山
(太原重工冶鑄分公司,山西太原 030024)
太重冶鑄分公司原鋼錠錠型的設(shè)計參數(shù)是上世紀(jì)50年代從原蘇聯(lián)引進(jìn)的。這些錠型屬于“高瘦”型,高寬比大,錐度小。34 Cr Mo1 A采用這樣的錠型生產(chǎn),廢品率高。針對34 Cr Mo1 A廢品率高,開始研究鋼錠模參數(shù)對鋼錠質(zhì)量的影響,并設(shè)計出新型鋼錠模。
設(shè)計理念:高寬比減小、錐度增加有利于鋼錠實現(xiàn)自下而上順序凝固,易于鋼水補(bǔ)縮,中心較密實[1]。然而對于上大下小帶保溫帽的鋼錠,為了減慢上部鋼液的凝固速度,得到更為致密的組織,錐度還要加大。但鋼錠模錐度不能無限放大,合理增大錐度,降低高寬比,依此設(shè)計的鋼錠模的應(yīng)用使產(chǎn)品廢品率有所降低,但仍不能達(dá)到合理范圍。為了更好地實現(xiàn)上述目的,根據(jù)計算及試驗結(jié)果,對系列錠型尺寸進(jìn)行優(yōu)化,并通過計算機(jī)模擬,找出工藝參數(shù)與縮孔、疏松的關(guān)系,從理論上驗證設(shè)計的合理性[2]。下面是設(shè)計的兩個主要方面。
1.1.1 改變注速和澆注溫度
澆注的主要參數(shù)是澆注溫度和澆注速度,在確定這兩個參數(shù)時,除了考慮這兩個參數(shù)本身外,還要考慮二者之間的關(guān)系,如何對待這兩個參數(shù)之間的關(guān)系,目前國內(nèi)外有兩種觀點(diǎn):一是低溫快澆,二是高溫慢澆。在國內(nèi)占主導(dǎo)思想的是低溫快澆,在這種觀點(diǎn)的指導(dǎo)下,進(jìn)行澆道系統(tǒng)設(shè)計,使鋼錠的充型過程更加合理,通過收集和整理大量的資料,設(shè)計出新底盤——三孔底盤。采用三孔底盤,使以前單孔充型變成三孔充型,能夠?qū)崿F(xiàn)較快的充型速度,充型時間減短,熱量損失減小,可以降低澆注溫度,實現(xiàn)低溫快澆的目的。新三孔鋼錠模三維模型見圖1,三維圖中的所有尺寸參數(shù)與實際生產(chǎn)一致。
表1 中列出兩種三眼鋼錠模和普通鋼錠模的注速,與普通下注鋼錠相比,澆注總時間最少減少2 min~3 min,錠身減少 1min~2min,冒口減少 1min,而且隨著鋼錠模變大,這種速度優(yōu)勢將更加明顯,我廠三孔45t鋼錠的錠身澆注時間比普通要減少6min以上。澆注時間變短,能減少二次氧化帶來的夾雜。
圖1 新三孔鋼錠模三維模型裝配體
表1 注速對比表
1.1.2 增大了冒口的比例
表2 中給出了30t~39 t三孔鋼錠模與普通錠模參數(shù)對比,大氣澆注鋼錠冒口由原有錠模的12%增大到18%,充分發(fā)揮了保溫冒口內(nèi)鋼液的填充作用,使鋼錠頭部的鋼液液態(tài)時間保持較長,以填充錠身的收縮,從而使縮孔和大量的夾雜物集中在這部分,以便在以后的熱加工過程中切除。不難看出,增大冒口比例,能消除錠身的縮孔及中心疏松,有利于夾雜上浮到冒口區(qū)域,使鋼錠具有良好致密的組織。
表2 30t~39t三孔鋼錠模與普通錠模參數(shù)對比
使用計算機(jī)數(shù)值模擬,能夠大大縮短鋼錠模設(shè)計和修改周期,能夠直觀地看到充型凝固過程,分析冒口補(bǔ)縮情況[3]。為了對比新錠模的優(yōu)缺點(diǎn),選用一種單孔錠模進(jìn)行對比。
1.2.1 充型過程模擬與討論
對單孔底盤鋼錠和三孔底盤鋼錠進(jìn)行澆注過程充型數(shù)值模擬,充型過程的澆注速度是根據(jù)生產(chǎn)中實際過程基本相同,并進(jìn)行對比,由于在數(shù)值模擬過程中不能使用懸掛保護(hù)渣操作,所以模擬的充型過程結(jié)果與實際不完全一致,但是從模擬結(jié)果可以看出明顯區(qū)別,在實際澆注注速下的模擬充型20%時的結(jié)果如圖2,由圖2可知,三孔底盤的充型過程要比單孔底盤穩(wěn)定。穩(wěn)定的充型過程,可以保證澆注過程中不卷渣,鋼液能夠平穩(wěn)上升,有利于夾雜物和氣體上浮,把縮孔性缺陷推上了冒口。由圖3可知,三孔底盤型鋼錠模的充型過程是幾乎沒有紊流的,能夠很好地避免卷渣和卷氣。
圖2 充型到20%時的瞬間速度對比圖
1.2.2 凝固效果數(shù)值模擬與討論
圖4 給出三孔底盤鋼錠部分凝固過程。由圖4可知,在充型完成,凝固開始時,錠身圍已有2.8%的鋼水凝固,鋼錠凝固時形成了合理的凝固前沿。而且整個過程是錠身先凝固,冒口最后凝固,帽口內(nèi)鋼液的發(fā)揮了填充作用,使鋼錠頭部的鋼液液態(tài)時間保持較長,填充錠身的收縮,使鋼錠具有優(yōu)良的致密組織從而使縮孔和大量的夾雜物集中在這部分,便于在以后的熱加工過程中切除。
1.2.3 實際生產(chǎn)注速討論
圖5 給出5次三孔底盤鋼錠澆注速度與時間的關(guān)系。由圖可知,三孔底盤鋼錠的開澆流速變動小,澆注時注速易于控制,整個過程注速呈現(xiàn)先變大后減小的趨勢,沒有出現(xiàn)大的波動,符合生產(chǎn)中錠身快澆,冒口慢澆的規(guī)律;圖6給出5次單孔底盤鋼錠澆注速度與時間的關(guān)系,由圖6可以看出實際生產(chǎn)中澆注速度,整體是前期快后期慢,但是錠身澆注時間內(nèi)注速波動較大,注速不易控制。
圖3 三孔底盤鋼錠模充型過程圖片
2.2.4 最終產(chǎn)品質(zhì)量及三孔錠模改進(jìn)
圖6 單孔底盤鋼錠澆注速度與時間的關(guān)系
三孔錠模前期一共生產(chǎn)了鋼錠52支,產(chǎn)量1721 t,產(chǎn)品最終探傷合格率100%。提高了產(chǎn)品質(zhì)量,達(dá)到了令人滿意的效果。后期由于三孔底盤鋼錠模在生產(chǎn)過程中有不同程度的損壞,使鋼錠的質(zhì)量不能保證,產(chǎn)品的合格率有所降低,但與普通錠模相比合格率依然較高。
剛開始設(shè)計的三孔底盤的壽命與單孔相比要短的多,但通過后期的改進(jìn),使三孔底盤的使用次數(shù)明顯增多。
1)通過錠型優(yōu)化,使公司錠型系列化,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。
2)運(yùn)用計算機(jī)數(shù)值模擬軟件,分析生產(chǎn)現(xiàn)場的數(shù)據(jù),設(shè)計出合理的鋼錠模參數(shù)。
3)三孔底盤錠模能很有效地杜絕充型過程鋼水紊流,避免卷氣和卷渣。
4)三孔底盤錠模實現(xiàn)了低溫快澆的理念,減少對耐火材料的沖刷,避免二次氧化,能夠形成合理的凝固前沿。
5)三孔底盤錠模澆注速度便于控制,整個澆注過程呈現(xiàn)先變大后減小的趨勢,符合生產(chǎn)中錠身快澆,冒口慢澆的規(guī)律。
6)改進(jìn)鋼錠模后提高了鋼錠的質(zhì)量,從而減少了轉(zhuǎn)子廢品率。
[1]陳家祥.鋼鐵冶金學(xué)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1990.
[2]李金良.優(yōu)化錠型在生產(chǎn)中的應(yīng)用[J].大型鑄鍛件,2008(6):22-23.
[3]孫智剛,林琳,王耀琨.模擬軟件在優(yōu)化上注鋼錠模設(shè)計中的應(yīng)用[J].大型鑄鍛件,2011(3):23-25.